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        蒸汽管道噪音、風(fēng)機(jī)出口管道振動(dòng)問題的分析與解決方案

        2021-03-08 13:09:08丁方園
        化肥設(shè)計(jì) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        丁方園

        (南京延長反應(yīng)技術(shù)研究院有限公司,江蘇 南京 210043)

        管道系統(tǒng)的噪音與振動(dòng)一直是化工裝置運(yùn)行中存在的問題,不僅嚴(yán)重影響著操作人員的身心健康,甚至還會(huì)帶來人員的傷亡和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。長時(shí)間大幅度振動(dòng),能夠使材料疲勞變形,從而使設(shè)備結(jié)構(gòu)及管道系統(tǒng)遭到破壞,尤其是管道連接部位(如螺栓、閥芯、密封)的脫落和損壞,甚至?xí)苯訉?dǎo)致管道破裂,造成次生火災(zāi)、爆炸和中毒等安全事故;影響壓縮機(jī)的工作狀態(tài)及工作效率,使管道附件(如閥門、儀表、過濾器等)損壞;還會(huì)影響操作人員的情緒,導(dǎo)致操作失誤[1,2]。對于石油化工企業(yè),最重要的就是裝置能夠安全穩(wěn)定地運(yùn)行,管路系統(tǒng)的振動(dòng)對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益構(gòu)成了巨大的威脅,王勇等[3]指出,美國每年因管道振動(dòng)導(dǎo)致的事故在各種事故中排第二位,直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)100億美元。

        因此,解決管道噪音與振動(dòng)問題,是保證運(yùn)行人員身心健康、生命安全和減少化工裝置事故損失的有效措施?,F(xiàn)對項(xiàng)目現(xiàn)場蒸汽管道的噪音問題與風(fēng)機(jī)出口管線振動(dòng)問題進(jìn)行分析,并有針對性地進(jìn)行優(yōu)化、改造,從而緩解管道的噪音與振動(dòng)問題。

        1 蒸汽管噪音問題的分析解決

        1.1 蒸汽管噪音問題的原因分析

        原飽和蒸汽管道的設(shè)計(jì)流量為4t/h,蒸汽壓力為0.4MPa(g),蒸汽管道規(guī)格為φ133×4,設(shè)計(jì)流速為40.9m/s,而實(shí)際運(yùn)行的流量為9.6t/h,流速達(dá)到了98.2m/s,此時(shí)的噪音值高達(dá)111dB,初步判斷流速太快是導(dǎo)致噪音過高的主要原因。對現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地踏勘,發(fā)現(xiàn)蒸汽管道在安裝時(shí),為了躲避干涉設(shè)置了一個(gè)Z形的彎折,導(dǎo)致蒸汽在管道中流動(dòng)時(shí)形成強(qiáng)烈的湍流,進(jìn)一步加劇了噪音的產(chǎn)生。

        1.2 蒸汽管噪音問題的解決辦法及效果

        針對上述情況,計(jì)劃對原管道進(jìn)行擴(kuò)徑,并重新敷設(shè)管道,但受現(xiàn)場安裝條件的限制,只能將管徑增加到φ159×4,將管道鋪設(shè)得更加順直。改造后運(yùn)行的實(shí)際流量為9.8t/h,蒸汽壓力仍然為0.4MPa(g),流速可以降低到68.7m/s,此時(shí)噪音值降低為95dB,降噪效果明顯。改造后噪音雖然仍然較高,但由于蒸汽管道距離平臺(tái)約有4.0m的距離,在平臺(tái)上巡檢時(shí)已經(jīng)明顯沒有尖銳的氣流聲??梢妼τ陟o設(shè)備的管路,介質(zhì)流速是管道產(chǎn)生強(qiáng)噪音的主要原因,因此,建議蒸汽管道設(shè)計(jì)及運(yùn)行流速應(yīng)控制到40m/s以內(nèi),并且配管時(shí)應(yīng)盡量避免連續(xù)轉(zhuǎn)彎的情況。

        2 風(fēng)機(jī)管道振動(dòng)問題的分析與解決

        2.1 風(fēng)機(jī)管道系統(tǒng)設(shè)計(jì)情況

        風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中共設(shè)置了3臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī),分別為1#風(fēng)機(jī)、2#風(fēng)機(jī)和備用風(fēng)機(jī),其中1#與2#風(fēng)機(jī)分別通過一路管道與后續(xù)設(shè)備連接,每路管道上設(shè)置1臺(tái)氣動(dòng)蝶閥,備用風(fēng)機(jī)出口母管后共設(shè)計(jì)了兩路支管,每路支管分別由1#和2#風(fēng)機(jī)管道閥后接入,每路支管設(shè)置1臺(tái)氣動(dòng)蝶閥,3臺(tái)風(fēng)機(jī)出口均設(shè)置了軟連接,具體配管情況及閥門安裝位置見圖1。

        圖1 風(fēng)機(jī)管道系統(tǒng)布置

        2.2 風(fēng)機(jī)管道振動(dòng)情況及原因分析

        在1#與2#風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)出口管道振動(dòng)劇烈,并伴隨強(qiáng)烈的噪音。在劇烈的振動(dòng)下,3臺(tái)風(fēng)機(jī)出口的氣動(dòng)蝶閥發(fā)生了不同程度的損壞(見圖2、圖3),1#與2#風(fēng)機(jī)出口管氣動(dòng)蝶閥閥板螺絲脫落、執(zhí)行機(jī)構(gòu)螺桿松脫,備用風(fēng)機(jī)氣動(dòng)蝶閥用于封堵的鋁板破裂。

