孫義祥 張丹偉 王偉戈 郝玉密
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拍頻聲屬于空調(diào)聲品質(zhì)的研究范疇,在空調(diào)室外機中,拍頻聲的來源主要有兩個方面,一是風機振動和壓縮機振動存在頻率差,當這兩個頻率比較接近的振動傳遞到箱體上輻射噪聲時,產(chǎn)生拍頻聲。還有另外一種產(chǎn)生方式,目前的定速壓縮機一般采用異步電機,存在轉(zhuǎn)差率,電磁激勵與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動激勵形成了兩個頻率接近的激勵源,這兩個激勵源將振動傳遞到箱體上輻射噪聲時,也容易產(chǎn)生拍頻聲。近年來,許多學者對空調(diào)室外機的拍頻聲和聲品質(zhì)進行了研究,并取得一定成果。薛瑋飛[1]等對變頻空調(diào)室外機的聲品質(zhì)進行研究,得出低頻“哄哄”聲主要是壓縮機轉(zhuǎn)子系統(tǒng)動不平衡產(chǎn)生,低頻周期性波動的“嗡嗡”聲是軸流風扇與壓縮機拍振產(chǎn)生的結(jié)論。胡佳偉[2]等對空調(diào)室外機拍頻噪聲的聲品質(zhì)進行線性回歸分析,得出拍頻噪聲的聲品質(zhì)與突出比、響度、抖動強度相關性較大,與語言清晰度、尖銳度、粗糙度相關性較小的結(jié)論。徐超[3]等基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡對空調(diào)聲品質(zhì)進行研究,得到了非線性聲品質(zhì)問題的評價模型。本文基于模態(tài)測試和共振分析對室外機拍頻聲進行研究,通過更改儲液器安裝方式,達到降低拍頻聲的目的,對改善空調(diào)室外機拍頻聲具有一定的參考意義。
頻率很接近的兩個簡諧振動的合成會出現(xiàn)“拍”的現(xiàn)象[4]。假設頻率很接近的兩個簡諧振動為:
拍頻的振幅隨時間緩慢變化,其振幅變化周期為:
式中,f1和f2分別是兩個簡諧振動的頻率。
根據(jù)哈斯效應,人耳對延遲50毫秒以上的兩個聲音才有可能分辨出先導聲和延遲聲[5],因此頻率相差超過20 Hz的兩個聲音不用考慮拍頻。
在空調(diào)室外機中,噪聲來源主要是軸流風扇和壓縮機,其中,軸流風扇產(chǎn)生的BPF激勵頻率為:
式中,N是風扇轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分;n是風扇葉片數(shù)量。
壓縮機產(chǎn)生的電磁激勵頻率為:
式中,f是電源頻率的基頻。
壓縮機產(chǎn)生的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動激勵頻率為:
式中,s是異步電機轉(zhuǎn)差率。
以上三種激勵產(chǎn)生的振動通過風扇支架、配管、壓縮機腳墊傳遞到箱體上時,都有可能產(chǎn)生拍頻噪聲,需要通過頻譜分析識別出拍頻噪聲的具體頻率,然后進行針對性改善。本文采用如下具體流程來識別和改善拍頻噪聲,如圖1所示。
按照GB/T 7725-2004《房間空氣調(diào)節(jié)器》中規(guī)定的測點位置[6],對產(chǎn)生拍頻噪聲的空調(diào)室外機進行噪聲頻譜測試,拍頻噪聲聽感上表現(xiàn)為聲音不連續(xù),周期性忽大忽小,測試得到的頻譜如圖2所示。
從頻譜中可以看出,產(chǎn)生拍頻噪聲的頻率是234 Hz和240 Hz。測試風扇轉(zhuǎn)速約810 rpm,根據(jù)公式(5)計算的風扇BPF基頻為40.5 Hz(3×810/60=40.5),其5倍頻和6倍頻分別是202.5 Hz和243 Hz,與噪聲頻譜中的拍頻聲的頻率不相同,因此可以排除風扇與壓縮機拍振的可能。產(chǎn)生拍頻聲的激勵源只剩下壓縮機本身了,根據(jù)公式(6)和公式(7),經(jīng)計算,234 Hz和240 Hz分別是壓縮機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動激勵的4倍頻和壓縮機電磁激勵的4倍頻。因此拍頻聲產(chǎn)生的原因是,壓縮機產(chǎn)生的234 Hz和240 Hz振動通過配管、橡膠墊等傳遞至箱體上,產(chǎn)生相應頻率的振動,并輻射出拍頻噪聲,需要從傳遞路徑和響應部位進行優(yōu)化。
