張浩(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
渤海某油田位于渤海海域南部,由一座中心平臺(tái)(CEP)和兩座井口平臺(tái)(WHPA和WHPB)組成。油田采用注水開發(fā)方式,目前共投產(chǎn)油井72口,注水井36口,水源井3口。隨著開發(fā)時(shí)間的延長,油井單井含水率逐漸上升,部分油井已達(dá)到80%,多口高溫高含水油井由于回壓管線結(jié)垢導(dǎo)致回壓異常,影響油井正常穩(wěn)定生產(chǎn)。初期油田通過外委施工對(duì)回壓管線實(shí)施酸洗解堵,取得了較好效果。但由于清洗作業(yè)無法在線進(jìn)行,且作業(yè)周期較短(平均為1~2個(gè)月),嚴(yán)重影響油井生產(chǎn)時(shí)率,也未從根本上解決管線結(jié)垢問題。因此,有必要開展結(jié)垢原因分析及防垢措施的研究與應(yīng)用,以降低回壓管線的結(jié)垢速率,達(dá)到提高油井生產(chǎn)時(shí)率,充分釋放油井產(chǎn)能的目的。
2018年6月26日,某油田井口崗巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)A井回壓為800kPaG,明顯高于正常值(450kPaG),持續(xù)跟蹤觀察10d,壓力上漲至1000kPaG,現(xiàn)場采取更換壓力表、檢查回壓變送器、活動(dòng)油嘴、沖洗回壓管線等措施后,回壓仍無變化,現(xiàn)場操作人員分析該井回壓管線或單流閥可能存在縮頸或卡堵,流量受限是造成壓力升高的主要原因。
由于壓力繼續(xù)上漲可能存在單井回壓高觸發(fā)單井關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn),2018年7月10日,現(xiàn)場人員對(duì)該井回壓管線單流閥進(jìn)行了拆檢,發(fā)現(xiàn)單流閥結(jié)垢嚴(yán)重,閥瓣卡死不能正常工作,單流閥相鄰管段內(nèi)壁垢層厚達(dá)2 cm,如圖1所示。
圖1 某油田A井回壓管線單流閥拆檢現(xiàn)場圖片
隨后,操作人員對(duì)單流閥處進(jìn)出口管段壁垢進(jìn)行清理,更換新的單流閥,回裝試壓后,油井啟泵生產(chǎn),回壓降至正常壓力范圍(450kPaG)。
2018年8月,該井再次出現(xiàn)回壓上漲情況,再次拆檢單流閥,發(fā)現(xiàn)單流閥及相鄰管段內(nèi)壁垢層較上次明顯變厚,與此同時(shí),B/C/D井也相繼出現(xiàn)了同樣問題,嚴(yán)重影響了油井的正常穩(wěn)定生產(chǎn)。
油井回壓管線結(jié)垢堵塞是一個(gè)普遍存在的問題,油井在開采過程中,由于溫度變化、壓力變化、水成分變化或不相容的水相混合等因素影響,會(huì)造成在集輸管線發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象,從而影響了油井的正常運(yùn)行。關(guān)于結(jié)垢機(jī)理,國內(nèi)外學(xué)者已進(jìn)行了部分研究,目前普遍認(rèn)為油井結(jié)垢的主要類型是碳酸鹽垢,還有硫酸鎂垢、碳酸鎂垢、硫酸鈣垢等[1],引起油井結(jié)垢的主要原因有:結(jié)垢離子析出引起的結(jié)垢、外來液影響引起的結(jié)垢等。
本文以理論分析、實(shí)驗(yàn)室研究為基礎(chǔ),主要思路為:首先對(duì)油井回壓管線垢樣成分進(jìn)行化驗(yàn)分析,隨后對(duì)油田注水及單井水樣進(jìn)行化驗(yàn)分析,通過兩者對(duì)比分析,并結(jié)合油田地質(zhì)油藏、油井生產(chǎn)參數(shù)及運(yùn)行工況,分析油井回壓管線結(jié)垢堵塞的主要機(jī)理。
通過進(jìn)行單井垢樣組分分析化驗(yàn),結(jié)果如表1所示。
表1 單井垢樣分析結(jié)果
根據(jù)以上化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析得出:垢樣的主要成分為CaCO3。
進(jìn)行單井水樣組分分析化驗(yàn),結(jié)果如表2所示。
表2 單井水樣分析結(jié)果
