孫皓,謝志斌 (國家管網(wǎng)集團西部公司新疆輸油氣分公司,新疆 烏魯木齊 830011)
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下企業(yè)可持續(xù)發(fā)展中,清潔生產(chǎn)[1]是節(jié)能減排的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。能源企業(yè)生產(chǎn)中存在以下問題,如:導(dǎo)熱油泵、卸油泵、凝析油外輸泵等高能耗的設(shè)備,能源消耗原料不足的情況;技術(shù)工藝中工藝參數(shù)及設(shè)備運行可根據(jù)生產(chǎn)量科學(xué)動態(tài)調(diào)節(jié);技術(shù)人員對能耗管理系統(tǒng)不熟練,數(shù)據(jù)管理不規(guī)范,數(shù)據(jù)存在折標系數(shù)不一致等問題;管理不科學(xué),計量器未定期檢定標識,造成誤差;管理考核體系不完善,企業(yè)缺少將各能源原材料利用情況進行統(tǒng)計、平衡、分析的部門,對能源消耗指標的制定缺少細化計量,而統(tǒng)計粗放。
從技術(shù)改進所需費用分為:高費、中費、低費和無費4種類型。
井區(qū)內(nèi)原油拉運次數(shù)多,操作頻繁,拉運距離遠、風(fēng)險大、成本高。另有井區(qū)產(chǎn)水量大,卸車后需處理再注入地層,處理費用高,對電泵井從高架罐出口直接改管輸至站內(nèi);及對電泵井和自噴井從高架罐出口增加外輸泵輸至站內(nèi)以實現(xiàn)產(chǎn)出水就地回注。因原料氣分離器體積小導(dǎo)致進入原料氣分離器的氣體中攜帶大量液體,致原料氣分離器液位升高,操作員需即刻開啟排污泵,以免導(dǎo)致低壓機連鎖停機,造成環(huán)境污染及資源浪費;改造后,出口手閥為常開,調(diào)節(jié)閥控制排量,穩(wěn)定排污泵電流和排量,減少危害泵。原油、污油、天然氣等腐蝕穿孔數(shù)較高,塔一聯(lián)合站污水處理管道腐蝕穿孔數(shù)比例占全場腐蝕穿孔的56.8%[2];管道腐蝕穿孔是污水處理裝置本體及工藝管線、注水罐間閥室、污水壓力沉降罐、污水泵房工藝管線發(fā)生刺漏。改進凈化水器出口加緩蝕藥劑,在凈化水器加氮封管,在凈化水器前更換新附件,投用緩沖水箱;改排泥池為沉降池和回收池以降低凈化水器進口靜態(tài)腐蝕速率和動態(tài)腐蝕速率。
降低注水系統(tǒng)能耗,隨技術(shù)改進、工藝優(yōu)化及處理介質(zhì),塔一聯(lián)注水系統(tǒng)已不符合生產(chǎn)要求,且水處理造成很大能源浪費,優(yōu)化流程實現(xiàn)質(zhì)量控制及節(jié)能減排,降級注水泵合理調(diào)整排量、更換小功率泵停冷卻水泵實現(xiàn)注水泵冷卻,直接回收澄清水至凈化水器進口;多區(qū)塊地質(zhì)注水及回灌水共用一套管網(wǎng),造成很大能量浪費;因來液量波動大,對泵并泵及泵出口單流閥造成影響及安全隱患,通過新建兩臺低壓輸水泵減少注水泵并泵時間。
為實現(xiàn)設(shè)備高效利用,利用管網(wǎng)氣反輸為氣舉壓縮機供氣,管網(wǎng)氣返輸時,因流量過小致供氣不足,未滿足氣舉用氣量影響原油產(chǎn)量;經(jīng)增壓機增加氣舉氣量。在用電量增加造成用電浪費,經(jīng)增加旁通實現(xiàn)在不啟用增壓機下滿足氣舉用氣需求,降低排量過大導(dǎo)致管線震動大的風(fēng)險。改造前塔一聯(lián)裝置,經(jīng)回收水泵將污水回收至沉降罐進口經(jīng)事故罐沉降、處理后進行回注;排泥泵和回收水泵24 h運行,造成二級能耗,經(jīng)改造將二級能耗變成一級能耗,改進污水處理流程。解決空壓機溫高及延長機組壽命,優(yōu)化改造儀表風(fēng),恢復(fù)空壓機功效,保障站內(nèi)儀表風(fēng)供氣力。清除散熱器盤管水垢和將板式油冷器更換為筒式油冷器,安裝防止油冷器固定側(cè)和游動側(cè)密封處“O”型圈損傷造成液體串通,更換軸承調(diào)整聯(lián)軸器平衡,將板式油冷器更換為筒式油冷器,穩(wěn)定油溫。