孫 強 麻 棟 陳曉東 張文斌 周 泉 郭進軍 丁建平 姜從斌
(航天長征化學工程股份有限公司,101111 北京)
我國富煤、貧油、少氣的能源結構特點決定煤炭將長期作為我國的主體能源,盡管近幾年煤炭在我國能源消費結構中的占比略有下降,但依然保持在60%左右,以煤為主的能源消費結構將長期難以改變[1-5]。優(yōu)質的無煙煤和煤層氣是山西省晉城市的主要能源,晉城無煙煤呈中等變質程度,具有抗碎強度、熱穩(wěn)定性、固定碳含量和灰熔點均高的特點[6-7]。這些特點決定了其一直以來是作為常壓間歇式固定床氣化技術的優(yōu)勢原料[8]。隨著礦區(qū)資源的不斷開采,晉城低硫無煙煤即將枯竭,高硫無煙煤產(chǎn)量明顯增加,且伴隨開采技術的不斷升級,粉煤所占比例逐漸提高[9-10]。一方面,高灰分、高灰熔點及高硫的無煙煤利用難度較高,導致固定床煤氣化技術的缺點逐漸凸顯;另一方面,高效先進氣化技術的出現(xiàn)導致常壓間歇式固定床氣化技術(UGI)逐漸喪失技術優(yōu)勢和市場,因此,晉城“三高”無煙煤亟需適應更先進的氣化技術[11-12]。
近年來,國內學者針對無煙煤作為氣化原料進行了多方面的研究。楊玉輝等[13]對東方爐粉煤氣化原料貴州無煙煤、晉城無煙煤及混煤進行氣化反應活性研究,結果表明溫度升高對反應活性有促進作用,對于混煤為氣化原料,應以氣化活性較差的煤作設計依據(jù);王紅林[14]在晉城無煙煤氣化特性分析基礎上,分析了各氣化技術以無煙煤為氣化原料的優(yōu)缺點,總結了國內外主流氣化技術的適應性及經(jīng)濟性;李曉東[15]研究了添加石灰石對貴州無煙煤的煤灰熔融溫度的影響,工業(yè)運行結果表明以貴州無煙煤作為氣化原料,運行效果達到了要求及既定目標;白進等[16]比較了CaO,MgO及Fe2O3三種助熔劑對山西典型無煙煤煤灰流動性的影響,結果表明無論從煤灰黏度數(shù)值還是臨界溫度的變化上,CaO的調控效果均優(yōu)于MgO和Fe2O3的調控效果。
綜上所述,針對無煙煤的某一特性已有較多研究,但是鮮有學者對無煙煤的燃燒、氣化特性及煤灰流動性進行綜合研究,并且將研究結果用于指導航天爐的設計優(yōu)化。航天爐粉煤加壓氣化技術作為先進的氣流床氣化技術之一,目前在煤化工領域占有較高的市場份額。航天爐采用液態(tài)排渣和先進的“以渣抗渣”式水冷壁技術,在氣化爐內的高溫環(huán)境中,煤灰熔融后可在爐壁上形成穩(wěn)定的固渣層和液渣層,以起到保護水冷壁的作用。因此,氣化原料的灰渣流動性(熔融性和黏溫特性)對航天爐穩(wěn)定運行至關重要[16]。氣化爐排渣溫度下的煤灰黏度應為2 Pa·s~50 Pa·s,同時要求其對應的溫度區(qū)間大于100 ℃,以保證氣化爐有較寬的操作空間。若煤灰黏溫曲線太陡,則氣化爐的操作空間窄,不利于操作運行,因此,需要對窄黏溫特性的煤進行調控,才可作為氣化原料使用。氣流床氣化技術因具有易于大型化、煤種適應性廣等特性,在煤化工領域具有廣闊前景,也是解決典型“三高”無煙煤利用困難的途徑之一。盡管如此,無煙煤反應活性低、灰熔融性溫度高、黏溫特性差等特點,也為其氣流床氣化利用增加了難度[17-18]。筆者針對晉城無煙煤的燃燒、氣化特性及其煤灰流動性的調控方法進行研究,將煤質特性研究與氣化爐優(yōu)化設計的關鍵問題結合,使其能夠高效經(jīng)濟地適用于航天爐干煤粉氣流床氣化技術。
實驗原料為晉城鳳凰山無煙煤(FHS)、寺河無煙煤(SH)和神木煙煤(SM)。依據(jù)干煤粉氣流床原料煤粒度要求,按照GB 474-2008《煤樣的制備方法》制取粉煤樣,保證90 μm以下粒徑的粉煤含量不低于90%。按照GB/T 212-2008《煤的工業(yè)分析方法》和GB/T 476-2008《煤中碳和氫的測定方法》對實驗原料進行工業(yè)分析和元素分析,結果見表1。按照GB/T 1574-2007《煤灰成分分析方法》和GB/T 219-2008《煤灰熔融性的測定方法》對實驗原料煤煤灰樣品進行分析,結果見表2。助熔劑石灰石的工業(yè)分析及灰成分和灰熔融性分析結果分別見表3和表4。所采用的石灰石樣品由晉城某項目方提供,純度約為90%。
