段蓓蓓,肖 琪
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵責(zé)任有限公司,陜西 勉縣724200)
陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵責(zé)任有限公司(全文簡稱漢鋼)2號高爐運(yùn)行已超過8 a,爐缸關(guān)鍵點(diǎn)溫度整體偏高,通過配加高鈦球團(tuán)礦,在高爐的高溫區(qū),TiO2同碳和氮發(fā)生氧化還原反應(yīng)形成TiC和TiN,TiC和TiN在鐵水中以固溶體的形式結(jié)晶析出在爐體腐蝕處,形成沉淀層保證爐缸穩(wěn)定運(yùn)行。
但長期以來,高鈦球團(tuán)礦的生產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)很大,高鈦球團(tuán)礦的質(zhì)量較低鈦球團(tuán)礦有明顯差距,不小于2 000 N抗壓強(qiáng)度合格率較低鈦球團(tuán)低10%,成品球中破碎球比例偏多。另一方面高溫還原度僅50%~58%,與國標(biāo)要求大于65%相差甚遠(yuǎn)。未能達(dá)到高爐的精料使用要求,故公司自2019年9月,開始進(jìn)行高鈦球團(tuán)礦質(zhì)量攻關(guān)。
漢鋼現(xiàn)有2座豎爐,1座14 m3豎爐和1座18 m3豎爐,使用的燃料是高爐和轉(zhuǎn)爐的混合煤氣,采用帶冷機(jī)排礦,礦粉為周邊地區(qū)的磁鐵精礦粉,高鈦礦以湖北高鈦和西昌高鈦為主。
漢鋼采購的精礦粉種類繁多,整體粒度偏粗,原料細(xì)度-200目占比在50%~70%之間,品位在55%~64%左右。球團(tuán)礦生產(chǎn)時(shí)采用100%全國內(nèi)磁鐵礦進(jìn)行焙燒,高鈦球團(tuán)礦生產(chǎn)時(shí)配加約40%~60%高鈦礦。
高鈦球團(tuán)礦生產(chǎn)時(shí)因高鈦礦的配入,生球質(zhì)量明顯下降,進(jìn)而影響成品球團(tuán)礦質(zhì)量的下滑。主要是因?yàn)楦哜伒V粒度粗、比表面積小、含鐵品位低,礦粉顆粒表面親水性差,導(dǎo)致生球的成球性和成球速度明顯較低鈦球團(tuán)礦。
生球入爐的第一個(gè)環(huán)節(jié)是生球烘干,這是生球經(jīng)過預(yù)熱、焙燒、固結(jié)成優(yōu)質(zhì)球團(tuán)礦的基礎(chǔ)。漢鋼生產(chǎn)球團(tuán)礦時(shí),生球入爐烘干時(shí)爆裂嚴(yán)重,生產(chǎn)過程出現(xiàn)大量的半生球。
該現(xiàn)象主要受兩方面因素影響,一是生球強(qiáng)度不佳,生球落下強(qiáng)度大多時(shí)間僅3次/個(gè);二是發(fā)現(xiàn)造球粉中含有煤粒,煤粒在礦粉中難以篩分,礦粉經(jīng)過細(xì)磨后,煤粉在生球中充分分布,進(jìn)入烘干系統(tǒng)后,煤粉受熱燃燒,導(dǎo)致生球爆裂嚴(yán)重。
因轉(zhuǎn)爐煤氣供應(yīng)不足,在高爐煤氣質(zhì)量偏低時(shí),即使提高高爐煤氣的使用量,豎爐燃燒室、焙燒帶溫度仍會(huì)低于工藝控制要求(1 000~1 100℃)。
由于豎爐自身構(gòu)造的原因,噴火口上方導(dǎo)風(fēng)墻側(cè)溫度高于噴火口側(cè),而在噴火口下方則相反,整體的溫度分布不均勻,高溫區(qū)域球團(tuán)礦已完成氧化過程,而低溫區(qū)域的氧化過程尚未完成,未徹底氧化的球團(tuán)礦產(chǎn)生的粉末被上行的墻外風(fēng)帶入上方,又進(jìn)一步加劇爐內(nèi)氣流分布的不均勻。
另一方面是受制于煤氣質(zhì)量的波動(dòng),當(dāng)煤氣壓力不穩(wěn)定時(shí),需要頻繁調(diào)整煤壓機(jī)來穩(wěn)定煤氣壓力,導(dǎo)致溫度的控制波動(dòng)大。
3.1.1 簡化原料種類,穩(wěn)定原料成分
主要使用礦粉成分如下頁表1。
表1 礦粉成分 %
由于部分國內(nèi)礦資源不穩(wěn)定,進(jìn)購原料種類繁多,部分小料種庫存變化較大,為消化庫存,部分小料種配比偏小,甚至有的配比僅3%~5%,下料波動(dòng)大。通過預(yù)先將相近成分的原料按比例進(jìn)行混堆,減小混合后成分的波動(dòng),將誠信高硅、金牛主流一等低硫礦混合成低硫混跺,西昌高鈦、洋縣高鈦混合成中鈦混跺,Ti含量較高的湖北高鈦單獨(dú)配加?;於岩院竺總€(gè)料垛配比提升至15%以上,下料的穩(wěn)定性大幅提升。
