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        超超臨界1 030 MW汽輪發(fā)電機組振動異常處理

        2021-03-11 02:54:42童小忠
        節(jié)能技術(shù) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:動平衡軸系停機

        陳 杰,童小忠

        (浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點實驗室,浙江 杭州 311121)

        0 引言

        高參數(shù)汽輪機組是火電技術(shù)未來主要發(fā)展方向[1],1 000 MW超超臨界汽輪發(fā)電機組由于其卓越的經(jīng)濟性在火力發(fā)電裝機容量中占據(jù)了可觀的份額[2]。相較于其它類型機組,該類型機組具有典型的軸系結(jié)構(gòu)為四缸、雙支撐布置,轉(zhuǎn)子總長度達37 m,加上發(fā)電機長度,汽輪發(fā)電機組總長度達54 m。如此長度的軸系布置更易于出現(xiàn)軸系振動的問題,這就對軸瓦穩(wěn)定性設計和安全運行提出了較高的要求[3-4]。

        機組在大范圍變負荷運行過程中,長時間運行在非設計工況往往會引發(fā)轉(zhuǎn)子的振動;同時,引起振動的各因素之間還具有一定的耦合性。在國內(nèi)外相關(guān)研究中,有學者提出基于調(diào)節(jié)閥組開啟順序改造的解決方案[5],嘗試利用該方案實現(xiàn)振動問題的解耦;另一方面,由于軸承失穩(wěn)引起的軸系振動也是該問題的典型特征之一[6],最有效且最常用的解決方案是通過計算振幅與配重之間的耦合關(guān)系,以對軸瓦配重進行優(yōu)化設計[7],進而改善機組的振動問題。

        然而,對于某些超超臨界機組來說,在設計上會出現(xiàn)高壓轉(zhuǎn)子#1瓦側(cè)平衡孔被汽封邊遮擋一部分無法加重、#8,#9瓦軸振相位反相無法通過低發(fā)對輪加重降低#10瓦軸振等問題。對此,本文針對該機型特點,對#10、#2瓦進行了加重處理;在此基礎(chǔ)上,通過分析振動數(shù)據(jù)的規(guī)律,判斷出了導致振幅超限的原因,并給出相應處理建議。

        1 機組概況

        某電廠采用N1030-25.0/600/600超超臨界汽輪發(fā)電機。該機型首次采用節(jié)流配汽、1 200 mm低壓末級葉片。如圖1所示,機組的軸系結(jié)構(gòu)主要由高、中、低壓轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機轉(zhuǎn)子構(gòu)成,其中低壓轉(zhuǎn)子分為低壓轉(zhuǎn)子A和低壓轉(zhuǎn)子B。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向從汽輪機往發(fā)電機看為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。其中高壓、中壓轉(zhuǎn)子使用可傾瓦軸承支承,低壓轉(zhuǎn)子使用橢圓軸承支承,各轉(zhuǎn)子間由剛性聯(lián)軸器連接,共11道撐持軸承。

        圖1 轉(zhuǎn)子軸系布置示意

        該機組投產(chǎn)后,變工況運行時機組在短時間內(nèi)出現(xiàn)了#10瓦軸振幅值大,#1瓦軸振爬升;滑參數(shù)停機時#5,#6瓦軸振大等異?,F(xiàn)象。

        綜上所述,亟需設計一套振動解決方案。

        2 軸振幅值大的處理措施

        2.1 #10瓦處理措施

        自該機組在2014年9月投入運行以來,汽輪發(fā)電機組軸系穩(wěn)定,各軸瓦溫度正常,機組各主要參數(shù)符合設計要求。2016年3月機組第1次A修,未對軸系、軸瓦進行處理。A修結(jié)束后,機組啟動沖轉(zhuǎn),達到轉(zhuǎn)速3 000 r/min后,#7~#10瓦振動幅值見表1。低壓B缸前后瓦、發(fā)電機前瓦的軸振幅值均在優(yōu)秀水平,#10瓦X、Y向軸振通頻幅值分別為20 μm、80 μm,10Y振動超過優(yōu)秀值76 μm。

