姚德營(yíng)
(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)
氨堿法生產(chǎn)純堿工藝中廢淡液是濾過洗水的主要來(lái)源,品質(zhì)的好壞直接影響純堿的質(zhì)量指標(biāo),有時(shí)受到外界條件和自身設(shè)備的多方影響,廢淡液鐵分、外觀顏色會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),這將對(duì)生產(chǎn)操作產(chǎn)生極為不利的影響。如何保持高真空蒸餾塔穩(wěn)定,確保廢淡液指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)是我們?nèi)粘2僮麝P(guān)注的重點(diǎn)之一。
真空蒸餾系統(tǒng)是氨循環(huán)系統(tǒng)的重要組成部分,該系統(tǒng)由高真空蒸餾塔和高真空吸收塔組成,其主要工藝流程是來(lái)自氨冷器的冷凝液在高真空淡液蒸餾塔內(nèi)用低壓蒸汽蒸餾,蒸出淡液中的游離氨送去真空吸收塔制備半氨鹽水,剩余液體即廢淡液主要用于真空轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)濾網(wǎng)沖洗、濾過凈氨塔洗滌、水平帶式濾堿機(jī)大皮帶沖洗以及煅燒洗滌塔洗滌爐氣和重灰水合機(jī)制備一水碳酸鈉等。因廢淡液主要用于濾堿工序,因此一旦廢淡液鐵分高,必將造成鐵高堿的質(zhì)量問題。
高真空淡液蒸餾塔為填料塔,填料是鮑爾環(huán),主要用于蒸餾含氨冷凝液(即淡液),回收其中的游離氨。
圖1 淡液蒸餾系統(tǒng)工藝流程圖
2月9日10:00左右,濾堿洗水顏色稍微有點(diǎn)變化,由于不是很明顯,沒有引起操作員的重視。14:00左右,產(chǎn)品純堿鐵分異常,此時(shí)中和水鐵分及濃度均在規(guī)定范圍內(nèi),濕重堿鐵分明顯高于正常值。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),廢淡液已經(jīng)嚴(yán)重變色,并導(dǎo)致濾堿洗水顏色明顯變化,操作員立即對(duì)廢淡液采取外排處理,至20:00左右,廢淡液指標(biāo)、顏色變?yōu)檎?,生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常。
通過調(diào)看分析生產(chǎn)監(jiān)控DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)從2月9日23:00點(diǎn)開始,蒸餾塔各臺(tái)氨冷器的出氣溫度(正常溫度65 ℃左右)控制已經(jīng)明顯偏低,都在58~60 ℃左右,由于當(dāng)時(shí)天氣寒冷,造成氨冷器冷凝液(即淡液)溫度不斷下降。同時(shí),上道工序?yàn)樘岣啕u水存量,加大了化鹽水用量,也間接導(dǎo)致了氨冷器出氣溫度降低,淡液溫度下降。由于冬季夜間氣溫降低明顯,冷凝液溫度又下降2 ℃左右。
同時(shí),操作員為保證高真空淡液蒸餾塔的中部溫度在92~95 ℃之間,采取了加大低壓蒸汽進(jìn)汽量的方法,致使淡液蒸餾塔的底部壓力從-17 kPa升高至-10 kPa左右。淡液蒸餾塔填料長(zhǎng)期沒有更換,填料中的鐵銹、碎填料等被蒸汽異常沖刷帶出,淡液蒸餾塔的填料被蒸汽翻動(dòng),造成填料中的雜質(zhì)也被廢淡液帶出,造成廢淡液的顏色一點(diǎn)點(diǎn)加重、鐵分不斷升高,從而導(dǎo)致濾堿洗水含鐵分,純堿鐵分升高,致使生產(chǎn)造成了較大波動(dòng)。
適當(dāng)提高氨冷器的出氣溫度,相應(yīng)提高淡液入塔溫度,減少高真空淡液蒸餾塔低壓蒸汽進(jìn)汽量,減輕塔底壓力波動(dòng),保持填料—鮑爾環(huán)在塔內(nèi)處于穩(wěn)定狀態(tài)。
將高真空淡液蒸餾塔淡液返回調(diào)節(jié)閥改在去母液桶的返回管線上,使得淡液蒸量的大小既可以由蒸吸崗位操作員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié),也可以系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié),盡可能的避免淡液蒸量較大幅度波動(dòng),同時(shí)降低波動(dòng)頻率。
真空蒸餾塔波動(dòng)造成廢淡液鈦板板片被鐵銹等雜質(zhì)堵死,降低了鈦板換熱器的換熱效率,影響了廢淡液的冷卻效果,致使去鍋爐的脫鹽水溫度下降近20 ℃,生產(chǎn)成本一定程度增加。鑒于2#廢淡液鈦板脫鹽水改造的成功經(jīng)驗(yàn),對(duì)1#廢淡液鈦板進(jìn)行脫鹽水改造,改用脫鹽水作為冷卻介質(zhì)對(duì)廢淡液進(jìn)行冷卻,如此就有2臺(tái)廢淡液鈦板換熱器不間斷的對(duì)廢淡液進(jìn)行冷卻,并對(duì)脫鹽水進(jìn)行加熱,在原來(lái)僅有2#鈦板換熱器換熱的基礎(chǔ)上,既進(jìn)一步降低了廢淡液溫度,提高了脫鹽水溫度(上升近10 ℃),有效降低了生產(chǎn)成本。
廢淡液過濾器的濾芯網(wǎng)眼由原來(lái)的φ4改為φ3的孔,提高了過濾效果,同時(shí)在過濾芯里增加了絲網(wǎng),使得碎鮑爾環(huán)等雜質(zhì)無(wú)法通過,大大提高了鈦板運(yùn)行效率,也降低了鈦板檢修頻率,節(jié)省了檢維修費(fèi)用。
1)通過本次案例可以看出,如果氨冷器出氣溫度長(zhǎng)時(shí)間控制偏低(即離控制指標(biāo)65 ℃偏差較大),將會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成較大的影響,甚至直接導(dǎo)致不合格產(chǎn)品的產(chǎn)出。在冬季,必須控制氨冷器出氣溫度在65 ℃左右,因?yàn)檫@樣既能滿足氨鹽水指標(biāo)控制的要求,又能適當(dāng)提高冷凝液的入塔溫度、降低真空淡液蒸餾塔的補(bǔ)充低壓蒸汽量、提高系統(tǒng)負(fù)壓,非常有利于整個(gè)蒸餾系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)還能提高了高真空淡液蒸餾塔的生產(chǎn)能力和淡液的消化能力。
2)通過對(duì)高真空淡液蒸餾塔淡液返回調(diào)節(jié)閥的移位,起到了自動(dòng)調(diào)節(jié)作用,有效保障了真空蒸餾塔穩(wěn)定,減少了蒸汽涌動(dòng)對(duì)塔體的沖刷,避免了鐵高。同時(shí),降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。
3)通過對(duì)1#廢淡液鈦板換熱器的脫鹽水改造,不但滿足了夏季對(duì)洗水溫度盡可能低的要求,還使得脫鹽水溫度在原來(lái)的基礎(chǔ)又提高了近10 ℃,同時(shí)還可以節(jié)約循環(huán)水的使用量,為其他冷卻設(shè)備騰出了寶貴的循環(huán)水。
4)通過對(duì)廢淡液過濾器的改造,使得洗水雜物被有效阻擋,有效解決了濾過洗水噴嘴經(jīng)常堵塞的問題,降低了濾過洗水當(dāng)量,提高了母液成分。