董河江
(渤海鉆探工程有限公司第二錄井分公司,河北廊坊065007)
在石油勘探開發(fā)的過程中,井控工作是安全生產(chǎn)的重中之重,一旦井噴失控,極易造成災(zāi)難性事故。在鉆井過程中,提前發(fā)現(xiàn)溢流前兆,做好異常預(yù)報,對降低井控風(fēng)險,實現(xiàn)安全鉆井起到重要作用,利用綜合錄井參數(shù)做好井控異常預(yù)報是綜合錄井工作的一項重要工作。在現(xiàn)場如何利用好綜合錄井現(xiàn)有的各項參數(shù),充分發(fā)揮綜合錄井技術(shù)優(yōu)勢,對鉆遇異常壓力地層有及早的提示,及時發(fā)現(xiàn)溢流前兆,使相關(guān)方有充足的時間采取有效措施,避免溢流、井涌甚至井噴的復(fù)雜情況出現(xiàn)尤為重要。這里講的預(yù)測是指開鉆前的層對比預(yù)測,監(jiān)測是指打開油氣層后地層流體自侵入開始至返出井口過程的監(jiān)測預(yù)報。
根據(jù)沉積巖成因理論分析,泥質(zhì)沉積物的壓實過程是由于上覆沉積巖的重量所引起的機(jī)械壓實作用,當(dāng)沉積速度很快時,泥(頁)巖顆粒本身沒有足夠的時間去排列,與沉積較慢的同一沉積深度的泥(頁)巖層相比,它便會產(chǎn)生了較大的孔隙。隨著埋深的增加,溫度逐漸升高,在地?zé)嶙饔孟?,使巖層孔隙中的流體受熱膨脹;地溫梯度越高,膨脹的速度越快,當(dāng)存在地層與周圍隔絕的環(huán)境時,水的受熱膨脹作用受到阻礙,地層孔隙中的流體壓力就會急劇增大,形成高壓地層,鉆開該類型地層,地層流體迅速侵入井筒,改變井筒壓力系統(tǒng),易發(fā)生溢流。
老井區(qū)調(diào)整產(chǎn)能注水引起的地層壓力紊亂引起異常高壓,鉆開該區(qū)域地層易發(fā)生溢流。該文中蒙古林地區(qū)主要為此類型高壓層。
當(dāng)鉆井過程中,鉆遇這種異常高壓地層后,易發(fā)生油、氣、水侵,致使鉆井液密度降低,鉆井液柱壓力減小,不能平衡地層壓力,導(dǎo)致發(fā)生溢流、井涌,嚴(yán)重時可能誘發(fā)井噴事故。
綜合錄井主要通過安裝在鉆井現(xiàn)場的各個傳感器采集參數(shù)的變化,分析對比預(yù)測可能出現(xiàn)溢流現(xiàn)象的發(fā)生,主要通過工程參數(shù)、鉆井液參數(shù)、氣體參數(shù)中指向參數(shù)的異常變化提供溢流異常預(yù)報。
工程參數(shù)中的指向參數(shù):鉆時、鉆速、鉆壓、立管壓力、套管壓力等。
鉆井施工中,從正常壓實地層過渡到欠壓實地層,孔隙度變大,鉆頭的破碎能力增強(qiáng),直接表現(xiàn)在工程參數(shù)上,就會出現(xiàn)鉆速加快,大鉤負(fù)荷增加,鉆壓減小,立管壓力下降。
揭開高壓層后,大量地層流體侵入井筒,隨流體逐漸侵入,鉆井液總量、出口流量從緩慢增加至迅速增加。
遲到參數(shù)是指氣體參數(shù)、鉆井液出口密度、溫度、電導(dǎo)率。
前面地層成因分析里已經(jīng)說到欠壓實地層由于地層溫度的作用,孔隙流體受熱膨脹形成超壓,因此地溫梯度在欠壓實地層會異常升高,地層被鉆頭揭開后,高壓地層流體瞬間釋放,進(jìn)入井筒內(nèi)與鉆井液混合,并隨之返出井口,即發(fā)生油氣水侵,氣體參數(shù)迅速升高,出口的傳感器所測得的參數(shù)就會反映出鉆井液溫度升高、密度降低,電導(dǎo)率則降低地層主要含油氣較高。若如果地層含水較高,鉆井液電導(dǎo)率則會升高。
