姬艷波
(晉城煤業(yè)集團成莊礦)
綜采放頂煤工作面切眼設計為頂板巷布置時,初采容易出現(xiàn)壓后溜事故,對工作面正?;夭纱嬖谳^大影響,且事故發(fā)生后處理較為困難,安全風險較大[1]。目前,針對這一事故類型尚無成效顯著的防治辦法,因此研究巖頂初采防壓溜的工藝對煤礦安全生產(chǎn)具有較大意義[2-3]。在充分借鑒國內外先進生產(chǎn)工藝的基礎上,結合實際,以成莊礦巖頂綜采工作面為實驗采面,對巖頂初采工藝進行了研究改進,有效減少了壓后溜事故的發(fā)生。
成莊礦綜采工作面采用走向長壁、后退式綜合機械化放頂煤,一次采全高頂板全部垮落采煤法。割煤使用雙滾筒采煤機。
(1)割煤方式:雙向割煤、采高3.0 m,截深0.8 m。
(2)進刀方式:端頭斜切進刀、進刀距離不少于30 m。
(3)回采順序:
(4)工作面的主要設備:中間架ZFS5400/17/33;排頭(排尾)架:ZFG5800/19/32;MG450/1020-WD型雙滾筒聯(lián)合采煤機;2部溜子:SGZ880/2×400型刮板輸送機。
目前由于成莊礦地質條件影響導致掘進巷道煤體軟,煤頂留不住,在設計工作面切眼時多為頂板巷布置,為掘進創(chuàng)造了良好條件,但由于頂板為泥巖和砂巖共同組成,在設備安裝結束后,初采放頂過程中,破碎的矸石落入后溜,導致出現(xiàn)壓后溜問題。
在初采放頂時容易造成矸石落入后溜導致負荷增大,在壓溜區(qū)域擴大時會造成拉架拖后溜困難,后溜不能正常開啟,嚴重時會導致后溜壓死、后溜斷鏈或電機負荷大將電機損害,甚至有可能造成冒頂事故和人身傷亡。在放頂前采取后溜上先鋪層煤,出現(xiàn)壓死后溜后采取人工搬運矸石清除后溜負荷的方法處理壓溜事故[4-5]。這樣影響了初采進度,耗費了人力物力財力,同時人員進入后溜處理事故,也存在一定安全風險。在綜放工作面初采過程中,正常初采時間為7 d,但是由于2317工作面、5305工作面發(fā)生壓溜,導致2317工作面、4310工作面初采時間為9 d,5305工作面初采時間為10 d。
(1)優(yōu)化頂板控制方法,減小矸石掉落量,降低后溜負荷。
(2)調整刀煤鉆底幅度,在保證設備正常前提下,盡快鉆入煤層底板。
(3)降低機電事故發(fā)生率,加快推進速度。
(4)降低員工勞動量和勞動強度,優(yōu)化現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,保證安全生產(chǎn)正常進行。
在綜放工作面后半部支架頂板聯(lián)金屬網(wǎng),減小矸石掉入量,如圖1所示。
圖1 綜放工作面支架頂梁鋪網(wǎng)
支架鋪網(wǎng)方法為沿工作面50#架至機尾在支架掩護梁尾部上鋪設2趟金屬網(wǎng),規(guī)格:長×寬=10 m×1.2 m,在聯(lián)網(wǎng)過程中需注意如下。
(1)在安裝支架過程中上單網(wǎng)(6 m×1.5 m,菱形網(wǎng)),縱向上網(wǎng),覆蓋整個支架,網(wǎng)與網(wǎng)之間搭接不少于100 mm,聯(lián)網(wǎng)間距不大于200 mm,架前預留300 mm。
(2)金屬網(wǎng)的長邊搭接不小于0.2 m,每米均勻聯(lián)接8~10扣,短邊搭接0.2~0.5 m,聯(lián)雙排,每排不少于5扣,聯(lián)網(wǎng)時,扭接不少于兩圈半。
(3)初采期間支架前續(xù)金屬網(wǎng)(10 m×1.2 m),臥底過程中直到頂梁上方煤厚達1 m時停止上網(wǎng),正常推進。
工作面機頭、機尾由頂板巷臥底至底板巷過程中,機頭、機尾3~4個架與兩巷保持水平,坡度控制在9°~10°平緩過渡。根據(jù)支架的性能計算,支架下載幅度超過10°時,支架前后立柱容易發(fā)生漏液現(xiàn)象;下載幅度小于9°時,刀煤下載幅度小于90 mm,頂板留煤容易發(fā)生掉落,不利于頂板控制。為了加強現(xiàn)場管控,采用班統(tǒng)計、日分析的方法有序控制工作面頂板、坡度。如表1。
表1 綜放工作面頂板巷數(shù)據(jù)收集
有效控制機組截深,采取“割小拉大”的措施,縮小工作面控頂距,使支架能有效地控制頂板和保留頂部煤體。
(1)在各種設備安裝結束后各設備聯(lián)合試運轉,尤其是后溜,要求在試采前后溜試轉時間不得少于24 h,將后溜充分磨合。
(2)為減少矸石與后溜接觸面,在后溜上提前鋪煤,起到減少設備摩擦的作用。
在經(jīng)濟效益方面,改進前,受初采工藝所限矸石掉入量大,容易造成壓后溜事故及衍生的后溜斷鏈等機電事故,會造成經(jīng)濟上的損失。采取新工藝后,不僅杜絕了壓后溜事故的發(fā)生,又能有效降低設備的損耗,保證了有效的初采時間,更重要的是避免了安全問題造成的經(jīng)濟損失,跟改進前比較,經(jīng)濟效益相當可觀。
(1)直接經(jīng)濟損失。若造成壓后溜事故,一般需要2 d時間進行處理,若進行三班制作業(yè),每班出勤18人,則清矸和后溜鋪煤等零工工耗為2 d×3班×18人×200元/工=21 600元,直接影響生產(chǎn)而造成平均產(chǎn)量上的損失為2 d×2班×2 000 t/班=8 000 t。
(2)間接經(jīng)濟損失。矸石壓溜可對后溜設備造成一定的破壞和損耗,嚴重時則需直接更換新備件,其機電設備方面的額外投入可見一斑;而處理后溜事故需人員進入后溜作業(yè),其安全風險較大,衍生的安全事故造成的經(jīng)濟損耗將無法估量。
通過實施該工藝后,杜絕了壓后溜事故的發(fā)生,也有效降低了設備的損耗,避免了機電事故的發(fā)生。從根本上杜絕了人員頻繁進入后溜作業(yè),保證了職工的人身安全。
通過在后半部支架頂板聯(lián)金屬網(wǎng),可以從環(huán)節(jié)上防止矸石落到后溜;通過采取控制機組刀煤鉆底幅度的方法,可以從源頭減少頂板落矸;兩者疊加可以有效防范壓后溜事故的發(fā)生。在成莊礦巖頂綜采工作面實驗應用這一工藝后,該采面初采期間未發(fā)生壓后溜事故。隨后,在多個工作面進行了試驗推廣,壓后溜事故相比以往明顯減少。此種工藝可以有效保障巖頂綜采工作面初采的正常推進,對煤礦綜采工作面防壓溜具有推廣和借鑒意義。