表1 煤樣的工業(yè)分析和元素分析Table 1 Proximate and ultimate analysis of coal samples
表2 煤灰成分和煤灰熔融性分析Table 2 Ash composition and fusibility analysis of coal samples
表3 石灰石的工業(yè)分析Table 3 Proximate analysis of limestone sample
采用德國生產(chǎn)的NETZSCH STA-449-F3同步熱分析儀,使用TG-DTA支架、氧化鋁坩堝,研究粉煤的燃燒特性及在高溫下的氣化反應性。燃燒特性實驗設計升溫程序為:樣品量30 mg,爐膛通純氧,流量100 mL/min,以20 ℃/min的升溫速率升溫至1 000 ℃后結束實驗。氣化反應性實驗設計升溫程序為:樣品量30 mg,爐膛通N2,流量100 mL/min,由室溫以20 ℃/min的升溫速率升到目標溫度(1 200 ℃,1 300 ℃和1 400 ℃)后,將氣體切換成CO2,停留45 min后結束實驗。
表4 石灰石的灰成分和灰熔融性分析Table 4 Ash composition and fusibility analysis of limestone sample
在煤灰流動性調控研究中,由于石灰石的成本低并且調控效果較好,因此選用石灰石作為助熔劑,考察添加1%,2%和4%(質量分數(shù))的石灰石對FHS和SH煤灰流動性的改善效果,并結合航天爐液態(tài)排渣的適用范圍,確定合適的添加比例。
在燃燒特性研究中,粉煤的著火特性主要指著火溫度,其定義為粉煤最終達到穩(wěn)定著火和能夠延續(xù)火焰?zhèn)鞑サ臏囟萚19],著火點的高低反映了粉煤著火的難易程度。通常煤的著火點隨煤化程度升高而升高,其確定方法為基于熱重分析儀的TG-DTG法[20]。煤的燃盡特性主要是指燃盡溫度,反映煤燃盡所需的時間。對煤燃燒特性的研究,可用于指導氣化爐點火燒嘴的物料參數(shù)設計以及燃燒器的設計及改進。
粉煤的著火特性和燃盡特性的綜合判斷指標由綜合燃燒特性指數(shù)(S)來確定[21]。S值越高,表明粉煤的燃燒性能越好,公式見式(1)。
(1)
式中:(dw/dt)max為粉煤燃燒階段的最大失重速率,%/min;(dw/dt)mean為粉煤燃燒階段的平均失重速率,%/min;θi為粉煤的著火溫度,℃;θf為粉煤的燃盡溫度,℃。
在氣化反應性研究中,煤的碳轉化率x(%)通過公式(2)計算:
(2)
式中:m0為升溫達目標溫度后粉煤的質量,g;mt為固定碳開始反應后t時刻時粉煤的質量,g;mash為粉煤灰分質量,g。
反應性指數(shù)R0.5(min-1)反映粉煤的氣化反應活性,R0.5越大,表明氣化反應性越好,公式見式(3)。
(3)
自定義公式(4):
(4)
式中:t0.95和t0.5分別代表碳轉化率達到95%及50%所對應的時間。R0.95反映粉煤達到高碳轉化率所需要的時間,R0.95越大,表明粉煤達到高碳轉化率所需要的時間越長。
分別借助熱重分析儀進行兩種無煙煤SH和FHS與煙煤SM粉煤的燃燒特性實驗,結果見表5。
表5 粉煤熱重燃燒實驗的特征指標Table 5 Characteristic indexes of thermal and heavy combustion experiment of pulverized coal
由表5可知,SH和FHS兩種無煙煤在純氧條件下的著火溫度分別為499 ℃和481 ℃,比典型煙煤SM的著火溫度高150 ℃~250 ℃;而燃盡溫度分別為552 ℃和536 ℃,比典型煙煤SM的燃盡溫度高100 ℃~150 ℃。依據(jù)航天爐開工點火設計原則,以煙煤作為氣化原料時,開工燒嘴運行階段氣化爐溫達到約800 ℃后進行投料。因此,使用無煙煤作為氣化原料時,氣化爐開車投料階段需要保證更高的爐溫。
