牛富軍 焦虎豐 李勝杰
(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
安鋼1#高爐設(shè)計(jì)爐容2 200 m3,第一代爐役于2017年10月18日順利停爐大修,爐缸標(biāo)高6.294 m以上碳磚及陶瓷杯全部拆除更換成國(guó)產(chǎn)碳磚后,對(duì)爐底及風(fēng)口區(qū)進(jìn)行了整體澆筑,更換了部分漏水冷卻壁,對(duì)爐體冷卻壁熱面進(jìn)行了噴涂修復(fù),以恢復(fù)高爐內(nèi)襯。同時(shí)對(duì)出鐵場(chǎng)及槽下進(jìn)行了環(huán)保提升改造。高爐二代爐役于2018年3月24日18:06點(diǎn)火投產(chǎn), 3月25日16:16順利打開(kāi)鐵口出第一次渣鐵,首次鐵2.78%的生鐵含硅和1 503 ℃的鐵水物理熱標(biāo)志著開(kāi)爐工作的順利完成。開(kāi)爐第五天產(chǎn)量達(dá)到4 680 t,利用系數(shù)達(dá)到2.13 t/(m3·d)。
冷卻系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停水會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部管道因與空氣接觸而出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象,更換冷卻壁施工期間帶入系統(tǒng)中的雜物、油污等會(huì)加速初期的腐蝕與結(jié)垢,因此,清洗是系統(tǒng)運(yùn)行前的必要工作,也為下一步預(yù)膜處理提供了良好的基礎(chǔ)。在高爐烘爐前對(duì)軟水系統(tǒng)進(jìn)行了為期3天的清洗作業(yè),清洗完畢后又對(duì)水系統(tǒng)進(jìn)行了預(yù)膜處理,以便讓清洗后處于活化狀態(tài)下的金屬表面上預(yù)先生成一層完整而又耐腐蝕的保護(hù)膜,提高設(shè)備的抑制腐蝕能力。
高爐烘爐的主要目的一是使高爐內(nèi)部耐火材料砌體的水分緩慢地蒸發(fā),并得到充分加熱,提高高爐耐火內(nèi)襯的固結(jié)強(qiáng)度;二是加熱高爐本體設(shè)備至生產(chǎn)狀態(tài),避免生產(chǎn)后因劇烈熱膨脹而損壞設(shè)備;三是在一定程度上消除冷卻設(shè)備的內(nèi)應(yīng)力。根據(jù)安鋼2 200 m3高爐所用耐材的理化性能制定了較為嚴(yán)格的烘爐方案和精準(zhǔn)的烘爐曲線,計(jì)劃烘爐時(shí)長(zhǎng)168 h,烘爐溫度的控制以熱風(fēng)溫度為主、爐缸電偶溫度為輔,以高爐爐頂排出的廢氣含水量小于大氣含水量2 g/m3作為烘爐完成標(biāo)準(zhǔn)。
1.2.1 烘爐曲線的制定
這次烘爐選用最為經(jīng)濟(jì)的熱風(fēng)烘爐,初始風(fēng)溫選用150 ℃,保溫8 h析出爐缸澆注料里的自由水,從150 ℃升溫至300 ℃用時(shí)24 h,在300 ℃保溫12 h,析出部分結(jié)晶水;從300 ℃升溫至600 ℃用時(shí)36 h,在600 ℃保溫36 h,析出全部結(jié)晶水,并使晶型相變完全,減少因相變?cè)斐傻捏w積膨脹對(duì)澆注體的破壞。烘爐曲線如圖1所示。
圖1 高爐烘爐曲線
1.2.2 烘爐氣流的運(yùn)行路線
鼓風(fēng)機(jī)→冷風(fēng)總管→熱風(fēng)爐、混風(fēng)管路→熱風(fēng)總管→高爐→爐頂放散閥→排入大氣。
1.2.3 提高冷卻壁冷卻水溫
