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        330 MW 汽輪機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行的供熱能力和調(diào)峰能力分析

        2021-01-16 13:31:04張欽鵬王學(xué)棟
        山東電力技術(shù) 2020年12期
        關(guān)鍵詞:供熱量抽汽調(diào)峰

        張欽鵬,王學(xué)棟,李 峰

        (1.華電章丘發(fā)電有限公司,山東 濟(jì)南 250216;2.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030)

        0 引言

        國(guó)內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組主要是抽凝機(jī)組,有少量的背壓式機(jī)組和低真空循環(huán)水供熱機(jī)組,遵循“以熱定電”“熱電聯(lián)產(chǎn)”的運(yùn)行模式。由于北方供熱量較大,為了保證供熱質(zhì)量,發(fā)電企業(yè)要求熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行、定負(fù)荷或小負(fù)荷變化范圍運(yùn)行,導(dǎo)致機(jī)組調(diào)峰能力和調(diào)度靈活性變差[1-2]。我國(guó)“三北”地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組占火電機(jī)組運(yùn)行總?cè)萘康?0%,主力調(diào)峰的大型純凝火電機(jī)組占比僅28%。熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的調(diào)峰能力只有20%左右,遠(yuǎn)小于純凝機(jī)組的40%~60%[3~5]。熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組裝機(jī)占比大和調(diào)峰范圍小,給采暖季節(jié)電網(wǎng)調(diào)峰運(yùn)行和靈活調(diào)度帶來(lái)極大困難[6~8]。

        隨著城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民采暖質(zhì)量提高,熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)供熱負(fù)荷逐年提高,熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組越來(lái)越多,供熱量越來(lái)越大,這就要求純凝機(jī)組進(jìn)行供熱改造,熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組通過(guò)適當(dāng)?shù)母脑齑胧U(kuò)大供熱量[9~13]。

        某公司現(xiàn)有4 臺(tái)機(jī)組,一期為2 臺(tái)145 MW 純凝機(jī)組,已改造為高背壓循環(huán)水供熱機(jī)組;二期3號(hào)、4 號(hào)機(jī)組為2×330 MW 等級(jí)抽凝機(jī)組,單機(jī)額定采暖抽汽量為500 t/h,抽汽參數(shù)為0.5 MPa、268.1 ℃。4 臺(tái)機(jī)組在采暖期的運(yùn)行方式為一期機(jī)組承擔(dān)基本熱負(fù)荷,兩臺(tái)機(jī)組調(diào)峰能力有限,二期機(jī)組采用抽汽供熱方式,受最低抽汽壓力和最小發(fā)電負(fù)荷的限制,機(jī)組調(diào)峰能力依然有限,而且由于供熱需求的快速增長(zhǎng)和供熱市場(chǎng)、供熱熱源的調(diào)整,至2019 年底,4臺(tái)機(jī)組的供熱面積增加至2 900 萬(wàn)m2。為了應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的供熱需求,緩解熱電矛盾,3 號(hào)汽輪機(jī)進(jìn)行了切除低壓缸運(yùn)行的技術(shù)改造,以此來(lái)提高機(jī)組的供熱能力和調(diào)峰能力。

        1 機(jī)組技術(shù)規(guī)范和改造內(nèi)容

        1.1 機(jī)組技術(shù)規(guī)范

        3 號(hào)汽輪機(jī)為亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組型號(hào)為C330-16.7/0.5/538/538。切缸改造前技術(shù)規(guī)范如表1 所示。

        表1 汽輪機(jī)改造前技術(shù)規(guī)范

        1.2 技術(shù)改造內(nèi)容

        為了提高供熱能力,3 號(hào)機(jī)組進(jìn)行切除低壓缸運(yùn)行的技術(shù)改造,其系統(tǒng)如圖1 所示,技術(shù)改造內(nèi)容如下。

        圖1 汽輪機(jī)切除低壓缸供熱改造

        1)更換中低壓缸連通管供熱抽汽蝶閥。根據(jù)切除低壓缸運(yùn)行的技術(shù)要求,更換原中低壓缸聯(lián)通管供熱抽汽蝶閥。新更換的供熱蝶閥采用液壓控制,實(shí)現(xiàn)全關(guān)閉、全密封、零泄漏。

