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        大型煤化工裝置循環(huán)流化床鍋爐長周期運行研究與探索

        2021-03-09 02:59:48黃孺國
        化肥設(shè)計 2021年1期

        陳 磊,黃孺國

        (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

        河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)一期為50萬t/a甲醇、20萬t/a二甲醚;二期為40萬t/a醋酸及20萬t/a乙二醇項目;三期為利用二期富裕合成氣新建的20萬t/a乙二醇項目。園區(qū)內(nèi)蒸汽系統(tǒng)為一期3×130t/h(9.8MPa,540℃),二期3×220t/h(9.8MPa,540℃)高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,其中,1#、2#、3#、5#、6#鍋爐采用單鍋筒橫置式自然循環(huán)、“水冷旋風分離器”、膜式壁爐膛前吊后支、全鋼架結(jié)構(gòu)、高溫分離、高倍率循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的高溫高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐。

        4#鍋爐采用中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的高溫、高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐。其中,爐內(nèi)自下而上依次為一次風室、濃相床、懸浮段、一級蒸發(fā)管、三級過熱器、二級過熱器、一級過熱器、二級蒸發(fā)管及高溫省煤器。

        1 改造實施背景及鍋爐存在的問題

        1.1 實施背景

        2019年,園區(qū)內(nèi)部鍋爐系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)泄漏,造成運行周期大幅降低,嚴重影響著生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。隨著龍宇煤化工三期新建20萬t/a乙二醇項目的試車、投產(chǎn),屆時6臺鍋爐將全部保持運行,鍋爐將無備爐,考慮到園區(qū)總體蒸汽平衡,鍋爐的安全穩(wěn)定運行對化工裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)至關(guān)重要。

        1.2 鍋爐存在的問題

        (1)經(jīng)過歷次停爐檢修檢查、測厚發(fā)現(xiàn),水冷壁過渡區(qū)域、人孔門四周、吊屏穿墻區(qū)域、爐膛角部、爐膛出口周圍等磨損嚴重。

        (2)排渣管與床面連接板焊口經(jīng)常開焊、排渣口變形。

        (3)鍋爐頻繁出現(xiàn)斷煤、堵煤問題,嚴重影響著鍋爐的穩(wěn)定運行。

        (4)4#爐負荷自實施低氮燃燒改造后,鍋爐負荷較低,無法保持高負荷運行。

        (5)5#、6#鍋爐省煤器管道頻繁出現(xiàn)泄漏,嚴重影響鍋爐長周期運行。

        (6)入爐煤煤質(zhì)顆粒度不均勻,給鍋爐穩(wěn)定運行帶來一定影響。

        2 采取的改造措施

        2.1 水冷壁管改造[1]

        循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損是影響鍋爐長周期運行的第一因素,尤其是爐膛水冷壁等的磨損,解決此類磨損是保證鍋爐長周期運行的關(guān)鍵。

        歷次停爐檢修檢查、測厚發(fā)現(xiàn),水冷壁過渡區(qū)域、人孔門四周、吊屏穿墻區(qū)域、爐膛角部、爐膛出口周圍等磨損嚴重。2019年,龍宇煤化工利用大修對一期3×130t/h鍋爐密相區(qū)向上6m區(qū)域內(nèi)受磨損的水冷壁管排進行更換(見圖1),同時根據(jù)導流板磨損情況,調(diào)整導流板安裝尺寸及位置。

        2.2 實施防磨保護措施[2]

        龍宇煤化工利用2019年的大修機會,對一期3臺鍋爐實施爐內(nèi)噴涂,利用火焰高溫工藝將鉻鎳合金噴涂在衛(wèi)燃帶上部水冷壁上,噴涂高度為衛(wèi)燃帶上方6m,厚度>0.5mm,自實施防磨噴涂后,有效改善了鍋爐上部水冷壁沖涮情況,近兩年來上部未出現(xiàn)水冷壁泄漏的情況。具體采取措施如下:①對整體磨損區(qū)域防磨噴涂;②對防磨噴涂保護失效、磨損嚴重的區(qū)域,如水冷壁與過渡區(qū)域,對導流板磨損及時進行補焊;③嚴格控制補焊導流板的質(zhì)量;④盡量使爐襯(可塑料)的上邊緣與水冷壁平滑過渡,消除形成渦流的條件,消除渦流磨損。

