陳建軍,廖 鵬
(云南天安化工有限公司,云南安寧 650309)
云南天安化工有限公司(以下簡稱天安化工)二期800 kt/a 硫磺制酸裝置于2007 年建成投產(chǎn),西門子公司的KKK 汽輪風(fēng)機是該裝置的關(guān)鍵成套設(shè)備,主要包括汽輪機與風(fēng)機,AFC 系列ST800 型的汽輪機為軸流單列葉片的單級脈沖設(shè)計,旋轉(zhuǎn)速度11 000 r/min,帶動SFO18 型風(fēng)機運行。
2011 年之前,KKK 汽輪風(fēng)機出現(xiàn)問題或到達運行周期需要檢修時,需要與西門子公司反復(fù)溝通,協(xié)調(diào)外派檢修人員,存在費用昂貴、檢修不及時、維修所需的備件和技術(shù)對西門子公司的依賴性很大、維修保障可靠性不足等諸多問題,使裝置穩(wěn)定運行受到嚴重制約。為了降低汽輪風(fēng)機檢修對西門子公司的依賴程度,有助于天安化工在最短時間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn),減少停產(chǎn)損失,天安化工技術(shù)人員對汽輪風(fēng)機的構(gòu)造特點、維護規(guī)則、維修關(guān)鍵技術(shù)等進行全面的認識和掌握,于2011 年實現(xiàn)了國內(nèi)首家汽輪風(fēng)機自主維修,大大降低了設(shè)備維修的成本,避免了對設(shè)備廠家的依賴,保障了裝置的正常運行。
AFC 系列ST800 型的汽輪機和SF018 風(fēng)機的性能參數(shù)見表1~2。
表1 汽輪機參數(shù)
表2 風(fēng)機參數(shù)
汽輪機轉(zhuǎn)子包括葉輪和軸,垂懸安裝在軸承外部,葉輪與軸通過螺栓連接,連接結(jié)構(gòu)示意見圖1~2。傘齒嚙合傳遞扭矩,隨著螺栓預(yù)緊力的增大,傘齒嚙合連接強度呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,因此葉輪的拆除與安裝過程中螺栓預(yù)緊力的大小對傘齒嚙合連接強度的影響比較大,這對汽輪機的運行安全至關(guān)重要。
圖1 葉輪與軸連接結(jié)構(gòu)示意
圖2 葉輪與軸連接示意
2.1.1 拆除過程
使用專用工具拆除汽輪機葉輪安裝示意見圖3。
圖3 專用工具安裝示意
把定位套安裝在葉輪螺母上,放入專用液壓千斤頂及鋼墊,旋入M42專用葉輪拆除螺母,在葉輪上安裝好磁性表座。因百分表的觸頭長度不夠,把百分表的觸頭取出,將長度約100 mm、φ2.5 mm的焊條一端打磨代替百分表觸頭,再將百分表安裝在磁性表座上。焊條觸頭要接觸葉輪螺栓的頂部,并使百分表的讀數(shù)在 1 mm左右,把百分表的大指針調(diào)到“0”位,在千斤頂?shù)慕宇^處連接好手搖油泵。先通過手搖油泵加力到 5 MPa,用小錘輕敲已安裝好的專用工具進行調(diào)整,使定位套、液壓千斤頂、鋼墊與拆除螺母大至在同一個中心線上。此時應(yīng)注意,葉輪拆卸時人要站在側(cè)面,以防液壓千斤頂損壞傷人。
調(diào)整完畢后,對油泵進行手動加壓,邊加壓邊觀察油泵的壓力情況和百分表的讀數(shù)。當百分表的讀數(shù)達到(0.48±0.04) mm 時,手搖油泵的壓力達到135 MPa 左右,此時螺栓被相對拉伸,葉輪螺母已松動,用12 mm 鋼筋通過帶有槽的定位套插入到專用孔的葉輪螺母處,轉(zhuǎn)動葉輪螺母使其松動后,手搖油泵慢慢泄壓,拆除專用工具及表座,取出葉輪螺母、葉輪和葉輪螺栓。
