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        利用精益六西格瑪方法提升軸承鋼的表面探傷合格率

        2021-01-21 02:46:32蔣玉梅宋金平侯心愿
        河南冶金 2020年6期
        關(guān)鍵詞:合格率分析

        蔣玉梅 宋金平 侯心愿

        (1.南京鋼鐵股份有限公司; 2.安陽鋼鐵股份有限公司)

        0 引言

        精益六西格瑪就是融合精益和六西格瑪來解決生產(chǎn)、研發(fā)、營銷等關(guān)鍵運營流程的難題。使用六西格瑪消除變異、使用精益消除不增值的步驟。以提高軸承鋼表探合格率為例,通過建立精益六西瑪項目團(tuán)隊,對軸承鋼生產(chǎn)流程進(jìn)行梳理,查找流程中的不增值步驟及影響軸承鋼表面質(zhì)量的因素,通過針對性地采用改進(jìn)措施,最終提升軸承鋼表面質(zhì)量,實現(xiàn)表探傷合格率的提高及提高軸承鋼生產(chǎn)效率。

        1 存在問題

        用于汽車制造等行業(yè)的軸承鋼,用戶對其產(chǎn)品表面的質(zhì)量要求較高,需進(jìn)行表面探傷合格后方可放行。但現(xiàn)階段經(jīng)M廠的軸承鋼表面探傷合格率低,且不穩(wěn)定,需返工或改判、判廢處理,影響合同交付,顧客抱怨較大,急需對軸承鋼表面質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn),提高產(chǎn)品表面質(zhì)量及質(zhì)量的穩(wěn)定性,從而提高供貨能力,提升用戶美譽度。

        2 實施情況

        成立“提高軸承鋼表探合格率”精益六西格瑪項目小組,運用流程圖對軸承鋼的生產(chǎn)過程進(jìn)行了全流程梳理,查找不增值步驟,采用因果矩陣表查找出影響軸承鋼表面質(zhì)量的因素,實施改進(jìn)。

        2.1 定義

        2.1.1 情況描述

        針對M廠軸承鋼表面探傷合格率低(Y)的問題,利用宏觀流程圖SIPOC流程分解,確定項目范圍;對表面探傷合格率Y及缺陷進(jìn)行定義。影響軸承鋼表面質(zhì)量的主要缺陷種類有裂紋、褶皺、麻面、碰擦傷等。確定Y的計算公式(表探合格率(%)=表探合格軋材量/總探傷軋材量);現(xiàn)階段軸承鋼的表面探傷合格率為84.3%,通過分析基線及最好水平,確定項目目標(biāo)為88%,預(yù)計項目收益;確定項目團(tuán)隊及實施計劃等。

        2.1.2 屬性判斷

        收集歷史數(shù)據(jù),對軸承鋼的表面探傷合格率做正態(tài)性檢驗計算(如圖1所示),對合格率屬性進(jìn)行定位,并對軸承鋼的表面探傷合格率做流程穩(wěn)定性分析(如圖2所示)。

        從圖1可以看出,P值>0.05,滿足正態(tài)分布;從圖2可以看出,軸承鋼表探不良數(shù)(總量-合格數(shù))過程穩(wěn)定,但波動較大。

        2.2 測量

        對表面探傷設(shè)備進(jìn)行測量系統(tǒng)分析( MSA),了解測量系統(tǒng)中的各個波動源以及其對測量結(jié)果的影響,最后給出測量系統(tǒng)是否合符使用要求的明確判斷;在測量系統(tǒng)符合使用要求的基礎(chǔ)上,對影響因子進(jìn)行初步分析,找出一個快贏因子實施改進(jìn)。

        圖1 軸承鋼的表面探傷合格率概率分析(正態(tài))

        圖2 軸承鋼的表面探傷合格率不良數(shù)P控制

        2.2.1 Y的測量系統(tǒng)分析

        因為表面探傷合格率是通過自動探傷設(shè)備檢測的,除需對自動探傷設(shè)備及儀器校正、人員資質(zhì)、作業(yè)規(guī)范進(jìn)行分析外,還要對成品檢驗人員的一致性進(jìn)行評價,從而驗證測量系統(tǒng)是滿足測量要求的。

