代文亮
(安徽馬鋼礦業(yè)資源集團姑山礦業(yè)有限公司)
當(dāng)涂縣姑山鐵礦廠區(qū)新建1套平流式沉淀池,總共有6座平流式沉淀池,單個池子尺寸為30 m×10 m。目前,平流式沉淀池主要處理地下采礦廢水和尾礦坑廢水,最大設(shè)計處理廢水量為2 000 t/h。由于處理廢水中主要污染物為固體懸浮物,需參照國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)進行排放,所以需先對礦區(qū)水質(zhì)進行取樣研究,選擇合適的藥劑進行添加處理。鑒于處理量較大,人工加藥排水效果不理想,設(shè)計增加了1套智能加藥系統(tǒng),以達(dá)到工業(yè)智能化管理的標(biāo)準(zhǔn)。
進水水質(zhì)見表1。
表1 進水水質(zhì) mg/L
由表1可知,礦井水水質(zhì)較好,大部分指標(biāo)滿足《鐵礦采選工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),這給礦井水的凈化和處理提供了有利的先決條件。
試驗檢測泥沙與有機混凝劑、無極混凝劑的親和能力以及沉降效果。試驗中選擇聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、聚丙烯酸胺(PAM)進行單獨投加混凝試驗,最后確定最佳混凝劑及其最佳投加量、最佳pH值。
在礦井水中分別加入聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、聚丙烯酸胺(PAM),經(jīng)快速、慢速攪拌后,靜置20 min,測上清液濁度。試驗結(jié)果見表2~表4。
表2 聚合氯化鋁(PAC)混凝試驗結(jié)果
表3 聚合硫酸鐵(PFS)混凝試驗結(jié)果
表4 聚丙烯酰胺(PAM)混凝試驗結(jié)果
由表2~表4可知,PAC的最佳投藥量為50 mg/L,PFS最佳投藥量為10 mg/L,PAM最佳投藥量為2 mg/L。單獨使用聚丙烯酸胺效果好,且用藥量少,形成的礬花粗大結(jié)實,沉降速度快,能保證出水水質(zhì)清澈透明,同時也能減少混凝反應(yīng)所需的時間。
在PAM最佳投藥量為2 mg/L時,進行最佳pH值試驗,結(jié)果見表5。由表5可知,PAM最佳混凝pH值為7。
表5 PAM 最佳使用pH值試驗結(jié)果
礦井水懸浮物中的顆粒物主要由泥沙組成,所以依靠自然沉淀時間較長、效果較差,需要投加絮凝劑及助凝劑來形成較大的顆粒物[1],并破壞懸浮物的穩(wěn)定性使其快速沉降,從而實現(xiàn)水質(zhì)的達(dá)標(biāo)。
具體的藥劑用量則根據(jù)污水的流量進行調(diào)節(jié),智能加藥設(shè)備在水量變化的情況下可以根據(jù)實時水量的要求對藥量的投加量以及投加的時間進行智能控制,以達(dá)到無人看守、智能控制的工業(yè)智能化管理的標(biāo)準(zhǔn)。
通過水質(zhì)試驗確定了混凝劑的種類、用量和處理方式,但針對現(xiàn)有處理流量2 000 t/h,通過原有的人工投加藥劑存在諸多弊端:
(1)人工投加速度慢,而且投加藥劑不均勻會導(dǎo)致沉降效果不理想,達(dá)不到排放要求。
(2)人工投加藥劑費時費力,尤其是惡劣天氣,人工投加藥劑存在一定的安全隱患。
(3)無法根據(jù)污水流量對加藥量進行調(diào)配,人工一般根據(jù)固定的藥劑量進行投加,有時無進水的情況下也在投加,不僅浪費藥劑,同時可能造成出水不達(dá)標(biāo)或造成水體二次污染的情況發(fā)生。
針對以上弊端,增加1套智能加藥系統(tǒng)。
首先智能加藥設(shè)備通過水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備的反饋數(shù)據(jù)進行工作,當(dāng)反饋數(shù)值SS超過45 mg/L時則增加藥劑投加量,保證水中污染物不超過鐵礦采選污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)(50 mg/L)。該數(shù)據(jù)的采集點設(shè)置在第5個沉淀池,最后一個沉淀池作為事故池和最終處理池,將水處理達(dá)標(biāo)后再進行輸送排放。此處的加藥系統(tǒng)通過計量泵輸送至主干管再分配至各支管中,各個支管分布在每一個進水的配水孔中,利用進水的紊流將藥劑充分混合均勻,這樣可以將藥劑與懸浮物充分接觸并達(dá)到懸浮物沉降的最好效果。