因污水除油緩沖罐的來液量增大,需頻繁啟停污水泵以及污油泵來控制腔室液位,致使工作量過大,操作越頻繁安全風(fēng)險越大;經(jīng)污水直接入沉降罐,而污油是入事故罐儲存以定期進行污油回收,可減少工作量;通過壓差以及調(diào)節(jié)閥遠程控制,不需啟泵,既節(jié)約電也減少了泵維護的費用;將污水經(jīng)原污水泵旁通流程,并與壓力緩沖罐出口的液進行匯合后進入沉降罐;污油原流程為污油泵增壓后到進站閥組,由于事故罐容量大,定期進行一次回收;恢復(fù)原流程進行多次沉降分離,通過流程改造,將污油導(dǎo)入下游流程。熱油系統(tǒng)裝置的供熱系統(tǒng),擔負著干燥塔的再生、輕烴回收裝置的加熱任務(wù)。導(dǎo)熱油爐的運行要求穩(wěn)定,供熱量波動小。塔一聯(lián)熱油爐為立式輻射—對流型盤管圓筒爐,易出現(xiàn)導(dǎo)熱油爐停機現(xiàn)象,冬季甚至發(fā)生完全處于停運狀態(tài)。熱油爐冬季停運后,靠單臺熱油爐運行的塔一聯(lián)熱油爐失去備用功能,熱油系統(tǒng)會處于癱瘓狀態(tài),嚴重將導(dǎo)致停產(chǎn)。通過多種措施降低熱油爐停機次數(shù),實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境效益、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。注水站水源采用油田產(chǎn)出水代替淺層地表水,實現(xiàn)產(chǎn)出水回注。消除淺層地表水消耗,減少曬水池外排油田水,使得新建的塔之間集輸管線實現(xiàn)油田產(chǎn)出水就地回注。淡水處理裝置污水提升泵出口管線改造,淡水處理裝置不合格,不能滿足淡化水裝置的排量,外排管線管徑偏小,生活污水不能正常外排;鋪設(shè)提升泵出的管線,同時分支一條至綠化水罐進口,改造單獨外排泵,供給綠化用水,在綠化水罐旁建造操作閥井。降低油系統(tǒng)儀表油溫,前機組配件老化導(dǎo)致在高溫環(huán)境下運行油溫持續(xù)上升連鎖停機;單臺儀表風(fēng)出現(xiàn)故障時,存在自動化儀表控制系統(tǒng)供氣壓力不足的重大隱患。進行更換壓縮機一、二級壓頭,更換油冷器并清理散熱器盤管至流程暢通配置乙酸作除垢劑,再用循環(huán)泵沖洗盤管進出口,完成多個循環(huán)沖洗周期直到出口水質(zhì)干凈、流程暢通。同時,采用外界輔助措施降低環(huán)境溫度。改造壓縮機,環(huán)境溫度在30 ℃以上持續(xù)監(jiān)測儀表風(fēng)油溫低于目標油溫[3]。
優(yōu)化注水實現(xiàn)節(jié)能減排,因離心泵泵效低、地質(zhì)注水及回灌水共用一套管網(wǎng)造成浪費,來液量波動大,出現(xiàn)啟一臺泵過小,而兩臺泵又過大,頻繁間斷性并泵對泵及泵出口單流閥造成較大影響。對注水泵進行降級處理合理調(diào)整排量、更換小功率泵停冷卻水,經(jīng)自壓實現(xiàn)對注水泵的冷卻將澄清水直接回收至凈化水器進口。調(diào)整抽油機工作制,實現(xiàn)節(jié)能降耗,因供液不足的連續(xù)生產(chǎn)中,泵效低,增加能耗,損傷泵和抽油桿,降低抽油機的壽命;制定間抽制,提高單井產(chǎn)能,合理的抽油機啟停時間,跟蹤間抽效果,連續(xù)監(jiān)測示功圖、動液面和產(chǎn)量變化以優(yōu)化調(diào)整;組裝成撬電機驅(qū)動往復(fù)式壓縮機,增壓處置后的天然氣,輸送到塔二聯(lián),再統(tǒng)一增壓外輸至輪南,停運前塔一聯(lián)三臺增壓機實行“兩備一用”。
經(jīng)高費用技術(shù)改造減少拉運造成的環(huán)境污染,節(jié)約水資源,減少廢水廢氣的排放,改善了生態(tài)環(huán)境,提高了生態(tài)效益;中費用技術(shù)改進減少天然氣造成的空氣污染;經(jīng)低費用技術(shù)改進節(jié)約用水、降低水污染,減少大氣及水污染以實現(xiàn)節(jié)能降耗;經(jīng)無費技術(shù)改進減少二氧化碳和氮氧化物,減少污染。此外,油氣開發(fā)中,利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建企業(yè)云體系結(jié)構(gòu)管理關(guān)鍵技術(shù)。