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        DF4內(nèi)燃機(jī)車空壓機(jī)油乳化原因及解決方案分析

        2021-01-20 09:02:29尹慶玲梁嚴(yán)張濱
        西部交通科技 2021年11期
        關(guān)鍵詞:解決方案

        尹慶玲 梁嚴(yán) 張濱

        摘要:文章根據(jù)東風(fēng)4(DF4)內(nèi)燃機(jī)車空壓機(jī)油乳化現(xiàn)象,通過分析乳化原因,找出設(shè)計不足,提出解決方案,完成中國鐵路南寧局集團(tuán)公司提出的“強(qiáng)基達(dá)標(biāo)、提質(zhì)增效”目標(biāo)。

        關(guān)鍵詞:NPT5空壓機(jī);機(jī)油乳化;解決方案

        0 引言

        空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的具有一定壓力的壓縮空氣是列車產(chǎn)生制動、緩解制動的動力來源。DF4型內(nèi)燃機(jī)車裝用的是NPT5型空氣壓縮機(jī),它是現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)車中使用最多的一種空氣壓縮機(jī)。

        NPT5型空氣壓縮機(jī)是中間冷卻、兩級壓縮、活塞式空氣壓縮機(jī),設(shè)計時因我國幅員遼闊,各地的使用環(huán)境不同,收集到的反饋信息有限,缺乏有效的現(xiàn)場經(jīng)驗支持,所以在實際運(yùn)用中,某些部件缺陷經(jīng)常發(fā)生故障,導(dǎo)致空壓機(jī)機(jī)油乳化,嚴(yán)重影響了空壓機(jī)的使用壽命。本文結(jié)合南寧機(jī)務(wù)段玉林檢修車間近年來小輔修作業(yè)時發(fā)現(xiàn)的問題,總結(jié)現(xiàn)場經(jīng)驗,提出有效可行的解決方案。

        1 空壓機(jī)油乳化的危害

        NPT5型空氣壓縮機(jī)的曲軸、連桿、活塞等主要部件采用壓力潤滑的方式,曲軸箱內(nèi)注有的機(jī)油對各部件進(jìn)行潤滑,曲軸轉(zhuǎn)動帶動油泵工作,由油泵輸出的壓力機(jī)油,經(jīng)出油孔進(jìn)入曲軸內(nèi)部孔道,經(jīng)三個連桿軸頸分別對主軸頸、活塞銷及活塞進(jìn)行冷卻。在日常使用中,經(jīng)常會發(fā)生機(jī)油乳化現(xiàn)象,既影響其流動性,使機(jī)油的閃點、黏度偏低,也會因機(jī)油乳化導(dǎo)致堵塞曲軸及連桿內(nèi)部的潤滑孔道,直接破壞曲軸、活塞摩擦副的液體動壓潤滑條件,進(jìn)而降低空壓機(jī)的使用壽命。在機(jī)車運(yùn)用中如果不及時處理,容易產(chǎn)生油壓低、空氣供應(yīng)不足、曲軸瓦燒、缸套拉傷、曲軸斷裂等現(xiàn)象。

        2 空壓機(jī)油乳化原因分析

        油和水混合是空壓機(jī)機(jī)油乳化的主要原因,分析實際現(xiàn)場運(yùn)用的情況,油和水混合通常由以下幾方面組成[1-2]:

        (1)中間冷卻器排水閥堵塞。NPT5空壓機(jī)長期運(yùn)用后,排水閥彈簧彈性變?nèi)酰瘹庀鋬?nèi)污垢增多,堵塞排水閥,導(dǎo)致壓縮空氣轉(zhuǎn)化成的水滴竄入機(jī)體曲軸箱內(nèi),在曲軸高速旋轉(zhuǎn)情況下將水和油攪拌在一起使其乳化。

        (2)出風(fēng)管路逆止閥關(guān)閉不嚴(yán)。出風(fēng)管路的逆止閥卡死不落座導(dǎo)致關(guān)閉不嚴(yán),在空壓機(jī)停止工作后,總風(fēng)缸內(nèi)的壓力空氣倒流入空壓機(jī)機(jī)體內(nèi),冷的壓縮空氣遇到熱的機(jī)體會凝析成水,通過氣閥沿氣缸壁滲進(jìn)曲軸箱內(nèi)的機(jī)油中,引起空壓機(jī)油乳化。