        表1 動平衡前、后#7~#10瓦振動幅值

        由此可見,10Y振幅值變化不大,同時相位一直處在穩(wěn)定狀態(tài)。為確定10Y振動幅值大的原因,進行振動試驗,保持其他參數(shù)不變,分別進行變有功、變無功、變密封油溫、變氫溫試驗,10Y振動幅值無明顯變化。根據(jù)傳熱和材料本構(gòu)行為的數(shù)學模型[8],判斷該振動為普通強迫振動,同時轉(zhuǎn)子可能存在一定程度上的不平衡問題??紤]到#8,#9瓦振動反相,在低發(fā)對輪上加重將不利于#8瓦振動,嘗試在#10,#11瓦之間加重。加重方案為:在勵磁機風扇環(huán)上加重0.18 kg。

        加重后機組重新啟動,10Y振動幅值較動平衡前降低,負荷876 MW下,10Y振動通頻幅值為67 μm,達到優(yōu)秀水平。

        計算勵磁機風扇環(huán)上加重對10Y振動的影響系數(shù)幅值為50 μm/kg,為取得更好的動平衡效果需增加平衡塊重量。但風扇環(huán)上加重位置少,平衡塊質(zhì)量小,使得加重效果有限,有必要時可使用高密度平衡塊或加工質(zhì)量更大的平衡塊。

        2.2 #1處理措施

        機組投產(chǎn)后1X,1Y軸振幅值緩慢爬升,至2016年A修前,1X,1Y軸振通頻幅值分別達72 μm,85 μm。因高壓轉(zhuǎn)子靠#1瓦側(cè)平衡孔被汽封邊擋住一部分,無法安裝平衡塊,未做動平衡。A修完畢,機組正常運轉(zhuǎn),但1X,1Y軸振幅值繼續(xù)緩慢增大,通頻幅值最終分別穩(wěn)定在95 μm,120 μm。

        機組運行中,#1軸承3個金屬溫度測點測量值為61 ℃,76 ℃,51 ℃(最大偏差達25 ℃),與該電廠另一臺同型號機組#1軸承金屬溫度72 ℃,87 ℃,67 ℃相比偏低10 ℃,說明#1軸承承載偏輕。2017年調(diào)停期間,#1軸承進行抬瓦處理,上抬0.13 mm。機組啟動后,#1軸承瓦溫未見明顯變化,1X,1Y軸振幅值未減小。

        2017年C修期間,為降低#1瓦軸振幅值進行了以下處理:

        (1)為縮小金屬溫度測量值偏差,將#1軸承向鍋爐側(cè)移動50 μm。

        (2)機組多次啟停1X,1Y軸振均維持在同一水平,運行中相位穩(wěn)定,以1倍頻分量為主,與機組調(diào)試階段1X,1Y振動與負荷關(guān)聯(lián)程度大,機組高負荷下1X,1Y軸振幅值突增,且振動增量以低頻分量為主的現(xiàn)象不一致,可排除汽流激振與動靜部件碰磨耦合的因素[9],由此判斷可能由于高壓轉(zhuǎn)子在質(zhì)量上存在一定程度的不平衡問題[10-11]。由于高壓轉(zhuǎn)子#1瓦側(cè)平衡孔被汽封邊遮擋,無法安裝平衡塊,加重位置只能選#2瓦側(cè)平衡孔。

        加重前#1,#2瓦X,Y向軸振同相分量分別為:47.4 μm∠80.4°,61.0 μm∠311.2°??紤]到#1,#2瓦軸振存在較大的同相分量,為避免動平衡后#2瓦軸振幅值增大過多,適當減小加重質(zhì)量。由于缺少同類機型轉(zhuǎn)子的影響系數(shù),影響系數(shù)取經(jīng)驗值150 μm/kg,機械滯后角取20°。加重方案為:在高壓轉(zhuǎn)子#2瓦側(cè)平衡孔處加重0.35 kg。

        動平衡后機組沖轉(zhuǎn)并網(wǎng),1X,1Y軸振通頻幅值曲線如圖2所示。滿負荷工況下1X,1Y軸振幅值均較動平衡前減小,1Y軸振通頻及1倍頻幅值均減小30 μm以上,但2X,2Y軸振幅值有所上升,見表2。因機組帶負荷,未進行加重調(diào)整。

        表2 滿負荷工況下動平衡前、后#1,#2瓦振動幅值

        圖2 動平衡后1X,1Y通頻振動幅值

        由于#1,#2瓦振動同相分量大,動平衡降低#1瓦軸振幅值會提高#2瓦軸振幅值,后續(xù)處理時,為防止2Y軸振超過優(yōu)秀值范圍,在#2瓦側(cè)平衡孔的加重質(zhì)量以不超過0.15 kg為宜。

