鄭瑩瑩
摘要:南京地鐵S8號線在運營過程中發(fā)生多起制動缸漏氣故障,經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn)為制動缸內(nèi)塔簧斷裂所致。在確保制動缸功能正常的前提下,對塔簧進行了優(yōu)化,消除了此類故障隱患。
關鍵詞:地鐵、制動缸、塔簧、優(yōu)化
引言
南京地鐵S8號線在運營過程中,發(fā)生多起制動缸塔簧斷裂故障,造成制動時制動缸呼吸孔長排風現(xiàn)象。為此,對塔簧進行了優(yōu)化,避免了此類故障的再次發(fā)生。
1.問題描述
南京地鐵S8號線在運營過程中發(fā)生多起制動缸漏氣故障,經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn),故障制動塔簧斷均存在斷裂現(xiàn)象(圖1 ),極大的影響了制動系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.原因分析
如圖2所示,制動缸塔簧一端安裝在活塞上,另一端安裝在軸承托架上。在制動缸緩解時,活塞在復位彈簧和塔簧的共同作用下復位。其中復位彈簧的復原力通過活塞上面的斜面?zhèn)鬟f,而塔簧的力直接傳遞。
拆解漏氣制動缸發(fā)現(xiàn),缸內(nèi)塔簧斷裂,斷裂塔簧的一端擠壓在活塞上的密封皮碗與缸體之間,造成皮碗擠壓出現(xiàn)破損,導致制動缸漏氣。
經(jīng)進一步分析,考慮塔簧斷裂部分的應力較高是最為可能的因素之一,故決定對塔簧進行優(yōu)化。在確保制動缸功能正常的前提下,通過調(diào)整塔簧截距,改善塔簧材質(zhì),降低塔簧在工作狀態(tài)下的彈性系數(shù),從而減少受力,提高安全系數(shù)。
3.整改措施
優(yōu)化后的塔簧結構如圖3(右)所示。塔簧在額定工作高度范圍內(nèi),左側(cè)舊塔簧在壓縮初始階段彈性系數(shù)較小,后期增長明顯,所以在工作范圍內(nèi)塔簧下部大圈已基本壓并。而優(yōu)化后的右側(cè)新塔簧彈性系數(shù)得到了有效控制,在工作范圍內(nèi)并圈情況比較均勻,符合要求。
為了進一步驗證優(yōu)化后塔簧的可靠性,抽取新塔簧樣品進行了試驗。
隨機抽取3根塔簧在工裝上進行100萬次模擬全制動行程測試(表1),從表中可看出,經(jīng)過壽命試驗的塔簧力值仍在標準范圍內(nèi),且沒有異常衰減。
隨機抽取6根塔簧及3個帶停放制動缸,每個制動缸輪流安裝2根塔簧,依次進行制動緩解間隙試驗、停放制動不完全施加條件下的手緩解功能試驗。
從表2試驗結果可以看出,停放制動缸手緩解間隙與正常間隙基本一致,在停放制動未完全施加的情況下,手緩解后力值為0,間隙正常。說明新塔簧不但可以在正常工況下完全緩解制動,而且在特殊工況(停放制動未完全施加)的情況也可以完全緩解制動。
綜上所述,優(yōu)化后的塔簧滿足使用要求,且經(jīng)疲勞試驗后力值衰退在合理范圍;新塔簧安裝到制動缸內(nèi)部后,對于制動缸整體性能沒有任何影響,并且可以滿足現(xiàn)場可能會出現(xiàn)的停放制動未完全施加的極端情況下的使用要求。
參考文獻
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