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        自密實混凝土施工問題解析及處理措施

        2021-01-27 09:12:37
        山西水利 2021年6期
        關(guān)鍵詞:離析泵送流動性

        張 瑞

        (山西水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司,山西 太原 030002)

        1 自密實混凝土概述

        自密實混凝土(簡稱SCC),是指拌合物具有較高流動性,能在自身重力作用下流動、密實,即使存在致密鋼筋也能完全填充模板,同時獲得很好均質(zhì)性,且不需要附加振動,在澆筑過程中不離析、不泌水,自流充滿模板和包裹鋼筋,屬于高流動性混凝土。在傳統(tǒng)的自密實混凝土坍落度試驗中,坍落度達到260 mm以上、擴散度在600 mm以上時,無離析、泌水現(xiàn)象。

        自密實混凝土施工具有以下優(yōu)勢:一是免去振搗工序,靠自重成型,減少施工噪音,改善工人的工作環(huán)境和周邊居民的居住環(huán)境;二是解決了不易或無法進行振搗作業(yè)(如鋼筋過于密集、斷面過深或過于復(fù)雜等)的問題;三是提高澆筑速度,縮短施工工期;四是節(jié)約人工;五是提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性。

        2 生產(chǎn)過程中常見的原材料問題

        2.1 原材料堵塞

        使用粉煤灰作為礦物摻和料,施工中粉煤灰儲料罐發(fā)生堵塞,無法將粉煤灰從儲料罐中取出,只能打開儲存罐罐口采用人工取出。

        堵塞原因:粉煤灰放置在儲料罐中時間太久,加之?dāng)嚢枵酒渌O(shè)備運行時產(chǎn)生的振動,使得粉煤灰在罐中堆積密實,從而在罐口發(fā)生了堵塞。

        解決措施:生產(chǎn)自密實混凝土前,對各種原材料的使用情況提前進行檢查。粉煤灰、礦渣和石粉等材料,儲藏過久通常會引起一些問題。一般在正式生產(chǎn)自密實混凝土前,需要檢查粉體材料的儲藏和稱量裝置是否存在問題。并且進行配合設(shè)計時的試驗室試拌與在工程中應(yīng)用時的正式攪拌不宜間隔太久。

        2.2 攪拌時間

        通常在自密實混凝土生產(chǎn)過程中,還同時生產(chǎn)常規(guī)混凝土,所以兩種混凝土只能進行交替攪拌。在交替生產(chǎn)過程中,由于操作員失誤,沒有對攪拌時間進行設(shè)置,按照常規(guī)混凝土的攪拌時間1 min進行攪拌,而自密實混凝土的設(shè)計攪拌時間是2 min,導(dǎo)致出盤的混凝土成為未拌和完全的低流動性混凝土,不得不扔掉。

        由于水分比較低,生產(chǎn)自密實混凝土所需攪拌時間,通常需要比常規(guī)提凝土長一些,根據(jù)混凝土攪拌站的生產(chǎn)經(jīng)驗,生產(chǎn)自密實混凝土攪拌時間在2 min以上。現(xiàn)在常用的新型攪拌系統(tǒng)中,攪拌時間一般可根據(jù)混凝土的配合比自動設(shè)置,所以類似的由攪拌時間設(shè)置不當(dāng)而引起的問題很少見了。但攪拌時間仍是獨立于混凝土配臺比,需要進行單獨設(shè)定。

        解決措施:無論攪拌時間是不是與混凝土的混合比例綁定在一起,都要對操作系統(tǒng)進行檢查。如果二者是獨立設(shè)置的,在攪拌之前更需要加倍小心,對攪拌時間進行設(shè)定。混凝土攪拌時間設(shè)定的細則,應(yīng)在混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)手冊或者核對表中給出。

        2.3 流動性的波動

        夏季生產(chǎn)混凝土?xí)r,需要對骨料進行噴水預(yù)冷,導(dǎo)致自密實混凝土的流動性發(fā)生波動,每一批自密實混凝土的流動性都不相同。通過增加測量骨料表面含水率的次數(shù),解決流動性波動的問題,但是由于骨料表面含水率太高,降低了測量精度,無法達到控制自密實混凝土流動性的目的。原因是噴水預(yù)冷使骨料表面含水率增高,料倉中骨料的含水率分布不均,無法保持骨料表面含水率恒定。

        解決方法:自密實混凝土的流動性,受加水量影響較大,骨料表面含水率影響加水精度??梢酝ㄟ^以下3種方法來控制骨料含水率,達到穩(wěn)定自密實混凝土流動性的目的。