智能加藥裝置主要由溶液箱、攪拌機、計量泵、Y型過濾器、安全閥、背壓閥、止回閥、脈沖阻尼器、水位表、壓力表、控制柜、安裝平臺等組成一體化設(shè)備。智能加藥系統(tǒng)在運行過程中自動檢測流體的酸堿度,智能判斷并加投相應(yīng)的藥液,可大大減少設(shè)計和現(xiàn)場作業(yè)的工作量,基本實現(xiàn)無人值守的目的。加藥裝置結(jié)構(gòu)示意見圖1。
圖1 加藥裝置結(jié)構(gòu)示意
自動加藥投加系統(tǒng)配套1臺就地控制柜,控制柜負(fù)責(zé)控制整套投加系統(tǒng),滿足溶藥罐液位計、計量泵、流量在線監(jiān)測、污水水質(zhì)自動反饋調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的使用要求。加藥泵故障、溶藥罐高低水位均應(yīng)有聲光報警器,溶藥罐內(nèi)液位超低時系統(tǒng)報警提示并自動停止加藥泵,加藥管配備電磁流量計在線監(jiān)測加藥流量。電纜進出線口采用接口式密封結(jié)構(gòu)(PG接口)??刂葡到y(tǒng)采用PLC控制,帶有以太網(wǎng)模塊,采用西門子品牌,用TCP/IP通訊協(xié)議[2],控制柜應(yīng)留有通訊接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場工藝參數(shù)上傳和上位機的遠(yuǎn)程控制。
該控制系統(tǒng)帶手機4G遠(yuǎn)程監(jiān)視與遠(yuǎn)程卡,與西門子PLC通過以太網(wǎng)通訊接口通訊,通過手機實時全方位掌控所有設(shè)備狀況,包括設(shè)備狀態(tài)、設(shè)備開啟狀態(tài)、儀表實時數(shù)據(jù)等??赏ㄟ^手機實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控,也可結(jié)合現(xiàn)場運行實際,遠(yuǎn)程控制設(shè)備運行狀態(tài),實現(xiàn)最優(yōu)化運行。
水質(zhì)在線檢測系統(tǒng)實時采集水質(zhì)的出水pH值、濁度、流量參數(shù),以便用戶即時了解設(shè)備運行狀態(tài)及設(shè)備運行數(shù)據(jù),從而判斷設(shè)備運行中是否違反工藝要求,極大的保證數(shù)據(jù)采集的可靠性和真實性。該系統(tǒng)以提高水質(zhì)質(zhì)量,增加企業(yè)效益為目的,提升勞動生產(chǎn)效益,減輕工人工作強度。
中央處理單元CPU主要承擔(dān)系統(tǒng)的信號處理、控制運算、與上位機及ET200S遠(yuǎn)程站點的通訊等任務(wù)[3]。CPU具有較大的數(shù)據(jù)與程序存儲容量,高速的指令處理系統(tǒng),強大的浮點運算功能以及智能診斷功能。PLC電源模塊可提供24 V直流電源,既可對I/O模板供電,也可對現(xiàn)場二線制變送器供電。信號模塊負(fù)責(zé)現(xiàn)場信號的采集和控制輸出。現(xiàn)場配套pH儀表、濁度儀表、流量計、泥位計等,實時監(jiān)測現(xiàn)場參數(shù),通過PLC傳輸?shù)缴衔粰C。在線監(jiān)測裝置系統(tǒng)見圖2。
圖2 在線監(jiān)測裝置系統(tǒng)
姑山鐵礦通過對排水沉淀池中污水進行水質(zhì)試驗研究,檢測出主要污染物為固體懸浮物,最后確定了最佳混凝劑及其投加量、最佳pH值。該試驗對于解決礦區(qū)外排水環(huán)保問題有重大意義,同時為加藥設(shè)備設(shè)計選型提供重要依據(jù)。智能加藥系統(tǒng)解決了人工投加速度慢,投加藥劑不均勻?qū)е鲁两敌Ч焕硐?、排放不達(dá)標(biāo)等問題,可根據(jù)有水、無水控制藥劑的投加,節(jié)約藥劑用量,同時可通過遠(yuǎn)程操控實現(xiàn)自動加藥。該系統(tǒng)可快速實時響應(yīng)和調(diào)節(jié),符合礦山行業(yè)“機械化換人、自動化減人”的發(fā)展趨勢。