中交一公局第四工程有限公司,廣西 南寧 530000
某高速公路段主線起訖里程為YK16+940~YK20+160,總長度為3.22km,采取雙向六車道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度為100km/h。該段整體式路基寬33.5m,分離式路基寬16.75m,沿線建設(shè)有1座隧道,左洞1417m、右洞1429m。經(jīng)現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)襯砌存在開裂現(xiàn)象,需要分析成因并正確處理。
二次襯砌開裂普遍集中在中隔墻、邊墻及拱頂處,各自的縫寬具有差異性,且?guī)聿煌潭鹊挠绊懀F(xiàn)就具體情況做如下分析。
(1)中隔墻。中隔墻的沉降縫和施工縫存在橫向錯位現(xiàn)象,錯位量普遍集中在3~6cm,最嚴(yán)重區(qū)域可達(dá)到12.5cm。中隔墻較初始狀態(tài)有所下沉,頂部和起拱線相連接的區(qū)域存在貫穿性裂縫,嚴(yán)重影響裂縫所在結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。墻內(nèi)鋼筋未得到有效的防護(hù),局部裸露于外界,嚴(yán)重的區(qū)域有折斷現(xiàn)象,穩(wěn)定性明顯不足。
(2)邊墻。邊墻存在較多的縱向裂縫和斜向裂縫,各自寬度普遍達(dá)到0.3mm以上,嚴(yán)重區(qū)域約20mm。
(3)拱頂。上行線的拱頂處分布有大量的縱向裂縫,寬度為0.3~10mm,以YK18+900~YK18+940段最為明顯。下行線裂縫主要見于YK18+920~YK18+930段,縫寬0.3~15mm。經(jīng)現(xiàn)場勘察后可知,裂縫總長約2200m,多為縫寬0.3~3.0mm的裂縫,總長約1000m,縫寬超過0.3mm的裂縫達(dá)到900m左右,剩余部分普遍為縫寬在0.3mm以下的裂縫。
(4)根據(jù)上述描述,YK18+900~YK18+940段的襯砌裂縫病害較為嚴(yán)重,其中,出口段的襯砌已經(jīng)受到較為明顯的破壞,局部邊墻和中隔墻存在斷裂的情況,襯砌的承載能力明顯下降,難以滿足隧道的穩(wěn)定性要求。
隧址區(qū)山體的整體穩(wěn)定性較好,但依然存在三個明顯的非穩(wěn)定區(qū),以砂、黏土和塊石居多,構(gòu)成具有易失穩(wěn)特性的松散層,加之雨水、隧道開挖擾動等因素的干擾,導(dǎo)致襯砌難以維持正常使用的狀態(tài)。第一個非穩(wěn)定區(qū)分布在隧道出口處,塊石和沙黏土占比較大,強(qiáng)度偏低?,F(xiàn)場地形較陡,遇強(qiáng)降雨天氣后巖土體因吸水而導(dǎo)致重度明顯提高,變形流動幅度加大,易對隧道帶來顯著的側(cè)向推力。受此影響,出現(xiàn)隧道側(cè)移和襯砌受損的情況。第二個非穩(wěn)定區(qū)分布在隧道頂部,在開挖擾動性作用下,形成明顯的節(jié)理裂隙帶,內(nèi)部以充填砂和黏土居多,強(qiáng)度和模量均偏低,存在塌方冒頂?shù)目赡堋5谌齻€非穩(wěn)定性分布在山坡淺表松散層,以砂和風(fēng)化殘余塊體為主,遇水后失穩(wěn),流動性明顯增加,進(jìn)而發(fā)生淺表滑坡現(xiàn)象。不良地質(zhì)條件下將明顯加大隧道施工難度,洞口圍巖易由于受擾而失穩(wěn),存在諸多不可預(yù)見因素,若缺乏可行的施工技術(shù),則將直接影響施工質(zhì)量,甚至引發(fā)安全事故。
