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        濕法脫硫煙囪防腐改造建議及改造實例

        2021-01-10 06:56:35周業(yè)績
        山西電力 2021年1期
        關(guān)鍵詞:噴砂煙囪防腐

        周業(yè)績

        (山西瑞光熱電有限責(zé)任公司,山西晉中 030600)

        0 引言

        目前國內(nèi)火電廠煙氣脫硫的工藝很多,石灰石—石膏濕法脫硫工藝是最常用的工藝之一[1],但在脫硫系統(tǒng)投運后,煙囪的防腐仍存在不少問題。許多電廠的脫硫系統(tǒng)在運行1~2 a內(nèi)就出現(xiàn)了煙囪防腐層脫落,甚至煙囪鋼內(nèi)筒穿孔滲漏現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了脫硫設(shè)施和機組的安全運行[2]。由于煙氣脫硫后煙囪腐蝕的調(diào)查和研究資料都較少,經(jīng)驗也有限,國家和電力行業(yè)關(guān)于煙囪的現(xiàn)行設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)中,均未對進行脫硫處理后的煙囪防腐設(shè)計做出具體規(guī)定,只是從煙氣的腐蝕性等級對煙囪的防腐設(shè)計進行了要求[3-7]。本文將結(jié)合實例介紹國內(nèi)電廠煙囪出現(xiàn)的腐蝕問題和防腐改造方案,并著重介紹使用雜化結(jié)構(gòu)類的改造案例。

        1 濕法脫硫煙氣腐蝕機理

        濕法脫硫處理后的煙氣,水分含量高,溫度較低,含有氟化氫、氯化物和亞硫酸,但酸液濃度低。設(shè)置煙氣-煙氣再熱器時,煙溫在80℃左右,不設(shè)煙氣-煙氣再熱器時,煙溫在50℃左右。根據(jù)環(huán)境溫度的不同,當(dāng)煙氣溫度低于煙氣酸露點時,會產(chǎn)生凝結(jié),結(jié)露生成的冷凝液主要為硫酸,同時還有氟化氫和氯化物以及硝酸等。其中,煙氣冷凝物中氟化氫和氯化物的存在將提高其對煙囪的腐蝕程度。另外,煙溫降低導(dǎo)致煙氣密度增大,煙囪的自抽吸能力降低,這樣使煙囪內(nèi)壓力分布改變,造成正壓區(qū)范圍擴大,導(dǎo)致筒壁腐蝕穿孔。對于干、濕煙氣交替運行的煙囪,干煙氣煙溫高,煙囪自拔能力強,煙氣流速較高,煙囪處于負(fù)壓或者微正壓狀態(tài)運行;濕煙氣溫度較低,煙囪自拔能力弱,煙氣流速慢,結(jié)露的酸液滲透力強[8]。

        2 耐酸鋼板選用中存在的問題

        目前,大多數(shù)無煙氣-煙氣再熱器的濕法脫硫煙囪,設(shè)計院選型形式均為鋼內(nèi)筒,內(nèi)部防腐形式大多為泡沫玻璃磚、賓高德、防腐涂料、鈦鋼復(fù)合板、掛接鈦板等[9],且大多數(shù)設(shè)計院都選用JNS耐酸鋼板作為鋼內(nèi)筒的材質(zhì)。JNS耐酸鋼板是采用Cu、Cr、Ti、Sb等復(fù)合微合金化技術(shù)生產(chǎn)的耐硫酸露點腐蝕專用鋼,由濟南鋼鐵股份有限公司于2006年研制成功。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),濟南鋼鐵股份有限公司生產(chǎn)的JNS耐酸鋼板其成分和性能與上海第三鋼鐵廠生產(chǎn)的10CrMnCuTi鋼板類似,在研制生產(chǎn)期間沒有進行過針對電廠濕法脫硫煙囪應(yīng)用條件的相關(guān)試驗。

        在實際應(yīng)用中,大多數(shù)電廠8~12 mm厚的JNS耐酸鋼板鋼內(nèi)筒使用0.5~1 a便發(fā)生了腐蝕穿孔現(xiàn)象,腐蝕速率達8~16 mm/a。因此,JNS耐酸鋼板不能作為鋼內(nèi)筒防腐的最后一道防線,其根本起不到很好的防腐作用,使用后不但增加了前期投資,還造成了誤解,認(rèn)為耐酸鋼板可以抵御酸液的腐蝕,影響了最佳的改造時期。

