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        污水處理廠化學(xué)除磷精確控制系統(tǒng)研究
        ——以山東某污水處理廠為例

        2021-03-01 09:47:46尹亞云蒲文鵬陳永娟張永光
        四川環(huán)境 2021年1期
        關(guān)鍵詞:沉池沉淀池磷酸鹽

        尹亞云,蒲文鵬,陳永娟,張永光,徐 雯

        (1.光大水務(wù)科技發(fā)展(南京)有限公司,南京 211100;2.光大水務(wù)(深圳)有限公司,廣東 深圳 518033)

        引 言

        污水處理廠作為末端治理單元,其出水水質(zhì)將直接影響受納水體環(huán)境。近年來,城市和工業(yè)的飛速發(fā)展,導(dǎo)致大量氮磷營養(yǎng)物質(zhì)的排放,使自然和城市水體水質(zhì)嚴(yán)重惡化[1]。國家及各地政府相繼頒布污水排放標(biāo)準(zhǔn)文件,對磷的排放做出嚴(yán)格控制,使越來越多的污水處理廠將除磷列入處理目標(biāo),各種除磷技術(shù)也隨之蓬勃發(fā)展[2-3]。

        化學(xué)除磷過程反應(yīng)速度快、對濃度敏感,呈現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)的計量學(xué)關(guān)系[4]。目前化學(xué)除磷劑投加方式有人工投加和智能投加兩種方式。在現(xiàn)今環(huán)保政策壓力之下,為保證出水達標(biāo),人工加藥大多是采用粗放式投加方式,將出水總磷值控制在遠低于出水標(biāo)準(zhǔn)的水平。這種方式不僅會造成資源的巨大浪費,還可能會造成污泥產(chǎn)率增加,出水色度增加等一系列問題。一部分自動化程度較高的污水廠會采用智能投加的方式,根據(jù)進水流量實時調(diào)整加藥量,但國內(nèi)污水廠進水水質(zhì)波動較大,僅根據(jù)流量調(diào)節(jié)依然存在超標(biāo)風(fēng)險。少部分污水廠采用依據(jù)總磷負荷實時調(diào)整加藥量的方式,但化學(xué)除磷劑主要是與正磷酸鹽進行反應(yīng),且國內(nèi)污水組分波動較大,基于總磷的除磷劑投加系數(shù)較難確定。因此對化學(xué)除磷精確控制系統(tǒng)的研究很有必要。

        1 材料及方法

        1.1 污水處理廠概況

        山東省某污水處理廠為滿足國家及當(dāng)?shù)卣囊笥?014年底對污水廠進行提標(biāo)改造,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn)。采用A+AAO+高效沉淀+過濾工藝,工藝流程如圖1所示。

        圖1 工藝流程圖

        目前,進水流量約9.7萬m3/d,主要為生活污水與工業(yè)污水,其中工業(yè)水含量高達70%以上,來水水質(zhì)波動性較大。實際進出水水量水質(zhì)如表1所示。

        表1 實際進出水水質(zhì)水量表

        現(xiàn)污水廠三級處理段除磷藥劑為聚合硫酸鐵(PFS),平均投加量為180 mg/L。目前采用人工加藥的方式,由于進水波動,為確保污水廠出水總磷達標(biāo),藥劑投加量較大。

        研究針對該廠的化學(xué)除磷精確控制系統(tǒng),提高污水處理廠達標(biāo)率,并節(jié)省藥劑投加費用。針對該水廠來水波動性大的特點,加藥除磷控制系統(tǒng)采用了“前饋+反饋”的控制模式,實現(xiàn)了加藥過程的精細化控制。

        1.2 試驗材料

        除磷劑為聚合硫酸鐵(PFS),有效成分含量12%,密度為1.45 kg/L。

        試驗用水為該污水廠二沉池出水,水質(zhì)如下:pH為6.83~7.72,TP為0.35~5.55 mg/L。

        1.3 試驗方法

        采用Kemwater型六聯(lián)混凝試驗攪拌儀進行藥劑投加量試驗,該污水廠除磷藥劑為聚合硫酸鐵(PFS)。取1L 水樣置于燒杯中,加入預(yù)設(shè)量的PFS,首先300 r/min快速攪拌1 min,再50 r /min慢速攪拌10 min,靜置沉淀45 min 后取上清液檢測正磷酸鹽與總磷濃度[5-6]。

