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        聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水處理工程實例

        2021-03-13 02:54:54孫呈祥張立濤安路陽劉合鑫李紅欣
        工業(yè)用水與廢水 2021年1期

        孫呈祥, 張立濤, 安路陽, 劉合鑫, 李紅欣

        (中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司 環(huán)境工程院士專家工作站 遼寧省鋼鐵行業(yè)廢水深度處理技術(shù)工程研究中心,遼寧 鞍山 114044)

        聯(lián)萘酚化合物是典型手性化合物, 具有獨特的立體化學(xué)性質(zhì)(分子的軸不對稱性、 剛性和柔性),易于拆分成高純度的對映體, 從而使其在有機合成、分子識別、 新材料、 農(nóng)藥行業(yè)有著重要的用途[1]。針對該類產(chǎn)品生產(chǎn)廢水, 國內(nèi)相關(guān)處理技術(shù)研究相對較少, 主要處理方法為大孔樹脂吸附法[2]、 萃取法和吸附法[3]、 超臨界水氧化法[4]。 各種方法均存在不足之處, 樹脂吸附法存在樹脂再生困難, 再生后污染物去除率大幅下降; 萃取法存在萃取劑損失率高, 回收物質(zhì)純度低, 容易產(chǎn)生二次污染, 活性炭使用量大, 難再生, 處理成本高; 超臨界水氧化法存在設(shè)備投資高, 工業(yè)化不成熟等問題。

        本文針對聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水, 采用成熟、 穩(wěn)定、簡單、 高效的處理技術(shù), 提出芬頓催化氧化-蒸發(fā)結(jié)晶(MVR)-MBR-H2O2催化氧化組合工藝, 介紹了該組合工藝流程及主要處理單元、 構(gòu)筑物的設(shè)計參數(shù), 考察了處理工程的整體運行效果。

        1 工程概況

        遼寧某化工企業(yè)采用氧化偶聯(lián)法, 以萘酚為原料, 在催化劑作用下, 經(jīng)氧化耦合后得到聯(lián)萘酚,產(chǎn)量為450 t/a。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品清洗產(chǎn)生的廢水量為4 320 t/a, 廢水中污染物主要為萘酚、 甲醇、氯化亞鐵等有機和無機污染物。 廢水經(jīng)過芬頓催化氧化-MVR 脫鹽-MBR-H2O2催化氧化組合工藝處理后, 出水要求達(dá)到SL 368—2006《再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中洗滌用水要求, 廢水不外排。

        2 設(shè)計規(guī)模及水質(zhì)

        本工程廢水處理設(shè)計規(guī)模為0.6 m3/h。 進(jìn)水主要是聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水, 出水要求達(dá)到SL 368—2006中洗滌用水標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。

        3 廢水處理工藝

        3.1 廢水處理工藝選擇

        聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水是一種含有高濃度有機物、 氯離子和亞鐵離子的強酸性化工廢水。 因此, 首先采用芬頓催化氧化預(yù)處理, 利用活性炭的吸附性和催化性, 結(jié)合芬頓反應(yīng)降解廢水中的污染物[5-6]。 其次, 高濃度的氯離子對設(shè)備有嚴(yán)重的腐蝕作用, 且對微生物也有抑制作用, 所以, 采用成熟的MVR工藝去除氯離子[7-8]。 廢水經(jīng)過了芬頓催化氧化預(yù)處理和蒸發(fā)結(jié)晶脫鹽處理后, 水質(zhì)得到了很大提升, 經(jīng)過缺氧、 厭氧、 好氧和MBR 膜一體化裝置的生化處理大幅度降解水中的剩余污染物[9-10]。 最后, 采用H2O2催化氧化技術(shù)[11], H2O2在催化劑的作用下產(chǎn)生強氧化性的·OH, 使廢水中的污染物徹底礦化為H2O 和CO2, 實現(xiàn)廢水的達(dá)標(biāo)排放。

        表1 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality

        經(jīng)上述分析, 選擇以芬頓催化氧化、 MVR 脫鹽、 MBR、 H2O2催化氧化為核心技術(shù)的組合工藝處理聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水, 具體工藝流程如圖1。

