趙利濤
(河北煤炭科學(xué)研究院有限公司,河北 邢臺(tái) 054000)
礦井水文地質(zhì)條件是影響礦井安全高效生產(chǎn)的重要條件之一。我國(guó)北方煤系地層下部灰?guī)r巖溶發(fā)育,裂隙分布,且強(qiáng)含水,在采動(dòng)過程中底板破壞,極易形成導(dǎo)水通道,發(fā)生突水。為了煤礦的安全高效生產(chǎn),通過對(duì)底板進(jìn)行注漿改造,可以改善底板巖體強(qiáng)度,使本來的強(qiáng)含水層變成弱含水層或者隔水層,該方法既降低了成本,又保護(hù)了地下水環(huán)境。近些年來注漿技術(shù)快速發(fā)展,注漿材料呈現(xiàn)出多樣化,由最初的單液水泥漿液發(fā)展到水泥水玻璃漿液,再到其它化學(xué)漿液,又發(fā)展形成了水泥粘土漿液。以太原婁煩龍泉煤礦4301 工作面為工程背景,針對(duì)煤層底板的水文地質(zhì)特征及裂隙發(fā)育特征,對(duì)突水原因進(jìn)行分析,科學(xué)合理使用粘土水泥漿,根據(jù)漿液在高壓動(dòng)水條件下的擴(kuò)散規(guī)律,合理選擇鉆孔位置、注漿材料和注漿工藝,達(dá)到快速封堵導(dǎo)水通道的目的。
太原煤氣化龍泉能源發(fā)展有限公司位于婁煩縣城北10 km 處,新舍科- 上龍泉- 下靜游村一帶,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為400 萬(wàn)t/a。礦井主采4 號(hào)、7 號(hào)、9 號(hào)煤層,4 號(hào)煤層平均厚度6.47 m,7 號(hào)煤層平均厚度1.1 m,9 號(hào)煤層平均厚度11.68 m,主要煤種為氣煤、肥煤,屬于優(yōu)質(zhì)電煤和煉焦配煤,4號(hào)煤層受底板水害威脅。4301 工作面是4 號(hào)煤三采區(qū)第一個(gè)工作面,工作面走向長(zhǎng)1 200 m,可采長(zhǎng)度為715 m,傾向?qū)?50 m,底板標(biāo)高+525—+625 m,地面標(biāo)高+1 186.2—+1 300.7 m,底板承受太灰水壓達(dá)高5.4~6.4 MPa,據(jù)最近OW2 鉆孔水位標(biāo)高1 078 m,工作面切巷底板標(biāo)高520 m,底板壓力在5.53 MPa,4301 工作面底板隔水層承受奧陶系灰?guī)r水壓6.14~7.04 MPa。工作面回采后初次來壓即發(fā)生底板涌水,最大值190 m3/h,最后穩(wěn)定在180 m3/h。
對(duì)巖體進(jìn)行注漿的目的主要是堵水和加固,注漿技術(shù)發(fā)展的初期主要采用水泥漿液,隨著注漿技術(shù)的發(fā)展及其對(duì)注漿材料的研究,注漿材料逐漸呈現(xiàn)多樣化,此次注漿采用粘土水泥漿。粘土是一種抗蝕性材料,采用粘土水泥漿可以降低水泥消耗量,具有顯著的經(jīng)濟(jì)性,改革了注漿工藝,提高了施工效率。
粘土水泥漿是由粘土漿、水泥、水玻璃組成的懸濁液,穩(wěn)定性高、流動(dòng)滲透性好,具有粘性、塑性、彈性三態(tài)變化規(guī)律,粘土水泥漿三態(tài)變化是其成功堵水的內(nèi)因,在粘性狀態(tài)下漿液具有良好的懸浮穩(wěn)定性、流動(dòng)性和擴(kuò)散性;塑性強(qiáng)度增加可防止?jié){液沿單一裂隙超擴(kuò)散,防止地下水滲透、稀釋;彈性狀態(tài)保證形成密實(shí)的堵水帷幕。
結(jié)合4301 工作面地質(zhì)條件,通過水量、水壓、水質(zhì)注漿前后變化數(shù)據(jù)分析,認(rèn)為出水通道為隱伏導(dǎo)水裂隙帶,出水原因?yàn)榛夭蓪?dǎo)致底板破壞,底板裂隙與隱伏導(dǎo)水裂隙帶導(dǎo)通。出水水源為太原組K3、L3、L2、L1 含水層組、9 煤底板K1、本溪灰?guī)r含水層、奧陶系灰?guī)r含水層多種水源參與的混合水源。此次底板水害探查治理鉆探注漿工程的目的為快速封堵4301 工作面出水點(diǎn),減少工作面涌水,滿足工作面恢復(fù)生產(chǎn)的條件。
根據(jù)治理目的,此次工程主要任務(wù)是快速封堵涌水點(diǎn),盡快減少或消除工作面底板涌水,減水率達(dá)到80%以上。
依據(jù)4301 工作面現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件,結(jié)合注漿堵水機(jī)理及注漿工程目的,對(duì)鉆探施工方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。