        1.4 分析方法

        TP和正磷酸鹽采用鉬銻抗分光光度法檢測。

        1.5 高效沉淀池出水標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定

        經(jīng)試驗測定,經(jīng)濾池過濾后正磷酸鹽濃度占總磷比例約為30%~55%。該廠出水總磷標(biāo)準(zhǔn)為0.5 mg/L。為保證出水達標(biāo),設(shè)定出水總磷目標(biāo)值為0.35 mg/L,設(shè)定高效沉淀池出水正磷酸鹽濃度目標(biāo)值Csp為0.12 mg/L。

        1.6 投藥系數(shù)的確定

        投藥系數(shù)記為β,其為投加藥劑中有效物質(zhì)鐵與污水中所需去除磷的摩爾比。由于進水水質(zhì)波動較大,取二沉池出水進行混凝實驗,混凝沉淀后上清液濃度目標(biāo)值Csp為0.12 mg/L。記錄二沉池出水正磷酸鹽濃度C1與投藥系數(shù)β。

        由于該廠進水總磷濃度變化較大,為適應(yīng)進水水質(zhì)的變化,并避免因加藥泵頻繁調(diào)節(jié)造成損壞,將二沉池出水正磷酸鹽濃度(C1)分為十個梯度。基于實驗結(jié)果及生產(chǎn)性試驗驗證后確定二沉池出水正磷酸鹽濃度與藥劑投加系數(shù)的關(guān)系如表2所示。該對應(yīng)關(guān)系可隨著生產(chǎn)數(shù)據(jù)積累不斷優(yōu)化。

        表2 二沉池出水正磷酸鹽濃度與藥劑投加系數(shù)的關(guān)系

        2 化學(xué)除磷數(shù)學(xué)模型建立

        根據(jù)二沉池出水正磷酸鹽濃度及對應(yīng)的投藥系數(shù),計算加藥率:

        M1=15.05×(C1-Csp)×β

        (1)

        式中:M1——加藥率,每升污水中投加PFS溶液的質(zhì)量,mg/L;

        C1——二沉池出水正磷酸鹽濃度,mg/L;

        Csp——高效沉淀池出水正磷酸鹽濃度目標(biāo)值;

        β——投藥系數(shù),mol/mol。

        根據(jù)實時進水流量計算加藥量:

        (2)

        式中:Q1——進水流量,m3/h;

        Q2——加藥量,m3/h;

        3 控制系統(tǒng)設(shè)計

        3.1 控制系統(tǒng)組成

        控制系統(tǒng)包括信號采集模塊、模型計算模塊和控制信號輸出模塊。

        信號采集模塊采集進水流量、進水總磷儀監(jiān)測值、二沉池出水正磷酸鹽儀監(jiān)測值、高效沉淀池出水正磷酸鹽儀監(jiān)測值、總出水總磷儀監(jiān)測值、加藥泵頻率、加藥泵沖程、加藥泵流量和加藥間設(shè)備運行狀態(tài)的信號;模型計算模塊包括前饋控制模型和反饋控制模型,前饋控制模型中的采集模塊可以采集前饋控制過程中產(chǎn)生的信號,前饋控制模型中的內(nèi)置模型計算加藥泵量;反饋控制模型中的采集模塊可以采集反饋控制過程中產(chǎn)生的信號,反饋控制模型中的內(nèi)置模型計算加藥泵量;控制信號輸出模塊將模型計算模塊計算的加藥量轉(zhuǎn)換為加藥泵工作頻率,進而轉(zhuǎn)化成控制信號輸出至可編程邏輯控制器,控制加藥泵群工作。

        3.2 控制模式設(shè)計

        控制系統(tǒng)采用“前饋+反饋”的閉環(huán)控制模式,控制系統(tǒng)原理如圖2所示。

        圖2 化學(xué)除磷精確控制系統(tǒng)示意圖

        系統(tǒng)加藥點在高效沉淀池進水前,在二沉池出水及高效沉淀池出水測量正磷酸鹽濃度,分別記為C1、C2,兩塊儀表采樣時間間隔均為30min。根據(jù)現(xiàn)場采集的二沉池出水正磷酸鹽濃度C1與進水流量Q1,利用化學(xué)除磷數(shù)學(xué)模型計算除磷劑的投加量,給加藥泵發(fā)出指令使加藥泵按設(shè)定頻率加藥,進行前饋控制。前饋控制可及時有效的應(yīng)對來水沖擊,避免進水水質(zhì)水量突變造成出水超標(biāo)。