        圖2 1#、2#風(fēng)機(jī)蝶閥損壞情況

        圖3 備用風(fēng)機(jī)蝶閥封堵鋁板損壞情況

        為了進(jìn)一步了解管道振動(dòng)的劇烈程度,對管道及閥門的振動(dòng)進(jìn)行了檢測,具體檢測數(shù)據(jù)見表1。由表1可見,裸露在保溫棉外部的檢測位置(如風(fēng)機(jī)出口管道、風(fēng)機(jī)出口蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu))的振動(dòng)位移值、振動(dòng)速度、振動(dòng)加速度值均比較高,同時(shí)需要說明,由于1#與2#風(fēng)管的氣動(dòng)蝶閥包裹在保溫棉中,無法準(zhǔn)確檢測出實(shí)際的振動(dòng)數(shù)據(jù),因此文中沒有列出。

        表1 改造前風(fēng)機(jī)出口軟連接后管道、氣動(dòng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)振動(dòng)值

        結(jié)合風(fēng)機(jī)管道及附件的振動(dòng)值與管道的布置情況,對風(fēng)機(jī)管道系統(tǒng)劇烈振動(dòng)的原因進(jìn)行分析。風(fēng)機(jī)出口管上設(shè)置了軟連接,風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)在軟連接處會(huì)有較明顯的衰減,對后續(xù)的管道及管件影響較小,可以初步排除因風(fēng)機(jī)的機(jī)械振動(dòng)導(dǎo)致管道的振動(dòng)。

        系統(tǒng)中的風(fēng)機(jī)為羅茨風(fēng)機(jī),由于羅茨風(fēng)機(jī)吸排氣存在周期性和間歇性,從而引起管道內(nèi)的氣體在速度、壓力和密度等流動(dòng)參數(shù)影響下的變化,西安交通大學(xué)管道振動(dòng)科研組和劉虎等人[4,5]稱這種氣體流動(dòng)參數(shù)隨時(shí)間和位置周期性變化的現(xiàn)象為氣流脈動(dòng)。氣流脈動(dòng)能夠引起管道的振動(dòng),管道長時(shí)間劇烈的振動(dòng),會(huì)引起管路附件的損壞,尤其是管道的銜接部位及閥門的活動(dòng)部件。另外,當(dāng)管道結(jié)構(gòu)和管道內(nèi)氣柱的固有頻率相接近時(shí),甚至?xí)l(fā)生共振,從而導(dǎo)致更嚴(yán)重的事故發(fā)生[6]。

        目前,管路系統(tǒng)的振動(dòng)情況及閥門損壞情況與氣流脈動(dòng)引起的狀況十分吻合,可以初步判斷是因風(fēng)機(jī)出口空氣的脈動(dòng)氣流而導(dǎo)致1#與2#風(fēng)機(jī)出口氣動(dòng)蝶閥的閥板及執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)生強(qiáng)烈的振動(dòng),從而使閥板的螺絲脫落與執(zhí)行機(jī)構(gòu)螺桿松脫,而同時(shí)脈動(dòng)氣流如同“氣錘”不斷撞擊備用風(fēng)機(jī)管道氣動(dòng)閥門的封堵鋁板,導(dǎo)致封堵鋁板破碎。

        2.3 風(fēng)機(jī)出口管道振動(dòng)的解決方案及效果

        針對風(fēng)機(jī)管道的布置及振動(dòng)情況,建議一方面增加風(fēng)機(jī)管道系統(tǒng)的支撐點(diǎn),對管道進(jìn)行加固;另一方面,出口管處設(shè)置緩沖裝置,并在緩沖裝置中安裝紊流或氣流脈動(dòng)衰減內(nèi)件[7,8]。①方法一:提高管道的剛度,從而減小振動(dòng)位移,與此同時(shí)還可以改變管路的固有頻率,避開共振頻率值,防止發(fā)生共振;②方法二:對氣流脈動(dòng)采取適當(dāng)?shù)南艽胧瑥亩鴾p弱氣流脈動(dòng)對管道的影響,以達(dá)到保證安全生產(chǎn)的目的。對改造后的風(fēng)機(jī)出口管道、氣動(dòng)閥門進(jìn)行了檢測,具體數(shù)據(jù)見表2,與改造前的振動(dòng)值相比,風(fēng)機(jī)出口軟連接后管道、氣動(dòng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的振動(dòng)幅度、振動(dòng)速度及振動(dòng)加速度都明顯減弱。

        表2 改造后風(fēng)機(jī)出口軟連接后管道、氣動(dòng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)振動(dòng)值

        現(xiàn)場也對運(yùn)行情況進(jìn)行了長時(shí)間的跟蹤,氣動(dòng)蝶閥的閥板及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的螺桿未出現(xiàn)松脫或其他故障。

        3 結(jié)語

        綜上所述,對于靜設(shè)備的管路,介質(zhì)流速是管道產(chǎn)生強(qiáng)噪音的主要原因,因此,建議蒸汽管道設(shè)計(jì)及運(yùn)行流速應(yīng)控制到40m/s以內(nèi),并且管道布置盡量順直,避免設(shè)置小角度的不規(guī)則彎曲。

        對于容積式風(fēng)機(jī)或壓縮機(jī),需要保證管道有足夠的機(jī)械強(qiáng)度,有條件時(shí),設(shè)計(jì)可以進(jìn)行頻率分析計(jì)算,以便避開共振區(qū),同時(shí)考慮風(fēng)機(jī)氣流脈動(dòng)的危害,可通過設(shè)置緩沖罐、氣流脈動(dòng)衰減器等方法緩解氣流脈動(dòng)引起的管道振動(dòng)。

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