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        濕法制硫酸裝置尾氣減排優(yōu)化改造

        2021-03-06 09:54:32付安軍楊錦明
        石油石化綠色低碳 2021年1期
        關(guān)鍵詞:外排堿液吸收塔

        付安軍,楊錦明

        (中國石化巴陵分公司煉油部,湖南岳陽 414014)

        某石化公司2 000 t/a硫酸裝置是國內(nèi)首套完全國產(chǎn)化的濕法制酸試驗(yàn)裝置。該裝置設(shè)計(jì)能力為處理含30%硫化氫酸性氣200 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)),年產(chǎn)2 000 t 93.0%~97.5%的濃硫酸,2013年建成投產(chǎn)。2015年,國家環(huán)保部發(fā)布了《石油化工工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 31571-2015,一般地區(qū)SO2排放限值為400 mg/m3,特別地區(qū)為100 mg/m3。該裝置通過技改增加了尾氣堿洗系統(tǒng),外排尾氣中SO2濃度為160~350 mg/m3,滿足一般地區(qū)排放限值。2018年底,湖南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的《關(guān)于執(zhí)行污染物特別排放限值(第一批)的公告》中要求,SO2排放執(zhí)行特別地區(qū)100 mg/m3排放限值。

        尾氣堿洗系統(tǒng)存在自動(dòng)化水平較低、尾氣吸收效果波動(dòng)偏大且面臨超標(biāo)的問題。為解決這些問題,對該系統(tǒng)進(jìn)行了全面優(yōu)化改造。

        1 原尾氣堿洗工藝簡介

        硫酸裝置產(chǎn)生的尾氣進(jìn)入堿吸收塔(T710)下部,塔底的吸收堿液經(jīng)冷凝器(B710)降溫后由堿液循環(huán)泵(P713)增壓,再從堿吸收塔中部噴頭進(jìn)入塔內(nèi),與尾氣逆向接觸吸收SO2。高位貯堿槽(V710)中的新鮮堿液通過自流送入堿吸收塔內(nèi),調(diào)節(jié)洗滌堿液的pH 值。洗滌堿液中的鹽含量達(dá)到一定濃度時(shí),外排送入廢堿槽。凈化后的尾氣經(jīng)絲網(wǎng)除沫器后從堿吸收塔頂部出來,經(jīng)尾氣風(fēng)機(jī)(C704)送至煙囪排放。

        2 運(yùn)行中存在的問題

        2.1 尾氣與堿液未能充分混合

        堿吸收塔直徑為1.0 m,內(nèi)置吸收堿液噴頭原設(shè)計(jì)為蓮蓬頭結(jié)構(gòu),共計(jì)59個(gè)φ10 mm噴孔。根據(jù)噴淋實(shí)驗(yàn)測量,在循環(huán)堿液泵正常工作壓力0.4 MPa條件下,有效覆蓋區(qū)域的直徑僅為0.3 m。距離噴頭下方0.6 m處設(shè)置有高度1.5 m、φ25 mm 鮑爾環(huán)填料,在堿洗過程中,存在填料層貼近塔壁區(qū)域無堿液分布,造成尾氣與堿液無法充分混合的問題。

        2.2 外排尾氣帶液嚴(yán)重

        經(jīng)測算,尾氣進(jìn)入堿吸收塔后平均流速為0.75 m/s左右,穿過洗滌填料層時(shí),噴淋堿液未覆蓋的區(qū)域氣體流速降低很小,使含吸收堿液及硫酸鹽類等液滴被氣體帶出。洗滌后尾氣所帶出的液滴進(jìn)入風(fēng)機(jī),溫度降低會(huì)析出結(jié)晶物附著在風(fēng)機(jī)葉片表面,造成葉片失去動(dòng)平衡,振動(dòng)增大。同時(shí),含堿液及硫酸鹽的液滴等也會(huì)造成風(fēng)機(jī)葉片和殼體的腐蝕,影響風(fēng)機(jī)的使用壽命。