提高軟水溫度可以有效減少軟水系統(tǒng)烘爐期間帶走的熱量,有利于冷卻壁冷面與爐殼間自流式澆注料的固結(jié)和性能強(qiáng)化,烘爐期間主要采取了停用泵房板式換熱器的冷卻水,通過(guò)向膨脹罐內(nèi)通蒸汽使系統(tǒng)水溫升高,減小系統(tǒng)水量至正常水量的1/3以下等措施使水溫爭(zhēng)取提高到50 ℃以上。
1.2.4 爐體膨脹量測(cè)定
安鋼2 200 m3高爐爐體與周圍框架分離,正常情況下,高爐投入使用后,爐體會(huì)因爐內(nèi)耐火材料受熱及有害元素等的異常侵蝕而產(chǎn)生膨脹,為對(duì)爐體膨脹量進(jìn)行有效檢測(cè),烘爐前在爐喉平臺(tái)安裝了一套膨脹檢測(cè)裝置;烘爐結(jié)束后,檢測(cè)到的爐體膨脹量為+0.6 cm,這與高爐局部大修有關(guān)。
氣密性及耐壓試驗(yàn)的目的是為了檢驗(yàn)施工質(zhì)量和驗(yàn)證各類管道、工藝設(shè)施的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)整個(gè)高爐、熱風(fēng)爐、煤氣系統(tǒng)的流程工況做一次系統(tǒng)性的強(qiáng)度測(cè)試。選擇在高爐烘爐開(kāi)始后高爐爐內(nèi)壓力達(dá)到0.1 MPa時(shí)進(jìn)行氣密性試驗(yàn),烘爐進(jìn)入降溫末期關(guān)閉各氣孔后進(jìn)行了耐壓試驗(yàn),耐壓試驗(yàn)最高壓力取0.23 MPa。耐壓試驗(yàn)氣流運(yùn)行路線:鼓風(fēng)機(jī)→冷風(fēng)放風(fēng)閥→熱風(fēng)爐→高爐→重力除塵器→干式布袋除塵器→減壓閥組→減壓閥組后放散閥→排向大氣。
本次采用枕木開(kāi)爐,為了節(jié)約木材,裝入的木頭全部為公司鐵路運(yùn)輸部門廢棄的枕木和硬雜木,與全焦開(kāi)爐相比,枕木開(kāi)爐有利于點(diǎn)火后爐料的順利下降和軟熔帶的生成。取料線1.5 m,高爐各部體積見(jiàn)表1。
表1 安鋼2 200 m3大修后各部體積 m3
1.4.1 焦批的選擇
國(guó)內(nèi)大型高爐開(kāi)爐時(shí),焦炭層厚度在爐腰處取0.2~0.3 m,爐喉處取0.5~0.6 m為宜。結(jié)合開(kāi)爐原燃料的冶金性能,為提高開(kāi)爐裝料料柱的透氣性,保證適合的焦層厚度,確定焦批為15 t/批,爐腰處焦炭層厚為0.245 4 m,爐喉處焦炭層厚為0.565 9 m。
開(kāi)爐負(fù)荷料采用定焦調(diào)礦的方式,分步提高焦炭負(fù)荷和爐渣堿度,以實(shí)現(xiàn)礦焦比和爐渣堿度在高度上的合理分配,有利于生鐵含硅的快速、穩(wěn)定降低,實(shí)現(xiàn)精確控制。
1.4.2 爐料結(jié)構(gòu)
開(kāi)爐料選用固定鐵料配比,調(diào)整副料量的爐料結(jié)構(gòu),鐵料固定配比:燒結(jié)80%+豫河球團(tuán)15%+羅伊山塊礦5%,副料主要有白云石、石灰石、螢石、硅石、錳礦。開(kāi)爐料的主要成分見(jiàn)表2。
表2 開(kāi)爐料的主要成分
1.4.3 全爐參數(shù)及終渣成分
開(kāi)爐料計(jì)算[Si]取3.0%,鐵水含鐵取94%,計(jì)算堿度由0.95倍分步過(guò)渡到1.05倍,全爐參數(shù)見(jiàn)表3,為改善渣鐵流動(dòng)性能,冶煉合格生鐵,開(kāi)爐料的爐渣堿度和Al2O3含量不宜太高[1]。開(kāi)爐料終渣成分控制見(jiàn)表4。
表3 開(kāi)爐料全爐參數(shù)
表4 開(kāi)爐料終渣成分
1.4.4 空焦及凈焦位置