3.1.2 優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),提高原料細(xì)度
漢鋼高爐的入爐結(jié)構(gòu)為80%燒結(jié)礦+20%的球團(tuán)礦,受制于堆放場地不足的問題,通過長期實(shí)踐,w(Ti)在5%~6%的球團(tuán)礦配入高爐既能起到護(hù)爐的作用,且球團(tuán)礦質(zhì)量仍能滿足高爐的使用要求。
將原始料跺的整體細(xì)度由55%提高至65%,再經(jīng)過球磨機(jī)的潤磨后,粒度可達(dá)到70%~75%。
3.1.3 嚴(yán)抓物料轉(zhuǎn)運(yùn)過程
針對造球粉中發(fā)現(xiàn)煤粉的現(xiàn)象,漢鋼要求轉(zhuǎn)運(yùn)造球粉的車輛必須提前清掃車廂;鏟車在翻運(yùn)造球粉前,如翻運(yùn)過煤粉,需先翻運(yùn)燒結(jié)用礦粉后,才可對造球粉進(jìn)行翻運(yùn)。通過監(jiān)督排查,已杜絕造球粉中混煤粉現(xiàn)象。
良好的生球質(zhì)量,是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)球團(tuán)礦的基礎(chǔ),目前提高生球落下強(qiáng)度的最佳方法就是添加膨潤土或黏結(jié)劑,提高礦粉的成球性。但膨潤土也不宜添加過多,以免含鐵品位下降過多。漢鋼的膨潤土添加僅1.2%,通過增加膨潤土配加比例后,生球落下強(qiáng)度明顯提升。經(jīng)過長期的摸索實(shí)踐,漢鋼適宜的膨潤土添加量為1.9%~2.3%,落下強(qiáng)度可達(dá)到5次/個(gè),落下強(qiáng)度測試結(jié)果見表2。
表2 落下強(qiáng)度測試結(jié)果
球團(tuán)礦的粒級對球團(tuán)的氧化率影響很大,隨著粒級的增大,球團(tuán)的氧化率逐漸降低。這主要是因?yàn)榍驁F(tuán)氧化是從表面向中心進(jìn)行的,在氧化開始階段,表層的FeO首先被氧化,形成Fe2O3殼層,隨著時(shí)間延長,內(nèi)部的FeO逐步被氧化。但如果氧化的不完全,會(huì)與TiO2結(jié)合形成難氧化的鐵板鈦礦,而且阻礙FeO進(jìn)一步氧化。
通過調(diào)整觀察,在高鈦球團(tuán)礦生產(chǎn)期間,生球粒度應(yīng)較平??s小4~6 mm,將粒級控制在9~13 mm,保證粒度的合格率在90%以上。
最初由于高鈦礦質(zhì)量不佳,為提高其抗壓強(qiáng)度(>2 000 N)的合格率,將焙燒帶溫度提高至1 100℃,甚至個(gè)別階段提高至1 150℃。隨著焙燒帶溫度的提高,球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度確實(shí)有所改善,但是因?yàn)闇囟绕?,而高鈦礦熔點(diǎn)低,出球以后球團(tuán)礦黏接嚴(yán)重,黏接的大塊將出料口堵住,只能依靠工人使用工具進(jìn)行人工破碎,成品球團(tuán)在爐內(nèi)時(shí)間過長,導(dǎo)致爐內(nèi)粉末含量升高,壓力升高。
后將焙燒帶溫度下調(diào),控制在1 000~1 100℃,黏接現(xiàn)象基本消失,產(chǎn)品質(zhì)量未出現(xiàn)下滑,豎爐參數(shù)控制見表3。
表3 豎爐參數(shù)控制
經(jīng)過長期攻關(guān),高鈦球團(tuán)礦≥2 000 N抗壓強(qiáng)度合格率達(dá)到了71%,較2019年提高了8%;還原度達(dá)到了65%,較2019年提高了11%。高爐爐況整體穩(wěn)定順行,高鈦礦配加護(hù)爐效果良好,爐缸溫度始終未超控制要求,燃料比較2019年降低19 kg/t(見下頁表4)。
表4 球團(tuán)礦質(zhì)量及高爐燃料比變化情況
1)穩(wěn)定原料的質(zhì)量,是保證球團(tuán)礦質(zhì)量的關(guān)鍵。原料的整體細(xì)度(-200目)不應(yīng)低于60%,應(yīng)避免較粗的原料比例過高,影響造球性能,同時(shí)應(yīng)杜絕外來雜物的混入。
2)高鈦球的生球粒級不宜控制過大,應(yīng)較低鈦球與無鈦球小4~6 mm。如生球的落下強(qiáng)度不佳,可適當(dāng)增加膨潤土的添加量改善生球質(zhì)量,但不宜超過2.3%。
3)高鈦球的焙燒溫度不能過高,以免出球時(shí)黏接嚴(yán)重,造球爐內(nèi)含粉升高,壓力升高,溫度分布不均。