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        汽車在高速工況下方向盤擺振問題的研究

        2021-03-08 10:56:02白海濤燕征
        科學(xué)與財(cái)富 2021年3期
        關(guān)鍵詞:方向盤

        白海濤 燕征

        摘 要:本文根據(jù)某車型方向盤高速工況下擺振問題的反饋,建立整車有限元模型。通過傳遞路徑分析(TPA),分析了轉(zhuǎn)向節(jié)到方向盤振動(dòng)傳遞的關(guān)鍵路徑;再根據(jù)振動(dòng)傳遞函數(shù)(VTF)分析,結(jié)合模態(tài)分析結(jié)果,確定了前擺臂后套Y向剛度不足為引起方向盤高速擺振的關(guān)鍵要素。經(jīng)過尺寸優(yōu)化,將該向剛度提升至3500N/mm以上。經(jīng)實(shí)車測(cè)試,高速方向盤擺振未再出現(xiàn),問題得到有效解決。

        關(guān)鍵詞:方向盤;擺振;襯套剛度;尺寸優(yōu)化

        0 引言

        擺振問題是機(jī)械動(dòng)力學(xué)的研究范疇,廣泛發(fā)生在火車、汽車、摩托車及飛機(jī)的起落架系統(tǒng)中。在汽車領(lǐng)域,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在一定條件下會(huì)產(chǎn)生車輪繞著轉(zhuǎn)向主銷的持續(xù)擺動(dòng)問題,從而誘發(fā)車輪側(cè)偏角的擺動(dòng)。這種形式的擺動(dòng)通過轉(zhuǎn)向系統(tǒng)反饋至駕駛員操縱的方向盤上,帶來駕駛員開車“麻手”或者車輛跑偏的問題,影響整車適性和安全性。

        根據(jù)方向盤擺振發(fā)生的車速區(qū)間不同,可分為低速擺振和高速擺振。低速時(shí),車輪等動(dòng)不平衡量對(duì)擺振影響較小,自激擺振占據(jù)主導(dǎo)作用;高速時(shí),車輪動(dòng)不平衡量對(duì)擺振影響較大,屬于強(qiáng)迫擺振。低速擺振的車速一般低于50km/h,高速擺振一般高于60km/h。低速擺振和高速擺振并無絕對(duì)車速界限,由于方向盤擺振問題常涉及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的間隙、松曠及其參數(shù)的匹配問題[1],在實(shí)際行車過程中,低速?gòu)?qiáng)迫擺振和高速自激擺振現(xiàn)象均可發(fā)生[2]。

        某車型在更換前擺臂后襯套之后,實(shí)際行車過程中出現(xiàn)方向盤擺振問題,表現(xiàn)為車輛高速行駛時(shí),方向盤出現(xiàn)沿圓周方向的高頻抖動(dòng),振幅明顯。本文利用有限元分析的方法,建立整車有限元模型;通過傳遞路徑分析(TPA),確定輪胎至方向盤傳遞的關(guān)鍵路徑;再對(duì)傳遞路徑上的關(guān)鍵要素進(jìn)行振動(dòng)傳遞函數(shù)(VTF)分析,確定了問題點(diǎn)為前擺臂后襯套的Y向動(dòng)剛度不足;后經(jīng)尺寸優(yōu)化,將該方向動(dòng)剛度提升至3500N/mm以上,方向盤擺振問題得以解決。

        1 有限元建模及模型驗(yàn)證

        1.1 離散方式和邊界條件

        使用有限元軟件進(jìn)行離散,其中板件采用Shell單元,單元基準(zhǔn)長(zhǎng)度為8mm;鑄件采用Solid單元,單元基準(zhǔn)長(zhǎng)度為2mm;焊點(diǎn)采用Acm單元模擬,螺栓采用Rbe2單元模擬;單元總數(shù)為13028335個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為5330096個(gè),質(zhì)量1453kg;

        其中,模態(tài)分析為自由模態(tài), TPA和VTF分析的激勵(lì)點(diǎn)為轉(zhuǎn)向節(jié)位置處,響應(yīng)點(diǎn)為方向盤3/12點(diǎn)處。

        1.2 TPA/VTF分析

        對(duì)整車有限元模型進(jìn)行TPA和VTF分析計(jì)算,在轉(zhuǎn)向節(jié)處施加1N的掃頻激勵(lì),得到原狀態(tài)和更換襯套之后的狀態(tài)(現(xiàn)狀態(tài))兩種情況下方向盤3點(diǎn)和12點(diǎn)鐘的響應(yīng),如圖1所示。

        分別計(jì)算了轉(zhuǎn)向節(jié)X/Y/Z三個(gè)方向的激勵(lì),結(jié)果表明僅有X向的激勵(lì),方向盤才有響應(yīng)。對(duì)于轉(zhuǎn)向節(jié)X向的激勵(lì),僅方向盤12點(diǎn)鐘的Y向和3點(diǎn)鐘的Z向有相應(yīng),表現(xiàn)為響應(yīng)點(diǎn)處沿切線方向方向的響應(yīng),符合方向盤擺振的特征,初步表明了建模和計(jì)算的準(zhǔn)確性。