        2)增設(shè)低壓缸冷卻蒸汽系統(tǒng)。中低壓缸連通管處閥門(mén)更換后低壓缸不進(jìn)汽,但是低壓缸仍然存在漏氣,微量的漏氣在缸內(nèi)流動(dòng)性能較差,為了降低鼓風(fēng)超溫的危險(xiǎn),增加低壓缸冷卻蒸汽旁路。在中低壓缸連通管抽汽蝶閥前開(kāi)孔引出DN250 旁路管,旁路管上安裝一個(gè)高精度流量計(jì)和流量控制調(diào)節(jié)閥,然后再引至原中低壓缸連通管后低壓缸進(jìn)汽口上方。少量的冷卻蒸汽通過(guò)旁路進(jìn)入低壓缸,將鼓風(fēng)所產(chǎn)生的熱量帶走,同時(shí)開(kāi)啟排汽缸噴水減溫系統(tǒng),降低缸溫,防止因超溫膨脹導(dǎo)致出現(xiàn)脹差超限、不平衡振動(dòng)以及密封性能降低等風(fēng)險(xiǎn)。

        3)排汽缸噴水減溫系統(tǒng)改造。3 號(hào)機(jī)組排汽缸噴水系統(tǒng)原有一全開(kāi)全關(guān)的氣動(dòng)兩位閥。機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行,背壓供熱方式運(yùn)行,低壓缸排汽量大幅減少,后缸噴水需要長(zhǎng)期投運(yùn),大量蒸汽回流沖刷葉片出汽側(cè)會(huì)造成汽蝕,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致應(yīng)力集中,削弱葉片的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,因此對(duì)噴水裝置進(jìn)行改造,將噴水閥更換為具有高精度調(diào)節(jié)功能的閥組,同時(shí)加裝孔板流量計(jì)檢測(cè)運(yùn)行期間的噴水量。

        4)末兩級(jí)加裝溫度測(cè)點(diǎn)。汽輪機(jī)在切除低壓缸運(yùn)行的背壓供熱工況,低壓缸內(nèi)少量蒸汽處于鼓風(fēng)狀態(tài),因此在末級(jí)、次末級(jí)動(dòng)葉之后裝設(shè)4 個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),對(duì)末兩級(jí)長(zhǎng)葉片附近的蒸汽溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),防止低壓缸鼓風(fēng)溫度太高,造成低壓缸葉片熱變形損傷。

        5)末級(jí)葉片出汽邊防水蝕處理。根據(jù)觀察到的葉片水蝕情況和金屬探傷結(jié)果,對(duì)末級(jí)葉片出汽邊做防水蝕處理,防止葉片水蝕現(xiàn)象加劇。

        1.3 機(jī)組改造后的性能

        機(jī)組改造前后采暖抽汽參數(shù)不變,改造前額定采暖抽汽量500 t/h,最大供熱負(fù)荷362.5 MW;改造后設(shè)計(jì)采暖抽汽量640 t/h,最大供熱負(fù)荷463.4 MW。

        機(jī)組改造后,在背壓供熱狀態(tài)下運(yùn)行,低壓缸冷卻蒸汽流量大幅減少,不考慮鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃的條件,機(jī)組最小發(fā)電負(fù)荷為63 MW。相比于改造前鍋爐最小出力,保證對(duì)外供熱負(fù)荷不變的條件下,切缸改造后可使發(fā)電功率下降約75 MW。

        2 機(jī)組改造后的性能試驗(yàn)

        2.1 機(jī)組性能試驗(yàn)方法

        機(jī)組改造后,為了驗(yàn)證機(jī)組性能并與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,進(jìn)行了3 號(hào)機(jī)組供熱期的性能試驗(yàn)。性能試驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8117.2《汽輪機(jī)熱力性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)程》,機(jī)組在單元制下運(yùn)行,試驗(yàn)時(shí)穩(wěn)定機(jī)組電負(fù)荷和機(jī)爐運(yùn)行參數(shù)。參考汽輪機(jī)熱力特性設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和改造后的保證性能,確定機(jī)組試驗(yàn)負(fù)荷為100 MW、210 MW 和260 MW,進(jìn)行正常抽凝運(yùn)行、切除低壓缸運(yùn)行兩種狀態(tài)下的性能試驗(yàn)。由試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)組發(fā)電出力、供熱能力和供熱量,以確定切除低壓缸運(yùn)行的最小、最大電負(fù)荷和最大抽汽能力,并將試驗(yàn)結(jié)果與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,抽凝工況與背壓工況試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較,作為機(jī)組性能分析的依據(jù)。

        2.2 機(jī)組改造后的性能試驗(yàn)結(jié)果

        機(jī)組改造后,正常抽汽運(yùn)行和切除低壓缸運(yùn)行典型工況下的性能試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