二連地區(qū)蒙古林油田屬于較老區(qū)塊,目前所鉆井都為加密井,由于多年注水開發(fā),造成該區(qū)塊壓力系統(tǒng)紊亂,部分區(qū)域油層段均出現(xiàn)異常高壓,鉆井過程中極易發(fā)生溢流、井涌、井噴等異常情況。
蒙15-317x井是部署于蒙古林砂北斷塊的一口生產(chǎn)井,通過鄰井地層對比,預(yù)測高壓層界面在824.00m,鄰井地層壓力系數(shù)1.80~2.20。2013年10月12日通過綜合錄井監(jiān)測,對該井進(jìn)行了一次精準(zhǔn)的溢流預(yù)報(見圖1)。
圖1 蒙15-317x井實時曲線圖
從圖1可以看出,16:56鉆至井深825.00m,大鉤位置下降速度明顯加快,鉆速增加,鉆壓和立管壓力有明顯下降趨勢,懸重上升,判斷進(jìn)入高壓地層,重點觀察池體積變化情況,至17:05鉆井液增加1.0m3且有快速增長趨勢,值班人員迅速向司鉆發(fā)出溢流預(yù)報。
為了更加明顯的分析,根據(jù)后臺實時采集數(shù)據(jù),回放放大曲線圖,見圖2。從圖上可以看出,16:56之前,鉆壓平均值為36.3kN,立管壓力平均值9.94MPa,該時間點之后,立管壓力和鉆壓曲線幾乎同時開始下行且趨勢較快。至16:57,井深825.11m,瞬間鉆時變?yōu)?.6min/m,鉆壓降為15.7kN,立管壓力降為8.66MPa;鉆井液參數(shù)的變化要稍滯后于工程參數(shù)的變化,17:02池體積、出口流量曲線都出現(xiàn)逐漸上漲的趨勢,至17:04,總池體積增加1.86m3,出口流量由33.11%上升至36.41%;出口密度從1.90g/cm3下降至1.88g/cm3,出口電導(dǎo)率有1.90S/m降至1.65S/m,出口溫度由38.6℃上升至44.0℃,氣測全烴1.435%上升至54.294%,17:06關(guān)井,關(guān)井套壓5.44MPa。17:08氣測全烴最高值93.875%。
總結(jié)以上參數(shù)變化構(gòu)成,溢流前兆的參數(shù)響應(yīng)順序是:
(1)錄井前地層對比預(yù)測壓力頂界準(zhǔn)確預(yù)測界面深度為824.00m(重預(yù)測);
(2)工程參數(shù)異常變化(抓打開):鉆速加快、鉆壓減小、懸重增加、立壓小幅下降等;
(3)池體積、流量參數(shù)異常變化(跟上返):總池體積、出口流量增加;
(4)遲到參數(shù)異常變化(搶返出):氣體參數(shù)快速大幅增加、出口溫度增加、出口密度降低、出口電導(dǎo)率降低(油氣侵)。
圖2 實時回放圖
通過以上監(jiān)測預(yù)報實例分析,證明工程參數(shù)異常能預(yù)示異常壓力地層存在的苗頭,綜合分析過程參數(shù),發(fā)現(xiàn)偏離正常趨勢線的方向,確認(rèn)溢流并及早向鉆井工程方提出異常預(yù)報,遲到參數(shù)能印證監(jiān)測預(yù)報的準(zhǔn)確性,有效指導(dǎo)安全鉆井,但在實際使用過程中,根據(jù)地層的成因不同,有時符合單一規(guī)律,有時可能同時符合幾項規(guī)律,需仔細(xì)綜合分析判斷,才能提供較為準(zhǔn)確有效的預(yù)報,提高綜合錄井技術(shù)在井控工作的功效。本井區(qū)準(zhǔn)確的異常監(jiān)測預(yù)報獲得建設(shè)方對綜合錄井技術(shù)的高度認(rèn)可,也為以后6口井工作量的取得奠定了堅實的基礎(chǔ)。通過本井分析預(yù)報過程,更加印證了我公司井控措施五步法,即“重預(yù)測、抓打開、跟上返、搶返出、盯后效”的重要性。