陳 揚(yáng)
(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮 527328)
某電廠#5、#6爐是上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1036/17.5-M4506,亞臨界中間再熱,單鍋筒自然循環(huán)、循環(huán)流化床鍋爐,與300MW等級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)組相匹配。鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),鍋爐島式露天布置、全鋼結(jié)構(gòu)。鍋爐主要由單爐膛、3個(gè)高溫絕熱旋風(fēng)分離器、3個(gè)回料閥、尾部對(duì)流煙道、4臺(tái)冷渣器和1個(gè)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器等部分組成。
從2019年底開始依次對(duì)#6、#5鍋爐進(jìn)行超低排放改造,本次改造的目標(biāo)是鍋爐各設(shè)備正常運(yùn)行的情況下,將煙囪排放SO2、NOx和粉塵濃度分別控制在35、50、10mg/Nm3以下,以滿足環(huán)保排放要求。同時(shí),本次改造增加水媒式-煙氣換熱器系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱WGGH系統(tǒng)),利用鍋爐空預(yù)器出口高溫?zé)煔饧訜釤崦浇橘|(zhì),將鍋爐排煙溫度降低到90℃后進(jìn)入除塵系統(tǒng);煙氣再熱器利用熱媒介質(zhì)加熱脫硫吸收塔出口低溫?zé)煔猓瑢⑽账隹诘膬魺煔饧訜岬?0℃后進(jìn)入煙囪排放,達(dá)到地方環(huán)保部門要求煙囪消濕煙羽的要求。
WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器每臺(tái)機(jī)組各4臺(tái),布置在除塵器進(jìn)口豎直煙道上,煙氣再熱器每臺(tái)機(jī)組1臺(tái),布置在脫硫吸收塔出口煙道上。換熱形式為煙氣-水換熱器,熱媒介質(zhì)采用凝結(jié)水水質(zhì),閉式循環(huán),增壓泵驅(qū)動(dòng),熱媒輔助加熱系統(tǒng)采用輔助蒸汽加熱。每套裝置包含兩級(jí)換熱器及支撐結(jié)構(gòu)、熱媒輔助加熱系統(tǒng)、熱媒補(bǔ)充水系統(tǒng)、熱媒增壓系統(tǒng)、凝結(jié)水余熱回收系統(tǒng)、吹灰系統(tǒng)等。
在燃用鍋爐設(shè)計(jì)及校核煤質(zhì)范圍內(nèi)的燃煤時(shí),WGGH系統(tǒng)應(yīng)保證滿足以下性能指標(biāo)要求:
(1)換熱器進(jìn)口出口煙溫:煙氣冷卻器進(jìn)口煙氣溫度131℃(設(shè)計(jì)煤種,BMCR工況),出口煙氣溫度不高于90℃,進(jìn)口熱媒水溫度:70℃,出口熱媒水溫度108℃;煙氣再熱器進(jìn)口煙氣溫度50℃,出口煙氣溫度不低于80℃,進(jìn)口熱媒水溫度108℃,出口熱媒水溫度77.7℃。
(2)各種工況下,煙氣側(cè)壓降:煙氣冷卻器:投運(yùn)后一年內(nèi)≤410Pa,一個(gè)大修期內(nèi)≤410Pa;煙氣再熱器:投運(yùn)后一年內(nèi)≤490Pa,一個(gè)大修期內(nèi)≤490Pa。
自2020年超低排放改造結(jié)束后,經(jīng)過(guò)近半年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器前后壓差逐漸上升。煙氣冷卻器前后壓差在滿負(fù)荷工況下,從剛投運(yùn)時(shí)的400pa左右,逐漸上升至1500pa左右,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)要求≤410Pa。發(fā)現(xiàn)該情況后,首先對(duì)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器的各臺(tái)聲波吹灰器進(jìn)行檢查,除個(gè)別異常外,其余均能正常吹灰;縮短聲波吹灰器吹灰間隔,提高吹灰頻次,并通過(guò)增啟空壓機(jī)提高吹灰壓力等方法,均未能使WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器前后壓差減低。對(duì)壓差大的初步分析原因?yàn)槁暡ù祷移髟O(shè)計(jì)不合理,吹灰效果差不能及時(shí)吹走積灰,冷卻器內(nèi)積灰越來(lái)越多,煙氣流通面積不斷減少,導(dǎo)致壓差不斷上升。
WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器堵塞,會(huì)造成煙氣通道不暢通,從而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)出力不斷提高才能滿足機(jī)組帶滿負(fù)荷的需求。在同年9月份,曾出現(xiàn)#6機(jī)組加至300MW負(fù)荷時(shí),因#2引風(fēng)機(jī)出力不斷增大,#2引風(fēng)機(jī)掉落失速工作區(qū),出力大幅度下降,爐膛負(fù)壓上升,#1引風(fēng)機(jī)投自動(dòng)情況下出力不斷增大,最終因電流超過(guò)額定值過(guò)流保護(hù)動(dòng)作,#1引風(fēng)機(jī)跳閘,爐膛壓力高保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致鍋爐MFT聯(lián)跳汽輪機(jī)的事件。
