馮多學(xué),周偉民
(大連石化公司,遼寧 大連 116031)
變壓吸附(PSA)技術(shù)是通過改變吸附罐壓力對(duì)來料氣進(jìn)行分離,同時(shí)自身吸附劑也可實(shí)現(xiàn)吸附與再生,單元整體自動(dòng)化程度高,處理量大,再生速度快,操作穩(wěn)定,能耗低,易于控制,并且對(duì)于來料組分復(fù)雜的氣體可一次性脫除雜質(zhì),獲得高質(zhì)量產(chǎn)品,目前已成為一種成熟的多組分氣體分離技術(shù)。
大連石化公司20 萬Nm3·h-1制氫裝置PSA 氫提純系統(tǒng)目前已投產(chǎn)多年,整體運(yùn)行穩(wěn)定,但也出現(xiàn)過產(chǎn)品氫壓力波動(dòng)、程控閥門頻繁故障等異常事件,現(xiàn)就具體情況進(jìn)行如下分析。
變壓吸附氫提純工藝過程之所以得以實(shí)現(xiàn)是由于吸附劑在這種物理吸附中所具有的兩個(gè)性質(zhì):一是對(duì)不同組分的吸附能力不同,二是吸附質(zhì)在吸附劑上的吸附容量隨吸附質(zhì)的分壓上升而增加,隨吸附溫度的上升而下降。利用吸附劑的第一個(gè)性質(zhì),可實(shí)現(xiàn)對(duì)含氫氣源中雜質(zhì)組分的優(yōu)先吸附而使氫氣得以提純;利用吸附劑的第二個(gè)性質(zhì),可實(shí)現(xiàn)吸附劑在低溫、高壓下吸附而在高溫、低壓下解吸再生,從而構(gòu)成吸附劑的吸附與再生循環(huán),達(dá)到連續(xù)分離提純氫氣的目的。正是吸附劑所具有的這種吸附雜質(zhì)組分的能力遠(yuǎn)強(qiáng)于吸附氫氣能力的特性,才可以將混合氣體中的氫氣提純。吸附劑對(duì)各種氣體的吸附性能主要是通過實(shí)驗(yàn)測(cè)定的吸附等溫線來評(píng)價(jià)的。
通常采用不同溫度下的吸附等溫線來描述這一關(guān)系,如圖1 所示。從圖1 的 B→C 和 A→D 可以看出,在壓力一定時(shí),隨著溫度的升高吸附容量逐漸減小。吸附劑的這段特性正是變溫吸附(TSA)工藝所利用的特性。從圖1 的 B→A 可以看出,在溫度一定時(shí),隨著壓力的升高吸附容量逐漸增大。變壓吸附過程正是利用圖1 中吸附劑在 A-B 段的特性來實(shí)現(xiàn)吸附與解吸的。吸附劑在常溫高壓(A點(diǎn))下大量吸附原料氣中除氫以外的雜質(zhì)組分,然后降低雜質(zhì)的分壓(B 點(diǎn))使各種雜質(zhì)得以解吸。
圖1 不同溫度下的吸附等溫線
我公司PSA 系統(tǒng)采用十塔操作,共設(shè)置10 個(gè)吸附塔,正常運(yùn)行時(shí)2 個(gè)執(zhí)行吸附程序,8 個(gè)執(zhí)行再生程序,系統(tǒng)程序設(shè)置13 個(gè)步驟:吸附→一次均壓降→二次均壓降→三次均壓降→四次均壓降→順放→逆放→沖洗→四次均壓升→三次均壓升→二次均壓升→一次均壓升→系統(tǒng)終升。正常運(yùn)行模式采用10-2-4 模式,即10 塔運(yùn)行,2 塔吸附,4 次均壓。此外,當(dāng)某個(gè)吸附塔出現(xiàn)程控閥門狀態(tài)報(bào)警并引起測(cè)量壓力與系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)壓力不一致時(shí),將啟動(dòng)自動(dòng)切塔,切除塔停止吸附并隔離,9 塔在線運(yùn)行實(shí)現(xiàn)9-2-3模式,工作狀態(tài)步序如表1 所示。
表1 工作狀態(tài)步序表
2018年12月27日6 時(shí)50 分開始,制氫裝置PSA 單元頻繁出現(xiàn)切塔情況,造成氫網(wǎng)壓力降低,加氫裝置降量配合氫網(wǎng)調(diào)整,至18 時(shí)20 分恢復(fù)正常生產(chǎn),加氫裝置逐步恢復(fù)加工量。
表2 切塔頻次順序表
1)液壓油系統(tǒng)存水,低溫形成冰渣堵塞電磁閥導(dǎo)致切塔。2018年7月末液壓油油冷器泄漏,循環(huán)水進(jìn)入油系統(tǒng)。2018年7月26日,裝置發(fā)現(xiàn)PSA液壓油箱液位上漲,判定原因是PSA 液壓油站冷卻器泄漏,0.3 MPa 循環(huán)水漏至液壓油箱中。裝置對(duì)油樣分析,有明水存在。至9月中旬,裝置通過“排回油加新油”的方式,累計(jì)置換新油40 余桶,用于置換系統(tǒng)內(nèi)存水。至9月17日采樣分析為痕跡后,停止換油;同年12月27日最低氣溫降至-14 ℃,液壓油系統(tǒng)水解析形成冰渣,堵塞電磁閥導(dǎo)致程控閥無法正常開關(guān),PSA 頻繁出現(xiàn)切塔。