        一是骨料準(zhǔn)備好之后,至少要存放1~2 d時間,使其靜置至含水率穩(wěn)定,且分布均勻;可通過加蓋頂棚的方法,避免風(fēng)吹、雨淋、日曬等因素的影響。二是每批混凝士拌和前,先測量骨料含水率。三是每次開始攪拌時,不要使用最表層的那部分骨料。四是通過離心力使?jié)裆懊撍?,可以有效使混凝土含水率保持恒定?/p>

        2.4 原材料變化

        攪拌站用粉煤灰作為礦物摻和料生產(chǎn)自密實混凝土,自密實混凝土的含氣量突然超出允許范圍。經(jīng)原材料檢查,儲存粉煤灰的儲料罐較小,每次進料只夠使用2周,必須經(jīng)常購入新粉煤灰,粉煤灰特性的變化導(dǎo)致混凝土含氣量變化。原因是火電站不同生產(chǎn)的粉煤灰特性不同,由于在同種自密實混凝土的生產(chǎn)過程中,使用了不同特性的粉煤灰,導(dǎo)致混凝土含氣量變化。

        為避免類似情況,建義采用以下方法:一是生產(chǎn)同一批自密實混凝土前,一次性購買足夠量的原材料,以免兩次購入的原材料特性發(fā)生變化。二是每盤混凝土在攪拌前,都要仔細核對配料單。

        2.5 離析泌水

        剛出盤混凝土的坍落、擴展度均滿足設(shè)計要求,輸?shù)浇ㄖさ睾蟮幕炷撂鋽U展度超過了700 mm,并發(fā)生了離析泌水現(xiàn)象,混凝土的溫度已經(jīng)超過了30℃。原因是運輸?shù)焦さ氐幕炷翜囟?,比進行配合比設(shè)計時的溫度升高了很多,高溫影響了高效減水劑的作用效果及作用時間。

        應(yīng)對措施:高效減水劑受影響程度,取決于高效減水劑的種類、用量、水泥的種類以及攪拌時的投料順序等。配合比設(shè)計時,需要模擬實際工程條件,對混凝土的自密實性能,及歷時變化進行檢測;此外,工期較長的工程,還需考慮到溫度的季節(jié)變化,通過調(diào)整高效減水劑的用量或者種類解決溫度的影響。

        3 施工過程常見問題分析及經(jīng)驗措施

        3.1 跑模

        使用自密實混凝土澆筑墻體時,墻體下方模板局部開裂發(fā)生跑模,大量自密實混凝土從缺口處流出。用來修補模板和清理流出混凝土的時間太長,浪費施工時間。原因是新拌自密實混凝土具有很高的流動性,對側(cè)邊模板的壓力大于液體壓力,且自密實混凝土可以從很小的間隙中流出,若模板支撐強度不夠,在自密實混凝土的高側(cè)壓力下就會導(dǎo)致跑模,大量自密實混凝土就會在跑模缺口處流出。

        措施:澆筑自密實混凝土?xí)r,必須保證模板及其支撐的剛度和強度,避免在澆筑過程中發(fā)生跑模。此外,澆筑自密實混凝土?xí)r,測量模板所受的側(cè)壓力,以及控制自密實混凝土的澆筑速度,也可以有效防止跑模。

        3.2 泵進后的性能變化

        泵送自密實混凝土進行澆筑,要求混凝土到施工現(xiàn)場后,具有較好的流動性。經(jīng)過泵送到澆筑倉面的混凝土,出現(xiàn)變硬、流動性喪失的現(xiàn)象,也就是說,泵送過程改變了混凝土的流動性。原因是泵送時的高壓,可能會改變自密實混凝土的自密實性能,造成混凝土流動性的降低,導(dǎo)致混凝土的離析泌水。

        經(jīng)驗措施:實際施工中,有關(guān)泵送后自密實混凝土的特性發(fā)生變化的例子很多,有的是降低流動性能,有的導(dǎo)致離析泌水,有的反而能增加流動性。至今還沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)生這些問題的機理??赡芘浜媳?、高效減水劑的種類和攪拌方法都會有一定的影響,最好在正式澆筑前,通過泵送試驗來檢查混凝土的質(zhì)量。

        3.3 泵送管道爆裂

        使用Y形管道泵送自密實混凝土?xí)r,Y形管道連接處突然發(fā)生爆裂,大量混凝土從管道中流出。原因是自密實混凝土的黏度很高,泵送時需要較高的壓力,如果管道的承載壓力較低,泵送過程的高壓將導(dǎo)致管道發(fā)生爆裂。

