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        基于轉爐CO氣體分析的煉鋼噴濺控制技術

        2021-01-22 12:51:24張立君
        山西冶金 2020年6期
        關鍵詞:碳氧反應速度錯峰

        張立君

        (河北鋼鐵集團宣化鋼鐵公司,河北 宣化075000)

        1 主要技術原理

        通過轉爐煙氣CO分析動態(tài)控制技術,實現(xiàn)了轉爐利用數(shù)字分析控制爐內均勻反應,使得復雜的物理、化學反應能夠通過煙氣數(shù)字變化,指導轉爐操作[1]。根據(jù)煙氣回歸曲線分析出熔池的C反應速度和熔池內的溫度變化,從傳統(tǒng)的經(jīng)驗煉鋼方式轉變?yōu)閿?shù)字煉鋼,減少了轉爐噴濺,降低了勞動強度,降低了轉爐鋼鐵料消耗。

        煙氣分析控制轉爐噴濺技術,主要是利用煤氣分析儀上測出CO含量,來判斷爐內發(fā)生的化學反應,采取不同槍位和輔料加入時機,防止轉爐噴濺的發(fā)生,替代了人工經(jīng)驗煉鋼,使轉爐煉鋼更科學化,噴濺得到了改善,操作更加平穩(wěn),提高了金屬收得率,減少了職工勞動強度,實現(xiàn)了綠色環(huán)保生產(chǎn)。圖1轉爐吹煉全程煙氣中CO含量變化,從圖1中可以看出,CO含量變化有兩個高峰值,一個是在轉爐吹煉前期CO含量迅速達到了30%,一個是在轉爐吹煉中期CO含量迅速達到了60%。兩個峰值迅速形成,證明有大量的CO氣體生產(chǎn),在排除時候容易帶出熔渣和金屬液體,從而造成噴濺。本文通過技術實施,采取“錯峰”技術,使CO均勻產(chǎn)生,大大降低了轉爐的噴濺。

        圖1 轉爐吹煉全程煙氣中CO含量變化

        2 具體實施步驟

        2.1 轉爐吹煉前期噴濺控制

        轉爐吹煉前期為硅錳氧化期,碳發(fā)生微弱的反應,由于前期加入廢鋼,輔料等原料,造成前期溫度不高,所以前期主要是升溫期,做到前期溫度不能太低,保證所加入的物料全部融化,等鐵水中的硅、錳氧化完畢之后,進入碳反應期,此時轉爐容易發(fā)生噴濺,因為碳開始大量反應,會產(chǎn)生一定的CO氣體,在上升過程中帶出部分熔渣,因此應該通過加入部分石灰,破壞泡沫渣的形成,使CO氣體排出順暢[2]。但是如何能判斷CO氣體開始大量生產(chǎn)時候,主要有兩個點,一是觀察爐口火焰,當CO開始大量生成時,爐口火焰會變得明亮有勁,并且會有部分熔渣噴出在爐身,此時證明CO氣體開始大量生成;二是通過觀察煤氣分析儀中CO含量變化,最初CO含量很低,一般在5%以內,當CO含量逐漸上升至30%左右時,說明開始有大量的碳參與反應,生產(chǎn)CO氣體。采用“錯峰”技術,此時段應該加入適量石灰,降低反應速度,破壞泡沫渣,從而保證CO氣體緩慢生產(chǎn),保證吹煉平穩(wěn),控制了前期噴濺的發(fā)生。圖2為吹煉前期CO含量變化圖。