事件發(fā)生后,各專業(yè)技術(shù)人員討論并制定引風(fēng)機(jī)RD觸發(fā)邏輯條件:任一引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉自動(dòng)且動(dòng)葉指令≥90%或電流≥350A,且爐膛壓力≥240pa,且機(jī)組在協(xié)調(diào)控制方式,延時(shí) 2s,引風(fēng) RD 動(dòng)作,自動(dòng)退出AGC,機(jī)組以當(dāng)前設(shè)定速率(4.5MW/min)正常降負(fù)荷至 150MW。引風(fēng)機(jī)RD復(fù)位條件:在降負(fù)荷過(guò)程中,引風(fēng)動(dòng)葉指令或者爐膛壓力達(dá)到復(fù)位值(動(dòng)葉指令≤85%,或引風(fēng)機(jī)電流≤340A,或爐膛壓力≤120pa),則引風(fēng) RD 動(dòng)作復(fù)位,交運(yùn)行人員手動(dòng)操作。采取該種方法來(lái)避免機(jī)組運(yùn)行中,引風(fēng)機(jī)再次進(jìn)入失速區(qū)導(dǎo)致不安全事件的發(fā)生。由于WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器積灰嚴(yán)重,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于270MW負(fù)荷時(shí),引風(fēng)機(jī)電流都已接近350A,只能通過(guò)限負(fù)荷的方法來(lái)預(yù)防,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2020年12月,利用機(jī)組停機(jī)機(jī)會(huì),對(duì)#6機(jī)組WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器積灰情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)冷卻器鰭片管間積灰嚴(yán)重,且冷卻器煙氣進(jìn)口側(cè)相對(duì)較干凈,出口側(cè)積灰較嚴(yán)重;積灰均較為松散,用手即可弄松并捏碎,目測(cè)與鍋爐的灰樣沒(méi)有什么區(qū)別,排除是硫酸氫氨在受熱面造成的板結(jié)堵塞。
圖1 WGGH系統(tǒng)冷卻器管間鰭片積灰情況
圖2 WGGH系統(tǒng)冷卻器積灰情況
考慮到積灰松散,本次停機(jī)后采用干冰射流方式進(jìn)行清除積灰;清理結(jié)束后在2021年1月27日啟動(dòng),啟動(dòng)后發(fā)現(xiàn)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器壓差還是偏大,分析原因可能為冷卻器寬度約5米,干冰射流只能清除靠外側(cè)的冷卻管,因動(dòng)能不足,冷卻器中間部位無(wú)法沖穿透,導(dǎo)致取熱器靠?jī)?nèi)側(cè)管壁的積灰未能清理,導(dǎo)致WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器壓差還是偏大;2021年2月,再次利用停機(jī)機(jī)會(huì),采用高壓水沖洗的方法,并經(jīng)檢修人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,確認(rèn)本次各管壁沖洗效果良好。但是,在2月16日#6機(jī)組開機(jī)以后,通過(guò)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器前后壓差和引風(fēng)機(jī)電流判斷,冷卻器的堵塞情況依然存在,在2月21日晚#6機(jī)組負(fù)荷285MW(自開機(jī)以來(lái)最高負(fù)荷),WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器壓差最大為約1500Pa,#1引風(fēng)機(jī)電流最大346A,引風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓-6.41kPa,該參數(shù)離防引風(fēng)機(jī)失速的RD觸發(fā)條件已經(jīng)非常接近,嚴(yán)重影響機(jī)組帶負(fù)荷能力。
利用兩次停機(jī)機(jī)會(huì),采取不同方法對(duì)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器進(jìn)行沖洗均未能達(dá)到預(yù)期效果,電廠組織各專業(yè)人員對(duì)原因分析如下:
(1)從1月份和2月份兩次開機(jī)后數(shù)據(jù)對(duì)比分析可以看出,在升爐階段相同工況下,WGGH系統(tǒng)未投運(yùn)前,2月份時(shí)的WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器差壓比1月份時(shí)的數(shù)據(jù)大部分都有上升,推斷可能此次高壓水沖洗冷卻器未達(dá)到預(yù)期效果;原因可能為高壓水沖洗完畢后,未對(duì)冷卻器進(jìn)行充分的干燥,各冷卻器表面仍有水份,當(dāng)啟動(dòng)時(shí)爐膛煙氣中的灰通過(guò)冷卻器時(shí),迅速在冷卻器表面粘結(jié)。
