羅偉濤
(中國鐵路呼和浩特局集團有限公司 包頭西機務(wù)段,內(nèi)蒙古 包頭 014010)
2020年經(jīng)統(tǒng)計HXD2機車報出牽引水壓異常,模塊驅(qū)動故障等問題,現(xiàn)場互換TCU的ALCA電源板,出現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移的情況,故確認(rèn)是電源板問題造成的故障。對現(xiàn)場返回的4塊ALCA電源板卡(編號分別為300428、300479、4E0004、4E0038)進(jìn)行了詳細(xì)的試驗測試。發(fā)現(xiàn)編號為2300479的板卡在輸出滿載(24V/4A,-24/2A)通電老化過程中出現(xiàn)無輸出失效,經(jīng)過多次上電驗證,確認(rèn)該電源板內(nèi)的開機控制電路沒有正常工作,排查故障器件發(fā)現(xiàn)Q5(貼片MOS管/ST/STD4NK50ZT4/500V,3A,2.4Ω,DPAK)失效。同時為了確認(rèn)電源板對TCU故障的影響,對2018年-2020年配屬的新八軸機車TCU故障進(jìn)行統(tǒng)計。
表1
TCU總故障率統(tǒng)計
根據(jù)上述故障的統(tǒng)計了如下情況:①可以看出電源板的故障占TCU總故障的比例為9.24%。同時按照每臺車8個TCU,每個TCU有3塊電源板,結(jié)合運用的機車總數(shù),算出TCU電源板造成的故障率為0.81%。故障率相對較低。②根據(jù)實際情況6月—8月電源板故障較多,冬季時故障較少。
針對電源板返修的情況,維修的更換件情況進(jìn)行了統(tǒng)計,可以看出Q5和U6器件的損壞相對較多。通過電源板的測試結(jié)果和故障統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),電源板故障在TCU相關(guān)故障中的占比很低,但是在電源板故障中Q5和U6損壞的占比較相對較高,故后續(xù)針對此問題進(jìn)行了詳細(xì)分析。
Q5和U6屬于ALCA電源板的開機控制電路部分,由于HXD2機車的ALCA板卡沿用了HXD2B機車的ALCA板卡的設(shè)計。HXD2B的ALCA板卡在ALSTOM的設(shè)計要求中,有上電時序的要求,故需要設(shè)計專門的開機電路。HXD2B機車上的TCU有兩組110V電源輸入,一組是作為控制電源,一組作為控制電源啟停的使能信號,是兩組不同的電源信號,并且具有上電時序,開機電路的設(shè)計就是為了接收到電源的使能信號后,才控制電源板運行控制電源部分工作,電源板才能正常輸出。HXD2機車的TCU為自主設(shè)計,每個TCU包括兩個ALCA板卡,一個用于給驅(qū)動板供電,一個用于給傳感器供電,應(yīng)用場景與HXD2B機車不同。實際工作中,電源板的使能信號和供電電源是通過變流柜內(nèi)部一組電源分配出來的,與HXD2B不同,HXD2B是使用兩組不同的電源,HXD2機車的電源使能和供電電源同時動作,沒有時序的先后順序,故HXD2機車對ALCA電源板并不存在開機時序的要求。
開機控制電路為恒流電路,是為了可以兼容48V~110V的全電壓范圍,DMA供電使能信號與110V控制電源均由蓄電池給出。圖1中,電源板正常通電后,電源一直處于待機狀態(tài),待DMA信號端有電壓進(jìn)入,則Q5導(dǎo)通,進(jìn)一步導(dǎo)致U6B工作,則后面的電源模塊開始工作。輸入電源恢復(fù)到正常工作狀態(tài),輸出電壓建立。
圖1 開機控制電路示意圖
當(dāng)Q5器件失效時將會導(dǎo)致光耦U6無法正常開通,從而導(dǎo)致電源板內(nèi)的模塊開機電平一直為低電平信號,模塊此時處于關(guān)機狀態(tài),導(dǎo)致整機無電壓輸出。
圖2中的U6A是U6光耦的輸出部分,在開機部分的Q5導(dǎo)通后,U6就會導(dǎo)通,則U6A導(dǎo)通,Q1導(dǎo)通,則此時相連的P1就會被拉低。
圖2 開機控制電路原理
ZD4為穩(wěn)壓管,HV為輸入的110V電壓,當(dāng)輸入的電壓經(jīng)過ZD4后,將電壓鉗住,為后續(xù)電路供電。