高爐生產(chǎn)的主要反應(yīng)區(qū)是風(fēng)口以上區(qū)域,風(fēng)口以下的焦炭雖然被不斷更新,但從整體上講只起簡(jiǎn)單的骨架作用,同時(shí)考慮軟熔帶以下“死焦堆”的存在,一般開(kāi)爐料爐腹1/2以下只裝不帶熔劑的凈焦;開(kāi)爐時(shí),爐底爐缸是逐漸被加熱的,應(yīng)避免熔化的渣鐵過(guò)早進(jìn)入尚未充分加熱的爐缸,在可能的條件下含鐵爐料的位置要裝在較高的位置,以盡量推遲第一批渣鐵到達(dá)爐缸的時(shí)間[2],這樣易于提高首次鐵的物理熱和改善渣鐵的流動(dòng)性。安鋼2 200 m3高爐大修開(kāi)爐料的實(shí)際凈焦裝完的位置在爐腹以上0.5 m處,第一批負(fù)荷料則放在爐腰以上5.2 m處。
1.5.1 裝料入爐
先從爐頂裝入高0.8 m的底焦(實(shí)際裝入干焦量為38 t)后扒平,確保底焦覆蓋好三個(gè)鐵口煤氣導(dǎo)出管,溜槽α角度用最小角,底焦裝入后按照要求裝入枕木約150 m3后接近風(fēng)口大套下沿,然后再裝入凈焦152 t,料面基本與風(fēng)口小套中心線平。在此基礎(chǔ)上,開(kāi)始往高爐裝開(kāi)爐料。裝料計(jì)劃見(jiàn)表5。
表5 開(kāi)爐裝料計(jì)劃
計(jì)劃開(kāi)爐裝料共66批,實(shí)際裝入65批,實(shí)際裝入料批數(shù)和計(jì)劃批數(shù)相差控制在了±1批之內(nèi)。
1.5.2 裝料矩陣的選擇與后期調(diào)整
38 t鋪底焦與枕木上方到風(fēng)口小套中心線之間的152 t焦炭放料時(shí),溜槽采用3°傾角。
凈焦1~11批放料時(shí),溜槽采用3°傾角,凈焦第12批至空焦裝完采用以下布料矩陣:C332213(41.5°39°36.5°34°31°10°)。負(fù)荷料1開(kāi)始采用以下布料矩陣:O343(36°34°32°)C332213(38° 36° 34° 32° 30° 10°),高爐裝料到料線6 m后打開(kāi)爐頂大人孔觀察實(shí)際料面形狀,并在此基礎(chǔ)上對(duì)布料矩陣進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,形成了合理的布料平臺(tái)。
安鋼2 200 m3高爐二代爐役于2018年3月24日18:06送風(fēng)點(diǎn)火,堵1#、7#、11#、15#、21#共5個(gè)風(fēng)口(全風(fēng)口28個(gè)),送風(fēng)面積0.247 4 m2,高爐送風(fēng)風(fēng)量1 500 m3/min,對(duì)應(yīng)熱風(fēng)壓力110 kPa,對(duì)應(yīng)實(shí)際風(fēng)速187 m/s;高爐點(diǎn)火風(fēng)溫700 ℃,送風(fēng)10 min后點(diǎn)著9#、12#風(fēng)口,19:30風(fēng)口全亮(堵的5個(gè)風(fēng)口除外),18:31料線開(kāi)始松動(dòng);由于開(kāi)爐送風(fēng)后爐子的透氣性較差、頂溫持續(xù)偏低,煤氣含氧量一直偏高,22:10坐料后透氣性指數(shù)由12.8上升至34.7,煤氣分析O2含量達(dá)到1.2%,隨著爐況趨于穩(wěn)定,下料順暢后煤氣含氧量低于引煤氣要求的0.6%,23:16開(kāi)始引煤氣作業(yè),24:00高爐引煤氣成功。
開(kāi)爐前,在三個(gè)出鐵口安裝煤氣導(dǎo)出管,爐內(nèi)鐵口區(qū)域未鋪設(shè)鐵口泥包,送風(fēng)后分別于25日6:30、5:10、7:40見(jiàn)渣后堵口,后為保證鐵口安全和出好首次鐵,分別于10:30、11:00、11:10打開(kāi)1#鐵口、2#鐵口、3#鐵口置換出鐵孔道炮泥。