葉輪拆除后各部件見圖4。
圖4 葉輪拆除后各部件
2.1.2 安裝過程
安裝葉輪時應(yīng)注意葉輪與軸的記號要一一對應(yīng)。葉輪上的1 個“X”齒與軸頭上的2 個“X”齒相對應(yīng)且居中,同時軸上的“O”型標記在上,且在軸頭上的2 個“X”齒中間,標記對應(yīng)好后進行安裝。開始安裝時,當百分表的讀數(shù)為0.47 mm、手搖油泵的壓力在135 MPa 左右時,用12 mm 鋼筋通過帶有槽的定位套插入到專用孔的葉輪螺母處,轉(zhuǎn)動葉輪螺母使其緊固,然后對手搖油泵慢慢泄壓,直至百分表的讀數(shù)約為0.32 mm。葉輪的安裝參數(shù)見表3。
表3 葉輪的安裝參數(shù)
主汽和分汽調(diào)節(jié)閥的作用是按照控制單元的指令調(diào)節(jié)進入汽輪機的蒸汽流量,以使機組受控參數(shù)(功率或轉(zhuǎn)速、進汽壓力、背壓等)符合運行要求,由電液轉(zhuǎn)換器輸入的二次油壓信號轉(zhuǎn)換為有足夠做功能力的行程輸出以操縱調(diào)節(jié)閥。二次油壓的變化范圍是0.25~0.48 MPa,其與油缸活塞桿行程的對應(yīng)關(guān)系和油缸內(nèi)彈簧的壓縮量有關(guān)。根據(jù)汽閥特性,該對應(yīng)關(guān)系可利用油缸拉桿上的調(diào)節(jié)螺栓改變,通過改變油缸內(nèi)彈簧壓縮量來調(diào)整油缸活塞動作的初始值,最終結(jié)果以靜態(tài)試驗為依據(jù)判斷是否符合要求。
油循環(huán)24 h 后靜態(tài)試驗符合要求,數(shù)據(jù)如下:
1)二次油壓0.25 MPa 時主汽閥動作,0.36 MPa 時主汽閥全開,此時功率為2 800 kW,進氣量為35 000 kg/h,閥桿行程48 mm。
2)二次油壓0.37 MPa 時1#分汽閥動作,0.44 MPa 時1#分汽閥全開,此時功率為4 200 kW,進氣量為53 000 kg/h,閥桿行程36 mm。
3)二次油壓0.45 MPa 時2#分汽閥動作,0.48 MPa 時2#分汽閥全開,此時功率為5 500 kW,進氣量為68 000 kg/h,閥桿行程42 mm。
拆除汽封室時,用M12 的4 顆頂絲將汽封室的螺栓頂出,將要頂出時將4 顆M12 的導(dǎo)向桿安裝在汽封室的螺栓孔內(nèi),使汽封室水平頂出。由于汽封室與機殼的安裝間隙過小,同時長時間沒有進行清理,機殼與汽封室間油垢太多,拆除時比較困難,因此作用于4 顆頂絲上的力量要均勻。上下汽封室拆除后,需對其清理,同時更換“C”型汽封。更換“C”型汽封時要把“C”型汽封上的“C”片安放在上、下汽封室的中分面上做定位,以防汽封在工作時做圓周運動。
汽封分為2 組:第一組汽封有3 個碳環(huán)汽封,內(nèi)徑為100.24 mm,分別安裝在內(nèi)部的3 個汽封環(huán)內(nèi);第二組汽封有2 個碳環(huán)汽封,內(nèi)徑為100.06 mm,分別安裝在汽封室的疏水口與排汽口之間。碳環(huán)汽封安裝位置見圖5。
圖5 碳環(huán)汽封安裝位置
汽輪機主汽閥閥座與密封板的連接為脹接,因溫度變化引起熱脹冷縮,脹接位置存在缺陷。針對特殊工況下閥門自身結(jié)構(gòu)的缺陷,為了增強閥座與密封板連接的牢固性,徹底消除密封板脫落的風(fēng)險,對閥座與密封板進行焊接處理。主汽閥閥座與密封板結(jié)構(gòu)見圖6。