        2.3 堿吸收塔尾氣入口結(jié)垢

        如圖1 所示,原堿吸收塔尾氣入口處,形成結(jié)晶鹽造成流通面積逐漸減小,增大了尾氣流通阻力。主要原因是受洗滌堿液霧化程度低、填料層及除沫層等影響,堿吸收塔整體阻力偏大,尾氣在入口處的停留時(shí)間偏長,少量的洗滌堿液與大量含硫化物的尾氣在管口附近接觸發(fā)生反應(yīng),生成高濃度的硫酸鹽逐漸結(jié)晶析出,堵塞管口。

        圖1 堿吸收塔尾氣入口處結(jié)晶鹽

        2.4 自動(dòng)控制水平低

        原洗滌堿液的pH 值是通過將高位貯堿槽中的30% NaOH自流加入堿吸收塔底部,現(xiàn)場人工間斷開、關(guān)閥門調(diào)節(jié),造成洗滌堿液的pH 值波動(dòng)范圍大,不利于pH值精細(xì)控制。洗滌堿液pH值過高會(huì)加速設(shè)備腐蝕并增加成本,pH值過低會(huì)造成吸收效果不佳,尾氣排放存在超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

        尾氣風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)節(jié)需通過入口的調(diào)節(jié)擋板操作,當(dāng)上游裝置加工的原油含硫量波動(dòng)時(shí),尾氣量也隨之在較大的范圍內(nèi)浮動(dòng)。尾氣堿洗系統(tǒng)原設(shè)計(jì)處理量為3 000 m3/h,實(shí)際尾氣量為700~2 500 m3/h,改造前需要經(jīng)常手動(dòng)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度低,難以滿足實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)的要求。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 改進(jìn)堿吸收塔的結(jié)構(gòu)

        1)優(yōu)化洗滌堿液在塔內(nèi)的分布

        洗滌堿液進(jìn)入堿吸收塔后經(jīng)3 根φ60 分布管流入孔徑為7.5 mm的槽盤式分布器,因此堿液在進(jìn)入散堆填料層時(shí)可以覆蓋整個(gè)填料層。優(yōu)化了堿洗填料上方的除霧結(jié)構(gòu),減少了向上流動(dòng)的氣體中堿液和硫酸鹽液滴的夾帶量[1]。

        2)堿洗填料層采用駝峰支撐

        將原堿洗填料層格柵支撐改為駝峰支撐,一方面尾氣進(jìn)入塔后經(jīng)過駝峰支撐會(huì)重新分布,在填料層與洗滌堿液充分均勻接觸,強(qiáng)化吸收效果;另一方面,改變了尾氣的流動(dòng)方向,降低了尾氣向上的流速,減少了洗滌后尾氣中的液滴夾帶量。

        3)增加水洗填料層及除沫器

        新堿吸收塔高度提升至10.2 m,在塔的上部增設(shè)了0.5 m水洗填料層和除沫器,進(jìn)一步洗凈氣體中夾帶的含有堿液及硫酸鹽的液滴、堿洗過程中逃逸的SO2等,進(jìn)一步降低了外排尾氣中SO2的含量。水洗后的液體經(jīng)集液箱收集后利用位差流入水洗槽中,通過水洗循環(huán)泵增壓后循環(huán)使用,定期外排置換。改造前后設(shè)備參數(shù)對比見表1。

        表1 改造前后設(shè)備參數(shù)對比

        3.2 優(yōu)化工藝流程

        1)洗滌堿液pH值改為自動(dòng)調(diào)節(jié)

        增加洗滌堿液pH 值調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),在原有貯堿槽流新鮮堿液管道上增加調(diào)節(jié)閥和流量計(jì),與堿吸收塔中pH計(jì)聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)pH值遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié),確保洗滌堿液的pH值穩(wěn)定。

