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        八盤峽水電站1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉操作失常處理

        2021-03-10 02:56:08張得全
        西北水電 2021年6期
        關(guān)鍵詞:油器壓蓋活塞環(huán)

        張得全

        (甘肅鹽鍋峽發(fā)電有限公司,甘肅 永靖 731601)

        1 1號(hào)機(jī)組狀況

        八盤峽水電站是黃河干流上的一座徑流式中型電站,位于甘肅省蘭州市境內(nèi)。電站1969年11月開工興建,1975年8月第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,1980年2月第五臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,2001年8月擴(kuò)建的第六臺(tái)機(jī)組正式投產(chǎn),總裝機(jī)容量為220 MW。

        八盤峽水電站1號(hào)機(jī)組由哈爾濱電機(jī)廠設(shè)計(jì)制造,為軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,1979年10月正式投入運(yùn)行。因原水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪為碳鋼材質(zhì),黃河汛期泥沙含量大,經(jīng)長時(shí)間運(yùn)行,汽蝕破壞和泥沙磨損,轉(zhuǎn)輪葉片整體減薄和損壞嚴(yán)重[1-2],于1994年更換為不銹鋼材質(zhì)的轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪為浙江富春江水工機(jī)械廠生產(chǎn)。

        八盤峽水電站1號(hào)機(jī)組第二代調(diào)速器經(jīng)過10多年的運(yùn)行,電調(diào)設(shè)備老化落后,導(dǎo)葉和槳葉調(diào)速器采用中間接力器型式,多一級(jí)液壓放大環(huán)節(jié),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,檢修維護(hù)不便,導(dǎo)葉及槳葉均采用環(huán)噴式電液轉(zhuǎn)換器[3-4],內(nèi)部過油孔直徑較小,極易發(fā)生油路阻塞或機(jī)械卡阻,對(duì)油質(zhì)要求高,耗油量大,經(jīng)常會(huì)發(fā)生節(jié)流孔堵塞,且電液轉(zhuǎn)換器隨油溫的變化經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)零點(diǎn)漂移,導(dǎo)致調(diào)速器工作異常,直接威脅到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。鑒于此2003年底對(duì)調(diào)速器進(jìn)行換型改造,更換為武漢四創(chuàng)技術(shù)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的BWST-PLC-100型步進(jìn)式微機(jī)調(diào)速器,并對(duì)機(jī)組受油器也進(jìn)行更換,采用自整位浮動(dòng)瓦結(jié)構(gòu)的受油器[2,5],上、中、下三道浮動(dòng)瓦設(shè)計(jì)徑向間隙為0.20~0.279 mm,軸向間隙為0.02~0.05 mm,受油器為天津中斯水電設(shè)備配套有限公司制造。

        從2008年開始,1號(hào)機(jī)組壓油泵啟停間隔時(shí)間比2003年底更換調(diào)速器和受油器時(shí)縮短。在歷次檢修時(shí)多次發(fā)現(xiàn)受油器小缸體鼓形圈損壞、壓蓋變形及連接螺栓斷裂的情況。鼓形圈破損見圖1,變形的小缸體壓蓋見圖2,斷裂的小缸體壓蓋螺栓見圖3、4。

        圖1 鼓形圈破損

        圖2 變形的小缸體壓蓋

        圖3 斷裂的小缸體壓蓋螺栓

        圖4 斷裂的小缸體壓蓋螺栓

        從2015年12月開始,1號(hào)機(jī)組運(yùn)行過程中調(diào)整負(fù)荷時(shí)即發(fā)現(xiàn)有槳葉動(dòng)作遲緩、不隨動(dòng)現(xiàn)象。2016年3月20日1號(hào)機(jī)組在自動(dòng)開機(jī)過程中,槳葉不能隨動(dòng)打開,將槳葉切換到機(jī)手動(dòng)位后工作正常。機(jī)組停機(jī)后檢查試驗(yàn),手動(dòng)操作步進(jìn)電機(jī)手輪,槳葉開關(guān)動(dòng)作基本正常,將槳葉切到自動(dòng)位,進(jìn)行開機(jī)試驗(yàn),槳葉不能隨動(dòng)打開,槳葉操作失常。