        2.3 排渣管改造

        排渣管與床面連接板焊口經(jīng)常開焊、排渣口變形,經(jīng)過認真分析,發(fā)現(xiàn)是由于排渣管的膨脹給床面加了一個向上的應(yīng)力所引起。通過研究決定采取兩項措施:一是在連接處采用耐熱鑄鋼短管,上部采用加厚設(shè)計,相當于做了一個加強環(huán);二是在床面的下面加裝一個支撐板,消除了應(yīng)力。

        2.4 2#鍋爐給煤系統(tǒng)改造[3]

        針對各臺鍋爐頻繁出現(xiàn)的斷煤、堵煤問題,龍宇煤化工以2#鍋爐做試驗,在2019年大修期間,優(yōu)先進行2#爐無堵塞給煤系統(tǒng)改造,其他鍋爐根據(jù)2#爐改造效果再行確定。具體改造措施如下:更換鍋爐煤倉下部部分襯板,在鍋爐煤倉出煤口和原皮帶給煤機之間增加一套無堵塞給煤機,將原落煤管更換為無堵塞播煤器。以上改造投入運行后,效果較好,在煤質(zhì)較差的情況下,相對1#、3#爐能夠保證2#爐的給煤穩(wěn)定。

        2.5 4#爐提負荷改造及防磨

        (1)負荷提升改造。龍宇煤化工4#鍋爐為220t/h(9.8MPa)中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐,自2018年實施鍋爐超低排放及低氮燃燒改造后,負荷最多提升至170t/h,無法達到設(shè)計負荷,針對4#鍋爐存在的床溫高、負荷低、布風差、返料少等問題,對其進行局部改造:一是將爐內(nèi)布風板所有風帽由蘑菇形改為鐘罩式[4],以改變原有的布風狀況;二是在旋風分離器出口增加煙氣擋板,在中心筒底部割除400mm,擴大返料器風帽孔徑,以增加返料灰量。經(jīng)改造后,4#爐床溫基本控制在900℃左右,鍋爐負荷能夠達到200t/h,較本次改造前提升效果明顯。

        (2)防磨處理。對4#爐所有受熱面防磨瓦進行大面積更換,減少受熱面的磨損。

        2.6 5#爐、6#爐省煤器管道所有焊縫重新焊接

        5#爐、6#爐運行過程中頻繁出現(xiàn)省煤器管道泄漏,導致停爐事故,大修期間對所有省煤器管道進行檢查,發(fā)現(xiàn)部分焊縫存在一定缺陷。2019年大修期間,龍宇煤化工組織專門檢修力量,對5#爐、6#爐省煤器存在缺陷的管道焊縫進行重新焊接,并對省煤器防磨瓦進行更換,減少對管道的磨損,自檢修以來再未出現(xiàn)因泄漏而停爐的事件。

        2.7 強化入爐煤質(zhì)管理

        龍宇煤化工在生產(chǎn)中使用的主要有永城本地煤、焦煤、晉煤,為了節(jié)約成本摻燒約20%的高硫煤。

        在強化煤質(zhì)管理上,龍宇煤化工主要采取了以下幾點措施:

        (1)增加篩破一體機,控制入爐煤粒度。為保證燃料煤顆粒度,永城園區(qū)煤儲運增加了篩破一體機,顆粒度較之前明顯減小,基本能保持13mm以下,燃煤顆粒度改造前后的數(shù)據(jù)對比見表1。

        表1 燃煤顆粒度改造前后的數(shù)據(jù)對比

        (2)退出矸石摻配,確保鍋爐穩(wěn)定運行。循環(huán)流化床鍋爐具有對燃料適應(yīng)范圍寬的優(yōu)點,可以燃用低發(fā)熱量的劣質(zhì)煤,前期為了節(jié)約運行成本,燃煤中摻配一定比例的、發(fā)熱量較高的煤矸石,隨著矸石發(fā)熱量的降低,對鍋爐帶來的負面作用逐漸顯現(xiàn)。

        考慮到鍋爐防磨的投入、排渣熱損失、鍋爐整體磨損、使用壽命周期等影響,經(jīng)綜合分析后,龍宇煤化工決定燃煤中退出煤矸石,燃料煤的發(fā)熱量控制在19.2~20.9MJ之間,接近于設(shè)計值。

