俞廣亞,武志富,黃小濤,袁保國(guó),王婧菡
(中國(guó)平煤神馬集團(tuán)河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南 平頂山467200)
氯氣由電解鹽水產(chǎn)生,經(jīng)冷卻、干燥除水后,加壓送至氯氣液化崗位,利用氟利昂制冷機(jī)組冷卻液化,體積大大縮小,便于貯存、運(yùn)輸。液氯的充裝是氯氣生產(chǎn)過(guò)程中非常重要的一環(huán),現(xiàn)充裝的自動(dòng)化水平低,全靠人工操作,又無(wú)后臺(tái)自動(dòng)記錄,影響包裝安全同時(shí)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的可追溯性查詢。安全系數(shù)低,這種現(xiàn)狀亟待解決。
首先,客戶車輛到來(lái)后由天車逐一將鋼瓶卸放至待檢瓶區(qū),工作人員并將鋼瓶信息、卸車時(shí)間及卸車人登記,并逐一掛標(biāo)簽。其次,有專門的檢驗(yàn)人員對(duì)鋼瓶外觀、有效期及余氣等進(jìn)行檢查分析,合格后在標(biāo)簽上簽名、填寫相關(guān)信息,同時(shí)將符合充裝的鋼瓶移至待充瓶區(qū),等待包裝。最后,由包裝工進(jìn)行包裝、復(fù)磅合格后,填寫標(biāo)簽,裝車外售或放至重瓶區(qū)待售。
鋼瓶充裝以手工連接瓶卡,確認(rèn)嚴(yán)密性后打開(kāi)瓶閥,打開(kāi)充裝分配臺(tái)充裝閥門開(kāi)始充裝,以純手動(dòng)操作,在充裝過(guò)程中人工看磅,當(dāng)充裝量達(dá)到預(yù)報(bào)警值時(shí)報(bào)警器發(fā)出聲響報(bào)警,提醒操作人員鋼瓶即將充滿,當(dāng)充裝量達(dá)到需充裝重量時(shí),由操作人員手動(dòng)關(guān)閉充裝閥門。如果在充裝過(guò)程中操作工沒(méi)及時(shí)關(guān)閉充裝閥門,當(dāng)達(dá)到充裝重量后切斷閥會(huì)自動(dòng)切斷,確保充裝安全。但是因每個(gè)鋼瓶皮重及瓶圈重量不盡一致,使得快切閥動(dòng)作后鋼瓶處于微量超裝,需進(jìn)行復(fù)磅處理。此次進(jìn)行充裝智能化改造主要目的是解決充裝過(guò)程中的精準(zhǔn)控制及信息的可追溯性。并實(shí)現(xiàn)后臺(tái)DCS 的統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集、識(shí)別、存儲(chǔ)及單據(jù)的打印。
經(jīng)過(guò)論證,采用了由鄭州新益德機(jī)電設(shè)備有限公司研發(fā)的液氯自動(dòng)充裝及智能化管理系統(tǒng),整套系統(tǒng)分硬件和軟件兩部分。第一部分為硬件系統(tǒng)液氯鋼瓶自動(dòng)灌裝系統(tǒng),為液氯鋼瓶自動(dòng)充裝服務(wù)。第二部分是計(jì)算機(jī)智能管理系統(tǒng),該系統(tǒng)將鋼瓶信息,檢驗(yàn)信息,充裝信息和各種稱重信息進(jìn)行集中自動(dòng)處理和網(wǎng)絡(luò)化管理。同時(shí)根據(jù)國(guó)家規(guī)范及操作安全可靠智能化對(duì)現(xiàn)有充裝系統(tǒng),閥門選型進(jìn)行改造,以實(shí)現(xiàn)液氯充裝的自動(dòng)化智能化。主要實(shí)現(xiàn)的功能有:(1)鋼瓶的電子標(biāo)簽。對(duì)液氯鋼瓶實(shí)施電子標(biāo)簽管理一瓶一檔,鋼瓶的出廠信息、凈重、皮重、檢驗(yàn)信息都在電子條碼內(nèi)存儲(chǔ)。(2)掃碼后異常信息的識(shí)別報(bào)警。(3)充裝時(shí)后臺(tái)電腦的在線記錄。(4)精準(zhǔn)充裝后的自動(dòng)切斷。(5)電子吊鉤秤的自動(dòng)復(fù)稱及后臺(tái)電腦記錄。(6)復(fù)磅合格后的電子充裝標(biāo)簽的打印。
通過(guò)液氯充裝現(xiàn)場(chǎng)及后臺(tái)軟硬件的更新改造并聯(lián)合開(kāi)發(fā)固化了操作流程從而實(shí)現(xiàn)了液氯充裝操作管理的智能化提升。(1)按主控下達(dá)生產(chǎn)指令操作,計(jì)算機(jī)提示操作者檢查進(jìn)氣和排氣閥門是否處于關(guān)閉狀態(tài)。(2)鋼瓶上磅。(3)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)皮重并提示操作者用無(wú)線掃描槍掃描鋼瓶上的電子標(biāo)簽。數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線系統(tǒng)輸入到主控計(jì)算機(jī)中進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)及確認(rèn),檢測(cè)此鋼瓶是否是合格鋼瓶、是否允許充裝。如果允許充裝系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)去皮并計(jì)算出充裝值等相關(guān)信息,開(kāi)通計(jì)算機(jī)界面,主控計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通過(guò)嚴(yán)密的通訊和指令系統(tǒng)將此充裝工位的充裝系統(tǒng)電路打開(kāi)。(4)操作者確認(rèn)充裝設(shè)定值及充裝閥等信息無(wú)誤后按下充裝啟動(dòng)按鈕,充裝閥啟動(dòng),自動(dòng)充裝開(kāi)始。鋼瓶充裝過(guò)程中,充裝重量到達(dá)和超過(guò)預(yù)警值時(shí),系統(tǒng)聲光報(bào)警啟動(dòng)報(bào)警,現(xiàn)場(chǎng)控制盤上顯示提示信息充裝結(jié)束。(5)充裝完畢后,系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉灌裝管路閥門,操作工關(guān)閉鋼瓶瓶閥后,按下抽空按鈕,啟動(dòng)抽空閥抽空管道中殘夜余氣,抽空結(jié)束后更換鋼瓶。(6)充裝完畢后的鋼瓶由紅外傳輸電子吊鉤秤吊起復(fù)稱,復(fù)稱信息無(wú)線傳至計(jì)算機(jī)中,系統(tǒng)檢測(cè)復(fù)稱的重量和信息正確與否,如信息一致,計(jì)算機(jī)提示復(fù)稱完成,系統(tǒng)記錄全過(guò)程,如復(fù)稱異常系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警。(7)系統(tǒng)形成鋼瓶入廠登記,充裝前檢查,充裝,復(fù)稱一條完整的數(shù)據(jù)信息。(8)打印電子標(biāo)簽,充裝作業(yè)完成。鋼瓶充裝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
圖1 鋼瓶充裝流程簡(jiǎn)圖
通過(guò)對(duì)液氯充裝智能化的研究與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了液氯充裝的安全可靠,大大降低了液氯充裝危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)值,最大限度保證了安全。實(shí)現(xiàn)液氯充裝安全系數(shù)的進(jìn)一步提高,最大限度防止超裝事故的發(fā)生,為液氯充裝的安全、可靠、平穩(wěn)運(yùn)行提供保障。