孫武周,侯夢(mèng)迪,劉玉山,鄧彩虹,董洪達(dá)
(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)
真空水平帶式過濾機(jī)在中國純堿行業(yè)中應(yīng)用始于21世紀(jì)初,最早由大化集團(tuán)于2009年引進(jìn)第一臺(tái)進(jìn)口帶濾機(jī),帶濾機(jī)以環(huán)形橡膠帶帶動(dòng)濾布在真空室上滑動(dòng),可實(shí)現(xiàn)連續(xù)抽真空,避免了真空箱移動(dòng)式的真空切換,故進(jìn)料、過濾、洗滌、脫水、卸料和濾布的清洗再生,整個(gè)過程實(shí)現(xiàn)了連續(xù)作業(yè),因而其生產(chǎn)能力大、過濾效率高、洗滌效果好,濾餅含濕量低。同時(shí),膠帶速度、進(jìn)料量、料漿濃度、洗滌水量、真空度、洗滌區(qū)和干燥區(qū)均可根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于其優(yōu)越的性能、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及節(jié)能減排效果顯著,逐漸被純堿行業(yè)接受和認(rèn)可。繼大化集團(tuán)進(jìn)口帶濾機(jī)運(yùn)行以后,國內(nèi)陸續(xù)新建的純堿廠(如淮安堿廠、天津堿廠和石聯(lián)化工等)均采用水平帶式真空過濾機(jī),部分已投產(chǎn)的純堿企業(yè)根據(jù)其實(shí)際情況,在場(chǎng)地以及經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下,也紛紛采用水平帶式真空過濾機(jī)替代原有真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)(如廣東南堿、杭州龍山和河南金大地等)。就目前各大堿廠使用情況了解,大部分采用法國RPA的水平帶式真空過濾機(jī),少數(shù)企業(yè)采用意大利EIMCO的水平帶式真空過濾機(jī)。目前海天化工已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行的國產(chǎn)80 m2帶濾機(jī),已經(jīng)投入運(yùn)行2年左右,其設(shè)備均運(yùn)行穩(wěn)定,操作方便,生產(chǎn)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到進(jìn)口設(shè)備。連云港堿業(yè)有限公司純堿生產(chǎn)能力為118萬t/a,根據(jù)生產(chǎn)能力配套選用水平帶式真空過濾機(jī)及附屬設(shè)備。過濾面積80 m2水平帶式真空過濾機(jī)處理能力為40萬t/a(純堿),所以選用過濾面積80 m2帶濾機(jī)兩臺(tái)及其配套4臺(tái)濾堿機(jī)。按照年操作時(shí)間8 000 h,333 d連續(xù)作業(yè)計(jì)算。
表1 重堿成分
出堿液經(jīng)管道自流到帶濾機(jī)表面。皮帶向前運(yùn)行的過程中一方面用洗水洗滌,一方面借來自真空泵氣體的抽力使重堿吸附在皮帶表面上,至帶濾機(jī)尾部時(shí)變成重堿成品,再通過重堿皮帶運(yùn)往煅燒車間。
沖洗濾布洗水使用煅燒爐氣洗滌液,洗滌帶濾機(jī)尾部濾布后,與帶濾機(jī)潤滑臺(tái)水(脫鹽水)匯總自流入二段濾餅洗水箱作為二段濾餅洗水,三段洗水來自原有洗水總管,洗滌帶濾機(jī)中部重堿,然后通過真空進(jìn)入2#、3#氣液分離器,進(jìn)行氣液分離后,液體自流到一段洗水貯桶,作為一段濾餅洗水洗滌帶濾機(jī)頭部重堿。洗滌后的洗水進(jìn)入1#氣液分離器,進(jìn)行氣液分離。1#氣液分離器底部得到的濾過母液與轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)濾過母液并入母液總管自流進(jìn)入母液桶。1#氣液分離器和2#、3#氣液分離器頂部出來的氣體匯總后送至原尾氣總管,進(jìn)入濾過凈氨塔,廢淡液洗滌尾氣,濾過尾氣再經(jīng)真空氣水分離器分離液滴后,進(jìn)入新增真空泵及原有兩臺(tái)離心真空機(jī),經(jīng)真空抽氣后高空排放。
