劉雪娟
(中鐵上海工程局集團第一工程有限公司,安徽 蕪湖241000)
隧道襯砌必須有足夠的強度、耐久性和一定的抗?jié)B性、抗凍性、抗侵蝕性。實際施工中,襯砌質量缺陷時有發(fā)生,勢必對襯砌結構功能的實現(xiàn)產(chǎn)生不良影響。本文結合在建鐵路隧道項目,介紹了隧道襯砌常見的缺陷類型,分析了導致襯砌常見缺陷的原因,提出了預防隧道襯砌缺陷發(fā)生的措施。
隧道襯砌常見的質量缺陷有空洞、脫空、不密實等。(1)空洞:依據(jù)《鐵路運營隧道襯砌安全等級評定暫行規(guī)定》(鐵運函〔2014〕174 號),襯砌背后未回填深度及直徑大于10cm,即屬于有空洞。(2)脫空:襯砌背后未回填深度及直徑小于10cm(不含),多沿隧道縱向呈帶狀分布。(3)不密實:襯砌背后全部用填料回填,但填料內空隙較大。
地質雷達法是利用介質對電磁波的反射特性,對介質內部的構造和缺陷(或其他不均勻體)進行探測,適用于檢測襯砌厚度、襯砌背后的回填密實度和襯砌內部鋼架、鋼筋等分布。
對地質雷達法檢測到缺陷的部位,采用工業(yè)內窺鏡進行驗證,鉆取直徑25mm,厚度約為二次襯砌厚度的通道,清除通道內的雜物,然后將探頭推進到通道內,探頭上安裝有攝像頭,可在儀器上觀察通道內的情況,從而對缺陷處進行直觀驗證。
對承建的5 座隧道進行調查分析,結果顯示,因襯砌脫空、空洞、不密實導致的缺陷發(fā)生率為6.5%~8.5%,缺陷平均發(fā)生率為7.8%,如表1 所示。
表1 隧道缺陷率統(tǒng)計表
導致隧道襯砌缺陷的原因主要有以下幾個方面。
隧道圍巖光面爆破效果差,造成隧道開挖輪廓凹凸不平,噴射混凝土施工時未完全充填不平整處。TB 10753—2018《高速鐵路隧道工程施工質量驗收標準》規(guī)定,噴射混凝土表面平整度應符合兩突出物之間的深長比≤1/20 的規(guī)定。如果2 次測量間距過大,測量頻次不足,則不能獲得縱向方向相鄰1m 之間的斷面數(shù)據(jù),因此,不能及時發(fā)現(xiàn)初期支護不平整處。若遺漏的不平整處沒有及時補噴整治,很可能導致二次襯砌形成脫空或空洞。
防水板鋪設過緊,二次襯砌混凝土被防水板阻斷而不能完全充填凹陷位置,導致防水板與初期支護面不密貼,形成脫空或空洞。防水板鋪設過松,施工時會形成褶皺,在二次襯砌與防水板之間形成脫空。防水板的固定間距不合理也可能導致脫空或空洞發(fā)生,尤其在拱部,如果固定位置過大,泵送混凝土壓力不足時,致使防水板與初期支護之間形成脫空或空洞。
二次襯砌混凝土和易性差,砂漿石子分離,流動性差,加之混凝土施工時,布料不、振搗方法不當,因模板臺車開窗不合理,導致漏振、過振等,使局部砂、石集中,導致襯砌缺陷發(fā)生。
澆筑拱頂時,隨著拱頂空間的逐漸減小,空氣難以排出,并且由于空氣壓力的作用,混凝土會難以進入,導致作業(yè)人員誤以為已澆筑完成[1],采取何種措施使作業(yè)人員能直觀地判斷拱頂混凝土是否灌注密實,有效預防拱頂脫空,需要思考和研究。
將傳統(tǒng)的斷面測量儀萊卡全站儀替換為新型Trimbies×10掃描儀,該掃描儀可實現(xiàn)三維影像掃描,通過縱向全斷面連續(xù)掃描,更全面更準確地發(fā)現(xiàn)噴射混凝土不平整的缺陷,并及時補噴,為后續(xù)二次襯砌施工提供平整初期支護面,有效減少因初期支護不平整引起的二次襯砌脫空及空洞缺陷。
防水板施工松緊應留有余量,實鋪長度與初期支護基面弧長的比值可為10∶8,同時防水板固定點間距在拱部應加密,可為0.5~0.8m,邊墻可為0.8~1.0m,且呈梅花形排列,并在基面凹凸較大處增加固定點。
由于拱頂部位的特殊性,5 座隧道拱頂部位缺陷發(fā)生率占缺陷總數(shù)量的63%,并且脫空是拱頂部位的主要缺陷,因此,合理設計沖頂混凝土的配合比及做好施工控制尤為重要。
配合比設計時可參考以下幾點:(1)根據(jù)CECS 203:2006《自密實混凝土應用技術規(guī)程》的要求,水粉比控制在0.80~1.15,單位體積粉體量控制在0.16~0.23,單位體積漿體量控制在0.32~0.40。(2)適當提高粉煤灰摻量,大量試驗資料研究表明,粉煤灰有“微粒效應”“活性效應”“減水效應”及“界面效應”,可以明顯改善混凝土拌合物的和易性,提高混凝土可泵性、密實性[2]。(3)機制砂中石粉含量控制在15%~20%。有關試驗研究也表明,機制砂中的石粉可以完善混凝土顆粒級配,增加漿體數(shù)量,改善工作性[3]。同時,合理布置二次襯砌模板臺車開窗數(shù)量,規(guī)范振搗,避免漏振、過振等,也是保證二次襯砌施工質量的有效措施。
拱頂部位采取2 個措施防止脫空:(1)在拱頂防水板上布置防脫空觸頭,并與液位繼電器相連,當混凝土充滿后繼電器全部由綠燈變成紅燈;(2)為防止混凝土澆筑時沖頂現(xiàn)象導致脫空裝置誤指示,在臺車高端距邊緣30cm 處預留一處觀察孔,指示燈全部亮紅燈,同時有濃砂漿通過觀察孔溢出,即認為混凝土充滿。
選取了“隧道5”進行了實際應用。改進措施后,本座隧道襯砌空洞、脫空、不密實缺陷發(fā)生率由7.8%下降至2.3%,襯砌質量改善率達71%。隧道襯砌質量的改善,帶來了良好的社會效益,同時,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
保證襯砌質量,減少襯砌缺陷,是工程界持續(xù)研究和探討的課題。導致隧道缺陷的原因繁多而復雜,本文分析了導致隧道襯砌空洞、脫空、不密實缺陷的主要原因,提出了預防措施,通過實際工程應用,驗證了預防措施能有效改善隧道襯砌質量,對確保鐵路運營安全具有重要意義。