通過查閱油田總體開發(fā)方案得出:油田地層水為NaHCO3水型,依據(jù)SY/T 0600—2009《油田水結(jié)垢趨勢預(yù)測:碳酸鈣結(jié)垢趨勢預(yù)測》,由表2水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果得出:油田注水和單井水質(zhì)飽和指數(shù)均大于0,穩(wěn)定指數(shù)均低于3,屬于嚴(yán)重結(jié)垢水質(zhì),這是油井結(jié)垢的內(nèi)在因素。
結(jié)合四口油井的運(yùn)行工況和生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果如表3所示。
分析表3數(shù)據(jù)得出:A、B、C、D四口油井井口溫度(73~86℃)明顯高于其他油井(40~60℃),且A、D兩口油井含水(59.6%、82.5%)明顯高于平臺(tái)綜合含水(50%),因此,單井產(chǎn)液溫度高、含水高,且油嘴上下游存在明顯的壓降,是造成管線結(jié)垢的外在因素。
表3 油井生產(chǎn)參數(shù)分析表
通過查詢作業(yè)記錄,四口井的相關(guān)注水井E在2018年進(jìn)行過層內(nèi)生氣(二氧化碳)調(diào)驅(qū)作業(yè),由于二氧化碳在水中呈現(xiàn)酸性,能夠溶解地層中的碳酸鈣,使其混合在地層水中[2],從而增加井液中碳酸鈣組分,當(dāng)井液采出地面,壓力下降以后,碳酸鈣溶解度降低,就會(huì)析出沉積在集輸管線中,因此,相關(guān)注水井的作業(yè)影響也是加劇油井回壓管線結(jié)垢的一個(gè)重要因素。
綜上,回壓管線結(jié)垢的主要機(jī)理為:由于油田地層水和注水均屬于嚴(yán)重結(jié)垢水質(zhì),且受相關(guān)注水井實(shí)施二氧化碳調(diào)驅(qū)作業(yè)的影響,使油井產(chǎn)液的碳酸鈣組分濃度升高,當(dāng)井產(chǎn)高溫流體中的成垢組分流經(jīng)油嘴后,由于壓力降低,溶解度變小,導(dǎo)致碳酸鈣等晶體析出,附著在回壓管線內(nèi)壁,且在彎頭、變徑、單流閥等處由于流速降低,更容易沉積加厚,以上是造成回壓管線結(jié)垢堵塞的主要原因。
針對(duì)油井回壓管線結(jié)垢堵塞這一實(shí)際問題,目前其他油田除垢的主要方法是定期酸洗解堵,但維持周期較短,且酸液對(duì)管道有較強(qiáng)的腐蝕作用。據(jù)報(bào)道,防除垢技術(shù)大體上可以分為物理法和化學(xué)法,包括固體防垢、強(qiáng)磁防垢和化學(xué)防垢等措施[3],其中化學(xué)法在工業(yè)防垢中占主導(dǎo)地位,加注阻垢劑就是最常用的方法之一。
油田使用的化學(xué)防垢劑,是指將藥劑溶入水中,通過離子間相互作用,抑制阻止結(jié)垢物生成的一種化學(xué)藥劑,其中:聚合物型防垢劑、有機(jī)膦酸型防垢劑等是最為常用的化學(xué)防垢劑[4]。要想使化學(xué)防垢藥劑在使用過程中達(dá)到理想的防垢效果,必須選擇合適的藥劑型號(hào)、合理的加藥工藝與加藥方式,才能更好發(fā)揮藥劑的防垢作用。
3.1.1 高溫工況效果評(píng)價(jià)
為此,在分析化驗(yàn)油井采出液各離子含量、pH值、礦化度及水型及油井結(jié)垢部位和結(jié)垢類型的基礎(chǔ)上,聯(lián)合藥劑供應(yīng)商對(duì)防垢劑E進(jìn)行了高溫工況下的效果評(píng)價(jià),結(jié)果如表4、表5所示。
結(jié)合表4、表5實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出:
(1)同一溫度下,加注濃度由20×10-6提高至50×10-6,防垢劑E阻垢率有所上升,但不明顯。
(2)同一加注濃度下,溫度由50℃上漲至85℃,防垢劑E阻垢率有下降趨勢,但在85℃、20×10-6條件下,阻垢率仍能達(dá)到82%,可以起到很好的防垢效果。
表4 防垢劑E效果評(píng)價(jià)(50℃,16h)
表5 防垢劑E效果評(píng)價(jià)(85℃,16h)
(3)因此,綜合考慮油井工況和經(jīng)濟(jì)因素,防垢劑E的加注濃度選擇20×10-6。
3.1.2 加注流程改造
由于平臺(tái)現(xiàn)有防垢劑加注點(diǎn)位于生產(chǎn)管匯末端,油井采油樹至生產(chǎn)/計(jì)量管匯整段回壓管線缺少相應(yīng)的防垢及除垢措施,這也是導(dǎo)致回壓管線結(jié)垢的外在因素。因此,油田人員通過現(xiàn)場調(diào)研,決定對(duì)井口平臺(tái)現(xiàn)有防垢劑加注流程實(shí)施優(yōu)化調(diào)整,增加A、B、C、D單井阻垢劑加注流程,形成一泵多點(diǎn)流程,分別加注防垢劑,加藥濃度20×10-6,加注方式為連續(xù)加注,以緩解結(jié)垢趨勢。