(1)二襯鋼筋安裝前,按橫向2m、環(huán)向1.2m的間距標(biāo)準(zhǔn)架立鋼筋,材料的具體型號需與環(huán)向鋼筋保持一致,以構(gòu)成相協(xié)調(diào)的整體。(2)架立定位鋼筋應(yīng)滿足位置精度要求,因此施工前組織測量工作,對環(huán)向定位筋測量放樣,以此為依據(jù)將環(huán)向定位筋安裝到位,無誤后再于該處通過焊接的方式設(shè)置橫向架立鋼筋,以隧道中心線為基準(zhǔn)呈兩側(cè)對稱布置,具體情況如圖1所示。(3)架立筋安裝到位且經(jīng)過焊接處理后,綁扎外層(即第一層)二襯拱墻鋼筋,具體情況如圖2所示。(4)外層二襯拱墻鋼筋安裝到位后,取環(huán)向和橫向鋼筋的交接區(qū)域,于該處焊接“L”形支撐筋,在發(fā)揮出支撐作用的同時確定第二層鋼筋的具體安裝位置。定位筋端頭至第二層鋼筋的長度應(yīng)小于保護(hù)層厚度3mm,以免在澆筑后露筋。(5)“L”形支撐筋安裝完成后,組織第二層鋼筋的測量放樣工作,并在預(yù)先設(shè)置的定位筋上做好標(biāo)識。在定位筋的兩端頭上拉設(shè)水平線,經(jīng)焊接后穩(wěn)定設(shè)置橫向架立鋼筋,使其具有平、直的特點(diǎn),然后將橫向架立鋼筋與定位鋼筋連接,在此基礎(chǔ)上綁扎第二層鋼筋。(6)二襯臺車模板為襯砌處治工作中的重要裝置,若存在尺寸誤差,將導(dǎo)致成型后的保護(hù)層厚度存在偏差,因此需嚴(yán)格控制其尺寸精度。在二襯臺車定位前,需要復(fù)核二襯臺車模板的尺寸,將實(shí)測結(jié)果與設(shè)計值進(jìn)行對比分析,若無誤則對臺車進(jìn)行定位,隨后再次復(fù)核二襯臺車模板,要求其輪廓線與襯砌的內(nèi)輪廓線的偏差控制在許可范圍,否則需及時調(diào)整二襯臺車模板,直至其定位可滿足要求為止[1]。
圖1 外層鋼筋架立筋安裝
圖2 外層鋼筋安裝
鑒于襯砌開裂的情況,需通過化學(xué)灌漿等方式修補(bǔ),具體應(yīng)根據(jù)裂縫的寬度采取合適的方法以及材料。(1)縫寬在0.3mm以下的裂縫,允許直接進(jìn)行表面封堵,材料可選擇YZJ-1型結(jié)構(gòu)膠,應(yīng)保證各處涂抹厚度具有均勻性。(2)縫寬在0.3~3mm的裂縫,依然以灌縫處理的方式為宜,所用材料為YZJ-5型結(jié)構(gòu)膠。(3)縫寬超3mm的裂縫,其處理難度較大且工序較多。首先需全面檢查裂縫的情況,鑿除裂縫的松動部分,全面清理鑿除期間產(chǎn)生的雜物,再向其中灌入高強(qiáng)微膨脹無收縮化學(xué)灌漿材料,在該灌漿料的作用下使開裂的結(jié)構(gòu)連接于一體。(4)襯砌部分區(qū)域存在混凝土破損的情況,可通過插筋的方式處理或是用纖維混凝土補(bǔ)強(qiáng),但此時所用的纖維混凝土強(qiáng)度應(yīng)高于既有結(jié)構(gòu)材料的強(qiáng)度。(5)對于錯臺病害,需鑿開該處的鋼筋混凝土,選擇全新的且質(zhì)量達(dá)標(biāo)的鋼筋,重新焊接到位,再組織澆筑作業(yè),使實(shí)際高度略高于原混凝土,同時合理修正,以保證鋼板可穩(wěn)定粘貼到位,使其與混凝土之間不形成間隙。