高爐開(kāi)爐點(diǎn)火送風(fēng)后,初期加風(fēng)應(yīng)以保證下料順暢為原則,在軟熔帶形成時(shí)期要采取守風(fēng)量、慢加風(fēng)甚至減風(fēng)的方法進(jìn)行過(guò)渡,待風(fēng)壓恢復(fù)到正常水平,順行良好,可繼續(xù)加風(fēng)并適當(dāng)加快速度。按照此原則,安鋼2 200 m3高爐24日18:06送風(fēng)點(diǎn)火,前期加風(fēng)速度較計(jì)劃稍快,料線走勢(shì)呆滯,高爐22:10減風(fēng)坐料后料線走勢(shì)好轉(zhuǎn),高爐開(kāi)始回風(fēng),至25日1:00風(fēng)量加至2 328 m3/min,后期加風(fēng)速度基本與制定的送風(fēng)計(jì)劃一致,開(kāi)爐點(diǎn)火后24 h的加風(fēng)曲線如圖2所示。
開(kāi)爐第一次出渣出鐵不僅是對(duì)整個(gè)前期工作的一次總檢驗(yàn),同時(shí)還決定了開(kāi)爐的成功與否。第一次出渣出鐵時(shí)間的選擇既要保證爐缸儲(chǔ)存夠一定的渣鐵量,又需防止渣鐵儲(chǔ)存量超過(guò)安全容鐵量而損壞風(fēng)口套。大型高爐一般以鐵口水平面以上儲(chǔ)存100 t鐵水作為出第一次鐵的條件。
圖2 開(kāi)爐點(diǎn)火后24 h加風(fēng)曲線
2.4.1 理論計(jì)算與下料批數(shù)的雙控制
參照國(guó)內(nèi)高爐開(kāi)爐經(jīng)驗(yàn),大型高爐首次鐵出鐵時(shí)間控制在20~24 h較為合適,但時(shí)間只能作為一個(gè)參考,以累計(jì)風(fēng)量計(jì)算應(yīng)該更為合理。安鋼2 200 m3高爐大修開(kāi)爐前,對(duì)第一次出渣、出鐵(計(jì)劃鐵量超過(guò)鐵口中心線后100 t)時(shí)的累計(jì)風(fēng)量進(jìn)行了理論計(jì)算,預(yù)計(jì)第一次出渣時(shí)的累計(jì)風(fēng)量為262.94萬(wàn)m3,第一次出鐵時(shí)的累計(jì)風(fēng)量為 345.44 萬(wàn) m3。
結(jié)合開(kāi)爐后的實(shí)際下料情況確定第一次鐵開(kāi)口時(shí)間:累計(jì)風(fēng)量323.79萬(wàn)m3時(shí),第56批料入爐(計(jì)算冶煉周期45批料),此時(shí)爐內(nèi)生成鐵量應(yīng)為258.72+18.14×11=458.15 t,減去死鐵層計(jì)算儲(chǔ)鐵量380.646 t后剩余77.504 t,高爐準(zhǔn)備出鐵。
2.4.2 首次出鐵
25日16:16 ,打開(kāi)1#鐵口出第一次鐵,16:18見(jiàn)渣,此時(shí)的累計(jì)風(fēng)量為335萬(wàn)m3,理論計(jì)算鐵口中心線以上應(yīng)有鐵水129 t,實(shí)際出鐵52 t(因渣溝及臨時(shí)小坑冒泡未透風(fēng)堵口)。首次鐵鐵水含硅2.78%,與開(kāi)爐算料計(jì)劃生鐵含硅基本接近,鐵水物理熱1 503 ℃,渣鐵流動(dòng)性良好,鐵水成分見(jiàn)表6。
表6 第一次出鐵鐵水成分