        2.2.2 初步原因分析

        繪制詳細(xì)流程(如圖3所示),查找可控影響因子(X);查找輸入和輸出變量作業(yè)規(guī)格/條件;利用C&E矩陣分析,確定主要影響因子10個(鋼坯表面檢驗方法、除鱗壓力、軋輥冷卻、軋輥過鋼噸位、輥道材質(zhì)、軋制操作人員、收集打包方式、剝皮當(dāng)量、剝皮速度、磨頭數(shù)量) ;確定一個快贏的可控影響因子—鋼坯表面檢驗方法(X1),及時改進(jìn),增加對坯料進(jìn)行拋丸、探傷、點磨的工序,從而減少此因子對表面探傷合格率的影響。

        圖3 軸承鋼生產(chǎn)的詳細(xì)流程

        2.3 分析

        利用X與Y的相關(guān)性矩陣(見表1),根據(jù)數(shù)據(jù)類型選擇雙t檢驗或單因子方差,對剩下的9個可控影響因素(X)進(jìn)行圖形分析、量化分析以及技術(shù)分析,計算出各因素對表面探傷合格率的影響程度 (貢獻(xiàn)率) 。

        2.3.1 圖形分析、量化分析

        將業(yè)務(wù)問題轉(zhuǎn)化為統(tǒng)計問題:利用雙t檢驗或單因子方差分析驗證不同X是否與對應(yīng)的小Y比例的影響是否顯著。

        以X2除鱗壓力與Y3麻面關(guān)系的分析為例,由于項目研究的產(chǎn)品為軸承鋼,所以對除鱗壓力的分析主要是針對軸承鋼生產(chǎn)進(jìn)行的,原設(shè)計將高壓水除鱗壓力設(shè)定為18 MPa,壓力過小,會出現(xiàn)氧化鐵皮清除不徹底的情況。因該廠高壓水除鱗的極限壓力為26 MPa,通過多次與其他單位對標(biāo)討論,并結(jié)合該廠的設(shè)備特點和實際生產(chǎn)情況,決定將除鱗壓力分別設(shè)定在18 MPa和24 MPa進(jìn)行試驗研究,找出除鱗壓力與麻面是否有關(guān)系。

        表1 X與Y相關(guān)性矩陣

        利用假設(shè)檢驗進(jìn)行驗證,通過試驗、數(shù)據(jù)收集,運用Minitab軟件分析除鱗壓力與麻面比例的關(guān)系,如圖4所示。Ho假設(shè):除鱗壓力對麻面比例沒有影響;Ha假設(shè):除鱗壓力對麻面比例有影響。

        圖4 麻面比例三合一分析

        從圖4可以看出,除鱗壓力與麻面比例相關(guān)。

        運用雙t檢驗對除鱗壓力對麻面比例的影響進(jìn)行驗證,如圖5所示。

        圖5 麻面比例箱

        從圖5可以看出,P = 0.000 <0.05,拒絕原假設(shè)Ho,接受備假設(shè)Ha。這說明除鱗壓力對麻面比例有影響,當(dāng)除鱗壓力為18 MPa時,麻面比例較高;當(dāng)除鱗壓力為24 MPa時,麻面比例較低。因此,盡可能利用除鱗壓力與麻面比例的關(guān)系來控制合格率,在改善階段對改善效果進(jìn)行驗證。

        通過運用以上分析方法對9個可控影響因素逐一進(jìn)行分析,確定9個因子與表面探傷合格率均相關(guān),且有4個快贏改善X因子(見表2)可直接采取措施進(jìn)行改善,減少其對表面探傷合格率的影響。

        表2 快贏改善

        2.4 改進(jìn)

        針對分析得出的改善難度較大的五個關(guān)鍵X因子,分別提出了改善思路,并按照實施時間短至長、涉及范圍小至大、改進(jìn)難度易至難、改善效果明顯至顯著等原則,按1、3、9的打分準(zhǔn)則分別從四個維度進(jìn)行評價,分?jǐn)?shù)高表示容易改善,分?jǐn)?shù)低表示難以改善,并根據(jù)總分由高到低的順序(見表3),指導(dǎo)改善的優(yōu)先序[2]。

