魏鵬(國電東北電力有限公司吉林熱電廠鍋爐分場,吉林 吉林 132012)
隨著國家節(jié)能減排工作的不斷深入,2015年12月國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部和國家能源局發(fā)布了《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》,為滿足國家和地方環(huán)保法規(guī)要求,改善本地區(qū)的大氣環(huán)境質量,確保電力與環(huán)境的可持續(xù)協(xié)調發(fā)展,樹立國電集團品牌形象,推進電廠未來發(fā)展,建設綠色環(huán)保型電廠,國電吉林熱電廠分兩期對全廠四臺機組進行了脫硝改造。脫硝系統(tǒng)運行后,其供氨管路發(fā)生了雜質堵塞、結晶堵塞、供氨溫度下降等異常情況。本文對供氨管路運維中常見問題原因及處理過程進行分析闡述。
國電吉林龍華吉林熱電廠座落在北國江城—吉林市江北工業(yè)區(qū),是國家“一五”期間建設的156項重點項目之一。歷經6期建設、1期技改和多次增容改造,現有供熱式汽輪發(fā)電機組4臺,總裝機容量為690MW(8-9號機2×125MW、10-11號機2×220MW)。
國電吉林熱電廠分兩期對全廠四臺機組進行了脫硝改造,前期于2015年開始改造,改造時系統(tǒng)為選擇性催化還原全煙氣脫硝系統(tǒng),SCR反應器布置在省煤器與空氣預熱器之間的高含塵區(qū)域,采用尿素作為脫硝還原劑,設計入口氮氧化物為450mg/Nm3,設計出口氮氧化物為≤50mg/Nm3,設計效率按不小于89%設計,催化劑按脫硝效率98%進行配置。所有脫硝系統(tǒng)采用尿素水解法制備脫硝還原劑,四臺機組的脫硝裝置公用一個還原劑儲存、卸載及尿素溶液制備、儲存及輸送系統(tǒng)。
閥門內漏,局部缺陷部位檢修消缺時,系統(tǒng)無法完全隔離。管路堵塞,供氨流量降低至無法維持系統(tǒng)所需最小流量運行。管路內氨汽溫度低,供氨溫度降至液氨結晶溫度。
閥門門芯門座腐蝕,密封面遭破壞,致使閥門關閉時失去密封作用。閥門內存在積垢或結晶,造成閥門關閉時無法完全關閉,引起閥門內漏。
3.2.1 管路或閥門內部結晶造成管路堵塞
結晶原因一:由于管路存在“盲端”運行時,液氨在此長期堆積,因流動性差溫度降低較快,液氨達到結晶溫度條件,造成管路或閥門內部結晶。此問題常見于供氨管路旁路系統(tǒng)、壓力表處、排污系統(tǒng)等內部液氨不經常流動區(qū)域(如圖1所示)。
圖1 管路或閥門易結晶部位示意圖
結晶原因二:由于我廠所處緯度極端氣溫-40.2~36.6℃,當供氨系統(tǒng)室外管路或閥門外部保溫失效、破損或保溫厚度低等原因,造成供氨管路散熱較快,液氨在達到結晶溫度造成管路結晶堵塞。
3.2.2 管路或閥門內部積垢造成管路堵塞
常見于供氨流量計內部縮頸處、氨-空混合器噴嘴處及系統(tǒng)管路變徑三通部位。從堵塞部位取出積垢為塊狀,顏色呈現黑色黃褐色;使用磁鐵進行吸附試驗,發(fā)現積垢有明顯吸附性;垢樣送吉林省電科院進行化驗分析,給出結果為內含超50%氧化鐵;根據以上現象及實驗分析結果結合我廠實際運行工況,初步判斷我廠供氨管路內部積垢原因有三點,詳細分析如下:
積垢原因一:尿素水解所使用水、汽品質較差:由于我廠四臺機組脫硝系統(tǒng)采用尿素水解法制備脫硝還原劑,脫硝裝置公用一個還原劑儲存、卸載及尿素溶液制備、儲存及輸送系統(tǒng)。當水解區(qū)所使用水、汽內含鐵或氧化鐵含量較高時,容易造成液氨內鐵或氧化鐵雜質上升,致使雜質在供氨管路內形成積垢。
積垢原因二:供氨系統(tǒng)管路化學成分鐵元素析出:我廠脫硝系統(tǒng)供氨管路所使用管材全部為白鋼316L(022Cr17Ni12Mo2),根據其化學成分判斷,當高溫液氨流經管道時,其摩擦及腐蝕管道造成管道化學成分鐵元素析出,致使液氨內鐵或氧化鐵雜質上升。
積垢原因三:尿素品質較差:我廠所使用尿素為大宗采購貨物,其本身含有其他雜質,經水解后造成供氨管路內液氨含有雜質,當液氨用量少流量降低時、途徑管路變徑部位時或溫度發(fā)生變化時,其內含雜質極易發(fā)生沉淀、堆積或結垢。
根據現場實際測溫情況分析,并結合運維中發(fā)生的供氨溫度低缺陷情況,分析影響供氨系統(tǒng)管路內氨汽溫度低的原因有以下兩方面。
3.3.1 管路保溫效果差
