王映奇
(山西世紀中試電力科學技術(shù)有限公司,山西太原 030001)
2020年9月22日,中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?!敝卫泶髿馕廴究滩蝗菥?,能源的清潔利用及高效利用成為環(huán)境治理的重要途徑[1]。
目前大型循環(huán)流化床鍋爐均采用床上點火、床下點火和聯(lián)合點火3種方式[2],點火燃料一般采用0號輕柴油,燃燒后會產(chǎn)生大量的SO2、NOx等污染性氣體。在油槍霧化不良的情況下,極易發(fā)生床面結(jié)焦,而且未燃燼的燃油會隨著煙氣流動進入空預器、布袋除塵器,造成極大的安全隱患。
天然氣作為一種清潔、環(huán)保型優(yōu)質(zhì)能源,其主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)組成,發(fā)熱量一般可達到35 000~40 000 kJ/m3[3],可以替代燃油用做循環(huán)流化床鍋爐啟動過程中的燃料。天然氣點火系統(tǒng)操作方便,燃燼率高,充分燃燒產(chǎn)物為二氧化碳和水,能從根源上有效降低污染物的排放;運行和維護費用僅為柴油點火費用的30%,對于新建電廠,可以節(jié)約上千萬元的初始投資和運行維護費用[4];同時,燃燒產(chǎn)生的二氧化碳少于柴油,造成溫室效應低,有利于減少碳排放,是一種實現(xiàn)“碳中和”目標的重要手段。
山西某電廠鍋爐為上海鍋爐廠自主研發(fā)的型號為SG-1198/25.7-M4606的350 MW級超臨界循環(huán)流化床鍋爐[5]。鍋爐點火采用床上、床下聯(lián)合點火方式,燃料采用天然氣。天然氣組成成分:φ(CH4)為94.011%,φ(C2H6)為3.185 4%,φ(C3H8)為0.454 1%,φ(i C4H10)為0.075 7%,φ(n C4H10)為0.081 3%,φ(i C5H12)為0.034 1%,φ(n C5H12)為0.015 2%,φ(C6+)為0.105 7%,φ(總烴)97.961%,相對密度為0.598 6,臨界溫度為197.24 K,φ(He)為0.029 6%,φ(H2)為0.013 1%,φ(N2)為0.214 1%,φ(CO2)為1.783 1%,ρ(H2S)為0 mg/m3,ρ(總硫)為0 mg/m3,密度為0.720 7 g/L,臨界壓力為4.653 MPa,高位發(fā)熱量37.84 MJ/m3,低位發(fā)熱量34.13 MJ/m3。
本廠天然氣氣源接自昆侖燃氣公司燃氣站,天然氣點火系統(tǒng)分為床上和床下兩部分,床上前墻布置4支氣槍,左右墻各2支氣槍,共8支氣槍。每臺床上燃燒器的額定出力為2 000 m3/h。每臺床上燃燒器由組合點火氣槍及其氣動推進裝置、主氣噴槍及其氣動推進裝置、穩(wěn)燃裝置等組成。組合點火氣槍由高能點火槍和點火氣槍組成。
床下后墻每個風道上配1臺風道燃燒器,共4支氣槍。每臺風道燃燒器的額定出力為600 m3/h。每臺風道燃燒器由1支點火槍及其氣動推進裝置、1支點火氣槍和1支主氣噴槍、1個穩(wěn)燃裝置、風道燃燒器殼體及3個可調(diào)節(jié)擋風板等組成。主氣噴槍燃氣噴出方向與風道內(nèi)風的流動方向一致,主氣噴槍安裝在旋流式穩(wěn)燃罩中心,穩(wěn)燃罩用于穩(wěn)定火焰。
山西某電廠天然氣母管設計壓力為0.4 MPa,工作壓力為0.36 MPa,床下燃燒器采用XRF-11-6100M型風道燃燒器,床上燃燒器型號為XRQ-21-20000A型,用于低負荷時穩(wěn)定燃燒。在調(diào)試期間,床上、床下燃燒器均存在“脫火”現(xiàn)象,燃燒器著火20 s左右,火焰根部距離噴槍目測0.5 m左右,隨之燃燒減弱,火焰劇烈閃爍,導致滅火情況頻發(fā)。燃燒器的點火成功率和著火穩(wěn)定性取決于火焰?zhèn)鞑ニ俣扰c混合氣體的流速、濃度。天然氣槍頭在開始點火時,高能點火器產(chǎn)生的電火花把天然氣和空氣的混合氣點燃,開始局部燃燒反應,放出熱量,并把周圍可燃氣體又加熱到著火溫度,從而使火焰?zhèn)鞑ラ_來?;鹧?zhèn)鞑ニ俣仁怯商烊粴鈽岊^的設計與天然氣壓力所決定,當槍頭設計不合理或天然氣壓力過高時,天然氣和空氣混合后噴出的速度與火焰?zhèn)鞑ニ俣炔黄ヅ洌瑢е禄鹧娉霈F(xiàn)斷火或脫火現(xiàn)象。