        (3)氣閥關(guān)閉不嚴(yán)或者活塞、活塞環(huán)密封不良??諌簷C(jī)氣閥關(guān)閉不嚴(yán)或卡死,在空壓機(jī)停止工作后,一部分壓縮空氣會反竄進(jìn)機(jī)體內(nèi)?;钊⒒钊h(huán)密封不良,空壓機(jī)工作時有一部分高溫的熱氣從氣缸竄入曲軸箱內(nèi),容易使機(jī)油老化、品質(zhì)變差和乳化。

        (4)不按工藝要求檢修。發(fā)生空壓機(jī)機(jī)油乳化后更換機(jī)油時,如果不按工藝要求擦拭清潔曲軸箱內(nèi)部件,污油清理不干凈,則新?lián)Q的機(jī)油很容易再次發(fā)生污染乳化。

        (5)雨水飄入曲軸箱內(nèi)。曲軸箱設(shè)有透氣孔,在空壓機(jī)曲軸轉(zhuǎn)動時,作為透氣的通道,可避免曲軸箱內(nèi)因背壓過高產(chǎn)生的危害。但遇下雨時,由于冷卻間的百葉窗通風(fēng)工作,容易通過透氣孔吸入雨水進(jìn)入曲軸箱,使機(jī)油乳化。

        3 解決方案

        3.1 改造中間冷卻器排水閥

        空壓機(jī)冷卻器原來裝的是自動型排水閥,其工作原理是當(dāng)空壓機(jī)工作時,集氣箱內(nèi)的空氣壓力將排水閥彈簧壓縮進(jìn)而關(guān)閉排水閥,停止工作時集氣箱內(nèi)壓力降低,排水閥在彈簧的作用下打開并排出積水。這種自動型排水閥在設(shè)計方面存在缺陷,彈簧弱,容易堵塞,使用長久時,集氣箱內(nèi)的污垢容易堵塞排水閥,致使彈簧不起作用。在實際小輔修交驗中經(jīng)常出現(xiàn)空壓機(jī)冷卻器排水閥失效的情況,僅對南寧機(jī)務(wù)段2017年一季度交驗的85臺次小輔修機(jī)車進(jìn)行統(tǒng)計,存在空壓機(jī)油乳化的有12臺,其中空壓機(jī)自動排水閥失效的有8臺,占比66%,如表1所示。

        由于冷卻器排水閥失效造成空壓機(jī)油乳化的現(xiàn)象占比很高,因此,如何解決冷卻器排水閥失效的問題成為解決空壓機(jī)油乳化的關(guān)鍵。本文解決方案為:對現(xiàn)有的冷卻器排水閥進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),把冷卻器自動排水閥改為直通式排水閥,如圖1所示。

        排水閥材料采用直徑30 mm、A3的圓鋼,中間開直徑3 mm的小孔,與冷卻器連接位置使用M14螺紋,與排水膠管連接處設(shè)計兩道槽,并使用鐵絲固定膠管以防脫落。

        使用改進(jìn)后的樣本在發(fā)生空壓機(jī)油乳化的機(jī)車上進(jìn)行試驗,雙空壓機(jī)壓力工作范圍設(shè)為750~900 kPa,工作時間<30 s。運(yùn)用跟蹤試驗半年后,結(jié)果表明排水閥未發(fā)生堵塞,空壓機(jī)油未發(fā)生乳化,改進(jìn)具有可推廣性。

        3.2 改進(jìn)空壓機(jī)出風(fēng)管逆止閥閥芯蓋

        空壓機(jī)工作時逆止閥閥芯上升到頂部卡死,防止總風(fēng)逆流的作用失效,造成總風(fēng)在下集氣箱冷卻、集水,同時在風(fēng)閥上集水流入壓縮室,造成氣缸工作環(huán)境惡化,最終導(dǎo)致壓縮空氣竄入機(jī)體,造成空壓機(jī)油乳化。對故障的逆止閥解體后發(fā)現(xiàn)閥芯蓋防松止釘脫落,閥芯蓋翻轉(zhuǎn),造成逆止閥關(guān)閉不嚴(yán)。改進(jìn)方法為:在逆止閥芯蓋兩顆防松止釘上進(jìn)行點焊處理,防止逆止閥閥芯蓋松脫翻轉(zhuǎn)造成固死。

