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        提高進(jìn)口腈綸混紡紗捻接質(zhì)量的工藝優(yōu)化

        2021-03-12 07:51:36張建明張澤龍
        棉紡織技術(shù) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:加捻腈綸布面

        張建明 劉 梅 張澤龍

        (德州恒豐紡織有限公司,山東德州,253500)

        由于在紡紗過(guò)程中不可避免的會(huì)出現(xiàn)常發(fā)性紗疵和偶發(fā)性紗疵,經(jīng)自動(dòng)絡(luò)筒時(shí)根據(jù)產(chǎn)品用途的需要對(duì)部分紗疵進(jìn)行切除,尤其是偶發(fā)性紗疵,將疵點(diǎn)去除再進(jìn)行接頭。接頭質(zhì)量的好壞也是紗線品質(zhì)的一個(gè)特殊表征,因此對(duì)紗線接頭的研究也非常關(guān)鍵,尤其是生產(chǎn)特殊品種時(shí),雖然疵點(diǎn)去除,但結(jié)頭不合格,仍然會(huì)造成一系列的質(zhì)量問(wèn)題。

        空氣捻接器是通過(guò)壓縮空氣將紗條先行退捻,然后在加捻腔內(nèi)加捻、捻接,這一整套動(dòng)作完成大約需要1.5 s??諝饽斫咏Y(jié)頭處的紗線直徑為原紗直徑的1.2 倍~2.0 倍左右;捻接長(zhǎng)度在20 mm~30 mm 之間;結(jié)頭強(qiáng)力達(dá)到原紗強(qiáng)力的80%以上。使用空氣捻接器后可使布面條紋清晰、均勻,減輕了修織工作量,保證整經(jīng)、織造順利進(jìn)行,織機(jī)經(jīng)向斷頭可減少50%以上。尤其是對(duì)中、粗號(hào)棉紗的捻接更有其獨(dú)到之處,對(duì)高密織物用紗、出口紗、針織紗、縫紉線用紗等更能顯示其優(yōu)越性[1?4]。纖維原料剛性不同,捻接工藝稍有不同,因此當(dāng)原料不同時(shí)或者含量不同時(shí),整體紗線的強(qiáng)力也不一樣,再加上纖維分布的隨機(jī)性,捻接工藝的調(diào)整更加復(fù)雜,所以原料對(duì)捻接質(zhì)量的影響也非常大。

        腈綸和莫代爾纖維混紡紗線是保暖服飾用紗的理想選擇,不僅保暖性好,穿著也很舒適,但在自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)接頭上存在一定的問(wèn)題,如捻接失誤率高、結(jié)頭容易滑脫、捻接強(qiáng)力低、捻接外觀不好等問(wèn)題,尤其是使用細(xì)特腈綸時(shí)還要考慮纖維在絡(luò)筒捻接時(shí)受損傷導(dǎo)致的分叉現(xiàn)象,染色后布面呈現(xiàn)上色偏淺的問(wèn)題。我公司針對(duì)進(jìn)口腈綸混紡紗的捻接質(zhì)量進(jìn)行了攻關(guān)活動(dòng)?,F(xiàn)以№21C 型自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)的空氣捻接器為代表進(jìn)行介紹。

        1 試驗(yàn)原料

        進(jìn)口腈綸(韓國(guó)腈綸,標(biāo)識(shí)A),具體指標(biāo):規(guī)格1.0 dtex×38 mm,纖維長(zhǎng)度37.6 mm,長(zhǎng)度偏差-1.05%,超長(zhǎng)重量0 mg/100 g,倍長(zhǎng)含量0 mg/100 g,纖維線密度1.01 dtex,線密度偏差1%,斷裂強(qiáng)度3.3 cN/dtex,斷裂伸長(zhǎng)率18.51%。

        蘭精莫代爾(標(biāo)識(shí)M),具體指標(biāo):規(guī)格1.3 dtex×39 mm,纖維長(zhǎng)度 38.7 mm,長(zhǎng)度偏差-0.77%,超長(zhǎng)重量0 mg/100 g,倍長(zhǎng)含量0 mg/100 g,纖維線密度1.31 dtex,線密度偏差0.77%,斷裂強(qiáng)度3.44 cN/dtex,斷裂伸長(zhǎng)率10.76%。

