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        甲醇制烯烴研究進展

        2021-01-11 12:12:19魯起暉中國中煤能源集團有限公司北京100120
        化工管理 2021年21期
        關(guān)鍵詞:丙烯烯烴反應器

        魯起暉(中國中煤能源集團有限公司,北京 100120)

        0 引言

        在現(xiàn)代化工業(yè)體系當中,烯烴屬于基本原料之一。利用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)烯烴,大多需要煤炭或者天然氣這類石化能源,由于此類能源不可再生,而且隨著產(chǎn)品需求量的增加,能源成本也不斷上升。為了保證烯烴的高效生產(chǎn),實現(xiàn)化工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,需要尋找新型工藝制備烯烴。其中利用甲醇完成烯烴的制備無論是在國內(nèi)還是國外都具有參考案例,因此深入研究甲醇制烯烴工藝,對烯烴制備成本的節(jié)約和工藝的優(yōu)化具有參考意義。

        1 甲醇制烯烴的工藝介紹

        早在1985年,新西蘭美孚公司分部使用甲醇制備汽油,該制造工藝屬于甲醇制烯烴的起點。該公司運用此工藝正式投產(chǎn)以后,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程還會產(chǎn)生多種中間產(chǎn)物,像C2和C4烯烴等。若在生產(chǎn)過程對于反應條件進行調(diào)節(jié),合理控制溫度,使用催化劑,那么就形成大量烯烴中間產(chǎn)物,這一工藝也是甲醇制烯烴的雛形。

        之后,其他國家也對于該工藝展開深入研究,并且也取得了重大研究成果。典型的是HK公司、UOP公司之間的合作,共同生產(chǎn)出甲醇制烯烴裝置,該裝置正式投產(chǎn)以后,能夠穩(wěn)定運行超過90 d,運行階段甲醇轉(zhuǎn)化率趨于100%,對于丙烯、乙烯等烯烴物質(zhì)碳質(zhì)量回收效率超過80%。該裝置主要利用再生器、流化床反應器等裝備,在其中安裝核心設備,還設置了氧化物回收裝置,通過上述系統(tǒng)實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)[1]。

        裝置裝配階段,主要利用湍動流化床作為反應器裝置,利用鼓泡流化床作為再生器裝置。化工生產(chǎn)階段,化工反應產(chǎn)生熱量會跟隨蒸汽而被排出,并且通過回收系統(tǒng)被回收。反應過程如果催化劑失活,那么就會被輸送到循環(huán)流化床內(nèi)參與再生系統(tǒng)的反應,通過炭燒再生以后重新向反應器內(nèi)流入,達到循環(huán)利用之目的。

        產(chǎn)出混合物氣流被分離之前,先通入特制進料換熱器內(nèi),可將混合氣體內(nèi)部惰性物質(zhì)、水分等清除,經(jīng)過初步處理以后,混合氣體能向氣液分離塔當中流入,在其中被分離、干燥,還能進行脫水,最終回收產(chǎn)品。

        該裝置能夠應用在聯(lián)合領域,和催化和裂化技術(shù)有著相似之處,也有不同之處,具體在于反應階段應用技術(shù)為循環(huán)流化床、再生系統(tǒng),而催化裂化階段反應裝置操作容易控制,技術(shù)風險低,產(chǎn)出品種類、含量等相對較少,能夠滿足工業(yè)生產(chǎn)、回收高效的目的。除此之外,還可以利用新型催化劑,使用甲醇制備乙烯和丙烯,其選擇性能超出80%。

        2 甲醇制烯烴的研究進展

        2.1 中科院DMTO工藝

        中科院大連研究所在19世紀80年代用煤和天然氣的物質(zhì)合成二甲醚,并對于甲醇制烯烴工藝展開研究,在90年代初首次完成年產(chǎn)量300 t的研究試驗,還研究出固定反應器、催化劑等制備工藝。