        3 滑參數(shù)停機#5、#6瓦軸振大的原因分析

        3.1 停機過程中振動情況

        2017年1月機組調(diào)停,停機前低壓轉(zhuǎn)子A、低壓轉(zhuǎn)子B振動幅值均在75 μm以內(nèi)。機組負荷降至350 MW時,5Y,6Y軸振幅值分別為75 μm,46 μm,5Y,6Y軸振幅值出現(xiàn)爬升-回落-爬升的現(xiàn)象,如圖3所示。負荷降至150 MW時,5Y軸振幅值已達到152 μm,機組打閘停機。轉(zhuǎn)子惰走過程中,低壓轉(zhuǎn)子部分在過臨界轉(zhuǎn)速時出現(xiàn)了振動幅度較大的問題,5Y,6Y振動幅值分別達192 μm,256 μm。

        圖3 機組滑停5Y,6Y振動異常曲線

        3.2 原因分析

        機組負荷350 MW以上時,#5,#6瓦軸振平穩(wěn)。負荷降至350 MW以后,5Y,6Y軸振開始爬升,同時低壓轉(zhuǎn)子B的前后軸承振動幅值也隨之變化,說明整個過程中5Y,6Y振動信號為真實信號。整個停機過程中,各瓦的振動幅值無階躍,可排除軸系部件飛脫的可能,振動為強迫振動。5Y,6Y振動幅值在打閘前已達到正常運行值的2倍以上,即疊加了新的臨時不平衡量,從而產(chǎn)生轉(zhuǎn)子惰走過臨界轉(zhuǎn)速時振動幅值大的現(xiàn)象。以往的滑參數(shù)停機過程中,低壓轉(zhuǎn)子B曾發(fā)生過相似的問題,在后續(xù)的啟動及帶負荷過程中振動均恢復正常水平,說明這種臨時不平衡量不需要進行特殊處理。轉(zhuǎn)子在低負荷下產(chǎn)生熱彎曲的可能性較大,而低轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)子晃度大佐證了這一判斷。

        引發(fā)低壓轉(zhuǎn)子熱彎曲的可能原因有碰磨和轉(zhuǎn)子遇冷。由于缸體剛度低,形變量大,使軸封水平方向的間隙變小,進而導致碰磨,產(chǎn)生熱彎曲;另一方面,打閘前及惰走過程中,軸封母管壓力異常波動(如圖4所示),可能使軸封參數(shù)與轉(zhuǎn)子溫度不匹配,導致振動進一步爬升。

        圖4 停機過程振動與軸封母管壓力曲線

        隨后的2次機組啟動中,低壓缸各瓦振動均恢復正常,表明機組通流部件無本質(zhì)性變化。

        建議機組滑參數(shù)停機時按運行規(guī)程控制好參數(shù)和滑停速率,減小降負荷變化速率,直至3 MW/min左右。加強對主蒸汽參數(shù)、軸封蒸汽參數(shù)的監(jiān)視,避免溫度、壓力出現(xiàn)大的波動,加強汽輪機本體及軸封疏水,防止啟停過程中出現(xiàn)汽輪機接觸冷汽或疏水不暢現(xiàn)象。停機過程20%負荷以下,適當降低機組真空運行(88~92 kPa),防止低壓缸變形,影響機組振動。

        4 結(jié)論

        針對某1 030 MW機組投產(chǎn)后呈現(xiàn)出的振動情況,本文結(jié)合數(shù)據(jù)分析方法與優(yōu)化調(diào)整操作對機組進行處理,得到如下結(jié)論:

        (1)通過振動試驗及頻譜分析,判斷出#10瓦振動的問題是由于轉(zhuǎn)子不平衡引起的。隨后,本文在勵磁機風扇環(huán)處進行了該機組自出廠以來的首次加重0.18 kg后,10Y振動改善。

        (2)由于振動頻譜中無低頻分量,判斷#1瓦振動與機組負荷無關(guān),原因為高壓轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡所致。本文在#2瓦側(cè)平衡孔加重0.35 kg后,#1瓦振動下降。

        (3)此外,機組滑參數(shù)停機#5、#6瓦軸振大為摩擦振動和轉(zhuǎn)子過臨界二者疊加造成,無需特殊處理。

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