表3 8月3日PSA 油采樣分析表
表4 8月6日PSA 油采樣分析表
表5 9月17日PSA 油采樣分析表
2)對(duì)微量水的凍凝后果估計(jì)不足,措施不到位。9月17日分析液壓油中水含量為痕跡后,意識(shí)到系統(tǒng)內(nèi)存水可能造成的防凍凝影響,并通過PSA 油站油箱頂部增加蒸汽伴熱的方法提高油溫,但未考慮到供油總線裸管的降溫會(huì)導(dǎo)致微量水形成冰渣,卡澀電磁閥。12月27日出現(xiàn)問題后裝置加采油樣,水含量仍然為痕跡,證實(shí)微量水仍會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響。
表6 12月27日PSA 油采樣分析表
出現(xiàn)切塔問題后,裝置從“除水、提油溫”兩方面處理,一方面對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的液壓油繼續(xù)置換,繼續(xù)降低油系統(tǒng)內(nèi)的水含量,從根本上解決問題;另一方面提高油溫,對(duì)供油主線加裝蒸汽伴熱膠帶,加包保溫,并設(shè)置擋風(fēng)棚提高環(huán)境溫度,措施落實(shí)后,PSA 運(yùn)行正常,未出現(xiàn)切塔事件。
圖3 上油主線蒸汽帶伴熱,加包保溫
圖4 設(shè)置擋風(fēng)棚,提高環(huán)境溫度
3.4.1 更換冷卻器形式
計(jì)劃詢問PSA廠家及其他煉廠PSA液壓油油冷器形式,條件允許可更換為空氣冷卻等形式,從本質(zhì)上避免水與油的接觸。
3.4.2 油路增加保溫或伴熱
因地理位置影響,為杜絕冬季油路溫度低造成的切塔事件發(fā)生,計(jì)劃對(duì)PSA 油線增加保溫或者伴熱,提高液壓油循環(huán)溫度,保證生產(chǎn)正常。
大連石化公司氫網(wǎng)氫氣來源主要為PSA氫提純單元,在切塔的同時(shí),不但會(huì)影響到裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,也會(huì)對(duì)氫氣管網(wǎng)壓力造成較大晃動(dòng),影響加氫裝置正常的氫氣需求。按照10 塔切至9 塔為例,因9 塔運(yùn)行時(shí)執(zhí)行9-2-3 程序,減少一個(gè)均壓升降的過程,部分氫氣無法得到有效回收,即隨尾氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐作為燃料燃燒。按照10 萬Nm3·h-1制氫裝置在70%負(fù)荷下,尾氣量為39 000 Nm3·h-1運(yùn)行數(shù)據(jù)計(jì)算,2020年4月裝置9 塔運(yùn)行時(shí)尾氣氫體積分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)如表7 所示。
表7 2020年4月PSA 尾氣氫體積分?jǐn)?shù)分析表
同年7月,PSA 單元恢復(fù)10 塔運(yùn)行后,尾氣氫體積分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)如表8 所示。
表8 2020年7月PSA 尾氣氫體積分?jǐn)?shù)分析表
從表7、表8 數(shù)據(jù)可知,在70%負(fù)荷下尾氣流量為39 000 Nm3·h-1,節(jié)省4 414 Nm3·h-1氫氣,在保證10 塔在線運(yùn)行情況下,每月可節(jié)省268 萬元。
PSA 氫提純單元閥門數(shù)量大,動(dòng)作次數(shù)多,閥門內(nèi)漏、液壓油管路堵塞、閥檢偏差、壓差產(chǎn)生振動(dòng)等問題持續(xù)困擾單元的平穩(wěn)運(yùn)行,接下來裝置也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注以上問題,制定應(yīng)急預(yù)案,為氫網(wǎng)穩(wěn)定供氫。