管路保溫鐵皮破損或接口部位開裂造成內部保溫棉遭雨澆失效、無外部固定脫落或脫節(jié)等情況發(fā)生,致使管路保溫效果差,管路內部氨氣溫度低。管路保溫工藝性差:厚度低無法滿足現場實際需要、施工過程中搭接部位施工工藝差、管路支架部位未保溫等情況均能造成管路保溫效果降低。
3.3.2 管路保溫內伴熱系統(tǒng)效果差
伴熱系統(tǒng)未投運:蒸汽伴熱來汽門、回水門或疏水門未開啟,造成伴熱系統(tǒng)未正常投入運行。伴熱系統(tǒng)局部失效:伴熱系統(tǒng)投運后,蒸汽伴熱閥門或管路堵塞,造成伴熱系統(tǒng)局部失效。伴熱系統(tǒng)實際工作溫度未達到設計溫度或實際運行所需溫度。
施工前供氨系統(tǒng)局部所需隔離時,在關閉的總截門門后法蘭部位加裝臨時堵板,以防止閥門內漏或誤操作造成液氨進入施工區(qū)域造成不安全事件發(fā)生。結合系統(tǒng)停運實際情況,對供氨系統(tǒng)檢修范圍內的所有閥門進行解體,檢查閥門密封構件腐蝕情況,對無法修復的閥門進行更換處理;檢查閥門及其出入口管路內部結垢、結晶情況,對內部結垢及結晶使用溫水清洗法進行清理。氨蒸汽投運前使用干蒸汽對整個檢修范圍內供氨系統(tǒng)進行吹掃,以避免雜質或結晶在系統(tǒng)內部少量積存,影響系統(tǒng)正常供氨。
對現場供氨系統(tǒng)存在“盲端”管段易結晶部位進行結構性改造,將導致形成“盲端”管段的隔離閥門進行移位或增設隔離閥門,以達到徹底取消“盲端”管段或減少其長度的目的(如圖2所示)。
圖2 管路或閥門易結晶部位改動后示意圖
提高巡視檢查質量,制定供氨系統(tǒng)定期檢查工作(每周至少一次),定期工作兼顧供氨系統(tǒng)保溫、伴熱系統(tǒng)及供氨管路檢查及測溫等工作。檢查時,重點關注供氨管路泄漏情況、保溫破損情況、伴熱系統(tǒng)泄漏及停投運行情況;測溫時,主要采用分段檢測,每個測點間隔小于50m,測溫內容包括保溫外部溫度、供氨管路溫度、伴熱系統(tǒng)溫度。對檢查發(fā)現的系統(tǒng)泄漏、保溫破損、伴熱非停情況及時消缺處理。對保溫外部測溫時,當保溫測得溫度超過當時室外溫度25℃時,均可視為保溫超溫,需對超溫處保溫進行更換或加厚處理。
對伴熱系統(tǒng)測溫時,當伴熱系統(tǒng)測得溫度低于其系統(tǒng)溫度15℃時,均視為伴熱系統(tǒng)欠溫。蒸汽伴熱可通過調整系統(tǒng)來汽門、回水門及卸水器來提高伴熱溫度,如果無法達到預期效果,可通過增加伴熱系統(tǒng)卸水器密度來增加蒸汽伴熱溫度,現我廠蒸汽伴熱系統(tǒng)卸水器間隔距離為50m。
對水解區(qū)所使用的尿素,嚴把來貨質量驗收關,加大尿素來貨抽檢評測及數量,降低氨汽內雜質提高氨汽質量。我廠尿素水解區(qū)初建時所使用水取自鍋爐用除鹽水、所使用蒸汽取自鍋爐冷段再熱器,水、汽品質已為較高等級,無法進行優(yōu)化。我廠脫硝系統(tǒng)供氨管路所使用管材全部為白鋼316L(022Cr17Ni12Mo2),本著節(jié)約成本的原則,已無法對供氨管路管材防腐等級進行提示優(yōu)化。結合4.2節(jié)對現場供氨系統(tǒng)存在“盲端”管段易結晶部位進行結構性改造,已減少液氨內雜質在“盲端”管段發(fā)生沉淀、堆積或結垢情況的發(fā)生。
對供氨管路存在急劇變徑部位,可根據現場實際情況適當對小孔徑部位進行擴孔處理。我廠10、11號爐供氨系統(tǒng)氨-空混合器噴嘴原孔徑僅為Φ8,然而管路內運行時剝離的塊狀雜質尺寸普遍大于Φ8,經常發(fā)生氨—空混合器噴嘴堵塞情況。后期通過聯(lián)系系統(tǒng)原設計人員核算并結合現場實際用氨量情況,將氨-空混合器噴嘴孔徑由Φ8擴大至Φ12。氨—空混合器噴嘴經過擴孔后,運行至今未再次發(fā)生過堵塞情況。
吉林熱電廠作為一個曾榮獲“全國五·一勞動獎”“全國火電廠一流管理企業(yè)”“全國文明單位”等多項殊榮的熱電聯(lián)產企業(yè),在響應國家號召提高周邊生態(tài)環(huán)境社會效益的同時,繼續(xù)發(fā)揚其“自強不息”的優(yōu)秀光榮歷史傳統(tǒng),對脫硝系統(tǒng)新型設備、技術深入學習,對系統(tǒng)運維中存在的問題深入分析并結合現場實際“究根求源”,為處理問題提出了最優(yōu)化可行的解決方案,保障了供氨環(huán)保設備安全平穩(wěn)運行的同時積累了寶貴經驗。