秦 杰
(潞安化工集團太原化工新材料有限公司,山西 清徐 030400)
1)吸附過程:原料氣自吸附塔下部進入正處于吸附狀態(tài)的吸附塔內(nèi),在多種吸附劑的吸附作用下,N2、Ar、CH4、CO及CO2等組分被吸附。純度大于99.9%的產(chǎn)品氫氣自吸附塔上部流出,作為半產(chǎn)品氣送往下道工序。
2)第1次壓力均降過程:吸附結(jié)束后,吸附塔停止進入原料氣,順著吸附的方向?qū)⑺?nèi)的較高壓力的氣體放入其他已完成沖洗再生并已進行多次均壓升步驟的較低壓力的吸附塔中,進行第1次均壓降。該過程不僅是降壓過程,也是回收床層死角空間氫氣的過程。
3)第2次壓力均降過程:第1次壓力均降過程后,繼續(xù)順著吸附的方向?qū)⑺?nèi)較高壓力的氣體均入其他已完成多次壓力均升的較低壓力的吸附塔中,進行第2次均壓降。
4)第3次至第5次壓力均降過程:以此類推進行第3次至第5次壓力均降過程。
5)順放過程:在壓力均降過程結(jié)束后,繼續(xù)順著吸附的方向進行降壓,使吸附劑的吸附前沿進一步向出口端擴散,同時為其他塔提供沖洗用氣。
6)逆放過程:在順向放壓過程結(jié)束后,逆著吸附的方向進行降壓,使被吸附的N2、CO等雜質(zhì)減壓解吸出來。逆放氣作為解吸氣經(jīng)過混合罐緩沖后送出界區(qū)。
7)沖洗過程:在逆放過程結(jié)束后,利用順放氣對吸附塔進行逆向沖洗,使吸附的N2、CO等雜質(zhì)進一步解吸出來,沖洗進入混合罐緩沖后送出界區(qū)。
8)第5次壓力均升過程:在沖洗過程完成后,用來自其他吸附塔剛結(jié)束第4次均壓降的較高壓力氣體對該吸附塔進行第5次均升。這一過程與均壓降過程相對應(yīng),不僅是升壓過程,更是回收其他吸附塔層死角空間有效氣體組分的過程。
9)第1次至第4次壓力均升過程:以此類推進行第1次至第4次壓力均升過程。
10)產(chǎn)品氣升壓過程:在第1次均升過程完成后,為了使吸附塔可以平穩(wěn)地切換至下一次吸附,并保證產(chǎn)品氣質(zhì)量及輸出壓力在切換的過程中不發(fā)生波動,需要通過升壓調(diào)節(jié)閥緩慢而平穩(wěn)地用產(chǎn)品氣將吸附塔壓力升至吸附壓力。
PSA裝置采用的程控閥由四川同盛提供,其結(jié)構(gòu)由氣缸、閥桿、閥芯、密封圈、圓柱銷、壓板、閥體等組成。閥桿與閥芯連接為圓柱銷連接,閥芯本體下端通過壓板固定有密封圈,壓板通過連接螺栓與閥芯本體固定連接,通過螺栓的下端面高于壓板的下端面,采用這種結(jié)構(gòu)形式,高速的氣流會均勻通過連接螺栓,不會在連接螺栓的后面形成渦流,使氣流對密封圈的沖刷強度降低,有效延長了密封圈的使用壽命,避免變壓吸附裝置出現(xiàn)內(nèi)漏和竄氣[1-2]。
該閥門閥桿與閥芯為圓柱銷連接,由于其特殊的連接方式閥桿與閥芯之間有一定的活動量,在程序正常運行中閥門動作頻繁,閥門在開關(guān)過程中管道壓力的變化極易導致閥桿與閥芯位置磨損,長時間便導致圓柱銷發(fā)生疲勞斷裂,閥門開關(guān)故障及密封面磨損,嚴重則導致閥桿彎曲變形,使閥芯與閥座不同心,密封失效,閥門內(nèi)漏,系統(tǒng)發(fā)生高竄低事故。從歷次閥門故障來看,大部分出現(xiàn)問題的程控閥集中在04/05閥,因在一個吸附周期內(nèi),升壓與降壓時該閥門開關(guān)最為頻繁,故其故障率也是最高。
由于設(shè)計上管道僅有一道程控閥密封,當閥門發(fā)生故障時,無法切出系統(tǒng)檢修,只能系統(tǒng)停車泄壓置換合格后方可檢修,給檢修造成被動,給裝置的聯(lián)運帶來隱患。
裝置自2016年9月投料運行以來,已經(jīng)多次發(fā)生由于圓柱銷斷裂而導致的系統(tǒng)停車事故。為了徹底解決此項隱患,方便閥門切出系統(tǒng)檢修,在原有04/05程控閥管道上增加了手動球閥,當閥門出現(xiàn)故障后,中控操作工可第一時間切塔運行,并通知現(xiàn)場關(guān)閉手動球閥泄壓置換,以便更換圓柱銷等檢修。該處理從塔切出系統(tǒng)至閥門檢修完畢塔并入系統(tǒng),間隔僅1 h,為裝置的穩(wěn)運提供了保障。