        表3 改善對應(yīng)

        從表3可以看出,因子改善及確保落實的優(yōu)先順序為 X2—X4—X8—X9—X10。

        針對分析出的關(guān)鍵因子進(jìn)行分析改進(jìn),以對X2改進(jìn)分析為例,針對分析出的潛在失效原因——除鱗壓力設(shè)定不合理實施改進(jìn),改善因除鱗壓力設(shè)置不合理,除鱗效果不佳,氧化鐵皮清除不徹底,軋制過程易壓入,導(dǎo)致軋材表面產(chǎn)生麻面的現(xiàn)象,將除鱗壓力由18 MPa提高到24 MPa,并在高壓水除鱗后增加了一個機(jī)械除鱗裝置。措施實施后,軋材表面的麻面現(xiàn)象明顯減少。

        將改善后收集的數(shù)據(jù)和改善前的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,如圖6所示。

        圖6 X2改善檢查三合一分析

        對有交互影響的因子(磨頭數(shù)量X8、剝皮當(dāng)量X9、剝皮速度X10),在滿足試驗設(shè)計的條件下,通過試驗設(shè)計來挑選最優(yōu)方案。利用MiniTab設(shè)計試驗方案,試驗結(jié)果見表4,試驗結(jié)果的三合一分析如圖7所示。

        表4 磨頭數(shù)量X8、剝皮當(dāng)量X9、剝皮速度X10的試驗結(jié)果

        圖7 試驗結(jié)果三合一分析

        從圖7可以看出,磨頭個數(shù)與剝皮速度有顯著交互作用,運用軟件對磨頭個數(shù)與剝皮速度的匹配進(jìn)行試驗設(shè)計,找出最優(yōu)的方案,結(jié)果如圖8所示。

        通過響應(yīng)優(yōu)化器優(yōu)選出了最佳的參數(shù)組合,因為合格率是一個望大的數(shù)據(jù),所以合格率最高時的磨頭個數(shù)為12個,剝皮速度為600 r/min,這個組合是最佳的。

        圖8 響應(yīng)優(yōu)化器結(jié)果

        通過過程快贏及各項改進(jìn)措施的實施,圓鋼的表面缺陷大幅度減少,表面質(zhì)量明顯提高,減少了剝皮工序,可以直接進(jìn)行拋丸探傷,工序成本降低了100元/噸,表面探傷合格率由改進(jìn)前的平均84.3%提高到88.27%,且減少了剝皮工序,達(dá)到項目設(shè)定目標(biāo),改善效果明顯。

        2.5 控制

        為確定改進(jìn)有效并持續(xù)進(jìn)行,針對改進(jìn)措施制定控制方案,并納入控制計劃,使改進(jìn)文件化、標(biāo)準(zhǔn)化。通過統(tǒng)計過程控制 (SPC),實現(xiàn)對各個環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控,從而達(dá)到保證改進(jìn)質(zhì)量的目的。

        3 結(jié)束語

        精益六西格瑪是解決技術(shù)質(zhì)量問題的一種系統(tǒng)有效的方法,通過DMAIC (定義、測量、分析、改善、控制) 五個步驟準(zhǔn)確分析出影響表面探傷合格率的真正原因,優(yōu)于傳統(tǒng)的問題處理方法,傳統(tǒng)方法采用排除法從疑似因子中找真因,存在問題定位不準(zhǔn)確,效率低落弊端。精益生產(chǎn)與六西格瑪管理的結(jié)合,其本質(zhì)是消除浪費。精益六西格瑪管理的目的是通過整合精益生產(chǎn)與六西格瑪管理,吸收兩種生產(chǎn)模式的優(yōu)點,彌補(bǔ)單個生產(chǎn)模式的不足,達(dá)到更佳的管理效果。從數(shù)據(jù)找規(guī)律;根據(jù)機(jī)理和規(guī)律找真因,根據(jù)證據(jù)抓真因;機(jī)理分析透徹,確定真因準(zhǔn)確。逐個分析與改善,改善效果明顯。

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