        試驗(yàn)紗線:A/M 70/30 12.3 tex 針織賽絡(luò)集聚紡,實(shí)際捻系數(shù)343,捻度97.8 捻/10 cm。

        2 捻接工藝設(shè)置

        2.1 普通腈綸捻接工藝試驗(yàn)及分析

        公司使用日本村田公司的№21C?S 型自動(dòng)絡(luò)筒機(jī),配備的空氣捻接器型號(hào)為G2Z,退捻管型號(hào)N0,普通腈綸捻接參數(shù):退捻氣壓0.65 MPa,加捻氣壓0.65 MPa,退捻時(shí)間0.55 s,加捻時(shí)間0.1 s,加捻延時(shí) 0.69 s,捻接刻度 4,捻接強(qiáng)度16.3 cN/tex,捻接強(qiáng)力合格率85%。

        開(kāi)始階段在以上捻接工藝基礎(chǔ)上調(diào)整進(jìn)行接頭,結(jié)頭外觀基本正常,結(jié)頭強(qiáng)力均達(dá)到要求,坯布布面無(wú)棉結(jié)、粗細(xì)節(jié)等條干問(wèn)題,光澤較好。但染色后布面出現(xiàn)程度不一、上色較淺的“異纖”(見(jiàn)圖1),長(zhǎng)度約1 cm,單根紗路,經(jīng)拆布后確認(rèn)為紗線捻接器結(jié)頭,用織物密度鏡觀察,紗線結(jié)頭處稍有粗糙(見(jiàn)圖2)。

        圖1 結(jié)頭出現(xiàn)上色較淺的狀態(tài)

        為分析查找空氣捻接器捻接頭出現(xiàn)問(wèn)題的具體原因,我們?cè)陲@微鏡下對(duì)捻接頭部位的纖維狀態(tài)和伸出紗條的長(zhǎng)纖維類(lèi)型進(jìn)行了分析。從捻接結(jié)頭部位的纖維狀態(tài)來(lái)看,伸出紗條的長(zhǎng)纖維類(lèi)型大多表現(xiàn)為沒(méi)有被徹底分解成單纖維狀態(tài)的纖維束,纖維束伸出紗線主體,沒(méi)有明顯的包纏形態(tài),并且腈綸纖維損傷分叉嚴(yán)重,見(jiàn)圖3 和圖4。

        圖2 結(jié)頭兩端的狀態(tài)

        圖3 結(jié)頭形態(tài)

        圖4 捻接結(jié)頭處腈綸纖維分叉情況

        如果紗線尾端退捻不徹底,沒(méi)有完全被解捻開(kāi),纖維仍然呈束纖維狀態(tài)(見(jiàn)圖5),那么在捻接過(guò)程中,兩根紗線尾端的纖維就無(wú)法充分地捻合在一起,容易造成滑脫或捻接強(qiáng)力過(guò)低等情況出現(xiàn)。而纖維分叉造成物理結(jié)構(gòu)被破壞,影響纖維吸色,類(lèi)似原纖化,因此布面出現(xiàn)上色淺的部分。

        圖5 退捻不徹底的紗尾

        從以上表面現(xiàn)象看,在紗線退捻過(guò)程中,由于退捻氣壓較大,將纖維破壞造成分叉,因此從氣壓入手,對(duì)紗線退捻及加捻的捻接工藝進(jìn)行重新調(diào)整。

        2.2 優(yōu)化退捻、加捻工藝參數(shù)

        根據(jù)分析,結(jié)合空氣捻接器的捻接原理,對(duì)退捻氣壓、加捻氣壓、捻接刻度進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),結(jié)合常規(guī)捻接工藝進(jìn)行微調(diào)整,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。退捻時(shí)間均為 0.55 s,加捻時(shí)間0.1 s,加捻延時(shí)0.69 s。

        從以上試驗(yàn)和織造情況看,工藝5 的結(jié)頭效果最好,見(jiàn)圖6 和圖7。用戶使用該工藝生產(chǎn)的10 t 貨物后,反映效果較好。

        表1 參數(shù)調(diào)整對(duì)比結(jié)果

        圖6 調(diào)整后的捻接頭部位

        圖7 調(diào)整后的布面質(zhì)量

        從捻接工藝調(diào)整的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),捻接工藝的調(diào)整涉及到的內(nèi)容較多,某一項(xiàng)的調(diào)整將會(huì)改變結(jié)頭質(zhì)量,因此捻接調(diào)整時(shí)要兼顧退捻氣壓、加捻氣壓、退捻時(shí)間、加捻時(shí)間及捻接刻度等,可根據(jù)以下情況進(jìn)行分析和解決。

        2.2.1 紗線尾端退捻不徹底

        退捻管選型不當(dāng)。紗線要想在退捻管中達(dá)到理想的退捻效果,必須保證精確的氣流旋轉(zhuǎn)狀態(tài)和旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度,氣流旋轉(zhuǎn)狀態(tài)和旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度必須與紗線所使用的材料、紗線粗細(xì)、紗線捻度等相適應(yīng),否則就無(wú)法保證退捻質(zhì)量[5]。

