古宏淵,溫雅寧,李 莉
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司,山西 太原 030003)
不銹鋼、碳素鋼冶煉產(chǎn)生的鋼渣,通過熱燜冷卻降溫、金屬分選回收處理后,形成游離氧化鈣含量低于評價要求的鋼渣,即尾渣。為了對鋼渣熱燜效果和能力進行評價,通常的檢測指標是對尾渣中游離氧化鈣含量進行化驗分析。鋼渣中游離氧化鈣含量的控制,有利于鋼渣的資源化利用。因此鋼渣中游離氧化鈣含量分析的準確性非常重要。
尾渣試樣經(jīng)過除鐵、烘干、研磨后,采用乙二醇-EDTA化學滴定法測出鋼渣中的游離氧化鈣,根據(jù)氫氧化鈣在高溫條件下受熱分解成氧化鈣和水的特性,采用熱重分析法通過脫水的質(zhì)量計算出鋼渣中氫氧化鈣的含量,二者之差即為尾渣中的游離氧化鈣的含量。
目前加工廠化驗室是采用《鋼渣游離氧化鈣含量測定方法YB/T4328-2012》方法分析。這種方法在應用過程中容易產(chǎn)生的誤差,包括兩個方面:方法控制和條件控制。
崗位人員操作過程中化驗方法上存在兩項缺陷,將嚴重影響分析結(jié)果的準確性。一是試樣溶解后使用離心機固液分離,分離不徹底容易造成試驗誤差;二是采用鉻蘭K作為鈣指示劑,終點容易出現(xiàn)波動,重復滴定造成試驗誤差。另外,使用鉻蘭K作為鈣指示劑時,需要使用硝酸鉀混合,以提高終點靈敏性,而硝酸鉀爆炸品,管理上需要按照爆炸品嚴格出入庫管理,需要有個替代硝酸鉀方案,將有利于降低危險化學品存儲和使用的危險等級。通過試驗數(shù)據(jù)分析明確誤差產(chǎn)生原因,并通過試驗驗證替代方案的準確性和有效性。分析采用國家水泥熟料游離氧化鈣標準物質(zhì)(GSB08-2145-2016)作為評價依據(jù)。試驗情況如下:
2.1.1 固液分離過程的控制
按照現(xiàn)行標準,組織5次平行試驗驗證試驗誤差情況。試驗數(shù)據(jù)如下。
表1 固液分離過程研究
試驗說明,5次試驗平均誤差0.40%,試驗平均值與標準物質(zhì)標準值3.08%比較,超過本方法允許差0.20%的要求,而且5次試驗之間的平行誤差較大。試樣溶解后使用離心機固液分離,分離效果不易控制,容易造成試驗誤差。
替代方案如下:
為了解決這一問題,通過采用過濾的方法,即使用快速定量濾紙過濾,使用抽濾器以提高過濾速度,用無水乙醇洗滌沉淀7~8遍,洗凈乙二醇溶液,加水將溶液定容至100mL。使用此方案,組織標準物質(zhì)重復試驗5次,試驗數(shù)據(jù)如下。
表2 游離氧化鈣試驗分析
試驗表明,5次試驗平均誤差-0.006%,試驗平均值與標準物質(zhì)標準值3.08%比較,低于本方法允許差0.20%的要求。試驗說明,替代方案試驗準確性較好,試驗數(shù)據(jù)與標準試樣標準值一致,誤差較小。
2.1.2 鈣指示劑選用
按照現(xiàn)行標準,使用標準中要求采用鉻蘭K作為鈣指示劑,按照過濾流程組織5次平行試驗驗證試驗誤差情況。試驗數(shù)據(jù)如下。
表3 鈣指示劑選用分析
試驗表明,5次試驗平均誤差0.23%,試驗平均值與標準物質(zhì)標準值3.08%比較,超過本方法允許差0.20%的要求,而且5次試驗過程中均出現(xiàn)滴定終點返色現(xiàn)象。通過試驗說明,鉻蘭K作為終點指示劑存在不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)返色現(xiàn)象,導致誤差偏大。
替代方案如下:
為了解決這一問題,提供兩種配置混合鈣指示劑方案。其中一種混合鈣指示劑方案使用氯化鉀替代硝酸鉀,以降低危險化學品的存儲和使用的危險等級。方案如下:
(1)配置混合鈣指示劑方案一是鈣黃綠素—酚紅混合指示劑(簡稱鈣紅指示劑):配置方法是稱取1g鈣黃綠素加入50~100g氯化鉀混合研細裝入磨口瓶中備用;稱取0.05g酚紅溶于30mL無水乙醇后加水稀釋至100mL,置于滴瓶中備用。