主要流程為:以A井為例,從現(xiàn)有防垢劑注入管線流量計(jì)上游泄放口處安裝接頭,并連接管線鋪設(shè)至A井采油樹處,拆卸A井油嘴下游回壓表,加裝三通,三通一側(cè)安裝壓力表,另一側(cè)安裝閥門后與新增管線對(duì)接,改造示意圖如圖2所示。
圖2 防垢劑加注流程改造示意圖
由于多點(diǎn)同時(shí)加注,備壓不同,各井之間存在干擾,流量無法實(shí)現(xiàn)精確控制,油田人員積極尋找國內(nèi)外物理除垢新技術(shù),其中“量子環(huán)”技術(shù)近兩年已在陸地油田取得了很好的應(yīng)用效果。
3.2.1 工作原理
其工作原理主要是:借助量子物理學(xué)理論,使用最新的激光和振動(dòng)技術(shù),將超精微振動(dòng)波(又名生物能量波)加載并存儲(chǔ)于特殊記憶合金材料中,量子環(huán)安裝到管壁后,可以持續(xù)不斷地往外釋放超精微振動(dòng)波。超精微振動(dòng)波可以透過管壁傳到液體中,沿著流體的方向向管道下游傳播,超精微振動(dòng)波作用于液體及液體中的相關(guān)物質(zhì)分子,使得水垢晶體結(jié)構(gòu)由針尖鋸齒狀變?yōu)椤扒颉睜?,不易吸附在管壁。同時(shí),阻止鈣離子與碳酸根離子的結(jié)合,從而達(dá)到除銹除垢作用,且有環(huán)保節(jié)能,安裝簡便等優(yōu)點(diǎn)。
3.2.2 適用性分析
通過聯(lián)系相關(guān)技術(shù)廠家,對(duì)比油井生產(chǎn)參數(shù)和F型號(hào)量子環(huán)的適用性技術(shù)參數(shù),判斷F型號(hào)量子環(huán)(適用流體溫度最高可達(dá)150℃,含水率≥35%,最大處理量可達(dá)2500m3/h,管道直徑12~2000mm)適用于本油田油井回壓管線。2018年10月,以A井為試點(diǎn),在A井回壓管線下游安裝了1套F型號(hào)量子環(huán)。
2018年11月至2019年2月,在保持A井生產(chǎn)制度不變,各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)基本保持不變的情況下,連續(xù)跟蹤三個(gè)月,效果如下:2018年11月—2019年2月,A井回壓處于正常范圍(450kPaG),無明顯上漲趨勢,較之前相比(清理周期約為1個(gè)月),結(jié)垢速率有所降低,人工拆檢周期明顯延長。2019年3月,生產(chǎn)人員對(duì)A井回壓管線再次進(jìn)行了拆檢,單流閥及管線內(nèi)壁無明顯垢層附著。以上證明:油田化學(xué)防垢措施與物理防垢措施相結(jié)合的綜合應(yīng)用取得了良好效果。
本文以渤海地區(qū)某油田油井回壓升高,影響油井的正常穩(wěn)定生產(chǎn)這一現(xiàn)象為導(dǎo)向,通過拆檢單流閥發(fā)現(xiàn)了回壓管線存在結(jié)垢堵塞的問題,借助理論研究和化驗(yàn)分析的方法開展了以下工作:通過對(duì)比分析油田水性質(zhì)和單井垢樣、水樣化驗(yàn)結(jié)果,確定了油田注水和單井產(chǎn)水都屬于嚴(yán)重結(jié)垢水質(zhì)是管線結(jié)垢的內(nèi)在因素。通過綜合分析油井及相關(guān)注水井的運(yùn)行工況和各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù),確定了高溫高含水是管線結(jié)垢的外在因素,同時(shí),相關(guān)注水井的作業(yè)影響也是加劇油井回壓管線結(jié)垢的一個(gè)外在因素。綜合闡述了回壓管線結(jié)垢的主要機(jī)理,并針對(duì)性開展防垢措施探索。通過開展防垢劑高溫工況下效果評(píng)價(jià)和加注流程改造在現(xiàn)場應(yīng)用了化學(xué)防垢措施。通過量子環(huán)技術(shù)參數(shù)適用性分析,在現(xiàn)場應(yīng)用了物理防垢措施。通過兩種措施的綜合應(yīng)用,有效減緩了該油田高溫高含水油井回壓管線的結(jié)垢速率,保證了油井的正常穩(wěn)定生產(chǎn),釋放了油井產(chǎn)能,同時(shí)也為其他油田提供了類似問題的解決思路和可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。