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        焦化終冷洗苯脫苯夏季生產(chǎn)的改進(jìn)措施

        2021-01-10 03:00:42孔祥鳳王國(guó)能
        山西化工 2020年6期
        關(guān)鍵詞:貧油洗油煤氣

        孔祥鳳, 王國(guó)能

        (內(nèi)江市博威能源有限公司,四川 內(nèi)江 642469)

        夏季生產(chǎn)對(duì)焦化終冷洗苯蒸苯工序影響較大,氣溫較高、大氣壓較低的月份是化產(chǎn)回收生產(chǎn)運(yùn)行較為困難的時(shí)期,循環(huán)水、冷卻水、制冷水溫度都高,對(duì)化產(chǎn)回收系統(tǒng)的冷卻、吸收、洗滌凈化產(chǎn)生較大影響。

        1 現(xiàn)狀分析

        夏季生產(chǎn)中,我公司在終冷洗苯脫苯環(huán)節(jié)中,因低溫水溫度偏高,長(zhǎng)期在28 ℃~31 ℃左右,終冷后煤氣溫度達(dá)到29 ℃~31 ℃,貧油上塔溫度在33 ℃~34 ℃左右,溫度超標(biāo)嚴(yán)重,影響洗苯效率和洗油消耗,粗苯收率雖得到一定的改善,但效果不明顯。具體運(yùn)行產(chǎn)數(shù)如表1。

        表1 終冷洗苯脫苯生產(chǎn)運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)統(tǒng)計(jì)

        2 化驗(yàn)數(shù)據(jù)運(yùn)行分析

        7月份對(duì)煤氣含苯、粗苯質(zhì)量、貧富油流程樣品進(jìn)行化驗(yàn),具體數(shù)據(jù)如表2、表3及第84頁表4、表5。

        表2 粗苯餾出量化驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        表3 煤氣中萘含量化驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) %

        表4 貧油全分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        表5 富油中苯含量化驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        2.1 粗苯質(zhì)量控制穩(wěn)定

        粗苯全月初餾點(diǎn)平均在75.7 ℃,180 ℃前餾出量平均在91.99%,質(zhì)量控制相對(duì)穩(wěn)定,但從圖1曲線上反映出整個(gè)生產(chǎn)操作波動(dòng)較大,塔頂溫度在75 ℃~90 ℃范圍內(nèi)波動(dòng),需進(jìn)一步穩(wěn)定生產(chǎn)操作。

        圖1 粗苯質(zhì)量控制趨勢(shì)圖

        2.2 煤氣含苯控制

        從圖2可看出,7月份,洗苯塔前煤氣含苯量平均在29.58 g/m3,洗苯塔后煤氣含苯平均在6.98 g/m3,洗苯效率平均在76.4%左右,最高洗苯效率達(dá)到79%,較6月份的69%,洗苯效率提升7.4%,仍然是當(dāng)前最突出的矛盾,需進(jìn)一步改善循環(huán)洗油質(zhì)量,270 ℃前餾出量大于70 mL,同時(shí)控制好終冷后煤氣溫度在26 ℃,貧油上塔溫度在29 ℃是關(guān)鍵控制指標(biāo)。

        圖2 煤氣含苯量控制趨勢(shì)圖

        2.3 循環(huán)洗油質(zhì)量控制分析

        從圖3可看出,循環(huán)洗油270 ℃前餾出量從月初的58 mL到目前的68 mL,有了一定的改善,有利于洗苯效率的改善,但循環(huán)洗油指標(biāo)仍處于較低水平,需進(jìn)一步改善循環(huán)洗油的質(zhì)量。

        圖3 循環(huán)洗油質(zhì)量控制趨勢(shì)圖

        貧油含苯指標(biāo)的高低,是檢驗(yàn)脫苯效率的關(guān)鍵指標(biāo),從圖4中可以看出,脫苯效率波動(dòng)性較大,距離150 ℃小于0.1 mL,180 ℃小于0.5 mL存在一定差距,需進(jìn)一步提高富油溫度,并在穩(wěn)定調(diào)節(jié)上進(jìn)行深入研究。