PSA裝置采用10-2-5/P時序工藝,即10個吸附塔,兩塔在線吸附,5次均壓。當某個程控閥故障時,可采用切塔方式將故障閥門對應(yīng)塔切出變更為9-2-5/P或8-1-5/P方式運行。程控閥出現(xiàn)問題的關(guān)鍵是必須馬上判斷出故障的閥門,并迅速切出系統(tǒng),否則將會出現(xiàn)高竄低現(xiàn)象,導致系統(tǒng)停車?,F(xiàn)將可能遇到的情況總結(jié)如下:
未開:會導致吸附塔變?yōu)橐凰剑虚g產(chǎn)品氣壓力、流量驟降。解決辦法:切塔,待PSA裝置停車后置換合格進行檢修。
未關(guān)死(內(nèi)漏、閥頭掉落等原因):影響原料氣總管壓力,與之相對應(yīng)的均升時吸附塔壓力會偏高,會使沖洗氣、解析氣等管線與罐體的壓力偏高。解決辦法:切塔,觀察閥門是否能關(guān)死,必要時手動關(guān)閥,待PSA裝置停車后處理。
未開:會導致吸附塔變?yōu)橐凰剑虚g產(chǎn)品氣壓力、流量驟降。解決辦法:切塔,待PSA裝置停車后置換合格進行檢修。如無必要盡量不讓儀表手動開閥,否則會導致中間產(chǎn)品氣量驟降引起產(chǎn)品氫氣壓力波動。
未關(guān)死(內(nèi)漏、閥頭掉落等原因):會導致中間產(chǎn)品氣壓力、流量驟降,與之相對應(yīng)的均升吸附塔壓力會偏高,會使沖洗氣、解析氣等管線與罐體的壓力升高。解決辦法:切塔,觀察閥門是否能關(guān)死,必要時手動關(guān)閥待PSA停車后處理。
未開:導致沖洗氣緩沖罐壓力不降,解析氣緩沖罐及混合罐壓力升高,最終導致本吸附塔再生不徹底,影響產(chǎn)品氫氣純度。解決辦法:切塔,手動將吸附塔內(nèi)壓力卸至微正壓,待PSA停車后處理。
未關(guān)死(內(nèi)漏、閥頭掉落等原因):導致沖洗氣緩沖罐內(nèi)壓力偏低,解析氣緩沖罐及混合罐壓力下降,最終導致其余吸附塔再生不徹底,影響產(chǎn)品氫氣純度。解決辦法:切塔,必要時手動關(guān)閥待PSA停車后處理。期間必須嚴密監(jiān)控產(chǎn)品氫氣純度,必要時PSA減負荷運行。
未開:均升階段時會導致本吸附塔不能正常進行四均升、三均升、二均升最終導致本吸附塔壓差過大不能正常進入吸附階段;均降階段會導致與其相對應(yīng)的吸附塔不能正常進行二均降、三均降、四均降,最終導致與其相對應(yīng)的吸附塔壓差過大不能正常進入吸附階段。解決辦法:切塔,現(xiàn)場關(guān)閉手閥,泄壓后處理。
未關(guān)死(內(nèi)漏、閥頭掉落等原因):均升階段時會導致本吸附塔在一均升、終升階段時壓力下降,最終可能導致本吸附塔壓差過大不能正常進入吸附階段;均降階段會導致其余吸附塔在進行二均升/均降、三均升/均降、四均升/均降時壓力異常,均升吸附塔壓力偏低,均降吸附塔壓力偏高。解決辦法:切塔,現(xiàn)場手動關(guān)閉手閥,泄壓后處理。
未開:均升階段時會導致本吸附塔不能正常進行一均升、終充,最終導致本吸附塔壓差過大不能正常進入吸附階段;均降階段會導致本吸附塔不能正常進行均降且與其相對應(yīng)吸附塔不能正常進行均升,最終導致多個吸附塔壓力異常,吸附塔不能正常進入吸附階段。解決辦法:切塔,現(xiàn)場手動關(guān)閉手閥,泄壓后處理。
未關(guān)死(內(nèi)漏、閥頭掉落等原因):均升階段時會導致中間產(chǎn)品氣壓力下降,其余吸附塔壓力異常。
PSA吸附塔2個以上程控閥同時出現(xiàn)問題的幾率較小,大概率是由于壓差大導致。根據(jù)以往經(jīng)驗,均是由05閥引起,如再發(fā)現(xiàn)2個以上程控閥(01閥和02閥)出現(xiàn)故障首先考慮是由05閥引起,具體位置則由時序表上對應(yīng)查詢。緊急處理需立即到現(xiàn)場關(guān)小原料氣進氣閥并開原料氣放空閥減小壓差后01閥與02閥可恢復正常工作。
均降階段會導致與其相對應(yīng)吸附塔在進行終充工作時不斷泄壓,最終導致正在進行吸附工作的塔壓差過大,01閥與02閥徹底關(guān)死,中間產(chǎn)品氣壓力流量驟降,沖洗氣、解析氣壓力飆升。解決辦法:切塔,現(xiàn)場手動關(guān)閉手閥,泄壓后處理。
PSA裝置04/05程控閥增加手動球閥后,極大減少了整個裝置的停車次數(shù),為系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了保障,下一步將通過改造將程控閥閥芯與閥桿改為固定式連接方式來徹底改變程控閥運行短板。