        20世紀90年代中期,使用硫化銅反應器和催化劑(SAPO-34)進行試驗研究,進而開發(fā)分子篩催化劑(微球SAPO),此類催化劑成本較低,對比于利用二甲醚制備烯烴生產(chǎn)工藝所使用的催化劑,成本僅為其8%~15%。利用分子篩催化劑完成試驗,在特定環(huán)境之下,能夠?qū)崿F(xiàn)超過98%的二甲醚轉(zhuǎn)化率,且反應階段,C2和C4等物質(zhì)的選擇率高達90%,丙烯、乙烯等物質(zhì)選擇率超過80%。

        因為使用二甲醚來制備烯烴具有諸多優(yōu)勢,但是生產(chǎn)裝置規(guī)模較小,和龐大市場需求量不相符。該研究院和中石化洛陽公司、新興煤化公司等展開合作,共同利用研究所DMTO生產(chǎn)技術(shù),并且建立甲醇制烯烴萬噸研究項目,裝置持續(xù)運行了1 150 h,穩(wěn)定運行時間達到241 h,項目利用密相流化床作為反應器,反應溫度處于460~520℃之間,壓力為0.1 MPa,生產(chǎn)乙烯的回收率能夠達到45%,而丙烯的回收率達到35%,實際轉(zhuǎn)化甲醇效率超過99%,均轉(zhuǎn)化率在99.5%,而乙烯、丙烯均選擇率為80%。

        應用DMTO技術(shù),神華煤礦打造年產(chǎn)量80萬噸的煤制烯烴項目,首次投料并且試車成功,這一應用使得DMTO技術(shù)被應用在大型的化工生產(chǎn)當中。2020年,中科院研究所研發(fā)出甲醇制烯烴三代DMTO技術(shù),并且在北京通過工業(yè)聯(lián)合會的成果鑒定,深化了原有生產(chǎn)工藝。當前該工藝的應用下,年產(chǎn)量高達5 000 t的生產(chǎn)線已經(jīng)正式投入生產(chǎn)。

        2.2 甲醇制丙烯工藝

        甲醇制丙烯工藝設備是由Lurgi公司而研發(fā),研制出的生產(chǎn)裝備,利用甲醇制備丙烯年產(chǎn)量可達到100 kt。自20世紀90年代起,該公司就致力于甲醇制丙烯這一生產(chǎn)工藝的研究,應用沸石分子篩類型催化劑,選擇固定床作為反應器,使裝置內(nèi)部重點反應器以串聯(lián)的形式分布,第一個裝置能夠?qū)⒓状嫁D(zhuǎn)化為二甲醚,第二個裝置能夠?qū)]有參與反應的甲醇、二甲醚轉(zhuǎn)化為丙烯,兩個裝置反應以后,生產(chǎn)出丙烯選擇率超過70%。該公司使用該反應裝置,甲醇制丙烯反應能夠連續(xù)持續(xù)8 000 h。

        自21世紀以來,公司持續(xù)完善甲醇制丙烯這一生產(chǎn)工藝,并和挪威石化公司進行合作,共同研發(fā)出新型生產(chǎn)工藝,有效將裝置運行時間延長,延長時間3 000 h,能夠達到11 000 h,并且甲醇轉(zhuǎn)化率高于96%,催化劑的再生周期處于500~600 h間,對于丙烯的碳基回收率超過71%。將該裝置應用在生產(chǎn)當中,企業(yè)又開始甲醇制丙烯工藝的新一輪研究。在2010年,由大唐多倫企業(yè)利用Lurgi技術(shù),打造工業(yè)裝置,年產(chǎn)量可達46萬噸。2011年和2014年,神華寧煤集團利用該工藝裝置,利用甲醇生產(chǎn)丙烯,年產(chǎn)量可達50萬噸[2]。

