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        高級氧化法降解納濾濃水COD的技術(shù)研究

        2021-01-09 09:23:16聶春梅牛春革方新湘范躍超
        煉油與化工 2020年6期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        聶春梅,牛春革,方新湘,范躍超

        (中國石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司煉油化工研究院,新疆克拉瑪依834000)

        某公司通過170 m3/h和200 m3/h的2套污水處理裝置進(jìn)行污水深度處理和回用,2015年新建1套300 m3/h供鍋爐用水的深度處理裝置,總計(jì)濃水量可達(dá)4 800 m3/d。該納濾濃水屬高鹽度高COD型廢水,有機(jī)物成分復(fù)雜、有毒有害污染物多,COD在150~300 mg/L之間,經(jīng)試驗(yàn)分析屬難降解型有機(jī)物,尤其是廢水中的烷基酚類,對生物有殺滅作用。新環(huán)保法出臺之前,產(chǎn)生的納濾濃水一般都是摻兌排放或在污水系統(tǒng)內(nèi)自身循環(huán),造成噸油水消耗量增加或在系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán)累積,給后續(xù)工藝造成沖擊[1]。隨著國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級、加工量不斷擴(kuò)充及納濾濃水COD數(shù)值的不斷提高,納濾濃水的處理成為亟待解決的難題。

        針對納濾濃水特點(diǎn),前后評選了幾種處理技術(shù):厭氧—好氧生物法處理、芬頓試劑聯(lián)合臭氧氧化法等,雖有效果但均沒有達(dá)到國家規(guī)定的COD外排標(biāo)準(zhǔn)(GB 31570-2015)。中國海油天津研究院開發(fā)的超濾+反滲透+臭氧催化氧化+電催化氧化的組合工藝存在電耗大、處理成本高等問題。結(jié)合實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果,最后確定了針對該公司納濾濃水的處理方案:堿性條件下,擬采用“濃水—調(diào)節(jié)池—混凝沉淀—1級高級氧化催化氧化反應(yīng)—2級高級氧化催化氧化反應(yīng)—出水”的工藝對該公司納濾濃水進(jìn)行處理[2]。文中針對該公司納濾濃水的水質(zhì)特點(diǎn),采用高級氧化技術(shù)對其進(jìn)行處理研究,通過考察高級氧化工藝關(guān)鍵影響因素,為納濾濃水處理技術(shù)的工業(yè)化實(shí)施提供技術(shù)支持。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 試驗(yàn)水源

        實(shí)驗(yàn)原料水為200 m3/h深度處理裝置的納濾濃水。濃水pH為7~8,COD為100~250 mg/L,總?cè)芙夤腆w為2 526~4 640 mg/L,其中,氯離子為1 150~1 311 mg/L。經(jīng)GC-MS分析,納濾濃水中共檢出24種有機(jī)物,濃度較高的前10位見圖1。

        圖1 濃水中有機(jī)物組成分析/(mg·L-1)

        從單個有機(jī)物成分來看,納濾濃水中2,4-二叔丁基苯酚含量最高,為67.7 mg/L;其次為15-冠醚-5、18-冠醚-6、八乙二醇,含量為13~15 mg/L;再次為正十二烷、正十三烷、正十四烷、正十五烷、正十六烷、正十七烷、正二十烷等,含量3~13 mg/L;此外還含有少量的氯苯類、苯胺類、苯酚類、脂類、醇類、醛類,含量均為4 mg/L以下。

        1.2 試驗(yàn)設(shè)備與儀器

        中試高級氧化試驗(yàn)裝置由空氣壓縮系統(tǒng)、變壓吸附制氧系統(tǒng)、臭氧制備系統(tǒng)、催化氧化反應(yīng)單元4部分構(gòu)成。設(shè)計(jì)空速為0.3~2.5 h-1,1、2級催化反應(yīng)器規(guī)格相同,直徑均0.6 m,高4.5 m,催化劑填充高度約為4 m,填充量為2.2 t,該催化劑為錳基催化劑,比表面積為32.87 m2/g,孔容為0.051 m3/g。

        氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀:型號為安捷倫7890-5975C。丙酮為內(nèi)標(biāo),內(nèi)標(biāo)加入量是5 uL,廢水取樣量8mL,進(jìn)樣,20 mL頂空瓶中進(jìn)行頂空—固相微萃取,固相微萃取纖維涂層是PDMS/DVB,60℃萃取30 min。

        其它分析儀器:COD測定儀采用CR3200 COD消解儀,德國WTW;photolab s6光電比色計(jì),德國WTW;總有機(jī)碳(TOC)分析儀采用美國利曼,Torch;臭氧濃度檢測儀采用北京山美水美,LIMICEN;pH計(jì)采用Cole-Parmer?公司的pH/mV/Ion/℃電位計(jì)(Model 59003-35),取樣測定。

        1.3 試驗(yàn)方法

        臭氧氧化實(shí)驗(yàn)以納濾濃水中COD的去除率為指標(biāo)。納濾濃水經(jīng)泵進(jìn)入pH調(diào)節(jié)罐,當(dāng)pH調(diào)至10~11時(shí)通過過濾器,去除水中的懸浮物后再經(jīng)泵進(jìn)入1級催化氧化反應(yīng)器的底部,與來自臭氧發(fā)生器的臭氧化空氣在1級催化氧化反應(yīng)器底部順流接觸,在催化劑的作用下,臭氧被吸收并直接或催化產(chǎn)生羥基自由基與有機(jī)物反應(yīng)[3]。

        當(dāng)臭氧消耗完全時(shí),污水由1級催化氧化反應(yīng)器頂部溢流進(jìn)入2級催化氧化反應(yīng)器底部,與另一股來自臭氧發(fā)生器的臭氧化空氣在2級催化氧化反應(yīng)器底部順流接觸,臭氧或催化產(chǎn)生羥基自由基與未降解完全的有機(jī)物繼續(xù)發(fā)生反應(yīng),出水由2級催化氧化反應(yīng)器頂部溢流出,經(jīng)過氣水分離后最終進(jìn)入穩(wěn)定池,進(jìn)而達(dá)標(biāo)排放[4]。試驗(yàn)過程中的尾氣采用加熱分解,試驗(yàn)出水按需求進(jìn)行檢測。

        2 結(jié)果與討論

        試驗(yàn)前期,納濾濃水的COD為150~170 mg/L,試驗(yàn)后期因新環(huán)保法提高了對外排水COD的要求,濃水被摻入2浮出水入口處,在污水系統(tǒng)內(nèi)自身循環(huán),由于濃水中有機(jī)物的可生化性較差,COD不斷循環(huán)累積,使試驗(yàn)期后期的濃水COD平均值為180~220 mg/L,瞬時(shí)值多次高達(dá)240 mg/L,并且有逐漸增加的趨勢。

        2.1 相同臭氧投加量,不同投加點(diǎn)個數(shù)考察

        當(dāng)臭氧投加總量相同,空速均為1 h-1,分別考察臭氧不同投加點(diǎn)個數(shù)對濃水的高級氧化效果,見表1。從表1可以看出,采用2點(diǎn)投加方式的出水COD要低于1點(diǎn)投加方式,COD去除率高出14%。說明適當(dāng)增加臭氧氣體的投加點(diǎn)個數(shù)可有效增強(qiáng)氣液傳質(zhì),提高對納濾濃水中有機(jī)物的去除率。

        2.2 相同臭氧投加量,不同空速考察

        空速為單位時(shí)間單位體積的催化劑所處理的污水量,決定了污水在催化反應(yīng)器中的停留時(shí)間。在催化劑一定的前提下,空速較小時(shí),反應(yīng)時(shí)間長,去除率較高,但單位時(shí)間內(nèi)處理的水量小,水處理能耗高;空速較高時(shí),雖然裝置的處理能力增加,水處理能耗降低,但由于反應(yīng)時(shí)間不夠充分,污染物的去除率下降。因此,需要試驗(yàn)確定最佳空速。氣體投加方式、臭氧投加量均相同,考察不同空速下的高級氧化效果,見表2。

