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        某電廠鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)改造工程分析

        2021-03-09 11:39:00
        節(jié)能與環(huán)保 2021年1期
        關(guān)鍵詞:煙氣催化劑系統(tǒng)

        某電廠共有三臺240t/h 循環(huán)流化床鍋爐,之前爐膛頂部分離器入口處安裝有SNCR(選擇性非催化劑還原法)脫硝系統(tǒng)。該SNCR 主要組成系統(tǒng)是:①氨水加注、存儲系統(tǒng):通過罐車將氨水(20%)由外界運輸?shù)綇S送至氨水存放點儲存。氨水通過氨水加注泵輸送到氨水儲罐儲存使用。②氨水輸送系統(tǒng):氨水輸送泵將儲罐中的氨水輸送至靜態(tài)稀釋器和工藝水混合稀釋為5%左右的氨水后,輸送至爐前噴射系統(tǒng)進(jìn)行脫硝反應(yīng)。③稀釋水系統(tǒng):除鹽水從主廠房除鹽水系統(tǒng)接入稀釋水箱,通過稀釋水泵打入靜態(tài)混合器中與20%氨水混合。目前,因環(huán)保要求改變,煙氣氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)由原先100mg/Nm3提高為50mg/Nm3。為響應(yīng)國家對煙氣排放的環(huán)保指標(biāo)要求,需要對原有SNCR 脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加SCR 脫硝系統(tǒng)。

        1 工程概況

        本工程為改造原有電廠1#鍋爐全煙氣量脫硝裝置。原鍋爐設(shè)計三層空預(yù)器,現(xiàn)設(shè)計縮減掉一層,改造后預(yù)熱器性能不變。省煤器下管系組下移至此拆除空預(yù)器位置,騰出3m 左右高度空間安裝SCR 脫硝設(shè)備,省煤器改造后熱能不變。在上下省煤器管組斷開部位采用2 根外部集箱及4 根聯(lián)絡(luò)管連接,外部管路采用硅酸鋁保溫??疹A(yù)器采用三維肋管空氣預(yù)熱器設(shè)計為立式布置,共上下兩級管箱,二次風(fēng)在一次風(fēng)中間。改造內(nèi)容包括脫硝催化劑及其輔助鋼結(jié)構(gòu)支撐系統(tǒng)、聲波吹灰器、NOx監(jiān)測裝置等。

        2 工藝原理

        本工程所采用的選擇性催化還原煙氣脫硝技術(shù)是利用原有SNCR 脫硝系統(tǒng)噴射的過量氨作為還原劑,將部分省煤器移位,移出后的空間煙氣溫度控制在320~420℃,然后裝入以二氧化鈦為載體的釩基負(fù)載型板式催化劑,過量氨在催化劑的作用下,將煙氣中的NOx 進(jìn)一步脫除,濃度從150mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2)降至50mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2)以下,從而實現(xiàn)NOx的超低排放。脫硝還原反應(yīng):

        因循環(huán)流化床鍋爐煙氣含塵量偏高,本工程采用了孔隙率大、積灰易清理的板式催化劑。催化劑的運行有最佳溫度范圍,當(dāng)運行溫度高于催化劑的最高溫度限值時,蜂窩式催化劑將發(fā)生燒結(jié)和脆裂;當(dāng)運行溫度低于催化劑的最低溫度限值時,容易生成硫酸氫銨,生成的硫酸氫銨附著在催化劑表面堵塞催化劑孔,導(dǎo)致催化劑活性降低,影響脫硝效率。SCR 最低運行溫度必須高于催化劑的最低溫度限值,否則停止噴入氨,停運SCR裝置。本工程催化劑的運行溫度范圍為320~420℃。

        3 系統(tǒng)描述

        3.1 煙道

        SCR 脫硝裝置的煙道直接與省煤器下部的軟連接相連,同時煙道中設(shè)置導(dǎo)流板和SCR 反應(yīng)器入口罩。省煤器出口的煙氣通過SCR 入口煙道進(jìn)入SCR 反應(yīng)器,通過反應(yīng)器下部直接與后部省煤器煙道相連。

        3.2 SCR反應(yīng)器

        配置一臺SCR 反應(yīng)器。SCR 反應(yīng)器包括反應(yīng)器箱體板、單層催化劑、水平支撐梁體系、入口NOx檢測儀、催化劑安裝門、吊裝電葫蘆及附屬保溫、平臺爬梯。

        3.3 吹灰系統(tǒng)

        SCR 裝置的吹灰系統(tǒng)采用聲波吹灰器,吹灰壓縮空氣接自廠區(qū)壓縮空氣管道。壓縮空氣要求壓力為0.4~0.6MPa。吹灰器用于清除催化劑表面的積灰。反應(yīng)器設(shè)3 臺吹灰器,每個吹灰器本體、控制柜、連接管道及管件等。

        4 運行與維護(hù)

        4.1 初次運行

        只有對鍋爐管道進(jìn)行酸洗、燃料油燃燒設(shè)備的起燃試驗且熄火后才能進(jìn)行催化劑的安裝,即在調(diào)試前不久進(jìn)行催化劑的安裝。如果無法滿足要求,則應(yīng)保證煙氣清潔系統(tǒng)可投入使用而且功能正常及系統(tǒng)投運的條件為系統(tǒng)安裝、檢修完畢;系統(tǒng)水、電、氣、脫硝劑供應(yīng)正常。鍋爐投運正常、噴氨系統(tǒng)調(diào)試正常。