本次開(kāi)爐堵5個(gè)風(fēng)口送風(fēng),出首次鐵時(shí)的對(duì)應(yīng)風(fēng)量為2 900 m3/min,出渣出鐵后高爐開(kāi)始加風(fēng),25日24:00風(fēng)量加至全風(fēng)3 400 m3/min,對(duì)應(yīng)熱風(fēng)溫度900 ℃、熱風(fēng)壓力280 kPa,實(shí)際風(fēng)速262 m/s。26日3:45 開(kāi)始捅開(kāi)1#風(fēng)口,10:30捅開(kāi)21#風(fēng)口,23:40捅開(kāi)11#風(fēng)口后風(fēng)量加至3 950 m3/min,對(duì)應(yīng)風(fēng)溫加至1 000 ℃; 27日7:25 捅開(kāi)15#風(fēng)口,17:30捅開(kāi)7#風(fēng)口后高爐進(jìn)入全風(fēng)作業(yè)。
首次鐵具有良好的渣鐵流動(dòng)性和物理熱,為高爐開(kāi)爐后快速提高生產(chǎn)水平創(chuàng)造了條件,出第一次鐵后,在不降低鐵水物理熱的前提下生鐵含硅快速降低,26日鐵水含硅就下降到了1.0%以下。開(kāi)爐后鐵水含硅的降低情況如圖3所示。
圖3 開(kāi)爐后鐵水含硅降低情況
點(diǎn)火送風(fēng)以后,為使?fàn)t況快速恢復(fù)到正常狀態(tài),高爐開(kāi)始分步增加焦炭負(fù)荷(見(jiàn)表7),26日6:10(30批)焦炭負(fù)荷加至3.03后,11:00高爐開(kāi)始噴煤迎負(fù)荷,27日20:52開(kāi)始富氧。伴隨著負(fù)荷的增加,對(duì)高爐布料矩陣做了相應(yīng)調(diào)整(見(jiàn)表8),逐步優(yōu)化氣流分布。
表7 點(diǎn)火后高爐加負(fù)荷情況
安鋼2 000 m3高爐24日18:06點(diǎn)火送風(fēng)以后,通過(guò)快速降低生鐵含硅、穩(wěn)步增加焦炭負(fù)荷、盡快實(shí)現(xiàn)富氧噴煤、及時(shí)開(kāi)風(fēng)口實(shí)現(xiàn)全風(fēng)作業(yè)等有效措施和手段,結(jié)合上部對(duì)布料矩陣的優(yōu)化調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了爐內(nèi)兩道氣流的合理分布和高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的快速優(yōu)化,開(kāi)爐第五天利用系數(shù)達(dá)到2.13 t/(m3·d),高爐開(kāi)爐后主要技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表9。
表9 高爐開(kāi)爐后主要技術(shù)指標(biāo)
表8 送風(fēng)后布料矩陣調(diào)整
(1)制定科學(xué)合理的開(kāi)爐方案是保證安全順利開(kāi)爐的關(guān)鍵[3],安鋼2 200 m3高爐(二代)開(kāi)爐焦比選擇合適,負(fù)荷料放在爐身下部適當(dāng)靠上,避免鐵料過(guò)早下達(dá)爐缸,有利于首次鐵獲得良好的物理熱和渣鐵流動(dòng)性。
(2)通過(guò)理論計(jì)算與下料批數(shù)的雙控制來(lái)確定首次鐵出鐵時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了對(duì)第一次出鐵時(shí)間和出鐵量的精準(zhǔn)控制。
(3)開(kāi)爐出首次鐵后,開(kāi)風(fēng)口加風(fēng)與增加焦炭負(fù)荷和降低生鐵含硅有計(jì)劃同步聯(lián)動(dòng),是高爐快速達(dá)產(chǎn)的關(guān)鍵。
(4)首次鐵物理熱充足,渣鐵分離良好,INBA渣處理設(shè)施及時(shí)投用,有效解決了開(kāi)爐期間使用干渣坑帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保開(kāi)爐。