圖6 主汽閥閥座與密封板結(jié)構(gòu)
主汽閥閥座與密封板的材質(zhì)均為X20Cr13 不銹鋼,焊接前須對其元素含量分析,數(shù)據(jù)見表4。
表4 主汽閥閥座與密封板元素含量分析數(shù)據(jù)(w) %
選擇與基體材質(zhì)相對應(yīng)的焊條,編制焊接工藝評定報告。對主汽閥閥座與密封板接合處進行清洗,并打磨成V 形坡口,同時做壓板,保證密封板在焊接的過程中不會變形。焊接完成后對焊縫及熱影響區(qū)進行熱處理。采用合理的熱處理工藝流程,改善晶間組織和應(yīng)力狀態(tài),是控制變形、防止裂變的有效保障。根椐馬氏體型鋼的熱處理要求正確控制退火、淬火、回火及冷卻方式,確保溫度控制的精度和時間,具體方法為:加熱到300~350 ℃進行焊接,先從0°到90°方向,再從180°到360°,接著從90°到180°,焊接完成后升溫到650 ℃恒溫5 h,然后自然冷卻至常溫。
在拆卸加強圈時,發(fā)現(xiàn)鎖緊的螺栓有松動現(xiàn)象,且運行過程中1#汽輪機前軸瓦振動大。從機組拆卸情況和機組運行過程來看,振動大的主要原因應(yīng)是汽缸內(nèi)加強圈松動,汽缸內(nèi)壁16 個定位孔已損壞,頂部磨損嚴重,加強圈發(fā)生旋轉(zhuǎn)位移,汽缸內(nèi)壁損壞情況見圖7。
圖7 汽缸內(nèi)壁損壞情況
由圖7 可見:汽缸內(nèi)壁損壞嚴重,將會影響汽輪機的安全運行。
為了徹底消除安全隱患,對汽缸加強圈進行改造。加強圈45°角方向?qū)锹菁y孔去除螺紋,對應(yīng)缸體孔打4 個深度為30 mm 的孔,攻螺紋深度20 mm,改用4 顆M16X90 雙頭螺栓連接。螺栓緊固后用507 焊條將螺栓與螺母、螺母與加強圈焊接。經(jīng)過此次改造后,汽輪機連續(xù)運行2 年拆除檢查,螺栓無松動現(xiàn)象。加強圈在汽缸內(nèi)固定示意見圖8。
圖8 加強圈在汽缸內(nèi)固定示意
專用葉輪拆除螺母及液壓千斤頂配套使用,由西門子公司提供,其熱處理工藝、性能參數(shù)不甚明確。天安化工對專用葉輪拆除螺母及液壓千斤頂進行材質(zhì)分析、強度和硬度校核、抗拉力計算后,由國內(nèi)企業(yè)進行加工制作和熱處理。經(jīng)現(xiàn)場多次試驗,國產(chǎn)的設(shè)備也能滿足拆除與安裝汽輪機葉輪的使用要求。葉輪專用拆除工具核心部件的國產(chǎn)化,促進了整套專用工具的國產(chǎn)化,可有效縮短采購周期,降低采購成本。
汽輪機和風(fēng)機經(jīng)自主維修后,運行數(shù)據(jù)見表5~6。
表5 維修后汽輪機運行數(shù)據(jù)
表6 維修后風(fēng)機運行數(shù)據(jù)
由表5~6 可見:維修后汽輪機和風(fēng)機的軸瓦振動值良好。由此說明經(jīng)自主維修后,KKK汽輪風(fēng)機能滿足使用要求。
KKK 汽輪風(fēng)機進口設(shè)備的自主化維修改造,不僅保證了設(shè)備運行的穩(wěn)定性、縮短了維修周期、大幅降低了生產(chǎn)成本,還進一步消除了安全隱患,避免不必要的損失。隨著社會發(fā)展和科技的進步,進口設(shè)備的自主化維修改造勢在必行。要充分學(xué)習(xí)國外的先進技術(shù),同時在日常的檢維修中善于結(jié)合現(xiàn)場實際,總結(jié)思考,大膽創(chuàng)新,使進口設(shè)備自主化維修改造工作邁向一個新的臺階。