丁 波
(江西銅業(yè)加工事業(yè)部,江西 貴溪 335424)
隨著我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展,低氧光亮銅桿被作為電磁線、微細(xì)線、超微細(xì)線、鍍層線,廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通訊、交通等領(lǐng)域,對(duì)銅桿的質(zhì)量提出了越來越高的要求[1]。目前,低氧光亮銅桿的生產(chǎn)方法主要是連鑄連軋法,美國(guó)南線公司的SCR銅桿連鑄連軋生產(chǎn)線在我國(guó)是應(yīng)用最多、最普遍的生產(chǎn)線。近年來,國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)SCR連鑄連軋生產(chǎn)線都進(jìn)行了深入的研究。劉洋等[2]研究了SCR連鑄連軋銅桿表面銅粉形成機(jī)理,并提出了質(zhì)量控制。楊紅軍等[3]對(duì)SCR連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線鑄造水處理技術(shù)進(jìn)行了研究。
SCR連鑄連軋光亮銅桿質(zhì)量在不斷的提升,但是隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,成本、生產(chǎn)效率也提出了更高的要求。連鑄連軋生產(chǎn)線產(chǎn)能大、效率高,以SCR3000為例,產(chǎn)能600t/d,按照銅桿的包裝要求約4t/拖,每件銅桿計(jì)量需要皮重、毛重計(jì)量,為了提高計(jì)量的準(zhǔn)確性和工作效率,銅桿的稱重計(jì)量是當(dāng)前的一個(gè)較為突出的問題。目前,國(guó)內(nèi)外也相繼有相關(guān)行業(yè)研究了在線稱重、校準(zhǔn)的工作。羅伏?。?]探討了電子皮帶秤在線校驗(yàn)工作。劉洋等[5]研究了付油計(jì)量裝置在線檢定方法并對(duì)影響因素進(jìn)行了分析。董志剛等[6]介紹了石油專用管在線稱重測(cè)長(zhǎng)噴標(biāo)設(shè)備。
本文以JT連鑄連軋公司的SCR3000生產(chǎn)線為研究對(duì)象,結(jié)合SCR銅桿連鑄連軋生產(chǎn)線產(chǎn)品稱重計(jì)量實(shí)踐,研究SCR銅桿連鑄連軋生產(chǎn)線稱重計(jì)量磅差產(chǎn)生的原因,以及稱重故障的影響因素,探討生產(chǎn)線稱重系統(tǒng)的控制方法,設(shè)計(jì)在線稱重系統(tǒng)。
SCR連鑄連軋生產(chǎn)線工藝流程如圖1所示,由豎爐、流槽、保溫爐、鑄機(jī)、中間包、鑄坯制備機(jī)、軋機(jī)、桿材清洗通道、集線組成。工藝流程長(zhǎng),自動(dòng)化程度高,每件銅桿約4t,為了運(yùn)輸均需要底部使用木質(zhì)托盤,并使用塑料薄膜包裝,采用鋼帶緊固的方式進(jìn)行包裝,包裝工序是整個(gè)生產(chǎn)線較為復(fù)雜、勞動(dòng)強(qiáng)度較大的工序之一。
圖1 SCR生產(chǎn)線工藝流程圖
SCR3000連鑄連軋生產(chǎn)線產(chǎn)品稱重流程示意圖如圖2,SCR生產(chǎn)線卷曲收線、稱重系統(tǒng)由5位(1-5#分別獨(dú)立控制)輸送站組成,正常生產(chǎn)時(shí),鐵托盤和木架是通過叉車叉運(yùn)到1#輸送站進(jìn)行一次稱重,再通過軌道輸送至2#站開始卷曲收線,收滿一卷銅桿成品(4t)后到3#站進(jìn)行二次稱重(二次稱重?cái)?shù)據(jù)相減為產(chǎn)品重量),之后在4#站打包,5#站叉車運(yùn)走。一次稱重時(shí),因1#輸送站會(huì)與叉車直接接觸,叉運(yùn)過程中鐵托盤會(huì)撞擊到輸送站邊框上造成劇烈震動(dòng),影響稱重傳感器的穩(wěn)定數(shù)據(jù),同時(shí)傳感器與支撐座之間有時(shí)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)位,需人工鐵桿翹動(dòng)秤體復(fù)位,造成稱重?cái)?shù)據(jù)誤差。
圖2 稱重流程示意圖