(2)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器進(jìn)出、口煙溫均較低,如出口煙溫低于露點(diǎn)溫度時(shí),煙氣中的水份會(huì)凝露,也會(huì)使灰變濕,易在冷卻器上粘結(jié)。
(3)啟動(dòng)過(guò)程在油槍未退運(yùn)前需投入空預(yù)器連續(xù)吹灰,如吹灰蒸汽帶水,也會(huì)使煙氣中水份增大,易造成濕灰在取熱器上粘結(jié)。
(4)運(yùn)行過(guò)程中因聲波吹灰器效果差,無(wú)法及時(shí)吹走積灰,特別是積灰嚴(yán)重的出口段,未安裝有聲波吹灰器除灰,已策劃增加蒸汽吹灰器的改造項(xiàng)目。
根據(jù)以上分析,利用#6機(jī)組2021年4月份的停機(jī)機(jī)會(huì),確定再次采用高壓水沖洗的方法,對(duì)冷卻器沖干凈并充分干燥后再進(jìn)行機(jī)組啟動(dòng),啟動(dòng)初期采取冷卻器干燒啟動(dòng),防止冷卻器出口煙溫低于露點(diǎn)溫度,造成積灰板結(jié)。結(jié)合系統(tǒng)現(xiàn)狀,采用以下WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器干燒啟動(dòng)方式:
(1)機(jī)組啟動(dòng)前提前將4個(gè)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器熱媒水進(jìn)、出口門全關(guān),并打開#1-4冷卻器出口管道放空氣門和各小集箱放水門將積水全部放干。
(2)機(jī)組并網(wǎng)后利用高溫?zé)煔鈱?duì)WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器進(jìn)行干燒,干燒時(shí)間為3—5天,期間需密切關(guān)注電除塵運(yùn)行狀況及煙囪粉塵濃度防止排放超標(biāo),并加強(qiáng)對(duì)吸收塔進(jìn)口煙溫監(jiān)測(cè)。
(3)恢復(fù)WGGH系統(tǒng)投運(yùn)操作:①冷卻器干燒結(jié)束后,對(duì)整個(gè)WGGH系統(tǒng)除冷卻器外的設(shè)備全部注水排空后,啟動(dòng)熱媒水泵,通過(guò)走冷卻器旁路使整個(gè)熱媒水系統(tǒng)建立起閉式水循環(huán)。②機(jī)組負(fù)荷基本穩(wěn)定200MW及以上時(shí),冷卻器入口平均煙溫達(dá)105℃時(shí),關(guān)閉#2冷卻器熱各小集箱放水門,開啟#2冷卻器熱媒水進(jìn)口手動(dòng)門,小流量(不大于12T/h)對(duì)冷卻器進(jìn)行注水排空,并密切注意熱媒水膨脹箱和汽機(jī)凝汽器水位。注水排空時(shí),通過(guò)控制注水流量來(lái)保證冷卻器出口煙溫不低于95℃。③注水排空完畢后關(guān)閉#2冷卻器出口管道放空氣門,全開#2冷卻器熱媒水進(jìn)、出口門,恢復(fù)#2冷卻器水側(cè)運(yùn)行。④按#2、#3、#4、#1冷卻器次序進(jìn)行注水恢復(fù)運(yùn)行操作。⑤取熱器注水排空過(guò)程中,如機(jī)組負(fù)荷低于200MW暫停相關(guān)操作,關(guān)閉各冷卻器熱媒水進(jìn)口門停止注水,全過(guò)程控制冷卻器出口煙溫不低于95℃。
(4)機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),通過(guò)調(diào)整WGGH系統(tǒng)循環(huán)泵頻率和冷卻器旁路調(diào)節(jié)閥開度,調(diào)節(jié)進(jìn)入冷卻器的熱媒水流量,保持冷卻器出口煙氣溫度(四個(gè)取熱器取最低值)高于95℃;如負(fù)荷低于200MW,WGGH系統(tǒng)循環(huán)泵頻率已調(diào)至最低10Hz且旁路調(diào)節(jié)閥已全開,冷卻器出口煙氣溫度仍低于95℃,可停運(yùn)WGGH系統(tǒng)循環(huán)泵,待負(fù)荷高于250MW時(shí)再啟動(dòng)運(yùn)行。
(5)機(jī)組停機(jī)過(guò)程中,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于200MW時(shí),停運(yùn)WGGH系統(tǒng)熱媒水泵運(yùn)行。機(jī)組停運(yùn)后,為保護(hù)管材防止銹蝕,如無(wú)檢修工作則WGGH系統(tǒng)不放水。
采取以上技術(shù)措施后,經(jīng)半年運(yùn)行觀察,WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器壓差在滿負(fù)荷工況時(shí),基本維持在400Pa左右,滿足機(jī)組帶負(fù)荷要求,也減少了引風(fēng)機(jī)電耗,保障了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
進(jìn)過(guò)分析探討,并制定并執(zhí)行好技術(shù)措施,經(jīng)半年運(yùn)行觀察,WGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器壓差在滿負(fù)荷工況時(shí),基本維持在400Pa左右,滿足機(jī)組帶負(fù)荷要求,也減少了引風(fēng)機(jī)電耗,保障了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。