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        一種風(fēng)電機(jī)組齒輪箱潤滑故障分析思路

        2021-01-11 00:49:15劉金鹿李揚(yáng)
        今日自動(dòng)化 2021年10期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)電機(jī)組齒輪箱

        劉金鹿 李揚(yáng)

        [摘? ? 要]? 大兆瓦風(fēng)電機(jī)組結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涉及專業(yè)領(lǐng)域較多,往往某一部件出現(xiàn)問題,故障卻在其他部件上表現(xiàn)出來。對(duì)于這類故障定位難度大,短時(shí)間內(nèi)僅從故障部件出發(fā),很難發(fā)現(xiàn)真正的問題所在,造成頻繁停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組發(fā)電量。因此,快速定位故障原因,成為解決問題的關(guān)鍵。本文結(jié)合具體案例,提供了一種風(fēng)電機(jī)組齒輪箱潤滑故障的問題分析思路。

        [關(guān)鍵詞]齒輪箱;潤滑故障;風(fēng)電機(jī)組

        [中圖分類號(hào)]TM315 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(2021)10–00–02

        A Thinking of Analysis of Lubrication Failure of Wind Turbine Gearbox

        Liu Jin-lu,Li Yang

        [Abstract]The structure of large wind turbine is complex and involves many professional fields. Problems often occur in one component, but the faults are shown in other components. It is difficult to locate such faults and find the real problem only from the faulty parts in a short time, resulting in frequent shutdown and seriously affecting the power generation of the unit. Therefore, quickly locating the cause of fault has become the key to solve the problem. Combined with specific cases, this paper provides a problem analysis idea of gearbox lubrication system failure of wind turbine.

        [Keywords]gearbox; lubrication system failure;wind turbine

        隨著新技術(shù)、新思路在大兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的不斷使用,故障也多有發(fā)生。由于風(fēng)電機(jī)組涉及多學(xué)科、跨專業(yè)知識(shí),往往在出現(xiàn)新問題后,檢修人員由于技術(shù)知識(shí)的單一性,長時(shí)間無法確認(rèn)故障根本原因,僅通過不斷更換部件或讓機(jī)組限功率運(yùn)行的方式來降低問題出現(xiàn)的頻次,嚴(yán)重影響業(yè)主方的發(fā)電量。因此,快速定位故障原因成為處理該類問題的關(guān)鍵。以下結(jié)合一起齒輪箱潤滑系統(tǒng)故障的具體案例,對(duì)該類問題進(jìn)行分析。

        1 問題概述

        某項(xiàng)目使用的2.XMW系列雙饋風(fēng)電機(jī)組,在并網(wǎng)后的首次大風(fēng)天多臺(tái)機(jī)組運(yùn)行中突然出現(xiàn)脫網(wǎng)?,F(xiàn)場檢查機(jī)組報(bào)警信息,發(fā)現(xiàn)機(jī)組報(bào)齒輪箱潤滑入口壓力超限故障。

        經(jīng)查,該風(fēng)場使用的是同一廠家2.XMW系列機(jī)組,含A、B、C 3種機(jī)型。維護(hù)人員發(fā)現(xiàn):系統(tǒng)顯示故障發(fā)生時(shí)齒輪箱潤滑入口壓力在1 MPa左右,屬于正常狀態(tài),與機(jī)艙內(nèi)實(shí)際觀察的油壓值相同;發(fā)生故障的均為C型機(jī)組。

        2 故障排查分析

        2.1 故障觸發(fā)因素分析

        根據(jù)現(xiàn)場提供的故障描述情況分析,分析認(rèn)為引起該問題的可能原因包括:①通訊故障。齒輪箱的壓力傳感器測量值與SCADA顯示的主控系統(tǒng)接收值存在偏差。②油路故障。齒輪箱潤滑泵出口壓力值真實(shí)超限(油路堵塞、濾芯堵塞等)。③油壓傳感器損壞。油壓傳感器元件故障,測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。④主控系統(tǒng)程序問題。主控系統(tǒng)程序進(jìn)行更新后,導(dǎo)致誤報(bào)警。⑤機(jī)組接線問題。現(xiàn)場故障機(jī)組接線與電氣圖紙存在差異,接線錯(cuò)誤。