        3 幾種防腐方案選型分析

        3.1 選用泡沫玻璃磚的改造方案

        砌磚的施工工作量繁重,受人為因素的影響,監(jiān)管難度大,一旦某一塊磚的施工出現(xiàn)問題將會慢慢發(fā)展到整體出現(xiàn)腐蝕穿孔,此方案如首次應(yīng)用會減少煙囪鋼內(nèi)筒截面積,造成煙氣流速提高、石膏雨形成量增大、煙囪整體承重增加,且施工工藝難度較大。多數(shù)使用泡沫玻璃磚出現(xiàn)腐蝕的煙囪都不再選用此方案。

        3.2 選用賓高德內(nèi)襯方案

        美國賓高德防腐系統(tǒng),采用賓高德系統(tǒng)底漆、賓高德系統(tǒng)膠黏劑、賓高德88號泡沫玻璃磚,這些材料均從美國海運進口,現(xiàn)場外籍監(jiān)理全程指導(dǎo)。目前賓高德內(nèi)襯方案在改造煙囪上尚無應(yīng)用案例,如首次應(yīng)用需要考慮煙囪通流面積減少、石膏雨形成量增加、對周圍環(huán)境的污染及對煙囪承載量的影響。賓高德內(nèi)襯方案對使用國產(chǎn)泡沫磚的煙囪進行改造會有一定的效果。

        3.3 選用雜化聚合結(jié)構(gòu)方案

        國內(nèi)雜化聚合結(jié)構(gòu)是吸取美國聚合結(jié)構(gòu)層材料技術(shù)研發(fā)的一種雜化聚合結(jié)構(gòu)層技術(shù)。目前,在國內(nèi)應(yīng)用此種防腐方式進行改造的煙囪已有多個,改造后運行情況良好。

        3.4 選用鈦鋼復(fù)合板方案

        國內(nèi)在煙囪改造中選用此方案的發(fā)電廠不多,此方案受現(xiàn)場場地、原鋼內(nèi)筒的拆除、工程造價、施工難度的影響比較大,目前只有鄂州發(fā)電廠、渭河發(fā)電廠改造中選用了此方案,改造后運行情況良好。

        3.5 選用重防腐涂料的方案

        選用薩維真、玻璃鱗片、OM涂料、重防腐涂料進行改造的方案很少,使用這些材料的新建煙囪大多出現(xiàn)了腐蝕穿孔問題,與其聯(lián)合體施工方式和施工質(zhì)量有很大的關(guān)系,因此不建議改造煙囪使用此類方案。

        4 改造案例

        某電廠一期工程煙囪鋼內(nèi)筒防腐改造項目為2臺爐合用1個套筒煙囪,鋼內(nèi)筒直徑6.5 m(凈空),高205 m,標(biāo)高 0~65 m為自立式,標(biāo)高 65 m以上為懸吊式,標(biāo)高135 m、197.5 m處設(shè)置2層懸吊平臺,標(biāo)高138.4 m、68.4 m處設(shè)置2套膨脹節(jié),鋼內(nèi)筒外設(shè)保溫層。

        鋼內(nèi)筒使用JNS耐酸鋼+HF83—RHF重防腐涂料的防腐系統(tǒng),機組投產(chǎn)后1 a即發(fā)現(xiàn)有防腐層吹出煙囪,煙囪筒壁及底部漏酸嚴(yán)重,多處筒壁都腐蝕殆盡。

        4.1 防腐改造方案

        經(jīng)過各類方案對比、分析及到相關(guān)單位調(diào)研后,決定將鋼內(nèi)筒修復(fù)后采用雜化聚合結(jié)構(gòu)層防腐材料,此防腐材料由底涂層、雜化層、面涂層組成,煙囪標(biāo)高20 m以下部分的防腐層總厚度為3.0 mm,20 m以上部分的防腐層總厚度為2.5 mm。