圖3中,電源模塊的PC腳為開機使能腳,當(dāng)PC腳為高電平時,電源模塊開機,低電平時,電源模塊停機。當(dāng)輸入110V電壓正常后,P1腳為高電平,此時三極管Q7,Q10正常開通,電源模塊的PC腳被拉低,為低電平,則模塊此時無輸出,輸出電壓也無法建立。 當(dāng)開機控制電路通電工作正常后,將P1的電平拉低,則Q7、Q10不導(dǎo)通,電源模塊的PC腳被放開,變?yōu)楦唠娖?,則模塊可以正常使能工作,即使得模塊可以將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓,給負(fù)載的設(shè)備供電。
圖3 電源模塊原理
通過對開機控制電路原理分析,DMA信號為開機信號,接輸入電壓DC110V。當(dāng)DMA輸入給定后,Q5導(dǎo)通,U6導(dǎo)通,開機控制電路中的Q5一直工作在放大區(qū),Q5由于要適應(yīng)寬范圍的輸入電壓并保持恒流模式,在工作時始終處于放大區(qū),發(fā)熱會較為嚴(yán)重。電路中Q5的G極電壓為15V,因ZD8為15V的穩(wěn)壓管將G極電壓穩(wěn)定在15V,G極門限電壓為4.5V左右。R13兩端電壓即Vs電壓為15V-4.5V=10.5V,那么流過MOS管Q5中的電流為10.5V/5.1K,電流為2mA左右。
理論計算MOS管Q5的損耗(為方便計算,電壓值取整計算)。
當(dāng)輸入端的電壓為110V時,MOS管Q5的VDS兩端電壓為110V-10V=100V,MOS管的損耗為P=U*I=100*0.002=0.2W。
當(dāng)輸入端的電壓為137.5V時,MOS管Q5的VDS兩端電壓為137.5V-10V=127.5V,MOS管的損耗為P=U*I=127.5*0.002=0.25W。
根據(jù)現(xiàn)場反饋,ALCA電源板在實際使用中的環(huán)境溫度部分情況下會比70℃的環(huán)境要高,實際測試Q5、U6器件的溫度最高達(dá)到118.9℃(輸入137.5VDC,環(huán)境溫度70℃)。針對此情況補充ALCA電源板在低壓69V和額定110V下的常溫26℃,高溫70℃下的發(fā)熱器件的溫度測試結(jié)果。在電路板上利用溫度巡檢儀測試ZD4的工作溫度,經(jīng)過測試確認(rèn)ZD4的溫度為102.9℃。對比前面測試的Q5在70℃滿載時的溫度已經(jīng)達(dá)到118.9℃,U6溫度106℃,均高于ZD4的溫度,故此區(qū)域溫度最高的還是開機電路部分的Q5,其他器件基本是受其影響而發(fā)熱。
開機電路部分設(shè)計是沿用HXD2B的要求,在HXD2機車開機電路部分并無作用,TCU并未使用該功能,直接通電后即可輸出,不存在開機時序判斷。而在實際運行中,由于外部環(huán)境溫度較高,可能會存在超過70℃設(shè)計溫度的時刻,根據(jù)試驗結(jié)果,隨著環(huán)境溫度升高,Q5和U6也會逐步發(fā)熱,就會導(dǎo)致周圍器件的溫度也逐步升高。經(jīng)過試驗在滿載137V電壓輸入的情況下,Q5的表面溫度接近120℃,溫度快要接近芯片的溫度上限150℃,會對芯片壽命造成影響,進(jìn)而ALCA電源板在長時間工作時的穩(wěn)定性會降低。鑒于此電路在HXD2機車上的作用不明顯,而且實際運用中的環(huán)境溫度較高,可能會引起Q5和U6持續(xù)發(fā)熱,故考慮對此電路進(jìn)行優(yōu)化。
針對上述分析做出如下優(yōu)化更改措施:①在HXD2機車開機電路中,將開機控制電路中的光耦U6去掉,同時將光耦U6的次級短路,則開機電路部分的輸出斷開,同時U6保持為通路,則P1會一直保持為低電平的狀態(tài)。②將開機控制電路中的L5去掉,則整個開機電路部分與電源斷開,不工作則不會持續(xù)發(fā)熱。去掉的器件示意如圖4。
(a)
①經(jīng)過理論分析以及試驗驗證,ALCA電源板開機電路的優(yōu)化,可以有效地降低原電路的發(fā)熱情況,減少因Q5、U6器件引起的電源板故障。②電源板的故障占TCU總故障的比例為9.24%。同時按照每臺車8個TCU,每個TCU有3塊電源板,結(jié)合運用的機車總數(shù),算出TCU電源板造成的故障率為0.81%。故障率相對較低,優(yōu)化后可持續(xù)觀察。③ALCA電源板優(yōu)化改造后的電源性能與優(yōu)化前的性能一致,優(yōu)化方案有效。