圖1 拍頻噪聲分析和改善流程
圖2 室外機原始噪聲頻譜
圖3 簡化的箱體模態(tài)測試模型
箱體模態(tài)分析的目的是防止箱體固有頻率與拍頻頻率產(chǎn)生共振,從響應部位對拍頻聲進行優(yōu)化。
采用B&K軟件的MTC Hammer模塊對箱體進行模態(tài)分析,整個箱體模型可以簡化為頂板、前面板和側(cè)面板,簡化后的箱體模型如圖3所示。
圖4 面板傳遞函數(shù)曲線
圖5 橡膠塊安裝位置
圖6 配管加橡膠塊噪聲測試結(jié)果
圖7 儲液器回轉(zhuǎn)方向固有頻率
圖8 更改儲液器固定方式
圖9 焊接儲液器固有頻率
本次測試采用的是移動力錘法,即固定響應點的位置,按順序依次敲擊激勵點。由于只使用了一個單向加速度計,因此頂板、前面板、側(cè)面板的模態(tài)測試是分開進行的。頂板、前面板、側(cè)面板的傳遞函數(shù)曲線如圖4所示。
從箱體模態(tài)測試結(jié)果可以看出,頂板、前面板、側(cè)面板沒有234 Hz或240 Hz的固有頻率,說明箱體與拍頻激勵沒有產(chǎn)生共振,其對拍頻噪聲的影響較小。
在配管上增加橡膠塊,改變配管固有頻率,可以在一定程度上降低拍頻噪聲。經(jīng)過實驗,橡膠塊按圖5位置安裝,可取得一定的改善效果,主要表現(xiàn)在240 Hz噪聲有下降,但是234 Hz噪聲增大了7 dB(噪聲頻譜如圖6所示),距離改善目標有差距,需要繼續(xù)改善。
儲液器通過連接管和支架固定在壓縮機殼體上,其入口與回氣配管連接,這導致壓縮機殼體的振動通過儲液器傳遞至回氣配管,進而傳遞至箱體輻射噪聲,因此控制儲液器的固有頻率對降低拍頻噪聲具有重要意義。該儲液器在回轉(zhuǎn)方向的固有頻率測試結(jié)果如圖7所示。
儲液器固有頻率244 Hz,而且在244 Hz附近的頻率區(qū)間內(nèi)具有較高的響應,由此可知,儲液器放大了壓縮機的4倍頻振動,導致240 Hz拍頻噪聲明顯放大。因此,必須調(diào)整儲液器固有頻率,使其避開壓縮機4倍頻激勵。
將儲液器與主殼體的固定方式由箍帶連接改為焊接(如圖8所示),儲液器回轉(zhuǎn)方向固有頻率從244 Hz增大至328 Hz(如圖9所示),避開了壓縮機4倍頻激勵。
更改儲液器連接方式后,額定工況下,噪聲測試結(jié)果如圖10所示(該更改方案不需要在配管上安裝橡膠塊)。
從測試結(jié)果可以看出,240 Hz噪聲降低約15 dB,234 Hz噪聲降低約3 dB,拍頻噪聲有了明顯改善。這進一步說明了儲液器固有頻率與壓縮機電磁激勵的4倍頻接近,明顯放大了電磁激勵的4倍頻振動,并通過配管將振動傳遞至箱體,這是產(chǎn)生明顯拍頻噪聲的主要原因。
本文對空調(diào)室外機拍頻噪聲的產(chǎn)生原因,傳遞路徑以及各種影響因素進行了深入的實驗研究和分析,得出如下結(jié)論。
(1)空調(diào)室外機的定速壓縮機由于采用異步電機的原因,存在轉(zhuǎn)差率,這是產(chǎn)生拍頻噪聲的先決條件。
(2)壓縮機拍頻振動通過配管傳遞至箱體,從而輻射出拍頻噪聲,借助模態(tài)分析技術,可以獲得箱體及配管的固有頻率,判斷是否與拍頻頻率產(chǎn)生共振。經(jīng)測試分析,本案例中箱體和配管對拍頻噪聲的影響較小,不是主要影響因素。
(3)儲液器的固有頻率會直接影響傳遞至配管的振動,通過更改儲液器的固定方式,明顯改善了拍頻噪聲。
圖10 焊接儲液器噪聲測試結(jié)果
(4)本案例采用的分析流程對改善空調(diào)室外機的拍頻噪聲具有一定參考意義。