工程為高壓動(dòng)水注漿堵水,鉆孔布置在采空區(qū)出水區(qū)域附近,受采空底板破壞、礦壓超前破壞和出水動(dòng)壓破壞多重影響,還要考慮鉆孔后期高壓注漿時(shí)的安全施工,必須對(duì)鉆孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行科學(xué)合理設(shè)計(jì),保證鉆探注漿工程安全實(shí)施,避免發(fā)生次生災(zāi)害。
最終確定施工鉆孔個(gè)數(shù)為15 個(gè),其中輔運(yùn)巷1 號(hào)鉆場(chǎng)2 個(gè)鉆孔,2 號(hào)鉆場(chǎng)4 個(gè)鉆孔;膠帶巷3號(hào)鉆場(chǎng)4 個(gè)鉆孔,4 號(hào)鉆場(chǎng)5 個(gè)鉆孔,設(shè)計(jì)總進(jìn)尺2 514 m,4301 工作面設(shè)計(jì)鉆孔布置如圖1 所示。
圖1 4301 工作面設(shè)計(jì)鉆孔布置Fig.1 4301 working face design drilling layout
3.2.1 粘土水泥漿的制作
先按照制純粘土漿的工藝流程把粘土制成精漿儲(chǔ)存在精漿池。制漿時(shí),把粘土精漿、水按設(shè)計(jì)的重量比送入高速制漿機(jī),把水泥也按照設(shè)計(jì)的重量比送入高速制漿機(jī)。配料完成后系統(tǒng)自動(dòng)制漿,2~3 min 即可,將制好的粘土水泥漿送入儲(chǔ)漿池。
3.2.2 注漿方式
此次注漿采用下行注漿,注漿改造工程應(yīng)分序次施工,按照先疏后密、中間插補(bǔ)、相鄰鉆孔不得同時(shí)施工、同時(shí)注漿的原則方案。一般分3 個(gè)序次,每個(gè)序次按總工程量的30%控制,剩余10%按檢查孔使用。在實(shí)體煤區(qū)域底板較完整塊段施工的鉆孔,注漿終壓采用底板巖溶含水層靜水壓力的1.5 倍,注漿結(jié)束泵量規(guī)定為5 m3/h,即當(dāng)泵量為5 m3/h 左右時(shí)達(dá)到上述注漿結(jié)束壓力,視為達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)束注漿,注水泥進(jìn)行封孔。
采用噸水干料值來量化分析單孔注漿效果,鉆孔的噸水干料值即單孔注漿量和單孔涌水量的比值,一般認(rèn)為這個(gè)比值越大,注漿效果越好。從表1 可以看出,2-0、4-2、4-6 鉆孔注漿噸水干料值均在10 以上,反應(yīng)出這幾個(gè)鉆孔在注漿堵水中效果相對(duì)較好,在堵水中起到的作用也相對(duì)較大。
表1 4301 工作面注漿堵水鉆孔噸水干料值計(jì)算Table 1 Calculation of tons of water dry material value of grouting water plugging hole on 4301 working face
在現(xiàn)場(chǎng)施工過程中,最終施工鉆孔個(gè)數(shù)為15個(gè),實(shí)際總進(jìn)尺2 547 m,累計(jì)注漿17 668.13 m3,總干料3 926.611 t,其中水泥2 212.052 t、粘土1 714.559 t。分3 次進(jìn)行注漿,最后井下注水泥1 t封孔。
根據(jù)礦地測(cè)部門提供的工作面排水資料,4301工作面底板涌水量在堵水前一周平均182.14 m3/h,到2018 年8 月19 日,4301 工作面底板水量在32 m3/h,注漿堵水率82%,如圖2 所示。達(dá)到了預(yù)期目的,4301 工作面于2018 年9 月12 日恢復(fù)生產(chǎn)。
圖2 4301 工作面周涌水量注漿堵水變化曲線Fig.2 Variation curve of grouting water plugging with weekly water inflowat 4301 working face
(1) 粘土水泥漿粘性、塑性、彈性三態(tài)變化是其成功堵水的內(nèi)因,為提高堵水效果,需要依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件,結(jié)合注漿堵水機(jī)理及注漿工程目的,對(duì)鉆探施工方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。
(2) 采用粘土水泥漿對(duì)4301 工作面進(jìn)行注漿治理,單孔注漿效果良好,整體注漿堵水效果明顯,最終工作面底板水量在32 m3/h,注漿堵水率82%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),保障了工作面的安全回采,為類似工作面的堵水工程提供了借鑒。