        2.3 氧化物制烯烴

        美國EM公司對于氧化物進行研究,并且利用其制備烯烴。此生產(chǎn)工藝需要利用反應器,將甲醇進行預熱,之后將其通入到反應器當中,使其處于反應器底部,和處于反應器內(nèi)部的催化劑、分離區(qū)待生催化劑等發(fā)生反應,該反應最適宜溫度在300~550 ℃之間,在生產(chǎn)過程中需要將液態(tài)甲醇噴入反應器內(nèi)部,之后對其采取降溫處理,處理之后產(chǎn)品會向分離區(qū)流入,實現(xiàn)其和催化劑之間的快速分離。和其他甲醇制烯烴生產(chǎn)工藝相互對比,利用含氧化合物進行烯烴制備,能夠控制催化劑出現(xiàn)混合的問題,進而避免反應階段產(chǎn)生各類副產(chǎn)物。

        但是,應用此工藝也面臨諸多不足之處,即反應階段提升管的軸向溫度不容易控制,生產(chǎn)期間可能出現(xiàn)碳積問題,對于催化劑活性、強度等具有較高要求,所以應用該工藝需要合理設計裝置提升管,才能確保轉(zhuǎn)化效率[3]。

        2.4 其他制備工藝

        當前市面上對于烯烴產(chǎn)品的需求量不斷增加,特別是低碳烯烴,因此,我國各機構(gòu)也致力于甲醇制烯烴這一領域工藝的研究。其中,中石化研究院深入研究MTO技術(shù),并且還開發(fā)SMTO工藝,反應過程利用快速流化床,使用新型干燥工藝制備出催化劑,能夠應用于甲醇制烯烴當中。

        此類催化劑不但價格低廉,而且性能方面優(yōu)越,催化效果可達到12 t/a。該研究院還加大力度展開甲醇制烯烴流化床的模擬實驗,研發(fā)試驗裝置,利用新型催化劑,使得裝置處于平穩(wěn)的狀態(tài)下持續(xù)運行2 000 h。經(jīng)檢測,此類催化劑的物性特征沒有發(fā)生顯著變化,試驗裝置內(nèi)部甲醇的轉(zhuǎn)化率能夠超過99.8%,而且乙烯、丙烯的物質(zhì)選擇率也要高于80%。

        中國清華大學立足于上述甲醇制烯烴工藝研究基礎,轉(zhuǎn)變催化劑物料形式,使用并流下行方式進行生產(chǎn)。此裝置反應器內(nèi)部物料、催化劑等能夠在短期內(nèi)接觸,產(chǎn)生反應流出反應器以后,進入到氣鼓當中,能夠?qū)崿F(xiàn)快速分離,將反應過程停止,注意工藝優(yōu)化有助于對二次反應的問題的抑制。該研究所對于工藝進行改進,還能控制工業(yè)生產(chǎn)過程副產(chǎn)物的產(chǎn)生,使后續(xù)物質(zhì)分離更加容易,能夠?qū)⑾N選擇率有效提升。實踐表明,利用該工藝對于甲醇進行轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化效率高于98%,烯烴選擇率也高于93%[4]。

        3 結(jié)語

        總之,在社會需求不斷增加的背景下,社會生產(chǎn)對于化工產(chǎn)品品質(zhì)和需求量也不斷增加,特別是烯烴產(chǎn)品在市場上擁有廣闊的需求空間。在烯烴生產(chǎn)過程,可能受到行業(yè)市場或者環(huán)境保護各方面因素的影響,使得甲醇制備烯烴這一生產(chǎn)工藝被逐漸應用其中,生產(chǎn)出乙烷和乙烯等化工產(chǎn)品。對于生產(chǎn)工藝進行不斷優(yōu)化調(diào)整,運用甲醇制備烯烴,能夠控制甲醛、催化劑等消耗量,而且還能提高丙烯和乙烯等產(chǎn)品的選擇性,對于工業(yè)污染問題的治理也有重要影響,能夠有效提高化工生產(chǎn)企業(yè)市場競爭實力。

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