夏雄,申亮,燕濤,王林林
(中國(guó)輕工業(yè)長(zhǎng)沙工程有限公司, 湖南 長(zhǎng)沙 410114)
鍋爐主體設(shè)備的良好運(yùn)行,燃料的給料穩(wěn)定性直接影響燃煤電廠的穩(wěn)定安全運(yùn)行。然而,目前在燃煤電廠運(yùn)行過程中,幾乎所有的煤倉(cāng)都存在堵煤?jiǎn)栴},直接影響了電廠的穩(wěn)定運(yùn)行。本文基于某項(xiàng)目運(yùn)行過程中的原煤倉(cāng)堵煤?jiǎn)栴},提出了相應(yīng)的解決辦法,有效提高了鍋爐的運(yùn)行時(shí)間和效率,為同行處理類似問題提供一定參考。
某項(xiàng)目在運(yùn)行過程中,采用太原鍋爐集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的150t/h溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,型號(hào)為TG-150/3.82-M。爐前設(shè)置3個(gè)獨(dú)立的圓形原煤倉(cāng),直徑5m,高度約11m,直段長(zhǎng)4m,傾斜部分內(nèi)襯不銹鋼板,單個(gè)容積約130m3,每個(gè)原煤倉(cāng)出口設(shè)置一臺(tái)稱重式給煤機(jī)給鍋爐爐膛進(jìn)料。經(jīng)過除鐵、超特拉破碎機(jī)破碎后的原煤通過原煤倉(cāng)頂部經(jīng)帶式輸送機(jī)及配套的雙側(cè)犁式卸料器卸料進(jìn)入原煤倉(cāng)臨時(shí)存儲(chǔ)。為滿足環(huán)保要求,運(yùn)煤過程設(shè)置了噴霧裝置,以抑制煤粉的飛揚(yáng)。入爐煤的粒度為0-10mm,切割粒徑d50=1.5mm,小于200μm的份額≤20%,粒度大于6mm的≤10%,原煤倉(cāng)出口布置見圖1。
圖1 原煤倉(cāng)出口布置圖
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),在三個(gè)原煤倉(cāng)中,帶式輸送機(jī)中部采用犁式卸料器卸煤的兩個(gè)原煤倉(cāng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的堵煤現(xiàn)象,帶式輸送機(jī)頭部進(jìn)料的原煤倉(cāng)正常運(yùn)行。堵煤位置位于原煤倉(cāng)出口200mm直段和500mm高的方圓節(jié)。
由于原煤僅通過超特拉破碎機(jī)破碎,在破碎前未布置篩分裝置,而且超特拉破碎機(jī)轉(zhuǎn)速高,破碎比大,故而運(yùn)行過程中存在大量的過破碎現(xiàn)象,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)煤粉飛揚(yáng),噴霧裝置的運(yùn)行頻率加高,以致原煤含水率增加,加劇了煤的團(tuán)聚,故而煤在原煤倉(cāng)中流動(dòng)時(shí)受到的倉(cāng)壁擠壓力變大,造成了堵塞。由于含水率增加,煤在原煤倉(cāng)內(nèi)壁板結(jié)的可能性隨之增大。
原煤倉(cāng)設(shè)計(jì)采用圓形結(jié)構(gòu),內(nèi)襯不銹鋼板,內(nèi)壁光滑,掛煤點(diǎn)少,設(shè)計(jì)角度為72°,原煤倉(cāng)底部出口直徑大小1000mm,適合原煤流動(dòng);但由于稱重式給煤機(jī)的進(jìn)口僅有700mm長(zhǎng),250mm寬,而原料煤進(jìn)入稱重式給煤機(jī)需要經(jīng)過方圓節(jié)φ1000mm-700mm×500mm,直管段700mm×500mm,棒條閥,稱重給煤機(jī)進(jìn)口700mm×250mm,其中方圓節(jié)一側(cè)角度為63°,在較短的路徑上煤流需要經(jīng)過2次縮口,才能達(dá)到稱重給煤機(jī)內(nèi)部,這是導(dǎo)致原煤倉(cāng)出口堵塞的重要原因。
原煤倉(cāng)設(shè)計(jì)錐段角度達(dá)到72°,配置了空氣炮,但由于煤倉(cāng)下部存在死角,無(wú)法清理干凈,在長(zhǎng)時(shí)間堆積過程中破堵效果不明顯。
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí)三臺(tái)稱重式給煤機(jī)不同時(shí)運(yùn)行,導(dǎo)致三個(gè)煤倉(cāng)內(nèi)堆煤高度差別很大,煤倉(cāng)內(nèi)的部分煤長(zhǎng)時(shí)間不流動(dòng),易造成煤的板結(jié)。
基于上述造成原煤倉(cāng)堵煤的幾個(gè)原因,本文提出了相應(yīng)的解決方案。
本項(xiàng)目的碎煤機(jī)房中,未預(yù)留篩分系統(tǒng)的位置,以致無(wú)法增加篩分系統(tǒng),為解決原煤過破碎導(dǎo)致堵煤的問題,筆者通過增加無(wú)動(dòng)力除塵,減少噴霧抑塵的使用頻率,以降低原煤的含水率和堵煤的可能性。
為解決原煤倉(cāng)出口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致堵煤的問題,筆者建議現(xiàn)場(chǎng)割除方圓節(jié)、直管段、部分原煤倉(cāng)底部錐段,新增二次方緩沖料倉(cāng),二次方形緩沖料倉(cāng)進(jìn)口尺寸為2500mm×2500mm,出口尺寸為1000mm×700mm,同時(shí)將棒條閥的尺寸由700mm×500mm調(diào)整為1000mm×700mm,稱重式給煤機(jī)的進(jìn)口尺寸由700mm×250mm調(diào)整為1000mm×350mm,優(yōu)化后的原煤倉(cāng)出口布置見圖2。
圖2 優(yōu)化后的原煤倉(cāng)出口布置圖
筆者在二次緩沖料倉(cāng)中布置了煤倉(cāng)疏松機(jī),并建議定期運(yùn)行,以防止原煤倉(cāng)內(nèi)壁長(zhǎng)時(shí)間粘煤而導(dǎo)致的煤倉(cāng)堵煤?jiǎn)栴}。
在項(xiàng)目運(yùn)行過程中,筆者建議嚴(yán)格控制帶式輸送機(jī)及犁式卸料器的運(yùn)行,以確保三個(gè)煤倉(cāng)儲(chǔ)煤量基本一致,結(jié)合煤倉(cāng)底部三臺(tái)稱重式給煤機(jī),為抑制煤倉(cāng)內(nèi)煤長(zhǎng)時(shí)間不流動(dòng),筆者建議勤上煤、少上煤。
原煤倉(cāng)經(jīng)改造后,近半年來(lái)未發(fā)生堵煤現(xiàn)象,鍋爐進(jìn)料的穩(wěn)定性、正常運(yùn)行時(shí)間及效率大幅提高,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度、清潔費(fèi)用等大幅降低。
筆者從原煤倉(cāng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理等方面著手,重點(diǎn)探討了原煤倉(cāng)堵塞的原因,并提出了相應(yīng)的解決方法?;诠P者提出的改進(jìn)措施,有效提高了鍋爐的運(yùn)行效率,有效降低了鍋爐運(yùn)行過程中的清潔費(fèi)等成本,本文提出了改進(jìn)堵煤現(xiàn)象的多項(xiàng)措施,可為同行解決類似問題提供一定參考。