        2.3 試驗(yàn)結(jié)果分析

        2.3.1 切除低壓缸運(yùn)行的發(fā)電出力和機(jī)組調(diào)峰區(qū)間

        機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行的最低試驗(yàn)負(fù)荷為102 MW,此工況下機(jī)組進(jìn)汽量為553 t/h,達(dá)到鍋爐額定蒸發(fā)量1 025 t/h 的53.9%,稍大于純凝最低穩(wěn)燃工況下的鍋爐熱負(fù)荷。機(jī)組切缸運(yùn)行時(shí)的最大試驗(yàn)負(fù)荷為210 MW,此時(shí)計(jì)算的主蒸汽流量為1 095 t/h,已經(jīng)超過(guò)鍋爐的額定蒸發(fā)量。

        表2 330 MW 機(jī)組抽凝運(yùn)行和切除低壓缸運(yùn)行的試驗(yàn)結(jié)果

        由此計(jì)算機(jī)組改造前后調(diào)峰區(qū)間的變化,改造前純凝工況運(yùn)行的最大負(fù)荷為335 MW,最低穩(wěn)燃負(fù)荷為165 MW,調(diào)峰區(qū)間為170 MW;改造后切缸運(yùn)行狀態(tài),最大電負(fù)荷為210 MW,最低電負(fù)荷為102 MW,調(diào)峰區(qū)間為108 MW,供熱量增加,調(diào)峰區(qū)間變小??紤]到切缸改造后,機(jī)組可以在純凝、抽汽、背壓3 種方式下靈活切換,因此在不考慮供熱能力和供熱負(fù)荷的條件下,機(jī)組實(shí)際的調(diào)峰區(qū)間為102~335 MW,調(diào)峰能力為233 MW,調(diào)峰區(qū)間比改造前的170 MW增大63 MW,同時(shí)機(jī)組在切缸狀態(tài)下運(yùn)行,最低電負(fù)荷降低了63 MW,更有利于機(jī)組調(diào)峰運(yùn)行,增加了低負(fù)荷調(diào)度的靈活性。

        2.3.2 最大供熱能力

        機(jī)組改造后,在帶工業(yè)抽汽的情況下,切缸運(yùn)行的最大試驗(yàn)負(fù)荷為210 MW,此時(shí)計(jì)算的主蒸汽流量為1 095 t/h,機(jī)組最大采暖抽汽量為653 t/h,超過(guò)設(shè)計(jì)值640 t/h,機(jī)組采暖供熱量為476.2 MW,超過(guò)設(shè)計(jì)值463.4 MW。

        2.3.3 抽凝工況和切除低壓缸工況的比較分析

        機(jī)組正常抽凝工況下運(yùn)行,在額定蒸發(fā)量1 024 t/h工況下,機(jī)組最大電負(fù)荷259 MW,最大采暖抽汽量為588 t/h;在切除低壓缸工況下,在主蒸汽流量1 095 t/h 超過(guò)鍋爐額定蒸發(fā)量條件下,機(jī)組電負(fù)荷210 MW,最大采暖抽汽量653 t/h,切除低壓缸運(yùn)行導(dǎo)致機(jī)組發(fā)電功率降低約50 MW,采暖抽汽量增大65 t/h,供熱能力增加46.8 MW。比較210 MW 負(fù)荷下切缸工況和正常抽凝工況,正常抽凝工況的抽汽量為488 t/h,切除低壓缸工況,機(jī)組采暖抽汽量約增大165 t/h,供熱能力增加117.4 MW。

        2.3.4 熱耗率的比較分析

        機(jī)組切除低壓缸工況,有少量的蒸汽通過(guò)冷卻蒸汽旁路進(jìn)入低壓缸起到冷卻作用,其他的中壓缸排汽直接對(duì)外供熱,加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,汽輪機(jī)的冷源損失大幅度減少,兩個(gè)切除低壓缸工況的熱耗率為4 860.4 kJ/kWh 和4 794.6 kJ/kWh,切除低壓缸工況的熱耗率比抽凝工況的熱耗率低996.9 kJ/kWh,原因是相同電負(fù)荷條件下,機(jī)組切除低壓缸工況的抽汽量增大約165 t/h。

        2.4 機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行的安全性

        2.4.1 切除低壓缸運(yùn)行的安全指標(biāo)

        機(jī)組切除低壓缸進(jìn)汽后,汽輪機(jī)各軸承振動(dòng)、軸向位移等安全指標(biāo)無(wú)明顯變化,低壓缸差脹由6.75 mm持續(xù)緩慢上漲,最大升至8.13 mm,運(yùn)行中基本穩(wěn)定在7.50 mm 左右。

        2.4.2 存在的問(wèn)題

        機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行,需開(kāi)啟5 號(hào)低加危急疏水,疏水管道異常振動(dòng)。原因是切除低壓缸運(yùn)行,6號(hào)低加停止進(jìn)汽,低加疏水泵入口壓頭不足,不能正常運(yùn)行,導(dǎo)致5 號(hào)低加疏水不暢,需長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟危急疏水,危急疏水流速高,不能充滿(mǎn)管道,疏水汽化,造成5 號(hào)低加危急疏水管道異常振動(dòng)。

