萬泊宏(中海石油(中國)有限公司秦皇島32-6/渤中作業(yè)公司,天津 300459)
來自井口平臺的物流經(jīng)海底管道輸送至FPSO進行處理。FPSO原油工藝流程脫出的生產(chǎn)污水經(jīng)水工藝艙T-301A/B、氣浮選器、核桃殼濾器處理合格后,進入注水緩沖罐,再由注水增壓泵輸送至井口平臺完成回注。注水緩沖罐T-401尺寸為6000 mm*5000 mm*5100 mm,容積132方,操作壓力5kpa,液位低低1000 mm,無液位高高保護。當罐內(nèi)液位超過4500 mm時會通過16寸管線溢流,匯入下艙總管進一級水工藝艙T-301A,正常生產(chǎn)時其液位一般維持在3000 mm至4000 mm之間。
注水緩沖罐T-401日常操作壓力為微正壓,隨著油田開發(fā)時間延長,采取大泵提液、油田增注等措施保障產(chǎn)量,隨之而來的是油田生產(chǎn)水量的大幅增加,進而導致原油工藝系統(tǒng)一級分離器和二級分離器下艙水量增多,但受限于下艙管線過流能力,背壓不斷上升,進一步導致注水緩沖罐T-401液位超過4500 mm時無法溢流進入T-301A,甚至下艙總管的液體會反壓至注水緩沖罐T-401,造成其液位上升,一方面存在冒罐風險,另一方面注水緩沖罐內(nèi)的水質也受到污染。因此采取臨時措施,關閉注水緩沖罐T-401溢流回艙管線上的閥門,但同時也失去了一道保護功能,增加了注水緩沖罐的冒罐風險。
在日常生產(chǎn)操作過程中我們觀察到,如果核桃殼正處于反洗或者注水緩沖罐T-401處于收油等高液位狀態(tài)時,出現(xiàn)三級生產(chǎn)關斷及注水增壓泵P-401關停等緊急情況,中控需要關小上游生產(chǎn)水泵P-301出口閥降低注水緩沖罐T-401液位,防止出現(xiàn)冒罐。但是此操作方式會有延遲,主要是因為生產(chǎn)水增壓泵P-302泵仍在運轉,注水緩沖罐T-401液位短時間內(nèi)仍將快速上漲,因此,需要將注水緩沖罐入口管線的旁通閥門(回流至T-301A)打開以降低注水緩沖罐T-401液位。同樣受限于下艙總管的過液能力,經(jīng)過現(xiàn)場驗證,此操作仍然不能快速有效降低注水緩沖罐T-401液位。此外,如果需要降低下艙總管線的背壓,中控需要將一級分離器下艙水自動調節(jié)閥門的開度手動控制在60%以下,此操作會導致一級分離器油相液位升高,進而可能觸發(fā)三級生產(chǎn)關斷。綜上,在發(fā)生三級生產(chǎn)關斷及注水增壓泵P-401泵突然停泵的情況下,注水緩沖罐T-401有發(fā)生冒罐的風險較高。
易導致注水緩沖罐T-401冒罐的風險情況分析:
(1)注水泵突然關停(自身故障、分級卸載、三級關斷等),特別是注水緩沖罐T-401高液位收油時關停;
(2)平臺注水關停,中控未及時調整上游生產(chǎn)水泵P-301出口開度;
(3)注水泵增壓泵出口液位自動控制閥門LV-7411故障全關;
(4)生產(chǎn)水泵增壓泵P-302出口自動控制閥門LV-7301(控制氣浮液位)故障全開(該故障情況發(fā)生過);
(5)核桃殼濾器反洗完畢后未及時手動關小生產(chǎn)水泵P-301出口開度;
(6)溢流回艙管線閥門未關時,一級分離器水室放空時,大量氣體進入下艙水總管,將液體反頂進入注水緩沖罐T-401;
(7)注水緩沖罐T-401液位上漲至4500 mm以上中控人員未及時發(fā)現(xiàn)并調整。
注水緩沖罐T-401冒罐風險及后果分析:由于罐內(nèi)水溫達到72 ℃左右,頂部有較多浮油,發(fā)生冒罐可能造成人員燙傷以及造成甲板污染,嚴重時甚至有原油入海風險。
在目前沒有液位高高保護及溢流回艙流程情況下,一旦發(fā)生上述情況,就可能造成冒罐,后果較為嚴重。
有效降低T-401液位方法及防冒罐處理分析:
(1)考慮通過對核桃殼控制程序進行優(yōu)化,當注水緩沖罐T-401液位達到4500m異常情況時,現(xiàn)場核桃殼反洗泵自動啟動(圖1),該泵排量230方/時,并設置一套核桃殼濾器的過濾進出口閥關閉,反洗進出口閥打開(圖2),反洗流程跳過攪拌過程直接進入反洗狀態(tài),程序設置成高級別優(yōu)先進入,以避免被其他核桃殼濾器的反洗影響;
(2)目前注水緩沖罐T-401只有液位高報警,超過4300 mm以后直至冒罐沒有報警提醒,因此考慮增加一個液位高高緊急報警(不觸發(fā)關斷)再次提醒中控操作人員,及時采取措施避免冒罐;
圖1 反洗泵出口
圖2 反洗進出口
(3)在發(fā)生應急情況中控操作人員來不及采取措施、以及中控人員未注意到液位過高時,考慮通過控制系統(tǒng)將流程關鍵節(jié)點的自動閥進行自動干預,即在T-401液位到達4500 mm(4770 mm即開始冒罐),系統(tǒng)自動將P-301泵出口閥、P-302泵出口閥關至5%,同時給出緊急報警通知,中控操作人員再根據(jù)T-401液位手動調節(jié)以上兩個節(jié)點閥門開度,保證水系統(tǒng)正常運行;
(4)如果T-401處于高液位無法通過自動啟動反洗泵經(jīng)過核桃殼進污油艙流程,無法有效降低液位的話可以考慮工藝管線改造,將核桃殼泵P-303出口增加管線連接至核桃殼反洗管線出口,此方案由于涉及管線改造施工成本較高,將根據(jù)第1條驗證結果再決定是否實施。
通過以上對風險情況額分析以及針對性地進行了思路優(yōu)化,嚴謹?shù)墓に噷I(yè)與維修專業(yè)討論得出以上方案在技術上可以實現(xiàn),并確定了基本技術路線。(圖3)注水緩沖罐T-401液位超過4500 mm后,P-301泵出口自動閥LV-7301和P-302泵出口自動閥LV-7331由自動模式到手動模式,并且設定開度為5%,給出報警提醒后,中控人員再根據(jù)注水緩沖罐T-401實際液位進行手動控制。由于LV-7301平時即為手動控制,中控根據(jù)實際情況將其開度恢復,將LV-7331恢復自動即可。在注水緩沖罐T-401液位計上安裝控制反洗泵的液位開關,當液位高于4500 mm時反洗泵啟動,并現(xiàn)場將一臺核桃殼進入反洗狀態(tài)跳過攪拌過程,過濾進出口閥關閉,反洗進口閥打開,同時該核桃殼的程序不受其他罐影響,且級別高于其他罐優(yōu)先進入。
圖3 基本技術路線
雖然經(jīng)綜合討論得出以上可行性分析,但是設備操控仍不可輕視,還是要考慮到后續(xù)可能出現(xiàn)的問題,并做好預防措施,確保注水緩沖罐在失去溢流功能后能基本保持液位穩(wěn)定。根據(jù)實際情況做好風險評估和預防控制措施,具體如下:
(1)泵出口憋壓。由于生產(chǎn)水泵P-301及生產(chǎn)水增壓泵P-302均為離心泵,可以短時間內(nèi)進行憋壓,并且閥門留有一定開度,短時間內(nèi)不會對泵體造成機械損壞;
(2)LV-7331關小后,可能會導致氣浮液位不斷上漲甚至罐頂溢流。在優(yōu)化過程中進行試驗,摸索出較為合理的開度,避免氣浮罐頂溢流;
(3)LV-7301、LV-7331自動關小后,中控人員未及時進行控制,導致注水緩沖罐T-401液位低,注水關停。在LV-7301、LV-7331關小后,儀表給出至少五個緊急報警,提醒操作人員及時干預調整。此外,由于T-401有液位低保護,不會造成注水泵損壞。此外,改造后一定做好交接班,更改相關操作程序并進行內(nèi)部培訓,此外做好生產(chǎn)工藝流程變更管理。
通過實施以上一系列措施,取得了良好的主動保護效果,確保了注水緩沖罐在失去溢流功能后能基本保持液位穩(wěn)定,消除了注水緩沖罐冒罐的風險,并有效保障了FPSO水工藝流程的穩(wěn)定運行。同時,現(xiàn)場操作人員也在被動防護方面采取了相應措施,將注水緩沖罐T-401罐頂?shù)耐笟夤芫€通過簡易改造下降高度,并在管口下方設置防溢油槽,即使主動保護失效,也可防止含油污水污染甲板。