試驗過程:按照配置混合鈣指示劑方案一,組織試驗5次,試驗過程使用快速定量濾紙過濾,使用抽濾器提高過濾速度,使用無水乙醇洗滌沉淀7~8遍,洗凈乙二醇溶液,加水將溶液定容至100mL。滴定終點時,溶液中加入適量鈣黃綠素-氯化鉀混合物和3滴酚紅,至出現(xiàn)熒光綠后,以黑色背景,用EDTA標準溶液滴定至熒光綠完全消失并呈現(xiàn)紅色。讀取標準溶液消耗毫升數(shù),根據(jù)計算公式計算含量。數(shù)據(jù)如下。
表4 標準溶液消耗分析
試驗表明, 5次試驗平均誤差-0.01%,遠低于允許差0.20%的要求。試驗說明,使用鈣紅指示劑,滴定終點指示準確性高,且試驗平行誤差小,應用效果較好。
(2)配置混合鈣指示劑方案二是鈣黃綠素—甲基百里香酚藍—酚酞混合指示劑(簡稱鈣藍指示劑):配置方法是稱取1g鈣黃綠素、1g甲基百里香酚藍、0.20g酚酞與50g已在105℃-110℃烘干過的硝酸鉀,混合研細裝入磨口瓶中備用。
試驗過程:按照配置混合鈣指示劑方案二,組織試驗5次,使用快速定量濾紙過濾,使用抽濾器提高過濾速度,使用無水乙醇洗滌沉淀7-8遍,洗凈乙二醇溶液,加水將溶液定容至100mL。滴定終點時,溶液中加入適量鈣藍指示劑,至出現(xiàn)熒光綠后,以黑色背景,用EDTA標準溶液滴定至熒光綠完全消失并呈現(xiàn)紅色,讀取標準溶液消耗毫升數(shù),根據(jù)計算公式計算含量。數(shù)據(jù)如下。
表5 混合鈣試劑配比方式
試驗表明,5次試驗平均誤差-0.01%,遠低于允許差0.20%的要求。試驗說明,使用鈣藍指示劑,滴定終點指示準確性高,且試驗平行誤差小,應用效果較好。
(1)試驗過程中溶液PH值控制研究。試驗過程中使用EDTA標準溶液滴定鈣離子時,溶液PH值的穩(wěn)定控制,有利于掩蔽鎂離子的干擾。若溶液PH值控制偏低,將對游離氧化鈣含量檢測結(jié)果準確性產(chǎn)生較大影響。組織對比試驗,對干擾效果進行檢測。溶液pH值設定為10、11、12、13四個水平,使用PH試紙進行控制,每個水平試驗進行2次,分別檢測游離Ca0含量。試驗數(shù)據(jù)如下。
表6 PH值設定控制分析
試驗表明,溶液pH值為13時,試驗平均值與標準物質(zhì)標準值3.08%一致,因此終點滴定時溶液PH值不能低于13;而溶液pH值為10、11、12時的平均值超出允許差0.20%的要求,原因是溶液pH值偏低,出現(xiàn)了鎂離子的干擾,影響力化驗過程的準確性。
(2)試樣溶解時間研究。試樣溶解時間設定為15分鐘、20分鐘、30分鐘和40分鐘四個水平,每個水平試驗進行2次,做對比試驗,試驗數(shù)據(jù)如下。
表7 試樣的溶解時間及差值
試驗表明,以溶解以20-30分鐘為最佳,最終設定為25分鐘。
(3)試樣中金屬鐵成分的干擾研究。尾渣中含有一定量的金屬鐵成分,金屬鐵的存在是否會對游離氧化鈣的分析產(chǎn)生干擾,為了了解金屬鐵不同含量的干擾程度,組織對比試驗進行分析。標準物質(zhì)中增加純鐵粉,以替代尾渣中金屬鐵含量,組織對比試驗,增加量按照1%、2%、3%分為三個水平將純鐵粉混入樣品中,以分析金屬鐵含量對分析結(jié)果的干擾程度,每個樣品進行5次平行試驗。試驗情況如下。
表8 金屬鐵成分分析
試驗表明,試樣中金屬成分未去除干凈,對游離氧化鈣的測定存在一定干擾。尾渣中金屬鐵成分應控制在2%以下為好。
(4)高鋁坩堝灼燒帶來的差異研究。分析過程中,由于熱重分析儀分析氫氧化鈣含量使用高鋁坩堝。高鋁坩堝在分析前在550℃條件下灼燒是否對化驗結(jié)果產(chǎn)生影響,組織對比試驗進行分析。隨機取10只高鋁坩堝,置于馬弗爐中灼燒,溫度設定550℃,分別稱取灼燒前后高鋁坩堝重量,根據(jù)變化情況,將重量差值折算成水分響應值。對比試驗數(shù)據(jù)如下。
表9 高鋁坩堝灼燒的差異性
試驗表明,高鋁坩堝灼燒前后帶來的誤差不明顯,高鋁坩堝在使用前用烘箱120℃烘干水分后,放置于干燥器中備用即可。
通過固液分離步驟和使用鈣紅指示劑或鈣藍指示劑優(yōu)化了試驗方法,提高了崗位操作人員分析過程的控制效果,提高了化驗準確性,同時通過試驗過程中溶液PH值控制、試樣溶解時間、試樣中金屬鐵成分等試驗條件研究,選擇出方法的最佳條件,實現(xiàn)了乙二醇-EDTA化學滴定法對鋼渣中的游離氧化鈣快速準確分析。