        4.2 施工工序

        鋼內(nèi)筒修復(fù)前進行一次噴砂,查找腐蝕點,挖補修復(fù)后進行二次噴砂。防腐施工采用分段施工方法,標(biāo)高0~65 m為第一個防腐段,標(biāo)高65~135 m為第二個防腐段,標(biāo)高135~205 m為第三個防腐段。每個防腐段底涂層、雜化層、面涂層整體一次做成成品。每道工序施工之前采用工業(yè)吸塵器對作業(yè)范圍進行全面吸塵處理,清除表面浮灰等雜質(zhì)。

        4.3 具體實施

        2013年2月21日,施工單位開始第一次噴砂,除去原重防腐層材料,發(fā)現(xiàn)標(biāo)高171 m和190 m南側(cè)附近內(nèi)筒鋼板腐蝕非常嚴(yán)重,筒身2/3的面積出現(xiàn)腐蝕。為防止噴砂期間筒身變形,對筒身薄弱處用10號槽鋼進行加固處理。3月6日,筒身內(nèi)部至積灰平臺之間噴砂工作結(jié)束,內(nèi)筒鋼板已露出鋼基體顏色,腐蝕痕跡清晰可見。

        3月7日,開始對筒身及腐蝕區(qū)域進行厚度測量,監(jiān)督人員24 h全程跟蹤記錄,對減薄超過鋼板設(shè)計厚度1/4的區(qū)域進行標(biāo)記。3月13日,厚度測量工作完成,共標(biāo)記需挖補和貼補位置5 469處。3月14日,開始筒身挖補修復(fù)工作,至4月20日,筒身修復(fù)工作結(jié)束,共計使用36 t鋼板。4月21日,對筒身修復(fù)焊縫進行無損檢測,對發(fā)現(xiàn)的不合格焊縫立即進行整改處理。

        施工期間,電廠設(shè)備部專業(yè)人員進行了全程跟蹤檢查和驗收,對挖補焊縫不合格處要求施工單位進行整改,整改合格后進行二次驗收,驗收合格方可進行二次噴砂工作。二次噴砂及防腐施工工作是煙囪防腐改造的重要階段,對施工單位的施工質(zhì)量和工藝的控制應(yīng)更為嚴(yán)格,為防止設(shè)備帶缺陷運行,質(zhì)檢人員24 h全程跟蹤監(jiān)督并錄像,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

        4月23日至6月15日,進行二次噴砂、防腐層施工工作。為防止噴砂后基體返銹,采用分段噴砂防腐的方案,噴砂一段驗收一段,驗收合格后才允許進行防腐施工。防腐層分為底層、雜化層、面層,為防止施工質(zhì)量問題,每噴涂完一層都進行厚度測量和電火花試驗,防止厚度不均勻和存在漏點。

        6月15日,全部分段項目施工結(jié)束,全部施工歷時117 d。6月25日,煙囪投入運行,對鋼內(nèi)筒外部、筒首、膨脹節(jié)進行檢查,未發(fā)現(xiàn)泄漏。10月4日,機組雙機停運,進入煙囪入口煙道兩側(cè)檢查,筒壁、積灰平臺、隔煙墻等部位防腐層完好,未見脫落、開裂、鼓包等現(xiàn)象出現(xiàn)。

        4.4 膨脹節(jié)改造

        原膨脹節(jié)為法蘭壓板氟橡膠帶,內(nèi)部嵌縫處膠泥已脫落,酸液已將法蘭腐蝕,改造后將膨脹節(jié)改為氟橡膠自密封膨脹節(jié)。

        改造后煙囪已運行了7 a,每月均安排點檢人員對煙囪鋼內(nèi)筒外部進行檢查,未發(fā)現(xiàn)腐蝕漏酸情況。在2015年和2017年2次雙機停運期間,搭設(shè)吊籃對煙囪內(nèi)部防腐層進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,煙囪整體運行情況良好。

        5 結(jié)束語

        每種防腐材料應(yīng)用在煙囪防腐上都有成功和失敗的案例,三分材料七分施工,不應(yīng)將防腐效果過多依賴在防腐材料上,即使選擇了一個好的材料,如果不嚴(yán)格控制施工工藝,最終防腐效果都難以保證。因此,施工前必須嚴(yán)格審核技術(shù)方案和驗收標(biāo)準(zhǔn),施工過程中嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。

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