        圖4 貧油含苯控制趨勢(shì)圖

        2.4 粗苯實(shí)際收率與理論收率對(duì)比分析

        7月份配合煤平均揮發(fā)分為29.12%,按照1 t焦炭對(duì)應(yīng)的干基配合煤煤耗為1.33 t計(jì)算,得到以下理論收率。

        表6和圖5為3月~7月粗苯收率統(tǒng)計(jì)。

        表6 3月~7月粗苯收率統(tǒng)計(jì)

        圖5 粗苯收率對(duì)比分析圖

        3 采取的措施

        從以上分析來看,影響最大的因素是低溫水溫度,終冷后煤氣溫度偏高,貧油上塔溫度高出正??刂品秶瑖?yán)重影響洗苯效率,其次是循環(huán)洗油質(zhì)量改善緩慢,脫苯操作穩(wěn)定性需進(jìn)一步提升,因此,確保低溫水溫度,降低煤氣溫度和貧油上塔溫度、改善循環(huán)洗油質(zhì)量、改善洗苯效率、迫在眉睫,需從以下8個(gè)方面著力解決。

        1) 吸收溫度控制在合理范圍之內(nèi),終冷后煤氣溫度在24 ℃~26 ℃[1],貧油上塔溫度控制在27 ℃~29 ℃,夏季生產(chǎn)溫差在2 ℃~3 ℃之間,貧油上塔溫度盡可能控制在30 ℃以下。

        2) 循環(huán)油質(zhì)量改善的進(jìn)度緩慢,質(zhì)量好的洗油添加后,有一定的效果,但循環(huán)洗油質(zhì)量中270 ℃餾出量仍低于70 mL,需改變現(xiàn)有的添加模式??梢詫?0 t新洗油分3次至4次更換完成,排渣頻次不變,減少相應(yīng)的排渣量,同樣可以改善穩(wěn)定循環(huán)洗油的質(zhì)量。

        3) 改善脫苯操作模式,尤其對(duì)熱貧油溫度的控制,再生排渣溫度230 ℃~235 ℃,進(jìn)一步探索適合現(xiàn)有生產(chǎn)模式的再生循環(huán)洗油出口溫度。

        4) 提高富油溫度200 ℃,改善脫苯效率,穩(wěn)定控制貧油含苯150 ℃前小于0.1 mL,180 ℃前小于0.5 mL的控制指標(biāo)[2]。

        5) 洗苯塔上段噴灑管改造后,進(jìn)一步探索運(yùn)行規(guī)律,實(shí)現(xiàn)既定目的,提高洗苯的噴淋密度,提高吸收效率。

        6) 實(shí)現(xiàn)粗苯回流量和溫度連鎖控制,提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性,減少人工調(diào)節(jié)滯后的情況,提高精準(zhǔn)性。

        7) 實(shí)現(xiàn)管式爐煤氣量的穩(wěn)定性,增加穩(wěn)壓閥,減少因煤氣管網(wǎng)壓力變化帶來的熱量波動(dòng),穩(wěn)定系統(tǒng)熱量的均勻性,進(jìn)一步穩(wěn)定蒸餾操作。

        8) 建立貧油冷卻器排污定期清理制度,建議每周五排污一次。降低貧油上塔溫度,減少冷卻水的用量。

        4 結(jié)語

        我公司在夏季生產(chǎn)中,通過查找影響終冷洗苯脫苯效率的各項(xiàng)因素,保障制冷機(jī)運(yùn)行效率,確保低溫水溫度在控制范圍之內(nèi),實(shí)現(xiàn)了終冷后煤氣溫度和貧油上塔溫度的降低,實(shí)現(xiàn)了洗苯效率的提升;同時(shí),通過改善循環(huán)洗油質(zhì)量,改善了脫苯效率,粗苯產(chǎn)量得到了顯著提升。

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