        根據(jù)首次故障以來,現(xiàn)場進(jìn)行的相關(guān)處理情況、采取的措施后的機(jī)組狀態(tài)等實(shí)際情況,對(duì)可能的故障原因逐一排查。

        2.2 齒輪箱潤滑系統(tǒng)檢測

        機(jī)組故障最初發(fā)生時(shí),現(xiàn)場人員上塔檢測,發(fā)現(xiàn)報(bào)出該故障的機(jī)組中,齒輪箱潤滑入口壓力傳感器顯示值與主控系統(tǒng)顯示值均在1 MPa左右,油壓屬于的正常范圍。可能原因①排除。

        隨機(jī)抽取一臺(tái)出現(xiàn)同類問題的機(jī)組進(jìn)行更換濾芯處理,并進(jìn)行機(jī)械方面檢查(包括傳感器、油路等),確認(rèn)硬件方面無問題。但次日大風(fēng)時(shí),該機(jī)組仍報(bào)出“齒輪箱潤滑入口油壓超限”故障??赡茉颌?、③排除。

        基于以上事實(shí)可判斷,該類問題并非壓力值實(shí)際超限,齒輪箱中與該故障相關(guān)的部件(潤滑泵、濾芯、油路等)無問題。

        2.3 主控系統(tǒng)程序排查

        從主控程序角度分析,現(xiàn)場機(jī)組程序雖然更新過,但僅更新自動(dòng)控制風(fēng)速儀風(fēng)向標(biāo)加熱器,其余部分不變。更新程序引起該故障的可能性較小??赡茉颌芘懦?/p>

        2.4 機(jī)組接線排查

        現(xiàn)場在核對(duì)圖紙版本無誤后,對(duì)照?qǐng)D紙,對(duì)故障機(jī)組機(jī)艙柜、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、主控PLC個(gè)模塊接線逐一排查。排查中發(fā)現(xiàn):①PLC上各部件接線與電氣圖紙要求相同,無漏接、錯(cuò)接現(xiàn)象。②齒輪箱潤滑泵出口(齒輪箱潤滑入口)壓力傳感器、發(fā)電機(jī)繞組溫度檢測傳感器都接在機(jī)艙柜PLC的PTAI216模塊上。③發(fā)電機(jī)繞組測溫元件Pt100屏蔽層未在發(fā)電機(jī)出線盒內(nèi)做接地處理。

        2.5 現(xiàn)場整改調(diào)試

        針對(duì)接線排查中出現(xiàn)的問題,現(xiàn)場立即對(duì)一臺(tái)故障機(jī)組進(jìn)行如下整改。

        (1)上塔更換PLC模塊卡件PTAI216后,機(jī)組齒輪箱潤滑泵出口壓力值仍跳變頻繁,報(bào)出故障。

        (2)將發(fā)電機(jī)繞組測溫元件Pt100的屏蔽層用導(dǎo)線連接后,接入發(fā)電機(jī)輔助出線盒接地(PE)端子上,起機(jī)觀察:機(jī)組運(yùn)行正常,齒輪箱潤滑泵出口壓力值、偏航剎車半泄壓力值跳變情況出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn),風(fēng)機(jī)未報(bào)故障。

        (3)為進(jìn)一步確認(rèn),對(duì)產(chǎn)生該問題、未進(jìn)行整改的一臺(tái)機(jī)組齒輪箱潤滑泵出口壓力值進(jìn)行數(shù)據(jù)采樣,如圖1所示。

        (4)采集現(xiàn)場故障機(jī)組的齒輪箱潤滑泵出口壓力值(齒輪箱潤滑入口壓力)等數(shù)據(jù)后進(jìn)行分析。從圖1來看,齒輪箱潤滑入口油壓存在很大的波動(dòng),最大值甚至超過了15 MPa,從而導(dǎo)致了風(fēng)機(jī)停機(jī)。然而,正常報(bào)警壓力為大于1.5 MPa,實(shí)際壓力值不可能達(dá)到15 Mpa,顯然為壓力信號(hào)受到干擾后產(chǎn)生的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)?;谝陨鲜聦?shí)可判斷,可能原因⑤不能排除,應(yīng)進(jìn)一步深入分析。