隨著企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高,其中產(chǎn)品磅差問題是導(dǎo)致客戶的投訴和退貨的重要原因之一,不及時(shí)解決將嚴(yán)重影響企業(yè)信譽(yù)、成本。同時(shí)也可能造成企業(yè)自身的原料損失。在國(guó)內(nèi)SCR銅桿生產(chǎn)線產(chǎn)能飽和的情況下,嚴(yán)控生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié),才能在質(zhì)量和成本方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),減少因磅差原因引起的投訴,控制企業(yè)自身的原料損失也是其中重要一環(huán)。SCR3000連鑄連軋生產(chǎn)線稱重系統(tǒng)自2003年投產(chǎn)以來一直存在稱重故障(包括磅差投訴),僅2019年因稱重系統(tǒng)設(shè)備故障引起的磅差投訴達(dá)到5起。
SCR生產(chǎn)線在線稱重系統(tǒng)運(yùn)行主要步驟包括,產(chǎn)品上秤→稱重傳感器→穩(wěn)定信號(hào)→控制器→儀表 數(shù)據(jù)總線→PLC→服務(wù)器→打印標(biāo)簽。最大穩(wěn)重范圍為5t,分度值為1KG,精度為OIMLⅢ級(jí)。在線稱重系統(tǒng)采用5位輸送站獨(dú)立控制,過程中將鐵盤和木托盤直接叉運(yùn)在1#站,叉車與1#站接觸,影響稱重系統(tǒng)的穩(wěn)定性。為了減少直接接觸,提高穩(wěn)定性,在1#輸送站的前面增加0#輸送站,改造成6位輸送站,鐵托盤和木架由叉車叉運(yùn)到0#輸送站,通過軌道輸送到1#輸送站上再進(jìn)行一次稱重,避免叉車對(duì)輸送站撞擊影響,保證上傳信號(hào)穩(wěn)定、重量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
運(yùn)用西門編程軟件在PLC的FB30-135程序段里新增了I55.4,如圖3,前進(jìn)按鈕按下,I55.4導(dǎo)通,Q5.0得電,1#站前進(jìn)。
圖3 新增I55.4控制電氣圖
在PLC的FB30-133程序段里新增了I55.5,如圖4,當(dāng)出現(xiàn)意外情況需要將托盤從1#站倒退回0#站時(shí),按后退鈕,I55.5導(dǎo)通,Q5.1得電,1#站后退。
圖4 新增I55.5控制電氣圖
在PLC的FB30新增程序段26里新增了延時(shí)模塊,如圖5,當(dāng)托盤到達(dá)1#站,被光電開關(guān)檢測(cè)到,延時(shí)1秒Q53.4停止輸出,1#站停止工作。同時(shí)新增了0#站控制,電路如圖6。
圖5 新增延時(shí)模塊電氣圖
圖6 新增0#站控制電氣圖
在自動(dòng)狀態(tài)下,按“自動(dòng)運(yùn)行按鈕”,0#站和1#站啟動(dòng),托盤運(yùn)行至1#站光電開關(guān)處停止;當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí),可將旋鈕開關(guān)轉(zhuǎn)到手動(dòng)狀態(tài),按下“手動(dòng)前進(jìn)按鈕”0#站和1#站前進(jìn),松開按鈕停止,按下“手動(dòng)后退按鈕”0#站和1#站后退,松開按鈕停止。
(1)創(chuàng)新設(shè)計(jì)了SCR連鑄連軋生產(chǎn)線在線稱重系統(tǒng),通過系統(tǒng)控制,降低了稱重的誤差,徹底解決了因在1#站一次稱重時(shí)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定的問題。
(2)在線稱重系統(tǒng)全面應(yīng)用后,SCR3000連鑄連軋生產(chǎn)線從2020年1月至2021年11月未出現(xiàn)稱重系統(tǒng)設(shè)備故障(包括引起磅差投訴)。
(3)對(duì)美國(guó)南線SCR連鑄連軋生產(chǎn)線在線稱重系統(tǒng)有良好的應(yīng)用價(jià)值,為在線稱重系統(tǒng)技術(shù)在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用推廣、創(chuàng)新,提供可借鑒、參考的成功典型案例。