        退出煤矸石后,經(jīng)過長時間運行,停爐檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐各部受熱面磨損程度較以往明顯減小(見表2),這也是鍋爐能夠長周期穩(wěn)定運行的重要原因之一。

        表2 添加煤矸石前后鍋爐運行周期比較

        3 優(yōu)化工藝操作確保鍋爐長周期穩(wěn)定運行

        3.1 標定風量表、穩(wěn)定料層厚度、適當降低出力

        在前期鍋爐運行期間,因鍋爐風量表不準,運行調(diào)整僅能參考風機電流、風壓、床溫等。2019年檢修,在鍋爐全停期間,對各爐進行冷態(tài)通風試驗,對風量表進行了標定,發(fā)現(xiàn)鍋爐運行期間的一次風量均偏大,這也是造成鍋爐磨損的重要原因。經(jīng)過分析、試驗,對鍋爐一次風機電流、料層厚度進行調(diào)整,一次風機電流基本降低10A左右,風室壓力降低2kPa左右,鍋爐調(diào)整前后參數(shù)對比見表3。

        表3 鍋爐調(diào)整前后參數(shù)對比

        為保證鍋爐料層穩(wěn)定,對一期鍋爐冷渣機進行更換,將原有風冷水冷氣槽式冷渣機更換為滾筒冷渣機(見圖3),提高了排渣效率。

        圖3 氣槽冷渣機更換為滾筒冷渣機

        3.2 提高燃燒效率

        在降低一次風量的基礎(chǔ)上,適當增加二次風配比,提高二次風風壓至5~7kPa,控制尾部煙道氧量在3%~5%,不僅提高了鍋爐的燃燒效率,也減少了鍋爐內(nèi)部受熱面的磨損,保證了鍋爐的穩(wěn)定運行。

        3.3 改善鍋爐加藥系統(tǒng)

        在鍋爐水處理方面,原設(shè)計是向給水中添加20%氨水,控制pH值;向除氧器進水中添加聯(lián)氨,控制溶解氧;向鍋爐汽包內(nèi)添加磷酸鹽,控制鍋爐給水pH值。經(jīng)過長時間的運行,汽包內(nèi)壁及受熱面管道內(nèi)壁結(jié)垢,下游裝置的透平機組葉片上也發(fā)現(xiàn)鈉鹽的結(jié)垢。為改善鍋爐水質(zhì),控制蒸汽品質(zhì),龍宇煤化工改用了新型鍋爐水處理劑W800和有機pH調(diào)節(jié)劑W400,使用效果明顯,汽水品質(zhì)合格率由原來的95%提高到99.5%以上。

        該項措施不僅改善了汽水品質(zhì),解決了結(jié)垢問題,降低了鍋爐受熱面爆管的概率,還減少了鍋爐的排污量,對延長鍋爐運行周期也起到了一定的作用。

        3.4 實施運行獎勵機制

        龍宇煤化工制定了《關(guān)于鍋爐長周期運行市場化考核辦法》,提出了保證單臺鍋爐運行120d、150d、220d三個階梯的奮斗目標,明確了獎勵額度,同時明確了各部門的職責與獎罰比例,提高了員工做好日常工作的積極性和責任心,發(fā)揮了高效的經(jīng)濟杠桿作用。

        4 取得效果

        通過以上措施,單臺鍋爐運行時間較往年增加120d以上,6臺鍋爐運行周期見表4。

        表4 6臺鍋爐運行周期

        5 結(jié)語

        鍋爐裝置在生產(chǎn)中的作用是提供系統(tǒng)的蒸汽、電力等,鍋爐的穩(wěn)定運行對整個化工裝置起了關(guān)鍵性作用,龍宇煤化工通過技術(shù)改造、控制入爐煤煤質(zhì)、優(yōu)化工藝操作、使用新型鍋爐水處理劑、以及制定長周期獎勵機制等手段,確保了鍋爐的穩(wěn)定運行,其中3#鍋爐實現(xiàn)了鍋爐安全穩(wěn)定連續(xù)運行373d,1#鍋爐實現(xiàn)301d,6#鍋爐實現(xiàn)連續(xù)運行293d,其他鍋爐基本在200d以上,運行周期較往年至少提高120d以上。

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