        2.5 全廠(chǎng)供熱安全性分析

        在額定蒸發(fā)量條件下,3 號(hào)機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行,抽汽量增大65 t/h,供熱能力增加46.8 MW;在電負(fù)荷210 MW 工況,采暖抽汽量增大165 t/h,供熱能力增加117.4 MW。2019—2020 年度供熱期全廠(chǎng)最大供熱量為2020 年1 月18 日的89 256 GJ(全天平均熱負(fù)荷1 033.1 MW),3 號(hào)機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行,在額定蒸發(fā)量工況和電負(fù)荷210 MW 工況,供熱能力的提高導(dǎo)致全廠(chǎng)供熱安全系數(shù)提高了4.53%和11.36%,機(jī)組切缸運(yùn)行模式有利于低負(fù)荷調(diào)峰,并維持較大的供熱能力。

        2020 年1 月8 日、9 日全廠(chǎng)供熱量分別為86 256 GJ、86 951 GJ,全天平 均 熱負(fù)荷 分別為998.3 MW 和1 006.4 MW,進(jìn)行4 臺(tái)機(jī)組供熱運(yùn)行方式優(yōu)化試驗(yàn)。1 號(hào)機(jī)組高背壓最大電負(fù)荷125 MW 工況運(yùn)行,供熱量204.4 MW;2 號(hào)機(jī)組高背壓最大電負(fù)荷125 MW 工況運(yùn)行,高溫循環(huán)水和采暖抽汽總供熱量211.2 MW;3 號(hào)機(jī)組電負(fù)荷210 MW 工況下切除低壓缸運(yùn)行的最大供熱量為476.2 MW;4 號(hào)機(jī)組最大電負(fù)荷251 MW 工況下采暖抽汽量為280 t/h,采暖供熱量205.3 MW,4 號(hào)機(jī)組的采暖抽汽量還沒(méi)有達(dá)到最大值500 t/h。以上4 臺(tái)機(jī)組運(yùn)行工況下的總供熱量為1 097.1 MW,已經(jīng)超過(guò)最大單日平均熱負(fù)荷,滿(mǎn)足了熱網(wǎng)的需要??紤]3 號(hào)、4 號(hào)機(jī)組容量相同,抽凝工況運(yùn)行的最大抽汽量相同,并把3 號(hào)機(jī)組抽凝狀態(tài)最大出力工況的供熱量429.4 MW 作為4 號(hào)機(jī)組的供熱能力,4 臺(tái)機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷工況下的最大供熱能力為1 321.2 MW,是2020 年1 月9 日熱負(fù)荷的1.313倍,尚有31.3%的安全裕量。

        3 結(jié)語(yǔ)

        330 MW 抽凝機(jī)組進(jìn)行了切除低壓缸運(yùn)行的技術(shù)改造,改造后,機(jī)組可以在背壓、抽凝、純凝3 種運(yùn)行方式下靈活切換,增加了機(jī)組相同電負(fù)荷工況下的供熱量,同時(shí)提升了機(jī)組供熱工況下低負(fù)荷調(diào)度的靈活性。機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行的最低試驗(yàn)負(fù)荷為102 MW,此工況下機(jī)組進(jìn)汽量達(dá)到鍋爐額定蒸發(fā)量53.9%,稍大于純凝最低穩(wěn)燃工況下的鍋爐熱負(fù)荷,機(jī)組最低電負(fù)荷降低了63 MW;改造后,機(jī)組調(diào)峰區(qū)間為102~335 MW,調(diào)峰能力為233 MW,調(diào)峰區(qū)間比改造前的170 MW 增大63 MW;機(jī)組最大采暖抽汽量為653 t/h,最大采暖供熱量為476.2 MW,均超過(guò)設(shè)計(jì)值。機(jī)組切除低壓缸運(yùn)行,在鍋爐額定蒸發(fā)量工況下,采暖抽汽量增大65 t/h,供熱能力增加46.8 MW;在電負(fù)荷210 MW 工況,采暖抽汽量增大165 t/h,供熱能力增加117.4 MW,相對(duì)于單日全廠(chǎng)最大供熱負(fù)荷,以上兩個(gè)工況機(jī)組供熱能力的提高導(dǎo)致全廠(chǎng)供熱安全系數(shù)增加4.53%和11.36%,機(jī)組切缸運(yùn)行模式有利于低負(fù)荷調(diào)峰,并維持較大的供熱能力,或在相同電負(fù)荷工況下,增大機(jī)組供熱量,提高全廠(chǎng)供熱安全系數(shù)。

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