        表2 不同空速下的高級氧化效果對比

        由表2可知,高空速條件下COD的去除總量較大,但COD降幅小,出水COD不能滿足新的污染物排放標(biāo)準(zhǔn);當(dāng)空速較小時(shí),可對其進(jìn)行深度處理,在臭氧投加量足夠的前提下,出水COD滿足新的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

        當(dāng)臭氧投加量為150 g/h,濃度為300 mg/L,催化劑填充量為90%,空速為0.5 h-1,納濾濃水COD可 從167~224 mg/L降低32~42 mg/L,滿 足 出水COD小于60 mg/L的指標(biāo)。

        2.3 相同空速,不同臭氧投加量考察

        臭氧投加量直接影響著氧化效果和處理成本。投加量過低,達(dá)不到氧化的處理效果,投加量過高,水中的有機(jī)物易生成極性較強(qiáng)的中間產(chǎn)物,且還有可能增加臭氧副產(chǎn)物的生成量,進(jìn)而大大增加臭氧發(fā)生系統(tǒng)投資和運(yùn)行費(fèi)用。因此臭氧投加量的選擇是十分重要的。但是,臭氧投加量與有機(jī)物的去除率并不是成線性關(guān)系,最佳的臭氧投加量因水中有機(jī)物的種類和濃度不同而有所差異,應(yīng)通過試驗(yàn)確定。空速、氣體投加方式相同,考察不同臭氧投加量時(shí)的高級氧化效果見表3。

        表3 空速為0.5 h-1時(shí)的高級氧化效果對比

        從表3可以看出,臭氧投加量是高級氧化效果的關(guān)鍵因素。當(dāng)臭氧投加量較高時(shí),總的COD去除總量較高,出水COD較低。臭氧為投加量為150 g/h較臭氧投加量為75 g/h時(shí)的COD去除率高出24%,但與COD的去除總量并不成比例。

        2.4 相同臭氧投加量,不同催化劑填充量考察

        臭氧催化氧化可將臭氧的強(qiáng)氧化性和催化劑的吸附、催化特性結(jié)合起來,能有效解決有機(jī)物降解不完全的問題。催化劑可提高臭氧的反應(yīng)活性和利用率,提高有機(jī)物的降解率和礦化程度,因此,催化劑的填充量對COD的降解效果也有很大的影響。臭氧投加量和投加方式相同,考察不同催化劑填充量時(shí)的高級氧化效果,見表4。

        由表4可知,濃水流量為0.5 m3/h、臭氧投加總量為150 g/h、無催化劑時(shí),出水COD較催化劑填充量為90%時(shí)高出75.7個單位,催化劑填充量為50%時(shí),出水COD較催化劑填充量為90%時(shí)高出12.8 個單位。

        表4 不同催化劑填充量的考察

        2.5 尾氣組成分析

        根據(jù)高級氧化反應(yīng)機(jī)理和濃水COD理論氧氣消耗量計(jì)算,高級氧化處理濃水后尾氣中的氧含量依然較高,直接排放不經(jīng)濟(jì)。為此,通過取樣分析尾氣組成,判斷是否具有再利用價(jià)值,見表5。

        表5 尾氣組成分析

        從表5可以看出,尾氣中氧氣濃度均大于80%,滿足臭氧發(fā)生器的進(jìn)氣氧濃度要求。但尾氣中檢測不出CO2氣體,判斷是由于氫氧化鈣的投加,與CO2發(fā)生反應(yīng)而得以去除,這也與反應(yīng)過程pH的變化趨勢相印證,即隨著高級氧化反應(yīng)的進(jìn)行,水的pH會逐漸降低。

        2.6 最佳條件下的運(yùn)行結(jié)果

        以前期試驗(yàn)考察確定的最佳中試反應(yīng)條件為依據(jù)進(jìn)行穩(wěn)定性考察。臭氧投加量為150 g/h,投加濃度為300 mg/L;催化劑填充量為90%;空速為0.5 h-1;停留時(shí)間為150 min;原料水pH調(diào)節(jié)為10~11;采用2級等比例注入臭氧氣體。運(yùn)行期間,COD的降解曲線見圖2。