        2)尾氣風(fēng)機(jī)增加變頻

        在機(jī)柜間增加變頻控制器,對現(xiàn)有風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)變頻控制以調(diào)節(jié)尾氣流量,不僅可以根據(jù)上游裝置尾氣量相應(yīng)調(diào)節(jié),還有利于控制塔內(nèi)的尾氣流速,達(dá)到節(jié)能效果。改造后尾氣堿洗工藝流程見圖2。

        圖2 改造后尾氣堿洗工藝流程

        3.3 改造方案

        1)為盡量減少因停車造成的污染物排放,節(jié)約投資,項(xiàng)目改造過程中遵循利舊最大化的原則。在設(shè)計(jì)階段,對現(xiàn)場可利舊的部分進(jìn)行測量和技術(shù)參數(shù)核對,如原堿吸收塔基礎(chǔ),溫度、壓力、液位、pH計(jì)等測量儀表,以及大部分公用工程管線等。

        2)在新堿吸收塔設(shè)計(jì)過程中,仔細(xì)核對每個(gè)利舊管口的圖紙尺寸,塔制造過程中根據(jù)現(xiàn)場地腳螺栓的尺寸修正地錨螺栓孔的尺寸。安裝階段,采取最大化組對堿吸收塔內(nèi)件,如除沫器、駝峰支撐、噴淋管、集液箱等地面全部完成安裝;新增的水洗循環(huán)泵在系統(tǒng)停車前完成基礎(chǔ)澆筑和養(yǎng)護(hù),節(jié)約了安裝時(shí)間,實(shí)際改造施工時(shí)間10天并實(shí)現(xiàn)一次開車成功。

        4 運(yùn)行效果

        1)尾氣洗滌系統(tǒng)改造投用后,水洗槽取樣檢測pH值顯示小于7,說明進(jìn)入水洗填料層的尾氣中仍含有少量的SO2氣體,由于累計(jì)效應(yīng)使得水為弱酸性。為進(jìn)一步減少SO2的逃逸,在水洗槽中定期注入少量的新鮮堿液,將pH值調(diào)整在7~8,維持水洗槽為弱堿性,確保水洗效果。

        圖3 改造前后外排尾氣中SO2濃度

        2)改造前后,外排尾氣中SO2濃度見圖3。由圖3 可以看出,尾氣堿洗系統(tǒng)改造前SO2濃度為160~350 mg/m3,改造后基本穩(wěn)定在10~20 mg/m3,滿足GB 31570 -2015特別排放限值低于100 mg/m3的要求。改造后尾氣堿洗系統(tǒng)運(yùn)行良好。

        3)輔料消耗。由于改造后尾氣堿洗吸收效果大幅提升,在尾氣量相同的情況下用堿量有所增加,由改造前的平均0.185 t/h增加至0.211 t/h。改造前后洗滌堿液每天進(jìn)行一次定排,塔底液位由60%降至20%,折算后外排量約0.377 t/d,無明顯變化。

        4)工業(yè)水和電的消耗在裝置能耗總量中占比非常小,變化基本可以忽略。由于堿吸收塔整體阻力降低,尾氣流速增加,管道入口處無明顯結(jié)晶鹽堆積。

        5 結(jié)論

        堿吸收塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施,如槽盤式分布器、填料的駝峰支撐結(jié)構(gòu)的應(yīng)用,增加水洗填料層、除沫器等,均在一定程度上強(qiáng)化了對尾氣中SO2的吸收效果。配合優(yōu)化工藝控制方式、洗滌堿液pH值的自動(dòng)調(diào)節(jié)和尾氣風(fēng)機(jī)增加變頻,不僅消除了原堿洗系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題,還大幅提升了堿洗系統(tǒng)的尾氣處理能力。系統(tǒng)改造完成后,外排尾氣中SO2濃度大幅降低,并穩(wěn)定在10 ~20 mg/m3,滿足湖南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的排放限值小于100 mg/m3的新要求。

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