        3.3 定期拆檢、更換氣閥

        加強(qiáng)對材料部門采購空壓機(jī)氣閥的認(rèn)證審查工作,使用有生產(chǎn)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的材料。并建議在內(nèi)燃機(jī)車第3次小修時對空壓機(jī)氣缸蓋開蓋檢查,更換磨損的氣閥。

        3.4 嚴(yán)格按工藝要求檢修空壓機(jī)

        駐段驗收室與技術(shù)部門制定一套更換空壓機(jī)油的作業(yè)流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書,并張貼在班組,要求在更換空壓機(jī)油時,需要注意以下操作要點:徹底抽凈舊油,使用柴油清洗油底殼、濾網(wǎng)、曲軸、連桿并用毛巾擦拭干凈,加入新機(jī)油。

        3.5 加裝空壓機(jī)曲軸箱透氣孔擋水板,完善乘務(wù)員機(jī)車保養(yǎng)制度

        對空壓機(jī)曲軸箱通氣孔前部位置進(jìn)行加裝改進(jìn),加裝一塊擋水板,防止水滴或水汽進(jìn)入曲軸箱。將“雨天行車司機(jī)應(yīng)關(guān)閉NPT5型空壓機(jī)旁百葉窗”條款納入《機(jī)車運(yùn)用保養(yǎng)制度》,同時利用“學(xué)習(xí)會”等資源向司機(jī)廣泛宣傳,遇到雨天行駛時及時關(guān)閉冷卻間下部百葉窗,讓乘務(wù)員了解雨水吸入冷卻間的嚴(yán)重危害。

        4 結(jié)語

        制動系統(tǒng)的安全是列車運(yùn)行安全的重中之重。從南寧機(jī)務(wù)段技術(shù)部門對2017年機(jī)破事故件數(shù)、臨修、碎修件數(shù)統(tǒng)計看,制動系統(tǒng)所占比例較高,從駐段驗收室對2017年所交驗機(jī)車發(fā)現(xiàn)的“三修”不良處統(tǒng)計,制動系統(tǒng)占40%,尤其是風(fēng)源裝置的故障最為突出。通過分析,得出DF4內(nèi)燃機(jī)車空壓機(jī)油乳化的原因主要有中間冷卻器排水閥堵塞、出風(fēng)管路逆止閥關(guān)閉不嚴(yán)、氣閥關(guān)閉不嚴(yán)或者活塞、活塞環(huán)密封不良、不按工藝要求檢修、雨水漂入曲軸箱內(nèi)等五個方面。針對上述原因提出相應(yīng)的解決方案:改造中間冷卻器排水閥;改進(jìn)空壓機(jī)出風(fēng)管逆止閥閥芯蓋;定期拆檢、更換氣閥;嚴(yán)格按工藝要求檢修空壓機(jī);加裝空壓機(jī)曲軸箱透氣孔擋水板,完善乘務(wù)員機(jī)車保養(yǎng)制度。目前,南寧機(jī)務(wù)段玉林檢修車間承修的內(nèi)燃機(jī)車已經(jīng)實施了部分加改方案,裝車試用半年來,從運(yùn)用部門、臨修部門、檢修部門反饋的信息看,取得不錯的效果。經(jīng)過加改的機(jī)車出現(xiàn)風(fēng)源系統(tǒng)故障已經(jīng)大幅降低,2017年下半年只發(fā)生了1件風(fēng)源系統(tǒng)途中故障,同比減少了66%,確保了列車運(yùn)行安全,完成了南寧局集團(tuán)公司提出的“強(qiáng)基達(dá)標(biāo)、提質(zhì)增效”年度目標(biāo)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]馮傳榮.NPT5型空壓機(jī)機(jī)油乳化的原因分析及對策[J/OL].http:∥www.chinaqking.com/yc/2017/995416.html.2017-12-19.

        [2]曹 磊,段緒連.HX_D3型機(jī)車壓縮機(jī)油乳化原因分析及應(yīng)對措施[J].電力機(jī)車與城軌車輛,2014(3):93-94.

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