        圖2 吹煉前期CO含量變化圖

        2.2 轉爐吹煉中期噴濺控制

        轉爐吹煉中期控制主要是控制碳和氧勻速反應,不能反應太快,也不能出現(xiàn)氧化鐵聚集,反應停止。如果碳氧反應太快,供氧速度不能滿足碳需要,就會消耗渣中氧化鐵,從而出現(xiàn)轉爐反干,進而發(fā)生金屬噴濺。如果碳和氧反應速度慢,中期溫度低,就會出現(xiàn)大量氧化鐵聚集[3],當達到一定溫度,碳氧再次劇烈反應時,就會出現(xiàn)爆發(fā)性噴濺,從而產(chǎn)生高架污染。為此,在吹煉中期控制,主要是通過煙氣分析來控制,因為爐口火焰基本明亮,不容易辨別出來。所以,此時段主要通過煙氣分析來控制爐內碳氧反應速度,使其達到預期的目的,當CO含量持續(xù)升高時候,說明此時的碳氧反應激烈,爐內溫度高,氧化鐵含量低,繼續(xù)采用“錯峰”技術,應采取加入燒結礦措施來降低爐內溫度,降低碳氧反應速度,直至CO含量保持不再上升或者開始下降,停止加入冷料燒結礦,保證中期溫度繼續(xù)均勻上升,碳氧保持合理的反應速度,控制了金屬噴濺[4]。圖3,轉爐吹煉中期CO含量變化圖。

        圖3 轉爐吹煉中期CO含量變化圖

        2.3 轉爐吹煉后期噴濺控制

        轉爐吹煉后期控制,主要是轉爐吹煉中期控制后,碳氧反應速度減慢,氧化鐵開始出現(xiàn)聚集,通過煙氣分析,可以看出此時CO含量是持續(xù)降低的,說明氧化鐵開始聚集,應當適當降低槍位,加快碳氧反應速度,避免氧化鐵出現(xiàn)聚集現(xiàn)象,停止加入輔料,待CO含量不再降低時,根據(jù)所需鋼種的要求,繼續(xù)加入其它輔料,從而滿足出鋼要求,避免了爆發(fā)性噴濺[5]。因為通過火焰,很難判斷此時爐內氧化鐵含量,如果在CO含量還在降低時候,判斷失誤,仍然加入其它輔料和冷卻劑,就會使爐內溫度繼續(xù)降低,碳氧反應停止,大量氧化鐵出現(xiàn)聚集,當吹煉時間達到一定時候,碳氧開始爆發(fā)劇烈的反應,從而產(chǎn)生爆發(fā)性噴濺[6],造成金屬損失,設備損壞,高架污染,甚至還可能發(fā)生安全事故,因此通過煙氣分析控制技術,能夠避免爆發(fā)性噴濺發(fā)生,減少各類事故。圖4轉爐吹煉后期CO含量變化圖。

        圖4 轉爐吹煉后期CO含量變化圖

        3 結論

        1)通過轉爐煙氣CO動態(tài)分析控制技術,對三個時段轉爐CO含量變化趨勢的變化總結規(guī)律經(jīng)驗,得出吹煉初期CO含量達到30%左右時轉爐開始碳大量反應時,利用“錯峰”技術控制CO氣體生成速度,從而控制前期噴濺;吹煉中期CO含量先降低后升高至最高峰,此時繼續(xù)采用“錯峰”技術,控制轉爐CO氣體均勻反應,防止中期氧化鐵含量過低,從而控制轉爐金屬噴濺;吹煉后期轉爐CO逐漸降低直至吹煉結束時防止氧化鐵大量聚集的操作技術,防止爆發(fā)性噴濺;通過技術的實施,轉爐噴濺得到明顯改善,鋼鐵料消耗明顯降低,如圖5、圖6所示。

        圖5 轉爐噴濺次數(shù)減少

        圖6 轉爐鋼鐵料消耗降低

        2)對轉爐煉鋼過程中產(chǎn)生的CO進行分析,通過生產(chǎn)實踐和摸索,總結出煙氣規(guī)律控制轉爐噴濺的一種技術,通過現(xiàn)場實踐,效果良好,噴濺大大減少,實現(xiàn)轉爐清潔煉鋼,綠色環(huán)保生產(chǎn),提高了鋼水質量,提高了金屬收得率,減少了對環(huán)境的污染,實現(xiàn)了綠色環(huán)保生產(chǎn)。

        3)轉爐煙氣控制技術適用于各種大、中型轉爐煉鋼生產(chǎn)中產(chǎn)生噴濺,通過此技術,能夠大大減少轉爐的噴濺發(fā)生,最終實現(xiàn)清潔煉鋼,對全國各大鋼廠具有推廣意義。

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