        分析判斷受油器浮動(dòng)瓦磨損間隙超標(biāo)或密封損壞存在竄油,導(dǎo)致槳葉操作失常。于是對(duì)受油器進(jìn)行分解檢查,檢查測(cè)量上、中、下三道浮動(dòng)瓦徑向間隙和軸向間隙均符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,檢查受油器小缸體鼓形圈、壓蓋及連接螺栓無異常,并對(duì)受油器中油管孔用方形圈及導(dǎo)向環(huán)、擋環(huán)“O”形圈、回復(fù)桿“V”形密封進(jìn)行更換,回裝后自動(dòng)開機(jī)試驗(yàn),槳葉仍然操作失常。

        2016年4月,東方電機(jī)廠技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)與電站相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了溝通,了解1號(hào)機(jī)組運(yùn)行狀況及槳葉操作失常情況,認(rèn)為槳葉操作系統(tǒng)開關(guān)腔存在竄油,無法建起足夠的油壓,造成槳葉操作失常??赡艿母Z油點(diǎn)為槳葉接力器活塞環(huán)部位以及受油器小缸體兩處密封部位,建議進(jìn)行槳葉接力器開關(guān)腔竄油試驗(yàn),來確定下一步如何處理。

        2 1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪及操作油管兩腔竄油試驗(yàn)

        2016年5月,對(duì)1號(hào)機(jī)組槳葉操作失常進(jìn)行檢查。將受油器拆除后,加工制作轉(zhuǎn)輪及操作油管兩腔竄油試驗(yàn)法蘭及管接頭等,安裝于操作油管上端,進(jìn)行轉(zhuǎn)輪及操作油管兩腔竄油試驗(yàn):從1號(hào)機(jī)組槳葉調(diào)速器供油閥1107出口處取壓力油源,壓力軟管另一端連接至操作油管的關(guān)腔口,從開腔口用軟管接引至集油槽,緩慢開啟1107閥,并注意觀察壓油罐油位不低于500 mm,向轉(zhuǎn)輪活塞關(guān)側(cè)腔注油,同時(shí)觀察轉(zhuǎn)輪活塞開側(cè)腔回油有無異常情況;經(jīng)過計(jì)量分析,轉(zhuǎn)輪活塞竄油量超標(biāo),據(jù)此確定轉(zhuǎn)輪活塞環(huán)部位或操作油管密封部位竄油,使得槳葉接力器開關(guān)腔建立不起油壓,造成槳葉操作失常。轉(zhuǎn)輪及操作油管兩腔竄油試驗(yàn)管路連接見圖5。

        由于轉(zhuǎn)輪活塞及操作油管開關(guān)腔竄油,槳葉已不能正常操作控制,生產(chǎn)技術(shù)部決定1號(hào)機(jī)組采取定槳運(yùn)行方式,關(guān)閉1號(hào)機(jī)組槳葉調(diào)速器供油閥1107,并拆除受油器上、中、下三道浮動(dòng)瓦,防止在機(jī)組開機(jī)運(yùn)行中受油器體內(nèi)無液壓潤滑油損壞浮動(dòng)瓦。

        圖5 轉(zhuǎn)輪及操作油管兩腔竄油試驗(yàn)管路連接

        但機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉固定定槳運(yùn)行,水輪機(jī)出力會(huì)降低,在相同的水頭和流量情況下,所產(chǎn)生電能會(huì)減少,直接影響到電站的發(fā)電量及耗水率等性能指標(biāo),造成巨大的能源浪費(fèi)。

        3 1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪缸體及轉(zhuǎn)輪活塞分解檢查

        為了徹底消除1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉操作失常重大設(shè)備缺陷,需要在機(jī)組A級(jí)檢修時(shí)進(jìn)行處理。2016年12月對(duì)1號(hào)機(jī)組進(jìn)行A級(jí)檢修,拆卸受油器、上機(jī)架、上端軸、轉(zhuǎn)子、下導(dǎo)軸承、推力軸承、下機(jī)架、接力器、水導(dǎo)軸承、主軸密封、內(nèi)蓋、主軸等部件。

