岳 漢
(潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司)
針對鉆孔抽采瓦斯過程中,瓦斯?jié)舛群图兞髁看蠓冉档偷募夹g(shù)難題,余吾煤業(yè)公司與中國礦業(yè)大學(xué)合作,于2015年在N1205回順試驗了固體顆粒二次封孔技術(shù),即是將由多種微細(xì)粉料組成的固相顆粒釋放到裂隙中,產(chǎn)生封堵效應(yīng),使鉆孔內(nèi)的漏氣量減少,但在現(xiàn)場施工過程中發(fā)現(xiàn),固體顆粒較難進(jìn)入孔壁裂隙,技術(shù)收效甚微;2018年礦方與華北科技學(xué)院合作,在S3102膠順等地試驗小直徑鉆孔二次注漿封孔技術(shù),雖然取得一定應(yīng)用效果,但順層鉆孔在二次應(yīng)力影響下,鉆孔周圍煤體破碎嚴(yán)重、裂隙發(fā)育,二次封孔難度較大,且在未弄清鉆孔裂隙發(fā)育機(jī)制和漏氣路徑的情況下,盲目地在抽采鉆孔周圍施工小直徑注漿鉆孔,注漿孔位置、深度等參數(shù)較難把握,導(dǎo)致漿液難以對所有漏氣裂隙進(jìn)行封堵,技術(shù)效果不穩(wěn)定,難以全面推廣應(yīng)用。鑒于此,該礦開發(fā)了鉆孔漏氣檢測及孔內(nèi)二次注漿提濃技術(shù),并研發(fā)了成套技術(shù)裝備[1]。
注漿堵漏的基本原理就是將漿液通過注漿專用設(shè)備,再注入具有煤壁裂隙的鉆孔當(dāng)中,隨著漿液的流動,會對產(chǎn)生的裂隙(縫)進(jìn)行填充,漿液會隨著時間的推移發(fā)生凝固,從而對裂隙(縫)進(jìn)行彌補,這就起到了注漿堵漏的作用,從而提高瓦斯抽采濃度[2]。
孔內(nèi)二次注漿裝置,不僅能夠進(jìn)行注漿堵漏,還兼具鉆孔漏氣檢測功能。如圖1所示,將本裝置放入鉆孔內(nèi),穿過封孔段16 m抽采管后,通過內(nèi)管逐步檢測孔內(nèi)16~20 m區(qū)域不用深度處瓦斯抽采濃度(通過孔口三通與抽采管相連,保持鉆孔抽采狀態(tài)),得出鉆孔具體漏氣區(qū)域,從而確定鉆孔需要封堵的具體位置與長度。
圖1 鉆孔漏氣檢測原理
如圖2所示,將該裝置的里氣囊深入孔內(nèi)合適位置,使得探測的漏氣區(qū)域位于兩布囊之間,通過向氣囊內(nèi)注氣使其膨脹開,外端氣囊封堵住瓦斯抽采管端部,里端氣囊封堵住鉆孔,2個氣囊以及之間的煤壁形成一個封堵區(qū)域,再向封堵區(qū)進(jìn)行帶壓注漿,漿液充滿封堵區(qū)后再擠進(jìn)鉆孔煤壁裂隙,實現(xiàn)漏氣區(qū)的封堵。
圖2 瓦斯抽采裝置
孔內(nèi)二次注漿裝置主要由4個部分組成,分別為囊袋短接、封孔段注漿短接、注漿連接管、孔口三通裝置。為了實現(xiàn)囊袋、注漿段單獨充氣與注漿,裝置采用內(nèi)外管同心結(jié)構(gòu),其中外管外徑45 mm,壁厚3.5 mm,內(nèi)徑38 mm;內(nèi)管外徑28 mm,壁厚7 mm,內(nèi)徑14 mm,管子尺寸既具有良好的穿封孔管能力,又能夠滿足外管充氣,內(nèi)管注漿要求。此外,管的兩端采用螺紋連接,并加裝“O”型密封圈,確保了裝置的氣密性[3-4]。試驗裝置見圖3~圖5所示。
圖3 囊袋短接實物(第二代)
圖4 孔口三通裝置實物(第二代)
圖5 封孔段注漿短接、注漿連接管裝置實物(第二代)
以S5101膠順為試驗地點,選擇低濃鉆孔相對較多的129#~200#鉆孔為試驗區(qū)域。試驗開始前對該區(qū)域的鉆孔漏氣位置進(jìn)行系統(tǒng)檢測,以便找到該區(qū)域的普遍漏氣位置,進(jìn)而確定最短二次封孔深度,具體選擇139#、144#、151#、153#、164#等17個鉆孔為試驗孔,對其中6個鉆孔漏氣位置進(jìn)行檢測,并對17個低濃鉆孔進(jìn)行二次注漿。
根據(jù)圖6二次注漿前后鉆孔單孔濃度變化對比得知,孔內(nèi)二次封孔注漿工藝,不僅能夠在一定程度上提升了注漿孔的抽采濃度,還能對注漿鉆孔附近相互影響的鄰近抽采鉆孔濃度具有提升作用。如173#鉆孔注漿后,鉆孔濃度由1.2%提升到78.2%,其附近的171#、172#、174#鉆孔濃度也大幅度提升。
孔內(nèi)二次注漿工藝在處理串孔鉆孔低濃問題上還需進(jìn)行系統(tǒng)分析與區(qū)域集中處理,如179-1#與180#鉆孔相互串孔,試驗過程中前期僅對179-1#孔進(jìn)行孔內(nèi)二次注漿,但注漿后2個鉆孔仍相互串孔,鉆孔濃度未得到提升,可能原因為180#孔也存在煤墻漏氣;此外194-1#、195#、195-1#也存在相互串孔情況,鑒于此,擬在后期繼續(xù)對180#鉆孔、195#鉆孔進(jìn)行孔內(nèi)二次注漿提濃,進(jìn)而觀測鉆孔濃度變化[5](圖6)。
圖6 二次注漿前后鉆孔單孔濃度變化對比
(1)理論分析了鉆孔封孔段漏氣的機(jī)理,并利用實驗裝置實測了鉆孔漏氣位置及規(guī)律,為低濃度的異常鉆孔的分析處理提供了理論及技術(shù)支撐。
(2)提出了低濃度鉆孔二次封孔堵漏提濃的新思路,并研發(fā)了成套設(shè)備裝置,實現(xiàn)了低度濃病態(tài)鉆孔的靶向處理。
(3)提升了鉆孔抽采濃度,促進(jìn)了工作面快速抽采達(dá)標(biāo),保證了安全生產(chǎn)。
(1)裝置加工制作成本約1.5萬元,且可重復(fù)使用,若按成套裝置使用壽命100孔/套計算,則單孔提濃裝置費用僅為150元。
(2)二次封孔注漿水泥平均用量為150 kg/孔,單孔提濃材料費用為405元。
(3)單孔二次封孔注漿3人單班能處理3個孔,單孔提濃人工費用約為260元。
(4)平均100 m鉆孔施工成本約為9 000元,該技術(shù)工藝處理好一個鉆孔能挽救損失8 185元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。