表6所示為粉煤的綜合燃燒特性指數(shù)。由表6可知,煙煤SM的綜合燃燒特征指數(shù)是無煙煤SH綜合燃燒特性指數(shù)的8.6倍,是無煙煤FHS綜合燃燒特性指數(shù)的5.4倍,說明無煙煤作為氣化原料使用時,其燃燒性能較差。因此,在保證氣化爐開工階段順利點火的同時,需從增加粉煤與氣化劑混合程度的角度對燃燒器進行優(yōu)化設計,從而有利于保證氣化爐穩(wěn)定燃燒。
表6 粉煤的綜合燃燒特性指數(shù)Table 6 Comprehensive combustion characteristic index of pulverized coal
在1 200 ℃,1 300 ℃和1 400 ℃下分別對兩種無煙煤SH和FHS進行等溫氣化實驗,在1 300 ℃下對煙煤SM進行等溫氣化實驗,以考察溫度對無煙煤氣化反應性的影響。等溫氣化實驗結果見圖1和圖2。
由圖1可以看出,在氣化溫度為1 200 ℃時,無煙煤FHS和SH的碳轉化率達到95%以上需要的停留時間分別為13 min和32 min,當氣化溫度提升至1 400 ℃時,碳轉化率達到95%以上需要的停留時間縮短至5 min和11 min,表明升高氣化溫度可以明顯提高無煙煤的氣化反應性,另一方面說明FHS的氣化反應性優(yōu)于SH的氣化反應性。不同煤質煤的反應性指數(shù)見表7。由表7可以看出,在1 300 ℃下,煙煤的反應性指數(shù)R0.5約為無煙煤反應性指數(shù)的2倍~4倍。根據(jù)航天爐運行經(jīng)驗,煙煤的氣化溫度一般在1 300 ℃~1 400 ℃,而無煙煤要達到與煙煤相當?shù)臍饣Ч璞WC更高的氣化溫度。由圖2及表7的R0.5值可以推測,無煙煤FHS的氣化溫度約為1 500 ℃,無煙煤SH則需要更高的氣化溫度。
圖1 不同溫度下無煙煤FHS和SH的碳轉化率與停留時間的關系曲線Fig.1 Relationship curves of carbon conversion and residence time of FHS and SH at different temperatures
由R0.95指數(shù)的計算結果可知,煙煤達到95%的碳轉化率所需要的時間是達到50%碳轉化率所需要時間的2.4倍,而無煙煤達到95%的碳轉化率所需要的時間是達到50%碳轉化率所需要時間的2.5倍~4.5倍,這表明隨著粉煤氣化反應的進行,煤的反應活性會逐漸降低,因此,無煙煤在氣化反應中需要更長的反應時間以達到高碳轉化率。
圖2 氣化溫度下FHS和SH及SM的碳轉化率與停留時間的關系曲線Fig.2 Relationship curves of carbon conversion and residence time of FHS, SH and SM at the gasification temperatures
表7 不同煤質煤的反應性指數(shù)Table 7 Reactivity indexes of coal samples
由表2可以看出,F(xiàn)HS和SH的灰熔融溫度均較高,流動溫度超過1 500 ℃。此外,煤灰黏度值高且為典型的結晶渣(見圖3),臨界黏度溫度高于1 600 ℃,因此無法直接氣化利用。FHS和SH煤灰的主要組成為SiO2和Al2O3等酸性氧化物,兩者含量之和約80%,但是堿性氧化物(Fe2O3,CaO,MgO等)含量較低。酸性氧化物作為“網(wǎng)格形成體”,具有升高煤灰熔點和黏度的作用[22]。因此,需增加煤灰中堿性氧化物的含量,降低灰熔點并改善黏溫特性[23]。
圖4所示為SiO2-Al2O3-CaO三元系統(tǒng)相圖。由圖4可知,F(xiàn)HS和SH原煤灰的初晶區(qū)均位于莫來石(mullite)相區(qū),該區(qū)液相線溫度高,導致原煤灰的熔融溫度高。隨石灰石添加量的增加,初晶區(qū)逐漸向鈣長石(CaAl2Si2O8)區(qū)域移動,同時液相線溫度逐漸降低。當石灰石添加量為4%時,混煤灰的初晶區(qū)移動至鈣長石區(qū)域,因此可通過添加石灰石對無煙煤的煤灰流動性進行調控。
