王峰
摘要:分析目前焦化廠備煤與配煤綜合系統(tǒng)應(yīng)用情況,可知在多種因素影響下,使得該系統(tǒng)工作質(zhì)量差、效率不高,嚴(yán)重影響備煤及配煤操作效果,成本顯著提高,導(dǎo)致焦化廠生產(chǎn)作業(yè)獲得的經(jīng)濟(jì)效益低,所以需要焦化廠技術(shù)人員對(duì)于PLC技術(shù)的有關(guān)內(nèi)容加強(qiáng)學(xué)習(xí),之后可以將此項(xiàng)技術(shù)在原有的備煤及配煤綜合系統(tǒng)當(dāng)中加以利用,便可以增強(qiáng)該系統(tǒng)的運(yùn)行效果,確保焦化廠的生產(chǎn)作業(yè)工作可以良好開(kāi)展。基于此本文對(duì)PLC技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了概述,并對(duì)焦化廠備煤與配煤綜合系統(tǒng)之中的此項(xiàng)技術(shù)實(shí)際應(yīng)用情況做以了深入的研究分析。
關(guān)鍵詞:備煤;配煤;系統(tǒng);PLC;應(yīng)用
近年來(lái)在科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展之下,焦化廠在積極利用諸多先進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)行了備煤與配煤綜合系統(tǒng)的構(gòu)建利用,以期通過(guò)該系統(tǒng)的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn),促使本廠生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的備煤、配煤工作成效和之前相比較有著非常大的提高,生產(chǎn)成本也有著一定程度的降低是,所以焦化廠在之后的發(fā)展當(dāng)中需要繼續(xù)進(jìn)行備煤與配煤綜合系統(tǒng)的大力應(yīng)用,促使生產(chǎn)作業(yè)工作取得理想的結(jié)果,但是對(duì)于現(xiàn)如今部分利用備煤與配煤綜合系統(tǒng)開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)工作的焦化廠的系統(tǒng)情況做以研究分析,發(fā)現(xiàn)存在著煤炭混質(zhì)、作業(yè)環(huán)境惡劣、生產(chǎn)性能低等影響系統(tǒng)有效工作的問(wèn)題,亟待焦化廠技術(shù)人員對(duì)于PLC技術(shù)有著非常多的認(rèn)識(shí)與了解,在系統(tǒng)當(dāng)中加強(qiáng)技術(shù)的應(yīng)用,促使系統(tǒng)用于焦化廠相應(yīng)產(chǎn)品的加工制造當(dāng)中獲得非常理想的生產(chǎn)效果。
1.PLC概述
PLC技術(shù)在當(dāng)前諸多行業(yè)發(fā)展之中的應(yīng)用率高,又被稱之為可編程邏輯控制器,依托該技術(shù)可以對(duì)存儲(chǔ)器進(jìn)行編程操作,便可以使得存儲(chǔ)器進(jìn)行相應(yīng)指令的有效執(zhí)行,而且相應(yīng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)過(guò)程與各項(xiàng)設(shè)備也可以達(dá)到全過(guò)程的控制干預(yù),提高產(chǎn)品加工生產(chǎn)的自動(dòng)化水平, 因此將該技術(shù)在當(dāng)前的焦化廠備煤及配煤系統(tǒng)綜合系統(tǒng)中來(lái)使用,可以對(duì)兩個(gè)方面工作自動(dòng)化水平進(jìn)行提升處理,煤炭資源存儲(chǔ)時(shí)的占地面積大大減少,生產(chǎn)成本也會(huì)隨之下降,焦炭 加工生產(chǎn)的性能會(huì)明顯的增強(qiáng)[1]。
2.備煤及配煤綜合系統(tǒng)中PLC的應(yīng)用要點(diǎn)分析
2.1硬件系統(tǒng)的應(yīng)用
技術(shù)人員利用PLC技術(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)焦化廠的備煤及配煤綜合系統(tǒng)期間,需要對(duì)PLC技術(shù)技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行全面的把握,之后依托該技術(shù),對(duì)于原本的系統(tǒng)做以數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)的完善構(gòu)建,以此提升系統(tǒng)的自動(dòng)化能力。對(duì)于優(yōu)化完善的系統(tǒng)組成部門進(jìn)行總結(jié)分析,可以了解到主要包括操作站、控制器、I/O控制模塊、通信網(wǎng)絡(luò)等部分,技術(shù)人員采用專門的編程軟件來(lái)對(duì)各部分組成部分進(jìn)行PLC編程處理,促使各個(gè)系統(tǒng)的功能可以良好的發(fā)揮出來(lái),提高系統(tǒng)控制效果,其中I/O控制模塊非常關(guān)鍵,通過(guò)該模塊可以對(duì)系統(tǒng)的電器回路、PLC進(jìn)行良好的連接,之后產(chǎn)生的電信號(hào)可以從該模塊之中通過(guò),進(jìn)入中央存儲(chǔ)器,之后信息會(huì)繼續(xù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī),相應(yīng)的設(shè)備系統(tǒng)接收到來(lái)自于上位機(jī)的指令后,可以自動(dòng)化的進(jìn)行運(yùn)行作業(yè)[2]。
2.2軟件系統(tǒng)的應(yīng)用