天然氣與空氣混合后的濃度也會影響點火成功率。當天然氣和空氣的混合濃度太大或是太小時,即使達到了正常點火溫度,也不能正常著火?;旌蠚怏w濃度太小時,著火后發(fā)出的熱量不足以把鄰近的可燃氣體加熱到著火溫度,造成點火困難;混合氣體濃度太大時,相對空氣不夠,也不能達到著火溫度燃燒,出現(xiàn)點火困難和著火穩(wěn)定性差的狀況。
機組多次啟動過程中發(fā)現(xiàn),床上燃燒器投運以后,床溫溫升率緩慢,達到投煤溫度時間長。按照鍋爐廠設計要求冷態(tài)啟動時間為8 h,而現(xiàn)場實際冷態(tài)啟動時間為12 h。
由于床上燃燒器布置在布風板上部,并與布風板以一定角度斜插入爐膛。加上循環(huán)流化床特殊的燃燒方式,一次風攜帶物料上升過程中,床上燃燒器熱量未能與爐內(nèi)物料進行充分熱交換就被煙氣帶出爐膛,因此熱煙氣對爐內(nèi)物料的加熱利用率僅有40%左右[6]。另外,氣體燃料相比液體燃料,在同樣壓力等級下火焰剛性弱,受爐膛氣流和物料影響,很容易被吹滅,導致整個冷態(tài)啟動時間延長,耗氣量增加。
循環(huán)流化床鍋爐正常運行過程中,如發(fā)生給煤機斷煤、風量大幅波動、回料器返料不正常、煤質(zhì)變化等問題時,會導致床溫急劇下降,此時需及時投運燃燒器助燃,維持床溫在正常范圍內(nèi)?,F(xiàn)場多次發(fā)生此類情況時,燃燒器無法投運,導致被迫停爐。其原因是本廠設計天然氣壓力較高,一旦發(fā)生泄漏,極易發(fā)生爆炸。為安全起見,防止天然氣泄漏,按照鍋爐廠要求,當燃燒器退出運行時,需將爐前天然氣母管管道排空,再次投運時需再次進行氮氣置換。氮氣置換所需要時間約為1 h,當鍋爐燃燒出現(xiàn)異常時,不能快速投運燃燒器助燃。
本廠燃燒器上留有火檢導管,火檢導管的尺寸為d 70×4 mm,火檢采用D-LX100一體化火焰檢測器。床上燃燒器在投運過程中,火檢模擬量信號頻繁閃爍、直至消失,就地觀察著火情況良好。
針對鍋爐點火過程中火檢信號失去而引起燃燒器跳閘,初步判斷為火檢系統(tǒng)存在問題。據(jù)此,我們進行了必要檢查。首先將火檢探頭拆除,用強光手電“頻閃檔”對其照射,火檢強度與頻率顯示正常。其次檢查火檢安裝角度?;饳z探頭安裝角度應與燃燒器在一條直線上,爐膛內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)火檢安裝角度受床上燃燒器支氣噴槍的遮擋,影響火檢正常檢火,導致火檢信號頻繁擺動。
天然氣點火過程中發(fā)現(xiàn)煙氣濕度大,停爐后檢查省煤器灰斗、輸灰管道、電袋除塵器等部位發(fā)現(xiàn)大量積水。
本工程用天然氣點火,點火系統(tǒng)設計熱負荷為20%的鍋爐最大連續(xù)出力,消耗天然氣18 400 m3/h。鍋爐吹管及整套試運行期間,在排除鍋爐受熱面泄漏的原因后,分析這些水來源于天然氣的燃燒產(chǎn)物。天然氣是一種多組分的混合氣體,主要成分是甲烷,天然氣燃燒化學方程式為CH4+2O2=CO2+2H2O(完全燃燒生成CO2和水);2CH4+3O2=2CO+4H2O(不完全燃燒時生成CO和水)。標準狀況下天然氣的密度為0.717 4 kg/m3,按照天然氣消耗量18 400 m3/h計算,燃燒的天然氣總量為13 t/h,完全燃燒生成的水量為29 t/h,每次冷態(tài)啟動按鍋爐廠冷態(tài)啟動曲線為8 h,將產(chǎn)生近240 t水蒸氣,煙氣濕度近20%。大量燃燒生成的水蒸氣在尾部煙道及除塵器內(nèi)冷凝成液態(tài)水,嚴重影響鍋爐輸灰系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)的安全運行。
天然氣存在間斷性、峰谷性。采用天然氣點火系統(tǒng)受外界制約較大,每次用氣需提前報計劃,而且必須在規(guī)定時間內(nèi)用完,特別是冬季啟動遇到天然氣緊缺時,嚴重影響機組正常啟動。有時天然氣母管壓力達不到設計壓力,導致氣槍出力降低,無法滿足機組升溫升壓速率。另外,非計劃用氣單價要比計劃用氣增加25%的費用,考慮機組啟動過程中諸多不確定因素,會導致用氣量增大,成本增加。