        圖1 聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of binaphthol production wastewater treatment

        3.2 工藝說明

        3.2.1 芬頓催化氧化預(yù)處理單元

        廢水首先進(jìn)入芬頓催化氧化塔, 同時按一定比例添加H2O2, 將活性炭的吸附催化性能與芬頓的強氧化性相結(jié)合, 分解難生物降解的有機物[12]。 出水進(jìn)入中和池, 通過投加堿液使廢水中的Fe3+形成沉淀去除。 Fe3+本身是非常好的混凝劑[13], 因此在這個過程中除了將Fe(OH)3分離去除外, 對色度、 SS及膠體也具有非常好的去除效果。 反應(yīng)產(chǎn)生的污泥經(jīng)濃縮、 壓濾脫水后, 泥餅(干度20%)外運處理。

        3.2.2 蒸發(fā)結(jié)晶(MVR)系統(tǒng)預(yù)處理單元

        芬頓催化氧化預(yù)處理后的廢水經(jīng)充足預(yù)熱并達(dá)到指定溫度后進(jìn)入結(jié)晶器, 瞬間蒸發(fā)并做汽液分離。 通過強制循環(huán)使廢水在蒸發(fā)器中重復(fù)的加熱、蒸發(fā)、 汽液分離循環(huán), 直到物料達(dá)到過飽和濃度開始有晶體出現(xiàn), 并形成懸浮液。 將懸浮液注入稠厚器, 當(dāng)稠厚器內(nèi)部的固液比達(dá)到30% 以上時, 排料到離心機進(jìn)行固液分離[14], 從而達(dá)到除鹽效果。

        3.2.3 生化處理單元

        蒸發(fā)產(chǎn)生的冷凝液進(jìn)入生化處理系統(tǒng), 在厭氧池中靠厭氧微生物將難降解有機物轉(zhuǎn)化為可降解有機物, 溶解性有機物被微生物細(xì)胞吸收, COD 濃度下降。 缺氧池中利用反硝化細(xì)菌實現(xiàn)脫氮作用,同時降低COD 濃度。 好氧生物接觸氧化池進(jìn)行大量曝氣, 利用好氧微生物降解水中有機質(zhì)。 MBR膜池在好氧微生物的作用下, 進(jìn)一步降解污染物,同時又利用MBR 膜的特性實現(xiàn)了泥水分離[15-17]。

        3.2.4 H2O2催化氧化深度處理單元

        生化處理出水與H2O2通過管道混合器充分混合后, 進(jìn)入H2O2催化氧化塔。 廢水從塔頂部經(jīng)布水器均勻噴淋, 與塔內(nèi)催化劑接觸。 催化劑以椰殼活性炭為基體, 負(fù)載鐵、 鈷、 錳等金屬離子, 催化H2O2產(chǎn)生強氧化性的·OH, 對廢水中殘余的污染物進(jìn)行徹底分解, 礦化為H2O 和CO2, 保證出水水質(zhì)。

        4 主要構(gòu)筑物及設(shè)備

        (1) 芬頓催化氧化塔。 尺寸為φ 0.8 m × 5.0 m, 水力停留時間為90 min, 殼體材質(zhì)為316L, 布水系統(tǒng)采用ABS 材質(zhì)。 塔底載體為石英砂, 粒徑為0.5 mm, 用量為30 kg; 塔內(nèi)填充椰殼活性炭,粒徑為2~4 mm, 用量為1.5 m3。 設(shè)置H2O2(27.5%)儲罐, PP 材質(zhì), 容積為600 L; H2O2計量泵1 臺,流量為1~10L/h, 壓力為0.5MPa, 功率為0.18kW。

        (2) 混凝反應(yīng)池。 尺寸為0.5 m × 0.5 m × 1.5 m, 水力停留時間為30 min, 碳鋼防腐, 水面超高0.5 m。 設(shè)置PAM 儲罐, PP 材質(zhì), 容積為300 L;PAM 加藥泵1 臺, 流量為0.1~5.0 L/h, 壓力為0.5 MPa, 功率為0.11 kW; 羅茨鼓風(fēng)機1 臺, 風(fēng)量為3.73 m3/min, 風(fēng)壓為44.2 kPa, 功率為5.5 kW, 分別控制向中和池、 脫氣池和混凝反應(yīng)池中鼓入空氣。