焦化廠備煤與配煤綜合系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)主要包括下列內(nèi)容:首先編程軟件,即Concept2.5PLC編程軟件,由于該軟件具有反復(fù)使用、接口簡(jiǎn)單、搜索能力強(qiáng)、操作便捷等優(yōu)勢(shì),對(duì)于系統(tǒng)做以優(yōu)化設(shè)計(jì)處理后,不僅可以對(duì)單一生產(chǎn)線進(jìn)行備煤與配煤的自動(dòng)化控制干預(yù),而且能夠?qū)Χ鄺l生產(chǎn)線進(jìn)行有效的控制管理,確保焦化廠依托該系統(tǒng)開(kāi)展的工作能夠長(zhǎng)時(shí)間保持健康的工作狀態(tài),輕易不會(huì)發(fā)生運(yùn)行異常問(wèn)題;同時(shí)借助于該軟件可以對(duì)系統(tǒng)工作期間的備煤、配煤過(guò)程中的原材料量進(jìn)行科學(xué)合理的控制,防止發(fā)生材料使用量多或者少,所致的配置比例不當(dāng)問(wèn)題,有效提高煤原材料使用量的合理性[3]。
2.3自動(dòng)化控制的應(yīng)用
經(jīng)過(guò)PLC技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)處理的備煤與配煤綜合系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用期間,可以通過(guò)通過(guò)中央聯(lián)動(dòng)、機(jī)旁單獨(dú)兩種方式來(lái)完成控制工作,確保系統(tǒng)可以自動(dòng)化的運(yùn)行私用,這兩種控制方法的應(yīng)用要求存在一定的差異,需要焦化廠技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行全面且有效地把握,最終使得系統(tǒng)得到非常好的控制,備煤及配煤工作成效大大的提升,其中第一種控制方法在應(yīng)用過(guò)程中,需要技術(shù)人員對(duì)于設(shè)備轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)進(jìn)行自動(dòng)化設(shè)計(jì),依托中央聯(lián)動(dòng)確保系統(tǒng)可以正常的運(yùn)行,并且要進(jìn)行斷路器的設(shè)置,用來(lái)表示中央聯(lián)動(dòng)控制處于工作的狀態(tài)下,后續(xù)PLC程序啟動(dòng)后,可以控制系統(tǒng)運(yùn)行工作情況,第二種控制方法使用過(guò)程中, 則需要技術(shù)人員在手動(dòng)操作位置進(jìn)行設(shè)備轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì),在此處設(shè)置使用的操作箱要進(jìn)行按鈕設(shè)置,以此來(lái)對(duì)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)進(jìn)行啟動(dòng)操作,并且在相應(yīng)地方設(shè)置使用的斷路器要進(jìn)行在設(shè)備旁邊進(jìn)行設(shè)置,可以進(jìn)行單獨(dú)操作與控制,但是如果聯(lián)動(dòng)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)故障問(wèn)題,無(wú)法有效運(yùn)行,此時(shí)單獨(dú)控制設(shè)備能夠繼續(xù)運(yùn)行使用。
3提升PLC在焦化廠備煤及配煤綜合系統(tǒng)中應(yīng)用水平的策略
結(jié)合與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展要求及焦化廠備煤及配煤綜合系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,為了達(dá)到PLC應(yīng)用水平不斷提升的目的,則需要考慮這些方面不同策略的配合使用:(1)積極開(kāi)展PLC科學(xué)應(yīng)用方面的研究工作,通過(guò)對(duì)其理論研究與實(shí)踐分析的綜合考慮,獲取參考利用價(jià)值大的研究成果并加以使用,從而為PLC應(yīng)用水平提升打下基礎(chǔ),優(yōu)化焦化廠備煤及配煤綜合系統(tǒng)運(yùn)行中的控制功能;(2)重視資金投入力度加大,為PLC的引入及高效利用提供專業(yè)支持,并注重對(duì)專業(yè)性人才的科學(xué)培養(yǎng),實(shí)施好切實(shí)有效的培養(yǎng)工作計(jì)劃,全面提升PLC應(yīng)用中的專業(yè)化水平,促使焦化廠備煤及配煤綜合系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程能夠處于可控狀態(tài),避免影響其運(yùn)行質(zhì)量;(3)加強(qiáng)PLC應(yīng)用效果評(píng)估,提高對(duì)其功能特性及利用價(jià)值的正確認(rèn)識(shí),使得PLC在焦化廠備煤及配煤綜合系統(tǒng)中的應(yīng)用效果更加顯著,給予其科學(xué)應(yīng)用水平提升方面必要的支持。
結(jié)語(yǔ)
目前焦化廠采用備煤及配煤綜合系統(tǒng)來(lái)完成生產(chǎn)作業(yè)工作的過(guò)程中,PLC技術(shù)有著非常多的應(yīng)用,而且取得了非常好的應(yīng)用效果,所以在未來(lái)的本廠產(chǎn)品生產(chǎn)期間,仍需要多進(jìn)行PLC技術(shù)的應(yīng)用,進(jìn)一步提升系統(tǒng)的應(yīng)用價(jià)值,降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本及其他的風(fēng)險(xiǎn),促使以往系統(tǒng)工作期間出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)得到良好的規(guī)避與控制。
參考文獻(xiàn)
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