針對燃燒器“脫火”問題,需增強根部著火穩(wěn)定性,所以在槍頭四周對稱開8個d 4.9 mm的孔。同時將天然氣槍頭原來d 4.7 mm的孔擴為d 5.2 mm,降低燃燒器槍頭處天然氣流速,保證混合氣體傳播速度與火焰?zhèn)鞑ニ俣认嗥ヅ?。槍頭孔增大后,單只氣槍出力由原來的600 m3/h提升至800 m3/h,更有利于床料的升溫。通過改造以后,床下燃燒器無“脫火”現(xiàn)象,著火穩(wěn)定,火焰為淡藍色。
火檢安裝角度一定程度上影響了檢火,在火焰相對不穩(wěn)定的時候,火檢無法直接有效地檢測到天然氣火焰。這是因為火檢安裝螺紋接頭原預留焊接過程中,有一定的偏斜,導致火檢視角被支氣噴槍阻擋,且原預留的火檢視角范圍較小。因此,將所有火檢連接螺紋接頭與預留的導管焊縫切開,重新調(diào)整視角后焊接固定,燃燒器火檢工作正常。
定值優(yōu)化:本廠天然氣工作壓力為0.36 MPa,根據(jù)廠家及設計院提供的資料,要求天然氣母管壓力小于0.19 MPa,延時2 s后觸發(fā)氣體燃料跳閘GFT(gas fuel trip)。在實際點火啟動過程中,隨著床上燃燒器的投運,天然氣母管壓力經(jīng)常低于0.19 MPa,從而觸發(fā)GFT,導致床上、床下燃燒器全部停運。根據(jù)現(xiàn)場實際調(diào)整試驗發(fā)現(xiàn),天然氣母管壓力在小于0.19 MPa時也可以穩(wěn)定燃燒,通過與鍋爐廠討論后決定將定值改為0.05 MPa,既能防止天然氣在燃燒器出口流速低于燃燒速度時造成“回火”,又不會由于母管壓力低頻繁觸發(fā)導致GFT。
邏輯優(yōu)化:根據(jù)廠家說明書要求,燃燒器點火氣槍(主氣槍)排空閥前快關閥非關且點火氣槍(主氣槍)進氣快關閥非關延時10 s,且火檢無火延時2 s,判斷燃燒器是否著火。實際點火過程中發(fā)現(xiàn)判斷有火的時間2 s較短,按照標準要求燃氣燃燒器點火(主火)安全時間應≤5 s[7-8]?,F(xiàn)改為燃燒器點火氣槍(主氣槍)排空閥前快關閥非關且點火氣槍(主氣槍)進氣快關閥非關延時10 s,且火檢無火延時5 s,判斷燃燒器是否著火。
燃燒著火穩(wěn)定性還取決于混合氣體的濃度。因此對一次流化風量與二次風量也進行了調(diào)整,使天然氣與空氣混合后濃度在合理范圍內(nèi)。通過多次點火試驗,維持一次流化風量160 000 m3/h,二次風量150 000 m3/h、二次風壓5~6 kPa,點火二次風門開度25%,點火上二次風門開度為5%,下一次風門開度5%,可以穩(wěn)定著火。同時注意,點燃床上第一支槍時,床上母管壓力控制在0.1~0.15 MPa,更容易著火。著火以后迅速開啟床上天然氣母管調(diào)節(jié)閥,維持母管壓力穩(wěn)定,避免天然氣母管壓力大幅度波動[9]。
針對天然氣點火過程中生成水蒸氣較大的問題,主要采取的措施就是縮短機組啟動時間,減小天然氣用量,盡早投煤。通過輔汽將給水溫度提高至100℃以上;控制給水流量,在保證水冷壁壁溫偏差不大且床溫較低情況下,適當降低給水流量,減少啟動初期水沖洗帶走的熱量;提前投運一、二次風暖風器,將風溫提高至50℃以上;在保證床料流化狀態(tài)下盡量降低一次流化風量,保證點火風室溫度在850~900℃范圍內(nèi);每次停爐以后建議更換床料,可適當縮短啟動時間。
a)通過對燃燒器槍頭結(jié)構(gòu)以及邏輯、參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,燃燒器著火穩(wěn)定,基本能滿足循環(huán)流化床鍋爐冷態(tài)啟動的需求。
b)床上燃燒器無爐內(nèi)物料,其加熱效果弱,建議增大床下燃燒器出力。
c)冷態(tài)啟動過程中煙氣濕度大,通過縮短機組冷態(tài)啟動時間、減小天然氣用量等措施,煙氣濕度下降效果顯著。
實踐證明,天然氣點火在循環(huán)流化床鍋爐啟動中的應用是比較理想的。本文從系統(tǒng)、運行調(diào)節(jié)方面對天然氣點火過程中遇到的一系列問題進行了分析,通過對天然氣點火系統(tǒng)進行改造、優(yōu)化等措施,使各項參數(shù)均能滿足循環(huán)流化床鍋爐啟動要求,為天然氣點火系統(tǒng)在循環(huán)流化床鍋爐啟動過程中穩(wěn)定運行提供了寶貴的經(jīng)驗。