分別對FHS和SH無煙煤添加1%,2%和4%(質量分數(shù))的石灰石,驗證煤灰熔融性及黏溫特性隨石灰石添加量的變化。添加不同質量分數(shù)石灰石的FHS和SH煤灰熔融性分析見表8。由表8可以看出,隨著石灰石添加量的提高,煤灰流動溫度逐漸降低。添加4%的石灰石時,流動溫度可降至約1 350 ℃。此外,由圖4可以看出,添加石灰石可以明顯改善煤的黏溫特性,隨著添加量的提高,灰渣特性從結晶渣逐漸變成玻璃渣。考慮無煙煤氣化需要較高的溫度,同時保證灰黏度2 Pa·s~50 Pa·s對應的排渣溫度區(qū)間大于100 ℃(見表9),推薦無煙煤FHS及SH添加石灰石的合適質量分數(shù)約為4%。
表8 添加不同質量分數(shù)石灰石的FHS和SH煤灰熔融性分析Table 8 Fusibility analysis of FHS and SH with different limestone additions
表9 添加石灰石改性后的黏溫曲線對應2 Pa·s~50 Pa·s溫度區(qū)間及ΔθTable 10 Temperature range of 2 Pa·s-50 Pa·s and Δθ of coal samples with different limestone additions
采用熱力學平衡對添加4%石灰石的無煙煤作為航天爐氣化原料進行氣化性能分析,平衡計算條件見表10,計算結果見表11。結果表明,以添加4%石灰石的無煙煤作為氣化原料時,航天爐可以達到較好的氣化性能,其中,在碳轉化率達到99%的理論計算下,每生產(chǎn)一千標方有效氣(CO和H2)的耗煤量可低至605 kg(含4%石灰石),耗氧量可低至330 m3,可實現(xiàn)晉城無煙煤的高效氣化利用。
表10 平衡計算條件Table 10 Conditions of equilibrium calculation
山西晉城某項目配置四套航天爐(2 000 t級爐型),均采用晉城無煙煤。該項目于2018年7月成功開車。入爐煤為添加4%石灰石的SH無煙煤,灰分范圍為20%~25%,煤灰流動溫度為1 350 ℃~1 450 ℃。四套氣化爐同時運行,總負荷達到設計產(chǎn)量要求,至今氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運行。
氣化爐運行的性能指標見表12。由表12可以看出,在該項目上,航天粉煤加壓氣化技術采用添加4%石灰石的無煙煤作為入爐煤,氣化性能指標先進,有效氣含量高,碳轉化率高,成渣率高,運行效果達到了項目設計目標。該項目的順利實施為后續(xù)無煙煤的清潔高效利用提供了借鑒。
表11 無煙煤作為航天爐氣化原料的氣化性能計算結果Table 11 Calculation results of gasification characteristics of anthracite as gasification raw material
表12 氣化爐運行的性能指標Table 12 Performance indexs of gasifier operation
1) 無煙煤的著火溫度比典型煙煤的著火溫度高150 ℃~250 ℃,且燃燒性能較差,針對燃燒器設計需提高粉煤與氧氣的混合程度,并優(yōu)化開工燃燒器的物料參數(shù)設計從而提高氣化爐投煤的溫度。
2) 無煙煤的氣化反應性差,1 300 ℃時煙煤的氣化反應速率為無煙煤氣化反應速率的2倍~4倍,推測無煙煤的氣化溫度為1 500 ℃左右。此外,無煙煤的反應速率低,延長在氣化爐內的停留時間有利于其充分轉化。
3) 通過添加石灰石可有效調節(jié)無煙煤的灰熔融性及黏溫特性,當添加4%左右石灰石時,可保證較高的氣化溫度和較寬的操作區(qū)間。