        轉(zhuǎn)輪活塞拆卸吊出后,檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪活塞、活塞環(huán)及轉(zhuǎn)輪缸體對(duì)應(yīng)位置上有不同深度的3道縱向劃痕,活塞缸體劃痕寬度約10 mm,深度約2 mm,長度約200 mm;活塞劃痕寬度約10 mm,深度約1~3 mm,長度貫穿活塞高度;活塞環(huán)局部有劃痕并卡死,活塞底部發(fā)現(xiàn)有多個(gè)擠壓變形的斷螺栓頭。轉(zhuǎn)輪缸體損傷見圖6,轉(zhuǎn)輪活塞損傷見圖7,擠壓變形的斷螺栓頭見圖8。

        4 1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉操作失常原因分析

        在拆卸機(jī)組受油器操作油管時(shí),檢查操作油管法蘭與轉(zhuǎn)輪活塞油管法蘭處密封墊無破損,對(duì)操作油管進(jìn)行耐壓試驗(yàn),壓力為4.0 MPa,保持8 h,檢查壓力無下降,檢查內(nèi)外操作油管無滲漏,表明操作油管無異常,不存在內(nèi)外油管竄油現(xiàn)象。根據(jù)1號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修轉(zhuǎn)輪分解時(shí)發(fā)現(xiàn)的螺栓壓痕分析,當(dāng)轉(zhuǎn)輪槳葉關(guān)閉時(shí),轉(zhuǎn)輪活塞帶動(dòng)操作油管及連接套、小缸體、回復(fù)桿向上移動(dòng),壓力油帶動(dòng)斷裂螺栓從連接套油孔進(jìn)入到操作油管內(nèi)腔,落到轉(zhuǎn)輪活塞下方,在壓力油的作用下嵌入到槳葉活塞與缸體間隙內(nèi),最終卡在活塞及缸體之間,致使活塞及缸體損傷,造成槳葉活塞環(huán)與缸體間竄油。從前期的槳葉接力器開關(guān)腔竄油試驗(yàn)得到驗(yàn)證,當(dāng)槳葉主配壓閥開關(guān)動(dòng)作時(shí),槳葉活塞開關(guān)腔竄油,使得槳葉接力器開關(guān)腔建立不起油壓,操作力不夠而引起槳葉操作失常。1號(hào)機(jī)組自2003年底對(duì)受油器換型改造以來,機(jī)組檢修時(shí)多次發(fā)現(xiàn)受油器小缸體鼓形圈損壞、壓蓋變形及連接螺栓斷裂的情況,每次只是對(duì)小缸體鼓形圈、壓蓋及連接螺栓進(jìn)行更換處理,沒有認(rèn)識(shí)到連接螺栓斷裂進(jìn)入到槳葉接力器內(nèi)部引起的危害。

        圖6 轉(zhuǎn)輪缸體損傷

        圖7 轉(zhuǎn)輪活塞損傷

        圖8 擠壓變形的斷螺栓頭

        結(jié)合以前檢修過程中多次測(cè)量結(jié)果分析研究,認(rèn)為受油器更換改造選型不合理,小缸體密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不完善,加工制造誤差大,受油器技改時(shí)未嚴(yán)格執(zhí)行檢修工序工藝而造成受油器轉(zhuǎn)動(dòng)件與固定件產(chǎn)生別勁,槳葉開關(guān)動(dòng)作時(shí)受力不好產(chǎn)生疲勞破壞,造成小缸體鼓形圈壓蓋螺栓斷裂。從以上可知,受油器小缸體鼓形圈壓蓋螺栓斷裂進(jìn)入轉(zhuǎn)輪活塞關(guān)腔內(nèi),造成槳葉接力器活塞及缸體損傷,活塞兩腔竄油,導(dǎo)致槳葉操作失常。

        5 1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉操作失常處理

        5.1 受油器小缸體更換

        為避免受油器小缸體螺栓斷裂造成轉(zhuǎn)輪活塞及缸體損壞,決定取消鼓形圈、壓蓋及連接螺栓,采用無壓蓋結(jié)構(gòu)的小缸體。

        5.2 轉(zhuǎn)輪缸體和轉(zhuǎn)輪活塞修復(fù)