        針對(duì)行駛系中輪胎,由轉(zhuǎn)動(dòng)引起的激勵(lì)頻率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系可以表示為:

        f = V / (S*3.6)

        其中:V-----車輛行駛速度,單位Km/h;

        S-----輪胎行駛時(shí)的周長(zhǎng),單位m;

        依據(jù)以上公式,由車輪轉(zhuǎn)動(dòng)引起的激勵(lì)頻率約為14Hz,而理論計(jì)算的擺振頻率為16Hz,二者有2Hz的差異。一方面理論計(jì)算使用的是理論周長(zhǎng),可能與實(shí)際情況不符;另一方面可能是因?yàn)閷?shí)際工況的襯套剛度、阻尼較為復(fù)雜,而仿真計(jì)算僅給定有限工況下的測(cè)定值,二者有差異。但理論計(jì)算和數(shù)值模擬的擺振頻率相差不大,可以為后續(xù)的優(yōu)化提供有效指導(dǎo)。

        .

        峰值頻率對(duì)比結(jié)果表明,現(xiàn)狀態(tài)峰值頻率比原狀態(tài)降低2Hz,說明更換后的襯套剛度發(fā)生了變化,進(jìn)而誘發(fā)了方向盤的高速擺振。

        根據(jù)測(cè)試結(jié)果,襯套的三向剛度分別為8355N/mm(X向),3210N/mm(Y向),1454N/mm(Z向)。下一步需對(duì)襯套三向剛度對(duì)方向盤的高速擺振問題進(jìn)一步分析。

        2 方向盤高速擺振問題原因

        2.1 X和Z向剛度對(duì)方向盤擺振的影響

        保持其他兩個(gè)方向的襯套剛度保持不變,X和Z向剛度從3000N/mm變化至11000N/mm,間隔2000N/mm。計(jì)算了方向盤12點(diǎn)鐘響應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向節(jié)X和Z向激勵(lì)的結(jié)果。隨著襯套X和Z向剛度的變化,方向盤12點(diǎn)鐘的響應(yīng)并無明顯變化,表明X和Z向剛度并非方向盤擺振的關(guān)鍵要素。

        2.2 Y向剛度對(duì)方向盤擺振的影響

        保持其他兩個(gè)方向的襯套剛度保持不變,Y向剛度從3000N/mm變化至11000N/mm,間隔500N/mm發(fā)生變化。圖2給出了方向盤12點(diǎn)鐘響應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向節(jié)Y向激勵(lì)的結(jié)果。

        分析結(jié)果表明,隨著襯套Y向剛度的變化,擺振頻率的峰值變化非常明顯。表明Y向剛度是提升方向盤擺振問題的關(guān)鍵要素。

        由圖2可知,當(dāng)襯套剛度處于3300N/mm以下時(shí),隨著襯套剛度的提升,擺振頻率大體表現(xiàn)為線性增長(zhǎng);當(dāng)襯套剛度處在3300-5000N/mm時(shí),擺振頻率保持不變;而當(dāng)襯套剛度在5000-5500N/mm時(shí),擺振頻率有小幅提升,其后保持穩(wěn)定狀態(tài)。從經(jīng)濟(jì)型和可行性角度,建議將襯套的Y向動(dòng)剛度提升至3500N/mm左右,此時(shí)可將方向盤高速擺振頻率提升3Hz,同時(shí)對(duì)其他性能影響不大。

        3 測(cè)試驗(yàn)證

        經(jīng)與供應(yīng)商溝通,對(duì)該襯套剛度進(jìn)行調(diào)整,使其Y向剛度提升至4000N/mm。經(jīng)過實(shí)車在高速路況的測(cè)試,方向盤擺振問題未發(fā)生,表明了優(yōu)化方案的可行性。

        4 結(jié)論

        本文根據(jù)某車型方向盤高速擺振問題的反饋,建立整車有限元模型。通過傳遞路徑分析(TPA),確定轉(zhuǎn)向節(jié)到方向盤振動(dòng)傳遞的關(guān)鍵路徑;再根據(jù)振動(dòng)傳遞函數(shù)(VTF)分析,結(jié)合模態(tài)分析結(jié)果,確定了前擺臂后側(cè)的襯套Y向剛度不足為引起方向盤高速擺振的關(guān)鍵要素。最后經(jīng)過尺寸優(yōu)化,建議該項(xiàng)剛度提升至3500N/mm以上。經(jīng)實(shí)車測(cè)試,高速方向盤擺振問題得到解決,也為同類問題的整改提供了思路和方法。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 劉宏飛. 半掛汽車列車橫擺動(dòng)力學(xué)仿真及控制策略研究[D]. 長(zhǎng)春:吉林大學(xué), 2005.LIU Hongfei. Study on the simulation and control strategy for yaw motion dynamics of tractor-semitrailer[D]. Changchun: Jilin University, 2005.

        [2] 宣海軍,蘇榮,江騰飛. 汽車儀表板橫梁系統(tǒng)固有振動(dòng)特性研究[J]. 機(jī)械,2014(4):37-49

        (中國(guó)核電工程有限公司鄭州分公司? 河南? 鄭州? 450052)

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