        (3) 終沉池。 尺寸為1.8 m×1.0 m×1.5 m, 水力停留時間為3 h, 材質(zhì)為304, 水面超高0.5 m,內(nèi)設(shè)斜板體積為0.4 m3。 設(shè)污泥泵1 臺, 流量為1 m3/h, 揚程為10 m, 功率為0.22 kW; 帶式壓濾機1 臺, 尺寸為2.60 m×1.55 m×2.54 m, 履帶寬度為1.0 m, 功率為1.11 kW。

        (4) 蒸發(fā)結(jié)晶器。 采用MVR 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),物料接觸部分材質(zhì)為鈦合金, 蒸汽接觸部分材質(zhì)為304 不銹鋼。 系統(tǒng)處理量為0.6 m3/h, 水分蒸發(fā)量為565 kg/h, 固體總量為35 kg/h, 蒸發(fā)器加熱面積為50 m2, 預(yù)熱器加熱面積為5 m2, 總功率為72.5 kW。

        羅茨蒸汽壓縮機1 臺, 抽氣量為600 kg/h, 進(jìn)出口溫度分別為100、 115 ℃, 功率為45 kW。

        強制循環(huán)泵1 臺, 流量為300 m3/h, 揚程為3.6 m, 功率為11 kW; 進(jìn)料泵1 臺, 流量為1 m3/h, 揚程為15 m, 功率為0.37 kW; 出料泵1 臺,流量為1 m3/h, 揚程為28 m, 功率為1.1 kW。

        離心脫水機處理量為50 kg, 直徑為600 mm,轉(zhuǎn)速為960 r/min, 功率為2.2 kW; 母液回流泵1臺, 流量為1 m3/h, 揚程為28 m, 功率為1.1 kW。

        (5) MBR 一體化裝置。 尺寸為12.0 m×2.0 m×2.0 m, 碳鋼防腐材質(zhì)。 其中包含調(diào)節(jié)池、 厭氧池、缺氧池、 好氧池、 MBR 膜池、 清水池和設(shè)備間。

        調(diào)節(jié)池尺寸為2.5 m×2.0 m×2.0 m, 水力停留時間為6 h。 設(shè)廢水提升泵1 臺, 流量為1 m3/h,揚程為15 m, 功率為0.37 kW。

        厭氧池和缺氧池尺寸均為1.0 m × 2.0 m × 2.0 m, 水力停留時間為2.5 h。

        好氧池尺寸為1.0 m×2.0 m×2.0 m, 水力停留時間為5 h。 設(shè)混合液回流泵1 臺, 流量為1 m3/h,揚程為15 m, 功率為0.37 kW。

        MBR 膜池尺寸為1.5 m×2.0 m× 2.0 m, 水力停留時間為3.5 h, MBR 膜片高度為1 550 mm, 寬度為655 mm, 厚度為47 mm, 總共20 套, 使用壓力0~30 kPa。 設(shè)抽吸泵1 臺, 流量為2 m3/h, 揚程為16.5 m, 功率為0.75 kW。

        清水池尺寸為1.0 m×2.0 m×2.0 m, 水力停留時間為2.5 h, 充當(dāng)MBR 膜反洗水池和H2O2催化氧化塔進(jìn)水池。

        設(shè)備間尺寸為3.0 m×2.0 m×2.0 m。 設(shè)羅茨鼓風(fēng)機1 臺, 風(fēng)量為1.65 m3/min, 風(fēng)壓為29.4 kPa,功率為2.2 kW; 污泥回流泵1 臺, 流量為1 m3/h,揚程為10 m, 功率為0.22 kW; 配套次氯酸清洗系統(tǒng), 膜清洗周期一般為3 ~4 個月。