        剪刀磨損、不鋒利。根據(jù)空氣捻接器的捻接時(shí)序,要求紗線被剪斷后,退捻管中的退捻壓縮空氣才開(kāi)始噴射,將已被剪斷的紗尾退捻成所需要的單纖維狀態(tài)。而當(dāng)空氣捻接器的剪刀磨損較嚴(yán)重,不夠鋒利,無(wú)法及時(shí)剪斷紗線時(shí),剪斷紗的時(shí)間被延遲,退捻管中的退捻壓縮空氣開(kāi)始噴射時(shí),紗線還沒(méi)有被剪斷,此時(shí)的退捻壓縮空氣無(wú)法對(duì)紗線進(jìn)行退捻,直到紗線被剪斷后,退捻壓縮空氣才開(kāi)始發(fā)揮作用,這樣就會(huì)造成退捻時(shí)間變短,退捻效果變差。

        捻接器的部分長(zhǎng)軸軸承損壞、缺油、轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活等,造成打結(jié)程序出現(xiàn)偏差,捻接時(shí)序配合不當(dāng),從而影響退捻效果。

        退捻參數(shù)設(shè)置不當(dāng)。比如退捻時(shí)間、退捻氣壓等設(shè)置不合理,造成退捻不徹底。

        退捻管的位置對(duì)退捻氣流的狀態(tài)和穩(wěn)定性具有重大影響,退捻管下半部不能出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)氣流,以避免將紗尾根部的纖維吹散。因此要精心調(diào)整退捻管的位置,保證其位置的準(zhǔn)確性。

        2.2.2 紗線加捻效果不良

        捻接腔選型不當(dāng)。捻接腔選型不當(dāng)時(shí),加捻壓縮空氣對(duì)纖維的作用力達(dá)不到加捻質(zhì)量的要求,纖維捻接效果不良。

        加捻器的腔蓋等部件損壞、作用不良等,會(huì)造成加捻氣流不足、氣流不穩(wěn)定、捻接時(shí)序配合不當(dāng)?shù)葐?wèn)題,從而影響加捻質(zhì)量。

        加捻參數(shù)設(shè)置不當(dāng)。比如加捻長(zhǎng)度、加捻時(shí)間、加捻氣壓的大小等設(shè)置不合理,造成退捻不徹底[6]。

        2.2.3 加捻氣壓

        由于細(xì)特腈綸柔軟、蓬松,當(dāng)解捻、加捻氣壓偏大時(shí),纖維容易被破壞損傷,導(dǎo)致接頭處毛糙、頭端分叉,見(jiàn)圖8、圖9。

        圖8 加捻處紗線外觀粗糙

        2.2.4 搭接頭長(zhǎng)度

        理論上是兩根紗線紗尾搭接頭的長(zhǎng)度盡可能地長(zhǎng)一些,以保證捻接頭處的紗線強(qiáng)力,但是由于受到捻接器上捻接腔長(zhǎng)度的限制以及纖維長(zhǎng)度的影響,搭接頭長(zhǎng)度只能保持在一個(gè)較小的范圍內(nèi)。搭接頭長(zhǎng)度過(guò)短,會(huì)嚴(yán)重影響捻接頭處的強(qiáng)力;搭接頭長(zhǎng)度過(guò)長(zhǎng),會(huì)造成紗線尾端的纖維無(wú)法全部捻進(jìn)紗體,露在外面形成長(zhǎng)毛羽,不但影響捻結(jié)頭處的外觀質(zhì)量,而且會(huì)影響織機(jī)效率和布面質(zhì)量。

        3 結(jié)語(yǔ)

        進(jìn)口腈綸纖維在捻接時(shí)容易分叉,且會(huì)在布面染色后出現(xiàn)接頭處顏色淺這一特殊現(xiàn)象,進(jìn)口的細(xì)特和超細(xì)特腈綸更容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象,特別要注意退捻加捻氣壓不能過(guò)高,避免出現(xiàn)纖維分叉和加捻效果不良現(xiàn)象。合理設(shè)置捻接參數(shù)和做好絡(luò)筒設(shè)備基礎(chǔ)工作,既要保證捻接結(jié)頭外觀良好、不滑脫,也要避免纖維嚴(yán)重分叉造成的布面結(jié)頭染色上色淺的現(xiàn)象。建議調(diào)整捻接參數(shù)時(shí),在有條件的情況下通過(guò)織布確認(rèn)捻接效果。

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