        當(dāng)時(shí)經(jīng)過討論擬定2種方案,第一種方案是將轉(zhuǎn)輪體返廠加工修復(fù),但由于返廠加工修復(fù)周期長、費(fèi)用高,具有不確定性,所以不采用返廠加工修復(fù)方案;第二種方案是采用現(xiàn)場(chǎng)修復(fù),現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)處理時(shí)間較短、風(fēng)險(xiǎn)易于控制,最后決定在電站生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)手工修復(fù)轉(zhuǎn)輪缸體及活塞。

        5.2.1轉(zhuǎn)輪缸體修復(fù)工藝

        (1) 對(duì)缸體內(nèi)部損傷部位進(jìn)行清理;

        (2) 進(jìn)行缸體內(nèi)徑測(cè)繪并制出研磨樣板(與母體圓相吻合,用光照法不得透光);

        (3) 缸體內(nèi)部損傷部位采用氣焊輕微加溫去除表面油污與潮氣;

        (4) 對(duì)缸體內(nèi)部未被損傷部位進(jìn)行保護(hù),焊接時(shí)不得傷害其它表面;

        (5) 采用氬弧焊進(jìn)行保護(hù)焊接,補(bǔ)焊時(shí)要對(duì)損傷部位穿插補(bǔ)焊,要焊透,焊縫表面要光滑,不得出現(xiàn)咬邊等弊病,焊縫長度不得大于10 mm,以免缸體溫度升高;

        (6) 焊接部位母體與焊縫采用手錘進(jìn)行錘擊,消除應(yīng)力,母體溫度下降接近環(huán)境時(shí)方可進(jìn)行下一次焊接,焊縫要高于母材3~5 mm,減少轉(zhuǎn)輪缸體表面波浪度;

        (7) 用國產(chǎn)砂輪片進(jìn)行粗磨,然后用進(jìn)口砂輪片進(jìn)行精磨,并用樣板著色檢查有無高點(diǎn);

        (8) 用拋光盤進(jìn)行拋光處理,用纖維輪研磨提高光潔度,檢查與未損傷母體相同,并用樣板塞尺檢查修磨部位不可低于0.1 mm;

        (9) 使用氈輪配合研磨膏進(jìn)行研磨,提高光潔度;

        (10) 轉(zhuǎn)輪缸體修復(fù)后檢測(cè):缸體補(bǔ)焊修磨后用模板檢查測(cè)量原劃痕部位,誤差小于0.03 mm,直徑測(cè)量劃痕部位直徑與其他部位直徑誤差小于0.03 mm。

        修復(fù)后的轉(zhuǎn)輪缸體見圖9。

        圖9 修復(fù)后的轉(zhuǎn)輪缸體

        5.2.2轉(zhuǎn)輪活塞修復(fù)工藝

        (1) 清理活塞損傷部位;

        (2) 對(duì)活塞直徑進(jìn)行測(cè)繪并制出研磨樣板;

        (3) 對(duì)未被損傷部位進(jìn)行保護(hù),焊接時(shí)不得傷害其它表面;

        (4) 用氣焊進(jìn)行加熱清理潮氣與油污;

        (5) 使用鑄鐵焊條進(jìn)行焊接并在焊接后進(jìn)行錘擊消除應(yīng)力;

        (6) 手工打磨,樣板檢測(cè),不允許有高點(diǎn),局部不低于0.1~0.3 mm;

        (7) 裝活塞環(huán)槽內(nèi)損傷部位接觸面要修磨平整、光潔,尖角倒鈍,以便活塞環(huán)安裝;

        (8) 活塞損傷部位表面修理后達(dá)到整潔光亮效果;

        (9) 轉(zhuǎn)輪活塞修復(fù)后檢測(cè):表面光滑無高點(diǎn)、無毛刺,直徑符合檢修維護(hù)規(guī)程要求。轉(zhuǎn)輪活塞修復(fù)后見圖10。

        圖10 修復(fù)后的轉(zhuǎn)輪活塞

        5.3 轉(zhuǎn)輪活塞環(huán)更換安裝

        將鑄鐵材質(zhì)的活塞環(huán)更換為聚氨酯材質(zhì)活塞環(huán),聚氨酯材質(zhì)活塞環(huán)耐磨性能卓越,彈性和耐油性好,且在底部還裝有“O”形圈可以補(bǔ)償,密封性能良好。

        5.4 轉(zhuǎn)輪活塞環(huán)更換安裝方法

        (1) 拆除損傷的金屬活塞環(huán);