(6)對于邊墻和中隔墻兩部分的病害處理,則需要完成基礎(chǔ)灌漿作業(yè),以提高基礎(chǔ)的穩(wěn)定性;加強(qiáng)處理兩處的局部時,應(yīng)先灌縫,解決結(jié)構(gòu)松散的問題,再粘貼鋼板,最后植筋以確保鋼板具有穩(wěn)定性。(7)拱頂和邊拱兩部分的處理可采取對拱外圈灌漿的方式,使原本處于松散狀態(tài)的結(jié)構(gòu)連接成穩(wěn)定的拱圈,再粘貼鋼板。(8)鋼板安裝到位后,于該處設(shè)置錨栓,保證鋼板具有穩(wěn)定性,正常情況下錨深以160mm為宜,遇特嚴(yán)重區(qū)域時適當(dāng)加大錨深;若無誤,則在鋼板上焊接環(huán)向I20a工字鋼,均勻涂抹結(jié)構(gòu)膠,以便構(gòu)成具有封閉特性的空間。
混凝土裂縫的防控需嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)。(1)水泥:以普通硅酸鹽水泥為宜,在不影響混凝土工程性能的前提下需適當(dāng)減少單位水泥的用量。(2)碎石:以泵送管路的內(nèi)徑為依據(jù)合理選擇碎石,粒徑以5~31.5mm為宜,含泥量≤1%,針片狀含量≤15%。(3)砂:以級配良好的中砂為宜,要求含泥量在3%以內(nèi)??紤]到運(yùn)輸、泵送及澆筑各環(huán)節(jié)的施工需求,將砂率設(shè)為35%~45%。
(1)根據(jù)規(guī)范將鉆孔作業(yè)落實(shí)到位,視實(shí)際情況優(yōu)化鉆爆參數(shù);開挖期間加強(qiáng)檢測,掌握實(shí)際開挖進(jìn)尺情況,避免超欠挖現(xiàn)象,以便給后續(xù)的襯砌施工創(chuàng)設(shè)良好的條件。(2)待圍巖和初期支護(hù)均維持穩(wěn)定或變形量極小時,即可組織二次襯砌施工作業(yè)。遇圍巖變形量偏大的情況時,應(yīng)適當(dāng)提前二次襯砌的施作時間,必要時對襯砌采取加強(qiáng)措施,確保穩(wěn)定性[2]。(3)按現(xiàn)場施工需求生產(chǎn)混凝土,嚴(yán)格控制配合比,定期校正計量裝置,精準(zhǔn)稱量水泥、碎石、砂等材料,避免用量誤差。加強(qiáng)對砂石料含水率的檢測,給予充分的攪拌,使原材料可混合均勻。夏季施工時氣溫相對較高,若實(shí)測氣溫值達(dá)到32℃以上,應(yīng)搭建遮陽棚,以便有效防護(hù)砂石料,并利用冷水沖洗碎石,降低其溫度[3]。
(1)按預(yù)先規(guī)劃的路線及時運(yùn)輸混凝土,泵送期間不宜加水。(2)灌注速度不宜過快,兩側(cè)邊墻對稱分層依次灌注到位,到達(dá)墻、拱交界區(qū)域時需要暫停1h左右,觀察邊墻混凝土的實(shí)際狀況,若下沉穩(wěn)定,則灌注拱部混凝土。(3)灌注期間加強(qiáng)振搗,減小內(nèi)部氣孔數(shù)量,提高混凝土的密實(shí)性與平整性。
綜上所述,在完成對襯砌的加固處理后,將隧道襯砌加固前后的收斂量和拱頂下沉量進(jìn)行對比分析。根據(jù)所得結(jié)果可知,加固前單日收斂量可達(dá)到0.62mm,而在采取加固措施后,單日收斂量可減少至0.049mm;拱頂下沉方面,未加固前平均量為0.83mm,經(jīng)加固后可縮減至0.054mm??傮w來看,所采取的襯砌加固措施具有可行性,隧道襯砌開裂、變形等質(zhì)量問題得到了有效解決,可滿足預(yù)期要求,能夠給高速公路隧道后續(xù)的建設(shè)工作奠定良好的基礎(chǔ)。