本著成熟可靠、能力大、效率高、能耗低、污染少的原則,同時(shí)兼顧我公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和操作需求,對(duì)國內(nèi)外普遍使用的大型化、系列化設(shè)備在性能及投資方面做了分析比較,確定本套裝置所用設(shè)備全部立足國內(nèi),實(shí)現(xiàn)降低能耗,節(jié)約投資,提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。根據(jù)裝置生產(chǎn)能力及4臺(tái)配套濾堿機(jī),選用2臺(tái)80 m2水平帶式真空過濾機(jī)。
2020年6月份帶式濾堿機(jī)投入運(yùn)行后,濕重堿水分基本控制在14.5%~15.5%。隨著產(chǎn)能增加,配套開兩臺(tái)濾堿機(jī)以上時(shí),發(fā)現(xiàn)帶濾機(jī)系統(tǒng)氣液分離罐液位高,難以降低液位,母液受阻,流速慢,帶濾機(jī)重堿含水增加到16.5%~18.5%,純堿鹽分指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),帶濾機(jī)負(fù)荷只有大幅度降低。從現(xiàn)場(chǎng)看,轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)母液管線低于帶濾機(jī)母液管線,當(dāng)轉(zhuǎn)鼓濾堿機(jī)母液量增加,從而影響帶濾機(jī)母液流速,使帶濾機(jī)系統(tǒng)氣液分離罐液位難以降低。
帶濾機(jī)投用后,兩臺(tái)帶濾機(jī)總的洗水量在55 m3/h,原轉(zhuǎn)鼓真空濾堿機(jī)洗水量正常在90 m3/h。由于帶濾機(jī)洗水用量減少,由重堿車間送往煅燒車間的輕灰爐氣洗滌塔的凈氨洗水急劇減少,運(yùn)行后暴露出以下幾個(gè)問題:
1)爐氣中氨和堿塵洗滌不充分,導(dǎo)致進(jìn)壓縮機(jī)前爐氣中含氨和堿塵量偏高,在中、末冷卻器中形成碳銨復(fù)鹽結(jié)晶,影響重堿車間壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
2)爐氣洗滌塔出氣溫度同比上升約3~5 ℃,因溫度上升造成進(jìn)壓縮機(jī)的爐氣體積膨脹,影響重堿車間壓縮機(jī)打氣效率。
3)爐氣中含氨較高,在重堿下段氣儀表調(diào)節(jié)閥形成氨結(jié)晶,導(dǎo)致重堿碳化塔下段氣量越來越少,對(duì)碳化塔操作帶來較大的生產(chǎn)波動(dòng)。
4)帶濾機(jī)采用多個(gè)噴嘴沖洗濾布,在帶濾機(jī)卸料處形成水霧,因使用含氨較高的煅燒爐氣洗滌液,導(dǎo)致帶濾機(jī)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)氨味大,操作人員不能正常巡檢,30 m以外的主控室含氨較大,對(duì)操作控制極為不利。
出帶濾機(jī)母液單獨(dú)鋪設(shè)一條DN600×50管線,分別進(jìn)入到煅燒工序冷母液桶A、B。
2020年12月改造后,消除母液管線擁堵,穩(wěn)定了帶濾機(jī)系統(tǒng)操作,重堿水分明顯降低1.2%左右。濕重堿水分每降低1%,中壓蒸汽理論消耗可降低37.2 kg/t,而且,由于進(jìn)煅燒爐重堿水分降低,減少了返堿量,煅燒爐的生產(chǎn)能力提高了約25%~30%,進(jìn)一步降低了煅燒爐的能耗。水分分析對(duì)比如表2。
將重堿車間送煅燒車間的輕灰爐氣洗滌塔的凈氨洗水由35 m3/h調(diào)整為40~50 m3/h,凈增加脫鹽水量約20 m3/h,但易造成重堿車間凈氨洗水桶溢流。為解決此問題,在現(xiàn)有的輕灰洗滌液泵出口總管上新增一條DN80管線至冷母液桶, 將這部分膨脹出來的洗滌液送入冷母液桶作為冷母液使用,可降低熱母液塔出汽溫度。改造如圖1。
表2 帶濾機(jī)重堿水分
凈氨洗水改造項(xiàng)目實(shí)施后:爐氣在輕灰爐氣洗滌塔中洗滌更充分,可進(jìn)一步提高重堿車間壓縮機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性;輕灰爐氣洗滌塔出氣溫度降低至36~40 ℃,提高壓縮機(jī)打氣效率。
圖1 增加去冷母液桶管線
我公司帶濾機(jī)濾布沖洗水采用煅燒來的爐氣洗滌液,爐氣洗滌液含氨20~42 tt,導(dǎo)致帶濾機(jī)現(xiàn)場(chǎng)氨嚴(yán)重超標(biāo),給操作工巡檢、設(shè)備維護(hù)帶來較大的安全隱患。經(jīng)討論,改用含氨較低的廢淡液沖洗帶機(jī)濾布。實(shí)施后,帶濾機(jī)現(xiàn)場(chǎng)、主控室基本沒有氨味。