        由圖2可知,在相同工藝條件下,經(jīng)高級氧化后,出水水質(zhì)較穩(wěn)定,但當(dāng)納濾濃水COD增加時(shí),出水COD相應(yīng)增加,當(dāng)濃水COD為218~225 mg/L時(shí),出水COD個別超過60 mg/L,超出排放標(biāo)準(zhǔn)。

        圖2 最佳運(yùn)行條件下COD降解情況

        此時(shí)應(yīng)適當(dāng)增加臭氧投加量,保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。當(dāng)臭氧投加量為150 g/h,催化劑填充量為90%,空速為0.5 h-1,停留時(shí)間為150 min,納濾濃水COD可從167.5~225 mg/L降至平均值為34.6 mg/L,滿足出水COD小于60 mg/L的指標(biāo)。

        經(jīng)過2級催化氧化后,2,4-二叔丁基苯酚的濃度降至9.453 7 mg/L,總降解率為86%,冠醚和正十三至正十七烷烴,降解率為85.5%~98.6%,其它物質(zhì)的降解率幾乎為100%。

        納濾濃水中的總有機(jī)物濃度從201.7 mg/L降至22.7 mg/L。

        對照《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 31570-2015[5],經(jīng)高級氧化后,出水中的TOC、總氮、懸浮物(SS)等指標(biāo)也滿足新的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求,見表6。

        表6 中試達(dá)標(biāo)排放水質(zhì)

        高級氧化水處理技術(shù)具有操作條件容易控制,無二次污染,加之化學(xué)穩(wěn)定性高、無毒且成本低等潛在的優(yōu)勢,根據(jù)中試運(yùn)行消耗和工業(yè)公用工程單價(jià)進(jìn)行噸水處理成本的核算,見表7。

        從表7經(jīng)濟(jì)性分析看,中試試驗(yàn)的水運(yùn)行成本為4.4元/t,成本中所占比重較大的是臭氧發(fā)生器所消耗的電費(fèi),其次就是工業(yè)風(fēng)的消耗。由于氣液比較高,導(dǎo)致噸水處理成本較高,但實(shí)際上消耗氧氣量較少。

        經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),尾氣中的氧氣濃度與制氧系統(tǒng)的氧含量基本相當(dāng),尾氣中殘留氧氣可經(jīng)過適當(dāng)預(yù)處理后直接制備臭氧,進(jìn)而循環(huán)回用,大幅降低水處理成本。

        表7 中試試驗(yàn)裝置水運(yùn)行成本核算

        3 結(jié)論

        (1)通過有機(jī)物組成分析,該公司納濾濃水的處理難度較大,依據(jù)水中殘留的難降解型組分,可考慮從源頭上處理,以進(jìn)一步降低后續(xù)處理難度。

        (2)通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),臭氧投加總量、空速、催化劑填充量、臭氧的注入方式等均為高級氧化反應(yīng)的主要影響因素,臭氧投加量越大,而空速越小,催化劑填充量越高,越有利于臭氧氧化反應(yīng),臭氧氣體分級注入,可以提高臭氧的利用率,進(jìn)而增加氧化效果。

        當(dāng)臭氧投加量為150 g/h,催化劑填充量為90%,空速為0.5 h-1,停留時(shí)間為150 min,納濾濃水COD可從167.5~225 mg/L降至平均值34.6 mg/L,滿足出水COD小于60 mg/L的指標(biāo),總有機(jī)物濃度從201.7 mg/L降低到22.7 mg/L。

        (3)經(jīng)高級氧化后,其它所測出水指標(biāo)也滿足新排放標(biāo)準(zhǔn)要求,且水處理成本為4.4元/t。

        目前此研究提出的方案運(yùn)行成本相對較高,主要是臭氧消耗量較大。后續(xù)可通過采用高效汽水混合措施,增加氣液傳質(zhì)效率,進(jìn)一步降低臭氧消耗量。并且,通過實(shí)施尾氣循環(huán)工藝降低項(xiàng)目投資和實(shí)際運(yùn)行成本。

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