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        分碲液處理工藝研究

        2021-02-10 03:06:52鄒志武
        銅業(yè)工程 2021年6期
        關(guān)鍵詞:堿度工藝流程反應(yīng)時(shí)間

        鄒志武

        (江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        1 引言

        貴溪冶煉廠通過不斷的技術(shù)進(jìn)步,建設(shè)形成了年產(chǎn)50噸4N精碲的生產(chǎn)線產(chǎn)能。以分碲液凈化中和處理后產(chǎn)出的碲中和渣為原料,經(jīng)煅燒、造液、電積等一系列工序,產(chǎn)出電積碲澆鑄成錠。作為精碲生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序,電積工序中的電解液配制環(huán)節(jié)必須使用品位高、雜質(zhì)低的碲中和渣。為確保電積工序產(chǎn)出精碲的質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)到行標(biāo)4N碲錠標(biāo)準(zhǔn)要求,碲中和渣中雜質(zhì)元素的含量必須控制在一定范圍內(nèi)。國內(nèi)生產(chǎn)4N精碲的廠家較多。根據(jù)其中雜質(zhì)含量的不同,各單位提出了不同的碲分離提純工藝方法[1-6]。

        2 原有工藝流程

        貴溪冶煉廠精碲生產(chǎn)線分碲液中的雜質(zhì)元素主要為硒、錫、鉛。其處理工藝主要包括分碲液凈化、凈化液中和、凈化渣浸出、浸出液還原、粗碲粉氧化五個(gè)工序。分碲液處理原有工藝流程見圖1。

        此處理工藝流程長,由于使用強(qiáng)氧化劑氯酸鈉,作業(yè)環(huán)境不友好,且對(duì)作業(yè)設(shè)備要求很高,雜質(zhì)錫、鉛脫除效果差,產(chǎn)出碲中和渣品位低,碲直收率較低。產(chǎn)出碲中和渣典型化學(xué)成分見表1。

        表1 碲中和渣典型化學(xué)成分

        為改進(jìn)雜質(zhì)脫除效果,提升碲中和渣品質(zhì),提高碲直收率,開發(fā)一種分碲液處理新工藝極為必要。

        3 新工藝流程及原理

        分碲液典型化學(xué)成分見表2。分碲液處理新工藝流程見圖2。

        表2 分碲液典型化學(xué)成分

        圖2 分碲液處理新工藝流程

        分碲液中的錫元素主要以錫酸鈉的形態(tài)存在。在一定條件下,往分碲液中添加凝膠A,錫與凝膠A聚沉,形成脫錫渣進(jìn)入渣相,實(shí)現(xiàn)大部分錫的開路脫除。

        脫錫液除含碲外,還含有一定量的鉛、硒以及殘留的微量錫元素。凈化脫鉛過程中,往脫錫液中加入硫酸調(diào)節(jié)液pH值(pH值控制在10~13之間),使鉛以氫氧化鉛的形式進(jìn)渣被脫除,同時(shí)錫也以氫氧化錫的形式被進(jìn)一步脫除。該過程中有少量碲元素水解進(jìn)入渣相。

        脫鉛液中含有一定的雜質(zhì)元素硒。通過往脫鉛液中加入硫酸調(diào)節(jié)液pH值(pH值控制在4~6之間),使碲以碲中和渣的形式進(jìn)入渣相。硒元素以亞硒酸鈉的形式保留在中和后液中,實(shí)現(xiàn)硒的脫除。

        為回收脫鉛凈化渣中的碲元素,采用堿浸法進(jìn)行脫鉛渣處理,使碲進(jìn)入液相,鉛則進(jìn)入渣相,從而實(shí)現(xiàn)鉛的開路脫除。過程主要化學(xué)反應(yīng)式如下:

        4 新工藝實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)分析

        4.1 凈化脫錫工序

        對(duì)分碲液進(jìn)行凈化脫錫實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)用凝膠主要成 分:SiO242.34%、Al2O312.58%、Fe2O33.16%、CaO 41.37%。通過實(shí)驗(yàn),研究反應(yīng)溫度、凝膠加入系數(shù)及反應(yīng)時(shí)間等因素對(duì)脫錫效果的影響。

        4.1.1 反應(yīng)溫度對(duì)凈化脫錫效果的影響

        控制反應(yīng)時(shí)間2.5h,凝膠加入系數(shù)1.0倍,考察反應(yīng)溫度對(duì)凈化脫錫效果的影響。圖3為反應(yīng)溫度對(duì)錫脫除率的影響。

        圖3 反應(yīng)溫度對(duì)錫脫除率的影響

        由圖3可知,當(dāng)反應(yīng)溫度小于80℃時(shí),錫脫除率隨溫度的上升而顯著上升。反應(yīng)溫度大于80℃后,繼續(xù)升高溫度對(duì)錫脫除率的提升作用不大。同時(shí)反應(yīng)溫度越高,能源消耗越大。綜合考慮錫脫除率及能耗因素,凈化脫錫反應(yīng)溫度取80℃為宜。

        4.1.2 凝膠加入量對(duì)凈化脫錫效果的影響

        控制反應(yīng)溫度80℃,反應(yīng)時(shí)間2.5h,考察凝膠加入系數(shù)對(duì)凈化脫錫效果的影響。圖4為凝膠加入量對(duì)凈化脫錫效果的影響。