        (2) 清除活塞所有表面的油污和焊渣等并倒活塞尖角3×45°要圓滑過渡;

        (3) 清理聚氨酯活塞環(huán)表面的油污,檢查有無損傷;

        (4) 準(zhǔn)備裝配聚氨酯活塞環(huán)工具(木方、木錘、撬棍、引角扁鐵等,并注意撬棍和引角扁鐵等工具不得有尖角,免得劃傷聚氨酯活塞環(huán));

        (5) 裝配時(shí)要將活塞環(huán)先放入一側(cè)溝槽中(要裝到底),然后用專用工具將聚氨酯材質(zhì)的活塞環(huán)慢慢撬入溝槽中;

        (6) 聚氨酯活塞環(huán)裝入后用木方或木錘將聚氨酯活塞環(huán)向溝槽內(nèi)打?qū)?。聚氨酯材質(zhì)的活塞環(huán)安裝見圖11。

        5.5 轉(zhuǎn)輪組裝后活塞兩腔竄油試驗(yàn)

        轉(zhuǎn)輪組裝后,連接液壓泵站及試驗(yàn)管路,進(jìn)行轉(zhuǎn)輪活塞兩腔進(jìn)行竄油試驗(yàn):試驗(yàn)壓力1.8 MPa,5 min 漏油量215 ml,計(jì)算轉(zhuǎn)輪活塞竄油量43 ml/min,小于49.8 ml/min標(biāo)準(zhǔn)值,竄油量符合要求[6]。

        圖11 聚氨酯材質(zhì)的活塞環(huán)安裝

        6 1號(hào)機(jī)組回裝后盤車測(cè)量

        上機(jī)架、受油器部件回裝后,先后對(duì)連接套、輔軸、水導(dǎo)、小缸體、中操作油管、回復(fù)桿進(jìn)行盤車測(cè)量、調(diào)整,從盤車測(cè)量數(shù)據(jù)來看,除受油器小缸體上端絕對(duì)擺度有些超標(biāo)外,其余測(cè)量部位相對(duì)擺度值均符合GB/T 8564-2003 《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》的要求[6]。盤車數(shù)據(jù)分析見表1。

        表1 盤車數(shù)據(jù)分析

        7 1號(hào)機(jī)組檢修后運(yùn)行情況

        八盤峽水電站1號(hào)機(jī)組自2017年4月A級(jí)檢修工作結(jié)束投入運(yùn)行至今,經(jīng)過多次開停機(jī)操作和增減負(fù)荷,槳葉隨動(dòng)系統(tǒng)正常,轉(zhuǎn)輪槳葉動(dòng)作靈活、槳葉操作無異常,至此造成水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪槳葉操作失常重大缺陷得以徹底處理。

        8 結(jié) 論

        (1) 根據(jù)1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉發(fā)生操作失常問題,在今后的機(jī)組檢修過程中吸取教訓(xùn),檢修中嚴(yán)格按照檢修維護(hù)規(guī)程的要求進(jìn)行,做到不漏項(xiàng)、不減項(xiàng),確保設(shè)備檢修質(zhì)量。

        (2) 認(rèn)真總結(jié)本次1號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修中轉(zhuǎn)輪分解檢查和受油器部件同軸盤車工藝工序等良好實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),及時(shí)修訂完善檢修維護(hù)規(guī)程,為以后機(jī)組檢修提供重要技術(shù)保證,從而提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。

        (3) 鑒于2~5號(hào)機(jī)組受油器的結(jié)構(gòu)和1號(hào)機(jī)組受油器相同,在機(jī)組歷次檢修過程中也發(fā)現(xiàn)受油器小缸體鼓形圈損壞、壓蓋變形及壓蓋螺栓斷裂情況,為避免發(fā)生與1號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪槳葉操作失常類同的不安全事件,消除事故隱患,可參照1號(hào)機(jī)組將受油器小缸體更換為無壓蓋結(jié)構(gòu)小缸體運(yùn)行狀況,考慮在以后的檢修中將2~5號(hào)機(jī)組受油器小缸體更換為無壓蓋結(jié)構(gòu)的小缸體,提高機(jī)組安全穩(wěn)定性和可靠性。

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