        (6) H2O2催化氧化塔。 尺寸為φ 0.8 m × 2.0 m, 水力停留時間為60 min, 殼體材質(zhì)為316L, 塔內(nèi)布水系統(tǒng)采用ABS 材質(zhì), 塔內(nèi)填充催化劑, 粒徑為2 ~ 4 mm, 用量為0.7 m3。 設(shè)H2O2計量泵1臺, 流量為1 ~ 10 L/h, 壓力為0.5 MPa, 功率為0.18 kW; 催化氧化塔進(jìn)水泵1 臺, 流量為1 m3/h,揚程為15 m, 功率為0.37 kW。

        5 工程設(shè)計特點

        (1) 芬頓催化氧化預(yù)處理利用活性炭的吸附和催化性, 并結(jié)合芬頓反應(yīng)的強氧化性, 氧化分解廢水中的污染物, 提高廢水水質(zhì), 保護蒸發(fā)結(jié)晶器不被有機物堵塞, 并降低生化處理負(fù)荷。

        (2) MBR 一體化裝置將厭氧、 缺氧、 好氧和超濾膜過濾及控制室集于一體, 克服了傳統(tǒng)處理工藝流程冗長、 占地面積大、 操作管理復(fù)雜等缺點。利用膜分離設(shè)備將生化反應(yīng)池中的活性污泥和大分子有機物質(zhì)截留住, 水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制, 而難降解的物質(zhì)在反應(yīng)器中不斷反應(yīng)、 降解。 一方面, 膜截留了反應(yīng)池中的微生物, 使池中的活性污泥濃度大大增加, 使廢水的生化反應(yīng)進(jìn)行得更加迅速、 徹底, 另一方面, 膜的高過濾精度保證了泥水分離效果。

        (3) H2O2催化氧化深度處理以活性炭為基體,負(fù)載鐵、 鈷、 錳等金屬元素, 催化H2O2產(chǎn)生強氧化性的·OH, 使廢水中的殘余污染物徹底礦化為H2O和CO2, 徹底分解水中污染物, 保證出水達(dá)標(biāo)排放。

        6 工程運行效果

        工程經(jīng)調(diào)試、 穩(wěn)定運行3 個月后, 組合工藝對聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水的處理效果較為理想, 出水中COD 質(zhì)量濃度由21 800 mg/L 降低為35 mg/L, 去除率為99.8%; BOD5質(zhì)量濃度由13 800 mg/L 降低為7 mg/L, 去除率為99.9%; 揮發(fā)酚質(zhì)量濃度由85 mg/L 降低為0.1 mg/L, 去除率為99.9%; 氯離子質(zhì)量濃度由12 200 mg/L 降低為165 mg/L, 去除率為98.6%; 亞鐵離子質(zhì)量濃度由5 300 mg/L 降低為0.2 mg/L, 去除率為99.9%。 處理后出水各項指標(biāo)均滿足SL 368—2006 中洗滌用水標(biāo)準(zhǔn)。

        7 投資及運行成本

        本工程總投資198.62 萬元, 其中設(shè)備購置費123.62 萬元, 土建安裝費75 萬元。 廢水處理裝置運 行 費 用 包 括 電 費132.1 元/m3, 藥 劑 費66.7 元/m3, 人工費72.5 元/m3, 危廢處置費176.8 元/m3,合計448.1 元/m3。

        8 結(jié)語

        (1) 聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水經(jīng)過芬頓催化氧化-MVR脫鹽-MBR-H2O2催化氧化組合工藝處理后, 出水COD 質(zhì)量濃度為35 mg/L, BOD5質(zhì)量濃度為7 mg/L, 揮發(fā)酚質(zhì)量濃度為0.1 mg/L, 氯離子質(zhì)量濃度為165 mg/L, 亞鐵離子質(zhì)量濃度為0.2 mg/L。 出水各項指標(biāo)均滿足SL 368—2006 中洗滌用水標(biāo)準(zhǔn)。

        (2) 聯(lián)萘酚生產(chǎn)廢水中含鹽量較大, 應(yīng)對芬頓催化氧化塔做好保溫措施, 以應(yīng)對冬季低溫情況下鹽的析出問題, 避免造成設(shè)備堵塞。

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