        圖4 凝膠加入量對(duì)凈化脫錫效果的影響

        由圖4可知,隨著凝膠加入量的增大,錫脫除率也顯著上升。當(dāng)加入系數(shù)為1.2時(shí),錫的脫除率達(dá)到86.8%。之后繼續(xù)增大加入系數(shù),錫脫除率增幅很小。同時(shí)脫錫渣結(jié)果表明,隨著加入系數(shù)的增大,脫錫渣中碲的含量也逐步上升。在確保錫脫除率的同時(shí),減少碲的分散,提高碲直收率,凝膠加入系數(shù)取1.2倍為宜。

        4.1.3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)凈化脫錫效果的影響

        控制反應(yīng)溫度80℃,凝膠加入系數(shù)1.2倍,考察反應(yīng)時(shí)間對(duì)凈化脫錫效果的影響。圖5為反應(yīng)時(shí)間對(duì)凈化脫錫效果的影響。

        圖5 反應(yīng)時(shí)間對(duì)凈化脫錫效果的影響

        由圖5可知,當(dāng)反應(yīng)時(shí)間在3h以內(nèi)時(shí),錫的脫除率隨反應(yīng)時(shí)間的延長而上升。反應(yīng)時(shí)間超過3h后,繼續(xù)延長反應(yīng)時(shí)間對(duì)錫的脫除率影響不明顯。這表明反應(yīng)時(shí)間超過3h時(shí),反應(yīng)已達(dá)到平衡,反應(yīng)基本結(jié)束。因此,反應(yīng)時(shí)間控制在3h即能滿足工藝要求。

        綜合以上結(jié)果,確定分碲液凈化脫錫較佳工藝條件為:凝膠加入系數(shù)1.2倍,溫度80℃以上反應(yīng)3h。

        4.2 凈化脫鉛工序

        脫錫液除含碲外,還含有一定量的鉛、硒以及微量的錫元素。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),控制溫度75℃,往脫錫液中加入硫酸調(diào)節(jié)液pH值(pH值控制在10~13之間),攪拌2h,使鉛以氫氧化鉛的形式被脫除。在此過程中,錫優(yōu)先形成氫氧化錫被進(jìn)一步脫除。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,脫鉛液錫含量可達(dá)5mg/L以下。因脫鉛同時(shí)有少量碲水解進(jìn)入脫鉛渣中,脫鉛渣需進(jìn)一步堿浸處理以回收碲。

        4.3 脫鉛渣堿浸工序

        脫鉛渣中除含較高的鉛外,還含有一定量的碲、錫元素。為回收脫鉛渣中的碲元素,需進(jìn)一步對(duì)脫鉛渣進(jìn)行堿浸處理回收碲。

        堿浸過程游離堿度是影響碲浸出效果的關(guān)鍵。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),控制反應(yīng)液固比6∶1,在反應(yīng)溫度85℃下反應(yīng)2h,重點(diǎn)考察游離堿度對(duì)脫鉛渣中碲浸出率的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。

        圖6 游離堿度對(duì)脫鉛渣中碲浸出的影響

        由圖6可知,隨著游離堿度的增大,脫鉛渣中碲的浸出率逐步提高。當(dāng)游離堿度大于35g/L時(shí),碲的浸出率達(dá)98%以上。之后繼續(xù)增大游離堿度,碲浸出率的增幅很小??紤]到游離堿的成本因素,脫鉛渣堿浸過程游離堿度取35g/L為宜。

        經(jīng)處理,脫鉛渣中的碲以亞碲酸鈉的形式進(jìn)入液相,并可返回前端凈化脫錫工序。

        4.4 中和工序

        采用傳統(tǒng)的碲中和工藝參數(shù),在反應(yīng)溫度70℃下,往脫鉛液中加入硫酸調(diào)節(jié)液pH值( pH值控制在4~6之間),反應(yīng)2h,經(jīng)洗滌過濾,得到碲中和渣。硒則以亞硒酸鈉的形式殘留在中和后液中被脫除。

        5 生產(chǎn)實(shí)踐

        根據(jù)實(shí)驗(yàn)研究得出的適宜工藝條件,利用貴溪冶煉廠精碲生產(chǎn)線現(xiàn)有設(shè)備,對(duì)分碲液處理新工藝進(jìn)行工業(yè)實(shí)踐。5個(gè)批次后相關(guān)化驗(yàn)及統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表3、表4。

        表3 新工藝分碲液生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表

        表4 新工藝碲中和渣化驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

        由表3、表4可知,新工藝流程下,碲直收率維持在較高水平,碲中和渣雜質(zhì)含量較原有較低,達(dá)到預(yù)期效果。

        6 結(jié)語

        新工藝流程可以實(shí)現(xiàn)分碲液中的錫、鉛、硒元素有效脫除,雜質(zhì)脫除效果明顯。與原有工藝相比,新工藝碲中和渣碲含量大幅度上升,雜質(zhì)含量大幅度下降。新工藝流程簡單,作業(yè)環(huán)境良好。

        新工藝較佳工藝條件:脫錫工序凝膠加入系數(shù)1.2倍,反應(yīng)溫度80℃下反應(yīng)3h。在此條件下,錫脫除率92.5%。脫錫渣堿浸工序取游離堿度取35g/L,可實(shí)現(xiàn)渣中碲的有效回收。

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