        措施:自密實混凝土的高黏度,決定了泵送過程的高壓力,通過使用壁厚較大的管道,避免類似問題的發(fā)生。

        4 后期養(yǎng)護常見問題分析及經(jīng)驗措施

        4.1 收縮裂縫

        自密實混凝土澆筑橋梁欄桿扶手,拆模后第5 d發(fā)現(xiàn)了一批裂縫,裂縫的寬度達到了0.1 mm,裂縫段間距10 m左右。最終采用水泥和環(huán)氧化合物來修補裂縫;自密實混凝土加入膨脹劑后,避免了該問題的發(fā)生。問題原因,混凝土自身收縮、干燥收縮或溫度應(yīng)力作用導(dǎo)致;另外,各種車輛在橋上經(jīng)過時引起的震動,對早期混凝土的影響也可能是產(chǎn)生裂縫的因素之一。

        措施:通過調(diào)整混凝土配合比,保障混凝土特性;通過合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計、科學(xué)的養(yǎng)護降低裂縫產(chǎn)生;減少環(huán)境影響,避免混凝土裂縫。

        4.2 溫度裂縫

        水利工程中,使用自密實混凝土封堵導(dǎo)流隧洞,拆模時在混凝土塞的中間,發(fā)現(xiàn)了一條寬度約為0.5 mm的裂縫,最終施工人員通過灌漿來修補裂縫?;炷僚浜媳葘嶒灂r,沒有因水化熱而產(chǎn)生溫度裂縫,實際施工時自密實混凝土的抗離析能力不達標(biāo)?,F(xiàn)場通過增加低熱水泥用量的方法,提高了新拌混凝土的自密實性能。裂縫原因,混凝土的高水化熱造成裂縫發(fā)育;因混凝土配合比的臨時修改,造成水化熱升溫比預(yù)計高出很多,導(dǎo)致溫度裂縫產(chǎn)生。

        經(jīng)驗與措施:自密實混凝土在達到較高流動性的同時,還具有較強的抗離析能力,要使用比常規(guī)混凝土高得多的粉體材料。由于不同粉體材料的性能不同,可能導(dǎo)致水泥用量超標(biāo),從而產(chǎn)生高水化溫升。新拌混凝土為了達到必要的自密實性能,配合比中“足夠的粉體含量”比“水泥含量”更重要,使用石粉和粉煤灰等粉體材料生產(chǎn)的自密實混凝土,可以有效降低混凝土的水化熱,或使用低熱水泥取代粉體材料。總之配合比設(shè)計,必須進行溫度應(yīng)力測試與分析。

        4.3 表面氣泡

        自密實混凝土進行隧洞襯砌,拆模后發(fā)現(xiàn)混凝土表面存在大量的較大氣泡。在混凝土到達齡期后,鉆孔取芯對內(nèi)部進行檢查,并沒有發(fā)現(xiàn)氣泡的存在。原因是自密實混凝土的高黏度,導(dǎo)致在澆筑過程中進入混凝土內(nèi)部的氣泡,不能在初凝前從表面逸出。

        處理措施:自密實混凝土表面的氣泡不深,不會影響到混凝土的耐久性。為使自密實混凝土具有良好的外觀,可以通過以下幾種方法來消除表面氣泡。一是減慢澆筑速度。二是增加混凝土流動距離。三是減小混凝土垂直落差。四是在模板的表面進行輕微振動。

        4.4 麻面

        使用自密實混凝土進行高架橋墩澆筑,在垂直泵送了40 m之后,自密實混凝土發(fā)生了泌水現(xiàn)象。拆模后發(fā)現(xiàn)混凝土表面好像被水沖過一樣,產(chǎn)生“麻面”。通過試驗檢測,只有表面存在這種現(xiàn)象,混凝土體本身具有足夠的強度,對混凝土的耐久性不會產(chǎn)生負(fù)面影響。

        產(chǎn)生原因:自密實混凝土的離析泌水,是由泵送時的高泵送壓力引起的。此外,工程混凝土中的含水量也高于最佳用水量;冬季施工,仍然使用夏季施工的配合比。通過調(diào)整高效減水劑用量、增加用水量,調(diào)整新拌混凝土的自密實性能。

        處理經(jīng)驗:混凝土的最佳配合比,取決于環(huán)境溫度以及原材料特性,對于工期較長的工程,需要對自密實混凝土的配合比進行季節(jié)性調(diào)整。

        4.5 蜂窩

        使用流動性略小的自密實混凝土,澆筑建筑物墻體,拆模后發(fā)現(xiàn)墻體的底部出現(xiàn)了“蜂窩”現(xiàn)象,墻體中的鋼筋都暴露在外面。除了自密實混凝土本身流動性低之外,泵送也會使流動性降低;此外,澆筑過程中,混凝土的垂直落差較大時,也會加速配料分離。

        處理措施:只有自密實混凝土具有足夠的自密實性能時,才能達到“無需振搗密實”的要求,所以施工前要對泵送混凝土進行自密實性能檢測。還需要注意,自密實混凝土的密實度,不僅由本身自密實性能決定,同時還受到建筑物中施工部位和施工方法的限制,如流動距離和垂直落差等。

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