        系統(tǒng)采集高效沉淀池出水正磷酸鹽濃度C2與設(shè)定目標(biāo)值Csp,計算偏差,進行反饋調(diào)節(jié)控制,控制算法采用PID控制,公式如下:

        Δu(t)=Kp[e(t)-e(t-1)]+Kie(t)+

        Kd[e(t)-2e(t-1)+e(t-2)]

        (3)

        式中:e(t)——t時刻高效沉淀池出水正磷酸鹽濃度C2與設(shè)定目標(biāo)值Csp的偏差;

        Kp——比例系數(shù);

        Ki——積分系數(shù);

        Kd——微分系數(shù)。

        采用試湊法確定PID控制參數(shù),確定Kp為51,Ki為7,Kd為0。這種反饋控制方式,不論混凝過程有多復(fù)雜,只要出水正磷酸鹽濃度與用戶的設(shè)定值有偏差,系統(tǒng)就會采取相應(yīng)的措施減少偏差,最終使得出水正磷酸鹽濃度在設(shè)定值附近。另外在總出水TP≥0.4 mg/L時切換至手動模式,人工控制加藥泵流量,充分保障出水安全。

        3.3 控制系統(tǒng)抗風(fēng)險設(shè)計

        儀表的穩(wěn)定對于該系統(tǒng)至關(guān)重要,需及時識別儀表異常情況。根據(jù)污水廠總進出水總磷儀數(shù)據(jù)、二沉池出水和高密池出水正磷酸鹽濃度趨勢判斷正磷酸鹽儀數(shù)據(jù)是否異常。異常時系統(tǒng)自動剔除異常數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)庫中調(diào)用與當(dāng)前工況最為匹配的替換數(shù)據(jù)進行交互,確??刂葡到y(tǒng)不會由于部分?jǐn)?shù)據(jù)的損壞或丟失,造成對于實際受控設(shè)備的異??刂疲_保工藝運行的平穩(wěn),以及受控設(shè)備的安全。

        4 效益分析

        4.1 傳統(tǒng)加藥方式

        由于該水廠為工業(yè)水占比較大,進水水質(zhì)波動較大,在沒有采用精確控制系統(tǒng)之前采取人工依據(jù)出水TP濃度以及運營經(jīng)驗過量投加的方式,但依然存在出水水質(zhì)超標(biāo)的風(fēng)險。

        采集連續(xù)30天出水TP濃度及加藥量數(shù)據(jù),進水TP濃度范圍為1.75~8.54 mg/L,出水TP濃度范圍為0.07~0.31 mg/L,加藥量范圍為89~315 mg/L,平均加藥量約為166 mg/L。傳統(tǒng)投藥方式藥劑消耗巨大。

        圖3 傳統(tǒng)加藥方式連續(xù)30天進出水TP與加藥量變化圖

        4.2 精確控制方式

        精確控制系統(tǒng)上線穩(wěn)定運行后,連續(xù)監(jiān)測30天。如圖4所示,進水TP濃度范圍為2.13~10.56 mg/L,出水TP維持在0.28~0.37 mg/L之間,加藥量范圍為82~223 mg/L,平均加藥量為147 mg/L,節(jié)省藥劑約12.9%。

        圖4 精確控制方式連續(xù)30天進出水TP與加藥量變化圖

        5 結(jié) 論

        5.1 將二沉池出水正磷酸鹽濃度(C1)分為十個等級,系統(tǒng)自動匹配對應(yīng)加藥系數(shù)(β)進行前饋加藥量計算,及時有效的應(yīng)對來水沖擊,避免進水水質(zhì)水量突變造成出水超標(biāo)。

        5.2 采用“前饋+反饋”閉環(huán)控制模式,在充分考慮儀表風(fēng)險的前提下,根據(jù)進水磷酸鹽負荷實時調(diào)整藥劑投加量。在水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)除磷藥劑的精確控制。

        5.3 在山東某污水處理廠示范工程中,實現(xiàn)加藥量節(jié)省約12.9 %。該系統(tǒng)具有潛在的應(yīng)用推廣價值。

        5.4 經(jīng)過精確控制系統(tǒng)自動控制除磷劑投加量,不僅解決了污水廠除磷劑粗投放的問題,而且還可以增加出水穩(wěn)定性,除此之外實現(xiàn)了藥劑節(jié)省,減輕了運營人員的工作量,使污水廠管理向精細化方向邁進。

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