        4.2 啟動

        催化劑安裝完成后要對其進(jìn)行升溫激活。升溫速率見表1。

        表1 催化劑安裝后升溫速率

        在催化劑升溫過程中,為防止催化劑表面生成冷凝水,升溫速率不能低于 5℃/min;當(dāng)煙氣溫度高于最低噴氨溫度時開始噴氨。同樣,當(dāng)溫度低于最低噴氨溫度時停止噴氨。打開吹灰器自動運行程序,吹灰器會自動循環(huán)間隔清灰,或者根據(jù)壓降損失情況進(jìn)行手動清灰。

        4.3 系統(tǒng)關(guān)停的要求

        關(guān)停反應(yīng)器或鍋爐時,當(dāng)達(dá)到最低工作溫度時,應(yīng)停止噴氨。反應(yīng)器關(guān)閉時,催化劑溫度下降速度應(yīng)不超過60℃/min,急劇的溫度下降可能會導(dǎo)致催化劑開裂。系統(tǒng)關(guān)停后,用吹灰器對催化劑表面進(jìn)行反復(fù)吹掃,保證催化劑表面的積灰清除干凈。一旦完成反應(yīng)器的清潔工作,反應(yīng)器應(yīng)密閉起來,所有的閥、門洞、檢查孔均應(yīng)予以密閉。停運期間,反應(yīng)器內(nèi)的相對濕度應(yīng)維持在盡可能低的水平,以防止水汽的沉積。有必要在反應(yīng)器的底部安裝臨時的電加熱器或除濕器,并在停車期間運行,當(dāng)溫度過低或濕度過大時,電加熱器或除濕器可以間斷運行,使催化劑保持干燥狀態(tài)。

        4.4 注意事項

        當(dāng)溫度低時,煙氣中的NOx與NH3反應(yīng)生成硫銨。因此,當(dāng)溫度低于最低噴氨溫度時停止噴氨。催化劑不宜在420℃及以上溫度煙氣條件下長期運行,以免催化劑材料發(fā)生晶化和結(jié)構(gòu)變化,使催化劑失活。

        4.5 催化劑中毒

        受流經(jīng)的不同氣體及液態(tài)催化劑毒性物的影響,催化劑的活性將會降低。其失活程度受催化劑毒物的濃度、與毒物接觸的時間以及與毒物接觸時的溫度等因素的影響。如鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽及鈣鹽等都會引起催化劑中毒。避免在露點溫度區(qū)運行,或者使運行時穿越露點溫度區(qū)的時間盡可能短,如此可減輕中毒癥狀。并且吹掃周期不得大于7d,最佳的吹掃周期應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)運行情況進(jìn)行調(diào)整。

        4.6 催化劑的維護(hù)

        模塊裝卸及搬運過程嚴(yán)格遵守手冊中的要求進(jìn)行作業(yè);催化劑存儲、系統(tǒng)停止運行時要做好防潮措施,以免催化劑活性受影響,停運期間確保氨噴嘴以及吹灰器關(guān)閉完好;應(yīng)保證反應(yīng)器內(nèi)模塊組件的垂直度,各排列精準(zhǔn)對齊,確保每個催化劑單體在模塊中都沒有移位;檢查模塊中單體是否有破損或堵塞,及時做好清灰工作;檢查模塊組件之間的密封,以及模塊組件與反應(yīng)器墻板之間的密封,確保所有密封要徹底,以避免煙氣的泄漏,具體詳情見表2。

        表2 催化劑維護(hù)措施

        4.7 故障診斷及處理程序

        如果氨噴入量在緩慢增加,表明催化劑已經(jīng)到了壽命極限。如果上述可能出現(xiàn)的故障原因被排除,則應(yīng)對運行的催化劑樣品進(jìn)行活性檢測,以確定催化劑實際的活性狀態(tài)。

        5 主要設(shè)備改造后評價

        設(shè)備投運后進(jìn)行了整體試驗。

        ①改造后,壓力、流量和煙氣成分測點的位置和測量方式布置合理,保證可測出脫硝系統(tǒng)入口、出口的壓力和NOx含量。

        ②脫硝裝置在性能考核試驗時的NOx排放小于50mg/Nm3(折算為6%含氧量條件下,位于煙氣采集儀的NOx分析測點),氨逃逸濃度小于3ppm,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%,整套系統(tǒng)的脫硝效率達(dá)到85%以上。

        6 改造完工后投入使用的效益分析

        改造后可保證在氨水消耗基本不變的前提下,提高氨水與氮氧化物的反應(yīng)效率,達(dá)到氮氧化物的超低排放要求。改造后可保證鍋爐的熱效率不變,并且保證了燃料的充分燃燒。改造后比改造前提高了氨水的使用效率,大大提高了環(huán)保效益;降低了氮氧化物的排放總量,減少了排污費用的支出。從數(shù)據(jù)比較來看,在鍋爐滿負(fù)荷運行的狀態(tài)下、全年運行8000h,約可減少氮氧化物的排放量為235700Nm3/h×100mg/Nm3×8000h=188.56t。

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