        3 故障原因分析

        對(duì)現(xiàn)場采集的故障機(jī)組齒輪箱潤滑泵出口壓力值數(shù)據(jù)分析后,認(rèn)為潤滑壓力波動(dòng)速度太快,不符合潤滑系統(tǒng)液體流動(dòng)規(guī)律。因此,潤滑系統(tǒng)實(shí)際并未波動(dòng),而是潤滑液壓力信號(hào)收到干擾所致。該問題看似是齒輪箱相關(guān)附屬系統(tǒng)故障,實(shí)則為機(jī)組電氣系統(tǒng)信號(hào)問題,與齒輪箱并無關(guān)系。

        由于齒輪箱潤滑入口壓力測量信號(hào)線是接在PLC的PTAI216模塊上的。因此,有可能是該模塊上有其他信號(hào)擾動(dòng)造成此類問題。查看電氣圖紙,發(fā)現(xiàn)PLC的PTAI216模塊所接信號(hào)見表1。

        該模塊上除發(fā)電機(jī)繞組溫度元件是緊靠發(fā)電機(jī)定子繞組,有可能接觸諧波信號(hào),其余元件所處位置附近均無諧波干擾源。發(fā)電機(jī)繞組測溫元件的信號(hào)線屏蔽層未接地,使發(fā)電機(jī)定子繞組內(nèi)部諧波通過測溫元件信號(hào)線屏蔽層傳遞給PLC模塊。

        PLC對(duì)齒輪箱潤滑泵出口壓力的測量,檢測的是電流信號(hào)。如諧波電流疊加在原有測量信號(hào)電流波形上,會(huì)導(dǎo)致測量波形中出現(xiàn)大量的“毛刺”。

        此外,由于發(fā)電機(jī)繞組諧波含量是隨著發(fā)電機(jī)功率增大而增加的,機(jī)組在大風(fēng)滿發(fā)狀態(tài)時(shí),產(chǎn)生諧波的含量較大,更容易觸發(fā)誤報(bào)警?,F(xiàn)場對(duì)機(jī)組滿發(fā)狀態(tài)下偏航剎車壓力信號(hào)進(jìn)行采集,也同樣發(fā)現(xiàn)存在信號(hào)受干擾的問題,如圖2所示。這也從另一角度印證了諧波干擾源的存在。

        4 現(xiàn)場整改及驗(yàn)證

        4.1 整改措施

        經(jīng)查閱記錄,現(xiàn)場A、B、C 3種機(jī)型中,前兩種為早期機(jī)型,發(fā)電機(jī)繞組測溫元件并未加裝屏蔽層。由于發(fā)電機(jī)測溫元件引線在發(fā)電機(jī)制造過程中容易發(fā)生斷線,故電機(jī)廠家在新產(chǎn)品中采用了帶鎧裝金屬屏蔽層的測溫元件。針對(duì)該問題,整改措施為:將發(fā)電機(jī)繞組測溫元件Pt100屏蔽線用導(dǎo)線連接后,在出線盒內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行接地處理,接到PE端子排上。

        4.2 驗(yàn)證

        為驗(yàn)證整改方案的有效性,現(xiàn)場機(jī)組分別采集整改前和整改后的機(jī)組齒箱潤滑泵出口壓力進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,對(duì)比結(jié)果如圖3所示。

        由圖3中曲線可知,在發(fā)電機(jī)繞組屏蔽層接地前,齒箱潤滑泵出口壓力波動(dòng)很大,而發(fā)電機(jī)繞組屏蔽層接地后,齒箱潤滑泵出口壓力幅值明顯減小。

        5 結(jié)束語

        針對(duì)某風(fēng)電場一起由發(fā)動(dòng)機(jī)繞組諧波引發(fā)的齒輪箱潤滑系統(tǒng)油壓超限故障,采用理論分析與現(xiàn)場排查相結(jié)合的方式,通過逐一排除的方法,將看似為齒輪箱附屬系統(tǒng)故障的原因定位在發(fā)電機(jī)繞組測溫元件屏蔽線接地上。最終通過整改前后對(duì)比,驗(yàn)證了故障定位的正確性。本文通過結(jié)合實(shí)際故障案例的分析,為后續(xù)風(fēng)電機(jī)組故障處理,提供了一種分析思路。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 胡志紅。風(fēng)電齒輪箱潤滑油污染物及油中磨粒狀態(tài)分析[J].潤滑與密封,2018(1):92-97.

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        析[J].上海大中型電機(jī),2018,3(7):25-30.

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